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        循環(huán)流化床鍋爐水冷壁偏磨原因及對策

        2020-05-06 05:45:36王琨
        錦繡·上旬刊 2020年2期
        關(guān)鍵詞:流化措施

        王琨

        摘 要:文章下述內(nèi)容從循環(huán)硫化床鍋爐水冷壁偏磨原因出發(fā),找出存在的問題,并且提出合理的改造措施,彌補(bǔ)循環(huán)硫化床鍋爐水冷壁管存在的缺陷,以此達(dá)到延長循環(huán)硫化床鍋爐水冷壁使用的時間,為企業(yè)減少資金的投入,增大使用效率,為企業(yè)創(chuàng)造收益。

        關(guān)鍵詞:布風(fēng)阻力;一次風(fēng)量;水冷壁偏磨;流化;措施

        引言

        在我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的今天,化工企業(yè)不斷壯大,生產(chǎn)模式不斷得到創(chuàng)新,有些企業(yè)在生產(chǎn)過程中需要有一個穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行的蒸汽供應(yīng)。在運(yùn)行過程中,其240t/h循環(huán)流化床鍋爐在運(yùn)行過程中的水冷壁偏磨,磨損較快,根據(jù)調(diào)查可知,鍋爐在持續(xù)運(yùn)行中,其平均壽命超不過60天。這大部分停機(jī)維修的原因是由于水冷壁磨損較為嚴(yán)重,造成爆管,極大的影響了設(shè)備的運(yùn)行,就需要進(jìn)行檢查維修。在檢查維修過程中,就需要將數(shù)十根的水管進(jìn)行更換,這是由于部分已經(jīng)爆管,或者部分已經(jīng)磨損嚴(yán)重,即將爆管,每一次的停檢,就會對企業(yè)的生產(chǎn)造成極大的影響,首先是停機(jī)檢查,導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降,其次更換幾十根的水冷壁管,這又是一大部分的開銷[1]。鍋爐的運(yùn)行效率差,運(yùn)行時間短,壽命受損,每年維修次數(shù)極大,造成生產(chǎn)無法持續(xù),無法確保鍋爐的穩(wěn)定性和持續(xù)性,嚴(yán)重影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)收益,對企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展造成極大的“破壞”。

        一、簡述循環(huán)流化床鍋爐在運(yùn)行過程中遇到的問題

        (1)在鍋爐的前墻大約位置就在衛(wèi)燃帶向上3.5米左右的位置,其受損的程度最為嚴(yán)重,其他三個位置(鍋爐后墻和兩側(cè)墻)衛(wèi)燃帶向上3.5米左右的位置其磨損程度明顯較小。

        (2)在鍋爐的前墻大約位置就在衛(wèi)燃帶向上3.5米左右的位置,觀察其磨損情況,與常規(guī)流化床鍋爐的磨損情況有著明顯的區(qū)別,常規(guī)的磨損呈現(xiàn)出均勻性,鍋爐前墻表現(xiàn)出的是偏磨損狀況。經(jīng)詳細(xì)觀察可知,其磨損狀況主要以鍋爐前墻中心線作為基準(zhǔn)線,觀察右側(cè)可知,水冷壁沖刷面主要以水冷壁管的左側(cè)為集中面,在水冷壁管的中間和右側(cè)沒有出現(xiàn)磨損情況;同樣以說鍋爐前墻中心線作為基準(zhǔn),其磨損面出現(xiàn)在水冷壁管右側(cè)面,其中間和左側(cè)面沒有出現(xiàn)任何磨損現(xiàn)象。

        (3)與此同時,在對鍋爐進(jìn)行停機(jī)檢修時,在鍋爐的4個給煤口都出現(xiàn)的統(tǒng)一現(xiàn)象就是周圍以及附近出現(xiàn)大量的煤,都呈粘貼狀,并且其厚度已經(jīng)高達(dá)300mm。

        二、分析循環(huán)流化床鍋爐在運(yùn)行出現(xiàn)問題的原因

        (1)在對240t/h循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行一次以及二次給風(fēng)設(shè)計(jì)時,原有設(shè)計(jì)為5:5,3.78kPa是鍋爐空床的阻力,而對鍋爐的實(shí)際運(yùn)行空床阻力進(jìn)行測試,其實(shí)際阻力即為2.0kPa。而當(dāng)鍋爐運(yùn)行負(fù)荷在220~234t/h時,其中監(jiān)測為一、二次風(fēng)量都為1479000m3/h。通過多次調(diào)查試驗(yàn)可知,在對同廠家、同類型的鍋爐進(jìn)行監(jiān)測,其布風(fēng)力阻力值都在3.5~3.8kPa,鍋爐運(yùn)行負(fù)荷在220~234t/h時,其中監(jiān)測為一、二次風(fēng)量都為98000m3/h。通過對比可知,影響鍋爐一次、二次風(fēng)風(fēng)量增加最大的主要因素是鍋爐布風(fēng)運(yùn)行阻力。

        (2)在運(yùn)行過程中,鍋爐中的水冷壁出現(xiàn)常規(guī)磨損是不可避免的,在常規(guī)的磨損中,鍋爐水冷壁主要磨損狀況為:貼壁流磨損,一旦鍋爐的一、二次風(fēng)量增加,在鍋爐增大一次風(fēng)運(yùn)行時,大顆粒床料直接加速對水冷壁的沖刷和磨損,導(dǎo)致磨損速度加快。

