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        陽(yáng)春新鋼鐵120 t 轉(zhuǎn)爐汽化煙道控制分析

        2020-05-01 06:04:22聶金喜
        設(shè)備管理與維修 2020年5期
        關(guān)鍵詞:煙氣裂紋

        聶金喜

        (陽(yáng)春新鋼鐵有限責(zé)任公司,廣東陽(yáng)春 529600)

        0 前言

        轉(zhuǎn)爐汽化煙道是利用鍋爐無縫鋼管圍成的筒形結(jié)構(gòu)來回收轉(zhuǎn)爐煙氣余熱,冷卻收集轉(zhuǎn)爐煙氣,其運(yùn)行狀況與轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝變化息息相關(guān),在煉鋼廠占有十分重要的地位。汽化冷卻煙道運(yùn)行,是冷卻循環(huán)水吸收轉(zhuǎn)爐煙氣中的熱量轉(zhuǎn)為蒸汽,降低煙道本體的整體溫度,保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。而在實(shí)際的熱交換運(yùn)行過程中,汽化系統(tǒng)運(yùn)行控制由于各種原因,導(dǎo)致煙道受熱管經(jīng)常出現(xiàn)橫向開裂的漏水現(xiàn)象,嚴(yán)重影響轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)設(shè)備的可作業(yè)率,給生產(chǎn)帶來巨大的安全隱患。針對(duì)陽(yáng)春新鋼鐵受熱管出現(xiàn)橫向開裂現(xiàn)象進(jìn)行分析,首先對(duì)汽化冷卻煙道的工作原理進(jìn)行闡述,綜合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行做出分析并制定預(yù)防措施。

        1 汽化系統(tǒng)煙道運(yùn)行現(xiàn)狀

        陽(yáng)春新鋼鐵120 t 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐系統(tǒng)汽化煙道采用自然循環(huán)(圖1),活動(dòng)罩裙采用強(qiáng)制循環(huán)。固定段煙道運(yùn)行處在鋼渣噴濺、煙氣磨損、高溫惡劣環(huán)境的條件下,自2010 年運(yùn)行以來,使用周期僅為1 年半左右,并且在使用后期漏水事故率高,檢修勞動(dòng)強(qiáng)度大,在安全運(yùn)行上存在隱患,同時(shí)影響生產(chǎn)的穩(wěn)定順行及產(chǎn)能提升。運(yùn)行前期,余熱鍋爐檢修只需每半月4 h常規(guī)維護(hù)即可滿足生產(chǎn)需求,運(yùn)行中期6000 爐左右,煙道密排管開始出現(xiàn)橫向開裂漏水,每周需組織2 次及以上檢修,嚴(yán)重影響生產(chǎn)計(jì)劃的正常編排,降低了轉(zhuǎn)爐設(shè)備運(yùn)行開動(dòng)率。汽化冷卻煙道受熱管橫裂紋的問題,自投產(chǎn)以來一直困擾著管理人員,是轉(zhuǎn)爐冶煉最顯著的問題。

        1.1 汽化冷卻煙道的工作原理

        利用蒸汽密度比水小的原理,冶煉過程中下降管中水的密度遠(yuǎn)大于上升管中蒸汽的密度,兩者密度差形成了水循環(huán)條件,再利用汽包內(nèi)水位質(zhì)量推動(dòng)工質(zhì)流動(dòng),形成自然循環(huán)。汽化冷卻煙道的工作時(shí)間具有間歇性的特點(diǎn),正常情況下,以轉(zhuǎn)爐每爐鋼水冶煉頻次36 min 為一個(gè)周期,其中有14 min 左右的吹氧時(shí)間,煙道熱交換只存在于這個(gè)吹氧過程當(dāng)中。汽化冷卻煙道在吹煉過程的不同階段所受到的熱負(fù)荷變化大,在溫差較大的影響下,內(nèi)部結(jié)構(gòu)極易產(chǎn)生疲勞損壞,縮短其使用周期。

