程 宏 喻擎天 陳方清
(上海納鐵福傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司武漢工廠,湖北 武漢 430056)
軸叉是等速傳動(dòng)軸中主要的零部件之一,是連接減速器的重要原件,與變速箱、驅(qū)動(dòng)橋一起將發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力傳遞給車輪,使汽車產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力。目前軸叉加工的關(guān)鍵工藝如搓齒、清洗、中頻、車床、磨床、探傷和上油會(huì)采用專用的機(jī)械設(shè)備,但生產(chǎn)線無(wú)法滿足長(zhǎng)短軸叉兼容,影響到工廠設(shè)備利用率。具體而言,首先長(zhǎng)軸叉與短軸叉不同,長(zhǎng)軸叉長(zhǎng)度均在350-700 cm之間,現(xiàn)有清洗機(jī)采用機(jī)械夾緊步進(jìn)式輸送,其夾緊輸送過(guò)程中,因長(zhǎng)軸叉重心偏高,容易導(dǎo)致長(zhǎng)軸叉倒料,造成零件損傷,無(wú)法正常加工;其次,根據(jù)清洗的工藝要求,為保證其加工質(zhì)量,清洗之后需要進(jìn)行風(fēng)切烘干,而現(xiàn)有的機(jī)械夾緊步進(jìn)式清洗機(jī)使用時(shí),因傳送帶上的雜質(zhì)以及清洗劑凝固容易造成軸叉碗口磨損和氣缸損壞。這些問(wèn)題都是傳動(dòng)軸生產(chǎn)企業(yè)面臨的一大難題,尤其是加工過(guò)程中倒料和長(zhǎng)短軸叉兼容性問(wèn)題。
目前許多學(xué)者對(duì)軸叉工藝進(jìn)行了研究,如詹書進(jìn)發(fā)明了一種三銷軸叉加工工藝,通過(guò)球道內(nèi)腔夾具、中心鉆工裝、第一中心架、第二中心架進(jìn)行一次夾裝定位,整過(guò)程無(wú)需換刀,避免了換機(jī)床、換刀造成的誤差[1];田華設(shè)計(jì)了一種三銷軸叉的仿形感應(yīng)器,能將同一類型的感應(yīng)器系列化,縮短制作周期,便于批量生產(chǎn)及維護(hù)[2]。然而上述研究主要集中在軸叉生產(chǎn)工藝上,針對(duì)單獨(dú)工序設(shè)備研究較少。并且現(xiàn)有國(guó)內(nèi)外的清洗機(jī)研究主要集中在小型易碎、水果蔬菜、設(shè)備外觀等方面,但無(wú)法滿足軸叉生產(chǎn)使用。因此,需要針對(duì)軸叉特性設(shè)計(jì)專用的清洗機(jī)。
根據(jù)對(duì)軸叉的研究,設(shè)計(jì)了一種適用于長(zhǎng)短軸叉的高效清洗機(jī)設(shè)備,不僅解決了現(xiàn)有清洗機(jī)無(wú)法兼容長(zhǎng)短軸叉的問(wèn)題,而且該清洗機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、清洗效率高,在軸叉清洗方面有良好應(yīng)用前景。
軸叉清洗機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如圖1所示,包括機(jī)架、傳動(dòng)輸送機(jī)構(gòu)、噴淋清洗機(jī)構(gòu)、風(fēng)切系統(tǒng)、烘干系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。傳動(dòng)輸送機(jī)構(gòu)由伺服馬達(dá)循環(huán)步進(jìn)輸送,其中工裝采用快插切換式工裝,可更換不同節(jié)型的工裝對(duì)工件實(shí)施有效的定位與輸送;噴淋清洗系統(tǒng)由儲(chǔ)液槽、噴淋泵、過(guò)濾系統(tǒng)、液位裝置、噴嘴與管路連接而成,能夠?qū)S叉進(jìn)行清洗操作;風(fēng)切系統(tǒng)采用潔凈過(guò)濾高壓空氣的形式,空氣經(jīng)壓縮后,再經(jīng)風(fēng)刀對(duì)工件切水,風(fēng)壓可達(dá)0.03 MPa,流量可達(dá)7-10 m3/min。管路、風(fēng)刀及風(fēng)切室均采用不銹鋼制作;烘干系統(tǒng)繼續(xù)利用高壓風(fēng)機(jī)提供的潔凈空氣吹干工件表面液體,風(fēng)干溫度為常溫。高壓風(fēng)機(jī)功率為5.5 kW。在整個(gè)軸叉清洗過(guò)程中,清洗液的利用率提高了75%,加工效率提高55%。
