楊秀潔 楊樹旭
【摘? 要】軌道車上使用的螺桿在運行2年多后,發(fā)生了早期斷裂,采用化學成分分析、力學性能試驗、宏觀分析、微觀分析、金相檢驗等方法對螺桿斷裂的原因進行了分析。結果表明:螺桿的斷裂面和螺紋處不是同一材質,與工藝圖紙要求不符。螺桿服役期間,導致受力不均勻,在交變應力作用下裂紋擴展并最終斷裂。
【關鍵詞】螺桿;斷裂失效;交變應力;疲勞斷裂
引言
螺桿位于機車底盤車輪之間很重要的零部件,主要調整閘瓦間隙大小,平衡機車剎車靈活性。為了保證行車安全,對螺桿的性能有一定的要求。此批螺桿的材質為Q235A鋼,見圖1?,F對該斷裂螺桿進行幾方面的性能分析。
1.化學成分分析
該斷件2019.7.22日送檢理化室,將斷件切割成三部分,分別對斷裂面、螺紋處進行化學成分分析,圖2中左邊為斷裂面試樣、右邊為螺紋處試樣,結果見表1。
從分析結果可以看出,斷裂處的檢測數據符合 GB/T699-2015《優(yōu)質碳素結構鋼》標準中對45#鋼的化學成分規(guī)定。螺紋處的檢測數據符合GB/T700-2006《碳素結構鋼》標準中對Q235A的化學成分規(guī)定。
2.力學性能分析
分別從硬度檢測、拉伸試驗、沖擊試驗三方面對該斷裂螺桿的斷裂處和螺紋處進行力學性能檢測。
2.1硬度檢測
從檢測結果可以看出,此螺桿不論是斷裂處還是螺紋處均無調質硬度。
2.2拉伸試驗
從檢測數據可以看出,此螺桿斷裂處的拉伸試驗中的四項檢測值均符合GB/T699-2015《優(yōu)質碳素結構鋼》標準中力學性能的要求。
2.3沖擊試驗
從檢測結果可以看出,此調整螺桿斷裂處的沖擊試驗中的沖擊吸收功檢測值均符合GB/T699-2015《優(yōu)質碳素結構鋼》標準中力學性能的要求。
3.金相分析
3.1宏觀檢驗
圖4所示為斷裂失效螺桿的斷口宏觀形貌,可見斷裂起源于螺紋牙底,斷面呈灰黑色但較為平整;遠離斷口的螺紋涂層完整,未發(fā)現明顯的氧化銹蝕現象,螺紋牙頂存在明顯的磨損現象兩面上均有較明顯的貝紋線,屬于典型的雙向彎曲疲勞斷口??梢源_定,該螺桿在服役過程中兩裂紋源側受到交變雙向彎曲載荷而斷裂。
3.2微觀分析
對其斷口用掃描電鏡進行表面形貌分析,裂紋源區(qū)未見明顯的加工及材質方面的缺陷,呈灰黑色,斷口未見明顯塑性變形,未發(fā)現明顯的脫碳、增碳現象。斷口表面局部磨損,瞬斷區(qū)存在較小區(qū)域的剪切唇,為韌性斷裂,裂紋有點狀缺陷,屬于沿晶裂紋。晶界上有其他相析集,弱化了晶界斷裂強度和連續(xù)性,裂紋擴展區(qū)以疲勞條帶為主,斷口表面存在不同程度的二次裂紋和滑移痕跡,從而引起疲勞韌性斷裂。見圖5。
與兩裂紋源連線的垂直方向上,可見晶界沉淀的分散顆粒,斷裂大部分區(qū)域屬于沿晶韌性斷裂,起裂位置處未見明顯缺陷。該螺桿的顯微組織為回火索氏體,無明顯異常.
4.結果分析
綜上所述,該失效螺桿為韌性疲勞斷裂,螺桿的斷裂面和螺紋處不是同一材質,與工藝圖紙要求不符,導致受力不均勻,在交變應力作用下裂紋擴展并最終斷裂。
參考文獻
[1]王榮. 機械裝備的失效分析(續(xù)前)第三講? 斷口分析技術(上)[J].理化檢驗(物理分冊),2016,52(10):698-704
作者簡介:楊秀潔(1979.10--),女,漢族,陜西寶雞人,寶雞中車時代工程機械有限公司,工程師,從事理化檢測研究。