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        UF-RO集成裝置處理電鍍廢水回用研究

        2020-04-30 06:46:46
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)水反滲透電鍍

        張 斌 閣

        (黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,哈爾濱150025)

        電鍍廢水是一種常見的含重金屬離子的工業(yè)廢水,含有第一類重金屬離子,毒性很大,需要在車間排放口達到國家相關(guān)排放標準[1-3].近年來,隨著國家環(huán)保要求的提高及政策支持,電鍍廢水開始進行回用處理,其產(chǎn)水可用于廠區(qū)循環(huán)補充水[4-6].而目前有關(guān)電鍍廢水回用的報道及其運行案例相對較少.廢水回用于循環(huán)補充水常用的工藝為膜法(超濾、反滲透)[7-9],但電鍍廢水中污染物復(fù)雜、重金屬離子含量多對廢水回用及膜的穩(wěn)定運行造成一定的難度.因此,應(yīng)某電鍍廠電鍍廢水回用于循環(huán)水補水要求,本研究以預(yù)處理后的電鍍廢水為水源,通過建立超濾(UF)及反滲透(RO)集成裝置進行電鍍廢水回用試驗研究,考察膜的運行性能及提出應(yīng)對的清洗策略,為以后的工程實踐提供基礎(chǔ)技術(shù)支持.

        1 材料與方法

        1.1 廢水來源及水質(zhì)

        實驗用電鍍廢水取自哈爾濱市某軸承加工廠,目前該廢水經(jīng)投加化學(xué)藥劑沉淀并進行過濾處理,處理后的水質(zhì)情況如表1所示.預(yù)處理后的水經(jīng)泵輸送至UF-RO集成裝置進行回用處理,要求產(chǎn)水《城市污水再生利用-工業(yè)用水水質(zhì)》(GB19923-2005)中敞開式循環(huán)水系統(tǒng)補充水水質(zhì)標準,具體為:電導(dǎo)率≤200 μs·cm-1,產(chǎn)水COD≤10 mg·L-1,pH 為6~9.

        表1 實驗廢水水質(zhì)

        1.2 處理規(guī)模及流程

        電鍍廢水總處理量為480 m3/d,即20 m3/h,設(shè)計產(chǎn)水率為65%,即產(chǎn)水13.5 m3/h.產(chǎn)水用于廠區(qū)循環(huán)水補充水,剩余濃水外排.

        裝置流程圖如圖1所示,預(yù)處理來水首先經(jīng)過超濾(UF)進行處理,UF產(chǎn)水進入UF水箱,UF反洗水采用UF產(chǎn)水,反洗后水回至預(yù)處理進行重新處理.UF產(chǎn)水經(jīng)泵提升進入RO裝置進行處理,RO產(chǎn)水進入產(chǎn)水箱進行回用,其濃水進行外排.實驗裝置進行集裝箱式設(shè)計,UF裝置、RO裝置及配套設(shè)備均布置在集裝箱內(nèi).

        1.3 裝置參數(shù)

        1.3.1 UF裝置

        UF裝置設(shè)計2套,1用1備,單套設(shè)計處理量22 m3/h,自用水率≤10%.UF采用錯流過濾方式,進水壓力通過變頻器進行調(diào)節(jié),裝置進出水設(shè)在線差壓變送器及流量表,出水設(shè)濁度表以進行數(shù)據(jù)采集.UF膜采用陶氏化學(xué)SFP-2860型號,單支膜面積50 m2,PVDF材質(zhì),單套UF裝置配備4只膜,設(shè)計通量110 L/h.

        1.3.2 RO裝置

        RO裝置設(shè)計2套,1用1備,單套設(shè)計產(chǎn)水量13.5 m3/h,設(shè)計回收率68%.經(jīng)陶氏膜設(shè)計軟件(Rosa)計算,每套反滲透配置24支膜,膜殼6芯裝,一級兩段3∶1排列,設(shè)計通量為15.2 L/h.高壓泵變頻運行以保證恒定的產(chǎn)水量.反滲透裝置進水設(shè)溫度變送器、ORP表、pH表及電導(dǎo)表,產(chǎn)水設(shè)電導(dǎo)表和流量表,濃水設(shè)流量表,進水、段間、濃水之間設(shè)差壓變送器,以方便采集運行數(shù)據(jù).反滲透膜采用陶氏抗污染BW30FR-400/34膜,單支膜面積37.2 m2.

        圖1 裝置流程圖

        1.3.3 加藥裝置

        系統(tǒng)設(shè)計鹽酸(HCl)加藥裝置1套,主要用于UF膜的化學(xué)加強反洗,以定期恢復(fù)膜的過濾性能.裝置包含計量箱1臺及加藥泵2臺.