1.快插切換式工裝 2.傳動(dòng)輸送機(jī)構(gòu) 3.噴淋清洗機(jī)構(gòu) 4.噴嘴 5.風(fēng)切系統(tǒng) 6.烘干系統(tǒng)1 7.烘干系統(tǒng)2 8.電機(jī) 9.液位裝置 10.儲(chǔ)液槽 11.過(guò)濾系統(tǒng) 12.噴淋泵 13.管路 14.機(jī)架
圖1 一種適用于長(zhǎng)短軸叉的高效清洗機(jī)裝置整機(jī)結(jié)構(gòu)圖
Fig.1 Schematic diagram of an efficient cleaning machine for long and short tulip
軸叉清洗機(jī)工作時(shí),工作流程為機(jī)械手上料——噴淋清洗——風(fēng)切——烘干——烘干——機(jī)械手下料。上料機(jī)械手將工件抓取搬運(yùn)至上料工位工裝上,輸送電機(jī)啟動(dòng),通過(guò)傳動(dòng)輸送機(jī)構(gòu),工件傳輸至噴淋清洗工位,氣動(dòng)門關(guān)閉,對(duì)工件進(jìn)行噴淋沖洗;清洗完成后,進(jìn)入風(fēng)切工位,利用高壓風(fēng)機(jī)提供的潔凈空氣處理工件表面大部分的水分;然后進(jìn)入烘干工位,對(duì)工件進(jìn)行熱風(fēng)干燥,去除工件表面殘留水分;最后輸送至下料工位完成整個(gè)清洗工作。
軸叉清洗機(jī)工作時(shí)保證節(jié)拍在20 s,各工位的節(jié)拍需一致,清洗后軸叉表面及其內(nèi)腔干凈,無(wú)油漬和鐵屑?xì)埩?,外表面大部分風(fēng)干。
一種適用于長(zhǎng)短軸叉的高效清洗機(jī)裝置主要包括機(jī)架、以及沿著工作方向的傳動(dòng)輸送機(jī)構(gòu)、噴淋清洗機(jī)構(gòu)、風(fēng)切系統(tǒng)、烘干系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。
傳動(dòng)輸送機(jī)構(gòu),由快換工裝限制工件的位置,由伺服馬達(dá)循環(huán)步進(jìn)輸送。其中工裝采用快插切換式工裝,可更換不同節(jié)型的工裝對(duì)工件實(shí)施有效的定位與輸送。
出料位裝有2對(duì)光電開關(guān),分別感應(yīng)出料位和滿料位,當(dāng)出料位的工件未離開或出現(xiàn)堆料狀況時(shí),完成工序后的輸送自動(dòng)停止運(yùn)行,當(dāng)2對(duì)光電開關(guān)分別感應(yīng)到和感應(yīng)不到后自動(dòng)回復(fù)運(yùn)行。
經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)有軸叉清洗機(jī)進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)采用機(jī)械夾緊步進(jìn)式輸送,因長(zhǎng)軸叉重心偏高,容易導(dǎo)致長(zhǎng)軸叉倒料,本文設(shè)計(jì)了一種快插式定位工裝,可根據(jù)不同節(jié)型的工件快速更換工裝,安裝和拆卸都無(wú)需工具,該工裝采用螺釘緊固,只需插入到底旋轉(zhuǎn)即可完成安裝,取出則反之?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際換型7 s,現(xiàn)操作性能高,使用性強(qiáng)??觳迩袚Q式工裝如圖2所示。
