逯毅星,李威鋒
(中國空空導彈研究院,河南洛陽 471009)
NSI2000 天線近場測試系統(tǒng)是一套現(xiàn)代化的自動測量設備,經過多年使用,出現(xiàn)掃描探針Y 軸運動定位精度下降,以及Y 軸步進電機工作溫升過高導致?lián)p壞等故障,急需修復。
(1)設備Y 軸傳動機構工作時發(fā)出異響,尤其是掃描探針沿Y 軸做由下而上的掃描運動時還伴隨著同步帶的振顫。
(2)掃描探針沿Y 軸運動時定位精度差。
(3)Y 軸步進電機工作溫度偏高,導致電機燒壞(Y軸電機驅動卡于1 年前燒壞過,已更換)。
NSI2000 天線近場測試系統(tǒng)使用NSI2000 測試軟件進行人機交互,通過計算機GPIB 總線連接HP8720 網絡分析儀(以下簡稱網分儀),控制發(fā)射天線發(fā)出激勵信號,掃描探針受到激勵信號送回網分儀進行處理,結果經GPIB 總線送NSI2000 軟件計算。NSI2000 軟件計算測量結果后,經運動控制總線發(fā)出指令,使運動控制系統(tǒng)移動到下一指定位置進行測量,到位后發(fā)出觸發(fā)信號控制網分儀進行信號采集,完成測量閉環(huán)。通過天線和探針不斷地相對移動,將相對應的位置數(shù)據與幅相數(shù)據分別記錄并顯示在近場分布圖的橫軸與縱軸上,最終完成對天線的近場測量。
按照先易后難,由簡入繁的原則,需要對可能影響的部位進行檢修。先后對測量天線和網分儀進行了校正,傳輸電纜和信號接口重新連接固定,減小運動時的附加力。經過初步檢修后故障未消失,可以初步排除天線測量、負載和信號干擾等可能性,隨即將故障分析的重點轉向運動控制系統(tǒng)。運動控制系統(tǒng)主要由PC 端、ARC 箱(近場掃描驅動箱)、步進電機和傳動機構等4 部分組成。
PC 端通過NSI2000 Antenna Measurement System 軟件下的“Measurments”和“Hardware”窗口分別提供圖形化的測量運動控制和運動系統(tǒng)的參數(shù)配置調整功能,如圖1 所示。在測量菜單下提供了單軸點位控制功能,為后續(xù)故障測試提供了便利條件。
圖1 “Measurments”和“Hardware”窗口
ARC 箱由驅動信號處理輸入、輸出板,伺服電源和伺服模塊等組成。主要完成信號放大、動作連鎖保護、測量觸發(fā)等功能。
由于NSI2000 運動控制系統(tǒng)傳動機構具有載荷輕、快速定位和精度要求高的特點。掃描支架采用輕量化設計,使用步進電機作為執(zhí)行元件,選用同步帶為傳動元件。步進電機將ARC 箱發(fā)出的脈沖信號轉化為角位移,再通過同步帶將角位移轉換為直線位移,探針沿Y 軸由同步帶牽引移動。
配重滑塊的作用是平衡探針架的重量,不僅能夠保持在靜止狀態(tài)下傳動機構的平衡,同時對工作狀態(tài)下Y 軸步進電機的發(fā)熱有重要影響。根據牛頓第二定律(F=ma),如果配重質量偏大則慣性增大,必然使電機輸出驅動力增加,導致Y 軸移動時步進電機負載增加而發(fā)熱;若減小配重質量,將導致Y 軸在定位鎖緊時,步進電機需提供較大的制動扭矩,導致電機發(fā)熱。
現(xiàn)場試運行觀察發(fā)現(xiàn),帶輪和同步帶有輕微磨損現(xiàn)象,驅動輪側運行噪音較大。懷疑同步帶老化,造成承載層拉長,節(jié)距增大,使驅動輪與同步帶帶齒干涉,產生噪聲和定位精度誤差。
由于該設備對Y 軸定位精度有較高要求(≤0.075 mm),因此在機構維修調整前,需進行定位精度檢測,為后續(xù)裝調留下原始數(shù)據。