        圖1 汽化煙道自然循環(huán)流程

        1.2 汽化煙道運(yùn)行現(xiàn)狀

        陽(yáng)春新鋼鐵余熱鍋爐系統(tǒng),2016 年6 月至11 月進(jìn)入中后期,因煙道漏點(diǎn)焊補(bǔ),轉(zhuǎn)爐檢修時(shí)間共計(jì):649.5 h,相當(dāng)于單爐檢修27 天,嚴(yán)重降低了轉(zhuǎn)爐設(shè)備運(yùn)行開動(dòng)率。2017 年以前使用周期僅為1 年半左右,在使用中期熱交換爐數(shù)6000~8000爐煙道受熱管開始出現(xiàn)橫向裂紋漏水、漏汽,影響生產(chǎn)的穩(wěn)定順行及產(chǎn)能提升(圖2)。2017 年我廠組織對(duì)此分析攻關(guān),煙道運(yùn)行13 000 爐以上未見開裂漏水,金相分析受熱管正常,各金相組織為鐵素體+珠光體,珠光體球化級(jí)別為3 級(jí),晶粒度為7.5 級(jí),未出現(xiàn)晶粒長(zhǎng)大和晶粒拉伸變形現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)明顯的脫碳層。橫斷面內(nèi)壁金相組織為正常的鐵素體+珠光體,裂紋以穿晶型裂紋為主。

        圖2 受熱管橫向裂紋

        2 汽化冷卻煙道出現(xiàn)漏水、漏汽的原因分析

        2.1 受熱管裂口特征

        裂口為橫向穿透性裂紋,裂口長(zhǎng)度差異大,大部分均在10~35 mm。裂源起源于受熱管外壁,向內(nèi)壁擴(kuò)展直至穿透。壁厚檢測(cè)結(jié)果顯示管壁厚度為5.1 mm,未出現(xiàn)減薄,裂口位置未出現(xiàn)明顯脹粗、減薄。對(duì)裂紋清理干凈后,用發(fā)絲大鐵線測(cè)得裂紋深度大部分在0.5~1 mm。

        2.2 煙道工況周期性變化及冷卻管內(nèi)外壁溫差大

        轉(zhuǎn)爐煙道由于運(yùn)行工況周期性急劇變化,工作條件惡劣,使用壽命普遍很短,主要是因?yàn)檗D(zhuǎn)爐冶煉工藝操作具有周期性,同時(shí)轉(zhuǎn)爐煙氣溫度高,爐口煙氣溫度可達(dá)1500 ℃以上,最低在50 ℃左右。當(dāng)冶煉時(shí),煙氣把煙道管內(nèi)側(cè)溫度升高到700 ℃左右,而管外側(cè)只有180 ℃左右,內(nèi)壁的膨脹量遠(yuǎn)大于外壁的膨脹量,如果是一根自由狀態(tài)的管道,必然會(huì)向外彎曲。由于煙道管被固定圈固定,無法向外彎曲,于是冷卻管外側(cè)被內(nèi)側(cè)的膨脹力拉長(zhǎng)。雖然觀測(cè)上是同步增長(zhǎng),但實(shí)際上內(nèi)壁是膨脹增長(zhǎng),外壁是被機(jī)械力拉長(zhǎng);內(nèi)壁在溫度降低時(shí),汽化煙道會(huì)自然收縮回原狀態(tài),而外壁則不能恢復(fù),此時(shí)內(nèi)壁又被外壁不可恢復(fù)的長(zhǎng)度拉長(zhǎng)了。這種熱負(fù)荷頻繁急劇變化引起煙道的熱應(yīng)力因素,導(dǎo)致煙道內(nèi)受熱管使用后期經(jīng)常出現(xiàn)橫向裂紋,直至破裂發(fā)生蒸汽泄漏。

        2.3 工藝操作控制不規(guī)范

        (1)尾段煙道出口溫度。根據(jù)尾段煙道出口溫度統(tǒng)計(jì)分析(圖3),前期凈化回收系統(tǒng)控制未規(guī)范及轉(zhuǎn)爐冶煉出鋼溫度高,導(dǎo)致煙道熱負(fù)荷增加,受熱面與非受熱面溫差增大,末端煙道出口最高溫度達(dá)1100 ℃以上,超設(shè)計(jì)要求,循環(huán)倍率降低。

        圖3 末端煙道出口溫度對(duì)比

        (2)除氧水箱溫度控制不穩(wěn)定。除氧水箱主要是對(duì)余熱鍋爐的補(bǔ)水進(jìn)行加熱除氧,降低煙道受熱管的氧腐蝕,降低汽包水溫波動(dòng),提高冷卻效果。根據(jù)水的物性參數(shù)可知,100 ℃以上飽和水的比熱容及導(dǎo)熱性高于常溫水,煙道補(bǔ)水溫度低影響受熱管的熱交換能力及冷卻效果。1 kg 水每升高1 ℃,所吸收的熱量?jī)H為4.2 kJ;而100 ℃等量的水變?yōu)?00 ℃的蒸汽,汽化過程吸收的熱量約為2253 kJ/kg,為前者的500 多倍,因此保證除氧水箱溫度可提高汽化冷卻的冷卻效率。2015 年除氧水箱溫度控制合格率(102~104 ℃)平均每月僅為66%,月合格率最高71%,最低50%。