快插切換式工裝四周設(shè)有環(huán)形限位結(jié)構(gòu),對(duì)工件外形進(jìn)行限位,確保工件定位穩(wěn)定,同時(shí),該工裝能適用GI和AR兩種節(jié)型??紤]到軸叉工藝要求,需對(duì)此工裝端面倒角進(jìn)行深入研究,工裝端面倒角分別采用6°、8°、10°、12°、14°,現(xiàn)場(chǎng)分別對(duì)GI3-26、GI3-29和GI3300測(cè)試100根軸叉,對(duì)軸叉碗口及表面磨損度進(jìn)行測(cè)試,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示。
經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析可知,當(dāng)?shù)菇谴笥?0°時(shí),三種節(jié)型的軸叉磨損數(shù)量較6°和8°時(shí)的減少,同時(shí),考慮工裝加工的經(jīng)濟(jì)因素,采用快插切換式工裝10°倒角。使用至今,軸叉客戶抱怨為零。
高壓噴淋清洗機(jī)構(gòu)主要由儲(chǔ)液箱、噴淋泵、過(guò)濾系統(tǒng)、液位裝置、管路和噴嘴等結(jié)構(gòu)組成。儲(chǔ)液箱內(nèi)設(shè)有高、低液位限位裝置,保持原設(shè)備的結(jié)構(gòu)和控制不變;噴淋泵采用原設(shè)備水泵,在總管上分成幾組噴淋管,每組噴淋管都上下左右全方位噴洗,噴嘴排布合理,保證沒(méi)有死角,根據(jù)工件勻均排布,如圖3所示;過(guò)濾系統(tǒng)沿用原過(guò)濾系統(tǒng)不變,清洗過(guò)程中的過(guò)濾系統(tǒng),可保持清洗液干凈并延長(zhǎng)使用時(shí)間;液位裝置保持原設(shè)備的結(jié)構(gòu)和控制不變。
圖2 快插切換式工裝主視圖
表1 快插切換式工裝倒角大小與軸叉磨損數(shù)量表
圖3 噴淋工位結(jié)構(gòu)圖
噴淋清洗機(jī)構(gòu)利用快插切換式工裝實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)清洗,輸送鏈的噴淋段定位處有特制的型腔清洗,輸送鏈的兩側(cè)各設(shè)置兩排固定噴嘴均勻排部,工件柄部區(qū)域?qū)iT增加兩排噴嘴,對(duì)工件進(jìn)行全方位噴淋清洗,工作壓力0.2-0.4 MPa。為了防止竄液現(xiàn)象,在清洗與風(fēng)切之間采用硅膠皮和毛刷排相結(jié)合的辦法。
該裝置通過(guò)快插切換式工裝實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)風(fēng)切。通過(guò)氣缸帶動(dòng)環(huán)形風(fēng)刀升降,對(duì)工件進(jìn)行移動(dòng)切水,以節(jié)約空氣用氣量。此工序是在工件到位后啟動(dòng),設(shè)定的時(shí)間到達(dá)后停止。
烘干系統(tǒng)有兩個(gè)工位,當(dāng)工件到達(dá)烘干工位1,風(fēng)機(jī)啟動(dòng),延時(shí)到達(dá)后,停止送風(fēng)并輸送至干燥工位2。烘干工位1通過(guò)風(fēng)機(jī)加熱包將熱風(fēng)吹到工件表面,達(dá)到去除工件表面殘留水分的目的;烘干工位2功能和1相同,為滿足在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到徹底風(fēng)干而增設(shè)的。當(dāng)工序完成后輸送至下料工位。
該清洗機(jī)采用可編程控制器作為中心控制,使電器系統(tǒng)的運(yùn)行更加可靠,工藝調(diào)整更為可靠方便,設(shè)計(jì)上采取程序互鎖,無(wú)論手動(dòng)操作還是自動(dòng)運(yùn)行都具備完善的保護(hù)功能,從而保護(hù)由于錯(cuò)誤操作而損壞機(jī)體,保證設(shè)備正常運(yùn)行。配有獨(dú)立電箱并防塵防水,有良好的接電裝置,為保證設(shè)備正常運(yùn)行和維修,設(shè)計(jì)中有故障部位顯示,使維修更方便更快捷。