Y 軸定位精度檢測使用英國雷尼紹XL-80 激光干涉儀進行,測量時Y 軸位移通過NSI2000 軟件下[Move axes]命令執(zhí)行。測量結果通過雷尼紹XCal-View 軟件進行分析。掃描探針沿Y軸運動的整個測量行程定位精度最大誤差為0.677 1 mm,反向間隙為0.216 7 mm。
3.2.1 同步帶選型與替換
從上述測量結果中可以看出,定位誤差遠大于0.075 mm的允許值。必須對傳動機構進行調整,對磨損的零件進行更換才能消除故障。由于該設備訂購年代較久,國外廠商零備件供應無法保證,只能對Y 軸傳動機構的部件進行國產化替代。通過測量原裝傳動部件相關尺寸,尋找尺寸接近的國產備件,最終確定帶輪規(guī)格(表1)和同步帶規(guī)格(表2)。
表1 帶輪規(guī)格
表2 同步帶規(guī)格
由于同步帶是直線位移的傳動元件,它本身是彈性體,對精度有重要影響。在不同力的作用下,會有不同程度的拉伸,不同材料,拉伸量也會不同。選取兩種不同材料的同步帶進行對比試驗,結果見表3。經過運行噪聲、運行平穩(wěn)性、重復定位精度對比,最終選用以氯丁橡膠和玻璃纖維為材料組成的同步帶。
表3 試驗結果
3.2.2 步進電機故障維修
Y 軸運動過程中步進電機溫升過快,升至85 ℃左右。經過觀察分析,由于掃描支架的輕量化設計,Y 軸步進電機是通過4個鋁制長螺桿為支撐,固定在兩級皮帶減速機構上。由于疲勞磨損等原因,其中2 只長螺桿根部斷裂,在轉動狀態(tài)下電機會發(fā)生傾斜,靜止狀態(tài)下電機回位,故障狀態(tài)非常隱蔽。由于轉動狀態(tài)下電機傾斜,傳動軸系相互不平行,致使傳動阻力增大、負載加重,造成步進電機溫度過高。
首先,加工更換電機固定螺桿,重新調整皮帶減速機構張力,排除傳動軸系相互不平行問題??紤]到步進電機長期經受高溫運行,為保證安全可靠,決定對Y 軸步進電機進行更換。由于該電機為原廠配套電機,標識不清;通過查線、檢查步進電機驅動板接口設置等方法,最終確定電機接線方法,見表4。
3.2.3 定位精度補償
在機械機構調整完成后,針對定位誤差中的線性誤差部分,通過在NSI2000 控制軟件中“Hardware”選項下的參數(shù),可以調整Y 軸步進電機控制參數(shù)進行位置精度補償?!癘ut-putscale”是步進電機轉動1 步時,Y 軸的移動距離,“Backlask”是Y 軸反向間隙,如圖2 和圖3 所示。通過激光干涉儀重復測量Y 軸的定位精度,使用夾逼法不斷優(yōu)化參數(shù)OutPutscale、Backlash,使誤差曲線逐漸平坦、正反向誤差曲線開口減小。通過比較,選擇定位精度最佳時對應的參數(shù),最終確定:Out-Putscale=0.063 55 mm,Backlash=0。
表4 步進電機接線
使用激光干涉儀對維修后Y 軸定位精度進行測量。維修后在700 mm 測量行程定位誤差最大0.062 1 mm,反向間隙最大誤差0.019 4 mm。Y 軸傳動機構定位精度、反向誤差,對比維修前提升了一個數(shù)量級。
使用紅外測溫儀測量維修后的步進電機在工作狀態(tài)下的溫度。由電機溫度隨時間變化的曲線可以看出,在前80 min內電機溫度隨時間近似成線性上升,在80 min 之后溫度變化較為緩慢,特別 在 100~140 min 溫度儀上升0.6 ℃。可以認定連續(xù)工作2 h 后電機達到熱平衡狀態(tài),即電機已達到在額定工況下運行溫度,即最高溫度為53.2 ℃,處于電機工作溫度允許的范圍內(最高溫度80 ℃),維修前電機溫度是85 ℃,維修效果明顯。
圖2 步進電機配置
圖3 步進電機參數(shù)