        (3)汽包水位控制。自然循環(huán)原理:冶煉過程中下降管中水的密度大于上升管中蒸汽的密度,兩者密度差形成了水循環(huán)條件,再利用汽包內(nèi)水位質(zhì)量推動(dòng)工質(zhì)流動(dòng),形成自然循環(huán)。所以汽包水位控制不合理即影響冷卻循環(huán),還影響汽包飽和蒸汽儲(chǔ)汽空間的合理分配。陽(yáng)春新鋼鐵前期汽包水位控制波動(dòng)大,冶煉過程中最高水達(dá)+550 mm 以上,最低水位達(dá)-470 mm 以下。

        (4)爐口微壓差控制。目前陽(yáng)春新鋼鐵未投爐口微差壓控制裝置,爐口負(fù)壓大,二次燃燒嚴(yán)重,煙道熱負(fù)荷增加。冶煉過程中爐口煙氣CO 濃度平均50%左右,負(fù)壓大導(dǎo)致罩內(nèi)燃燒1 m3轉(zhuǎn)爐煤氣可增加6676 kJ 的熱量。

        綜上所述,爐口段煙道受熱管開裂主要是熱疲勞應(yīng)力開裂。

        3 關(guān)于汽化冷卻煙道漏水現(xiàn)象的合理化建議

        3.1 系統(tǒng)提升改善外委條件

        ①合理安排汽化系統(tǒng)檢修,減少汽化冷卻煙道泄水次數(shù),降低因復(fù)產(chǎn)時(shí)自然循環(huán)啟動(dòng)緩慢對(duì)煙道造成的損傷,檢修導(dǎo)致煙道保溫層的破損做到及時(shí)性恢復(fù);②對(duì)汽化冷卻煙道中水循環(huán)過程中的水質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn),提高水質(zhì)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),定期取樣化驗(yàn)的管理機(jī)制,改善排污方式,生產(chǎn)期間,正常執(zhí)行排污制度;③做好生產(chǎn)主線系統(tǒng)溫降攻關(guān)工作,規(guī)范轉(zhuǎn)爐冶煉工藝操作減少噴濺,杜絕用氧氣吹掃沾結(jié)在煙道內(nèi)部的“假罩”,降低汽化冷卻煙道熱負(fù)荷。

        3.2 優(yōu)化爐口微差壓的控制(表1)

        表1 工藝控制參數(shù)對(duì)照表

        根據(jù)表1、圖3,對(duì)汽化冷卻煙道內(nèi)負(fù)壓的有效控制,是避免煙道發(fā)生漏水的重要手段。當(dāng)轉(zhuǎn)爐處在吹煉階段的時(shí)候,轉(zhuǎn)爐爐口微差壓按±10 Pa 控制,若無檢測(cè)裝置可根據(jù)爐口火焰情況采用微正壓控制。陽(yáng)春新鋼鐵目前主要綜合煙道出口溫度、單爐產(chǎn)汽量、煤氣熱值控制煙道內(nèi)負(fù)壓,保證爐口微正壓,杜絕罩內(nèi)的二次燃燒。綜合轉(zhuǎn)爐冶煉熱平衡情況及飽和蒸汽產(chǎn)汽情況,核算煙道的熱交換能力,視情調(diào)整RD 閥角度。

        3.3 汽化冷卻煙道溫差控制

        主要是降低煙道受熱面與非受熱面的溫差,杜絕煙道的急冷急熱。除了及時(shí)恢復(fù)煙道保溫層,可從工藝控制角度進(jìn)行調(diào)整。陽(yáng)春新鋼鐵采用一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速及RD 閥與轉(zhuǎn)爐冶煉工藝連鎖,當(dāng)出鋼等未吹氧冶煉過程中風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低,RD 閥角度轉(zhuǎn)換至低角度控制,防止大量抽風(fēng)使煙道溫度急劇降低。汽化系統(tǒng)檢修完成后,從熱力發(fā)電站反送蒸汽對(duì)煙道及用水加熱、預(yù)熱。

        4 結(jié)語(yǔ)

        經(jīng)與同行業(yè)交流,汽化冷卻煙道出現(xiàn)橫向裂紋漏水是極其普遍的現(xiàn)象,只要根據(jù)設(shè)備的實(shí)際使用情況,實(shí)時(shí)規(guī)范調(diào)整工藝,控制好煙道的末端出口煙氣溫度及內(nèi)部壓力,降低煙道熱負(fù)荷,保證煙道用水質(zhì)量,就可以有效遏制漏水現(xiàn)象的發(fā)生,提高設(shè)備整體的工作效能。

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