(1)控制系統(tǒng):設(shè)備采用西門子S7-1200 帶網(wǎng)關(guān)功能的 PLC,具有MES信號(hào)通訊功能,PLC程序輸入可根據(jù)需要控制工件運(yùn)行狀態(tài)、溫度等。電氣控制元件采用電壓DC24 V,帶過(guò)載保護(hù)裝置。
(2)觸摸屏采用西門子品牌。
(3)設(shè)有報(bào)警:電機(jī)過(guò)載報(bào)警,溫度超過(guò)報(bào)警,液位過(guò)低報(bào)警,電導(dǎo)率超出范圍報(bào)警。
(4)清洗機(jī)工作電壓380 V,50 Hz。
(5)電控箱主開關(guān)無(wú)暴露線管。
經(jīng)過(guò)研發(fā)制作,觀察現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)不同節(jié)型GI3-26、GI3-29和GI3300各1000根,利用專有設(shè)備測(cè)試軸叉清洗度,與專家給出的清潔度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比,得到表2軸叉清潔度分布表。
表2 軸叉清潔度分布表
專家制定規(guī)則清潔度0.6 mg為優(yōu)秀,2 mg為良好,6 mg為中等,8 mg為差。通過(guò)表2可知,不同節(jié)型清潔度優(yōu)秀的占比分別為89.3%、90.5%和87.6%;良好占比為6.7%、7.2%和5.4%。該設(shè)備設(shè)計(jì)階段,專家預(yù)計(jì)軸叉清洗清潔度良好以上為90%,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)對(duì)比可知,3種節(jié)型軸叉清潔度良好以上均達(dá)到目標(biāo)。因此,該設(shè)備滿足使用要求。
(1)傳動(dòng)輸送機(jī)構(gòu)上設(shè)計(jì)快插切換式工裝,既能保證長(zhǎng)短軸叉不同節(jié)型共同使用,又避免了傳輸過(guò)程中倒料現(xiàn)象;
(2)利用快插切換式工裝實(shí)現(xiàn)了工件定點(diǎn)清洗、定點(diǎn)風(fēng)切和定點(diǎn)烘干功能;
(3)該裝置能實(shí)現(xiàn)軸叉生產(chǎn)線一物流,具有可操作推廣性。
該裝置可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)軸叉自動(dòng)化生產(chǎn),釋放該工序的操作人員,節(jié)省人員成本,按裝置生產(chǎn)時(shí)的人均成本每人年均7萬(wàn)計(jì)算,三班三人總共21萬(wàn),則該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益為2.2萬(wàn)元。
該軸叉清洗機(jī)研制成功解決了現(xiàn)有清洗機(jī)無(wú)法兼容長(zhǎng)短軸叉、倒料等問(wèn)題,同時(shí)設(shè)計(jì)了一種快插切換式工裝,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),選取倒角為10°的快插切換式工裝,能滿足工藝要求以及經(jīng)濟(jì)條件,減少了軸叉碗口和表面磨損現(xiàn)象,為清洗機(jī)定點(diǎn)清洗、定點(diǎn)風(fēng)切和定點(diǎn)功能提供了可靠的技術(shù)支持。該裝置在原有的機(jī)架上改造,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,為發(fā)展傳動(dòng)軸制造提供了方便,有利于推廣到其它行業(yè)使用。