        (3)如圖1所示,圖中鍋爐前墻中心線作為基準(zhǔn)線,左側(cè)的第一給煤口和第二給煤口兩個之間的距離為1980mm,而第二給煤口和第三給煤口之間的距離卻為2880mm,第三給煤口和第四給煤口兩個之間的距離為同樣為1980mm。從圖1可知,鍋爐前墻之間的給煤口不是均勻分布的,通過停車檢查時發(fā)現(xiàn),在四個給煤口附近以及煤口的下部都堆積著大量的煤,并且呈粘連狀。播煤風(fēng)口以及與給煤機(jī)落煤口之間的方向呈垂直形狀,當(dāng)播煤風(fēng)進(jìn)入給煤管后,直接將其吹打在水冷管壁上,導(dǎo)致播煤風(fēng)無法集中作業(yè),導(dǎo)致播煤的能力直接下降,難以將管內(nèi)的燃煤進(jìn)行有效的打散,大部分燃煤就只能靠自身的重量進(jìn)入燃煤區(qū),這是由于燃煤大量堆積在鍋爐前墻的最為主要的原因。

        (4)從檢測中可知,對水冷壁出現(xiàn)磨損、偏磨的主要原因是:第一點(diǎn),在鍋爐運(yùn)行中,其給煤管存在缺陷,風(fēng)力不足,導(dǎo)致當(dāng)燃煤進(jìn)入給煤口時,不能能夠直接將燃煤打散,無法均勻的將其灑落在鍋爐料層中,給煤管中的風(fēng)能動力不足,導(dǎo)致大量的燃煤堆積在一起,一次風(fēng)在堆積煤的作用下改變風(fēng)向,通常為垂直方向。第二點(diǎn),一次風(fēng)由于堆積煤被迫改變方向時,直接導(dǎo)致兩側(cè)加速擴(kuò)散,最終趨于爐內(nèi)平衡[2]。直接導(dǎo)致鍋爐前墻出現(xiàn)水冷壁破損、爆管等現(xiàn)象。

        三、簡述循環(huán)流化床鍋爐在運(yùn)行中的改造措施

        (1)改造鍋爐風(fēng)帽芯管

        在改造過程中,首先要確保鍋爐原風(fēng)帽芯管的形狀以及結(jié)構(gòu),41mm是原風(fēng)帽芯管的直徑,因此,計(jì)算可知,其過風(fēng)面積可達(dá)1319.86mm3。其中風(fēng)帽外罩具有10個直徑徑為12mm的孔,經(jīng)計(jì)算可知過風(fēng)面積為1130.56mm3,經(jīng)過科學(xué)改造后的風(fēng)帽內(nèi)的孔徑不變,只是將芯管口的出風(fēng)口位置進(jìn)行更改,其過風(fēng)面積可達(dá)到1319.16mm3,主要是將原來在頂部出風(fēng)的風(fēng)口改變?yōu)閭?cè)向均勻布風(fēng)??梢灾苯硬贾脼?6個孔,2層的一個裝置,提升通風(fēng)面積。

        (2)對播煤風(fēng)管進(jìn)行改造

        在改造中,可以將給煤管進(jìn)行改造,在其內(nèi)增加隔風(fēng)板,主要目的是能夠通過給煤管底部射入播煤風(fēng),改變給煤風(fēng)的運(yùn)動軌跡,在燃煤進(jìn)入爐內(nèi)時,播煤風(fēng)能夠直接在管內(nèi)將燃煤進(jìn)行打散,能夠使燃煤均勻的鋪落在爐內(nèi),增加燃煤的燃燒能力,避免一次風(fēng)對燃煤的影響,增加鍋爐的運(yùn)行效率[3]。

        (3)改善水冷壁外部結(jié)構(gòu)

        在鍋爐運(yùn)行過程中,常常因?yàn)橐淮物L(fēng)運(yùn)行軌跡被強(qiáng)行改變,導(dǎo)致鍋爐前墻(未燃帶向上3.5米范圍內(nèi))導(dǎo)致水冷壁受損。因此,為了避免此類現(xiàn)象的發(fā)生,提升水冷管壁的使用效率,可以在水冷壁管上焊接防磨側(cè)板。其中需要注意的水冷壁直接的節(jié)距需要90mm,管內(nèi)的直徑為60mm。可以將防磨側(cè)板焊接在高于水冷壁管20mm,提高水冷壁管的耐溫性、減少摩擦造成的損害,提高水冷壁管的使用效率。

        四、總結(jié)

        總而言之,將鍋爐進(jìn)行改造后,能夠極大的降低磨損率,提高利用率,增加使用壽命,避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。將水冷壁管進(jìn)行科學(xué)改造,增加燃煤的使用率,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

        參考文獻(xiàn)

        [1]蔣坤.循環(huán)流化床鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行制約因素及對策[J].化工設(shè)計(jì)通訊,2019(8)188-189.

        [3]趙紅巖,尤文杰.循環(huán)流化床鍋爐水冷壁偏磨原因分析及改進(jìn)[J].設(shè)備管理與維修2017(6):79-80.

        [4]王星海.循環(huán)流化床鍋爐水冷壁的磨損原因分析及防磨措施[J].現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2018(5)126-128.

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