        系統(tǒng)設(shè)計氫氧化鈉(NaOH)加藥裝置1套,一方面用于UF膜的化學(xué)加強反洗以定期恢復(fù)膜的過濾性能,另一方面用于反滲透產(chǎn)水pH調(diào)節(jié)以滿足外供水pH要求.裝置包含計量箱1臺及加藥泵4臺.

        系統(tǒng)設(shè)計次氯酸鈉(NaClO)加藥裝置1套,主要用于UF膜的化學(xué)加強反洗,以定期恢復(fù)膜的過濾性能.裝置包含計量箱1臺及加藥泵2臺.

        系統(tǒng)設(shè)計還原劑(NaHSO3)加藥裝置1套,主要作用為去除RO裝置進水中的余氯,以防止RO膜被氧化.裝置包含帶攪拌機計量箱2臺及加藥泵2臺.

        設(shè)阻垢劑加藥裝置一套,主要作用為減緩RO膜表面無機結(jié)垢傾向.裝置包含帶攪拌機計量箱2臺及加藥泵2臺.

        1.3.4 清洗裝置

        當UF和RO膜達到清洗條件時需要進行化學(xué)清洗,以恢復(fù)膜運行性能.系統(tǒng)設(shè)化學(xué)清洗裝置1套,包含清洗箱、UF清洗泵、RO清洗泵及清洗保安過濾各1臺.

        1.4 檢測方法

        COD、BOD5、電導(dǎo)率和濁度采用國家標準方法進行分析[10],F(xiàn)-、Cl-和SO2-4采用離子色譜法(HJ84-2016)進行測定,重金屬離子采用電感耦合等離子體發(fā)射光譜法(HJ776-2015)進行測定.

        2 實驗結(jié)果與討論

        2.1 膜表面沉積物分析

        在UF和RO膜清洗之前,采用掃描電子顯微鏡和X-射線熒光分光法進行膜表面沉積污染物分析.圖2為UF和RO膜清洗前的膜表面污染物組分及沉積量分析.從圖2中可以看,UF膜表面的主要沉積物為無機懸浮顆粒,沉積量高達0.86 mg·cm-2,是污堵UF膜的主要因素.其次,有機污堵也是UF膜污堵的另一個原因,但有機物沉積量較小,為0.11 mg·cm-2,有機污堵速率相對較慢.RO膜表面的主要沉積物為有機物、Fe膠體和Al膠體,其中有機污堵是影響RO運行的主要風險,膜表面有機物沉積量為0.79 mg·cm-2,遠高于UF膜,這與膜的特性及過濾孔徑有關(guān).Fe膠體和Al膠體是RO膜發(fā)生污堵的次要因素,在RO進水存在Fe、Al離子的情況下,容易發(fā)生膠體污堵,其沉積量分別為0.17 mg·cm-2和0.15 mg·cm-2.本研究UF膜表面污堵因素與其他研究結(jié)果類似,Petrinic et al[11]曾建立UF-RO裝置進行電鍍廢水回用研究,發(fā)現(xiàn)UF膜的主要污堵因素為無機懸浮物,其次為有機物.而RO膜的污堵因素為有機污堵和無機結(jié)垢,本研究來水中Ca2+幾乎檢測不出,因此不存在無機結(jié)垢的風險.

        圖2 UF和RO膜表面沉積物組分及沉積量分析

        2.2 膜清洗策略

        針對UF和RO膜表面的沉積物分析結(jié)果,UF膜主要發(fā)生無機懸浮物物和有機物污堵風險,RO膜主要會發(fā)生金屬膠體(Fe、Al)和有機物污堵風險,由此確定的UF和RO膜清洗策略如表2所示.

        表2 UF和RO膜清洗策略

        注:w為質(zhì)量分數(shù)

        針對UF膜污堵,擬采用質(zhì)量分數(shù)為0.2%HCl在pH 為2條件下進行酸洗去除無機污堵,采用質(zhì)量分數(shù)為0.2%NaClO和質(zhì)量分數(shù)為0.1%NaOH在pH 為12條件下進行堿洗以去除有機污堵并防止細菌大量滋生.而針對RO膜有機污堵,由于NaClO會氧化RO膜并造成不可逆的損傷[12-15],擬采用質(zhì)量分數(shù)為0.1%NaOH和質(zhì)量分數(shù)為0.025%Na-SDS在pH 為13條件下進行堿洗.至于金屬膠體,采用質(zhì)量分數(shù)為1.0%Na2S2O4進行清洗.

        2.3 UF-RO裝置運行參數(shù)

        UF-RO裝置在整個實驗期間連續(xù)運行60 d,每天監(jiān)測UF和RO的產(chǎn)水通量和運行擴膜壓差(TMP).當UF和RO的產(chǎn)水通量進行標準化后下降30%時,根據(jù)表2的方法啟動化學(xué)清洗程序?qū)δみM行清洗.圖3、4分別為UF和RO在整個實驗期間的連續(xù)運行數(shù)據(jù)變化情況.由圖3可知,UF膜在錯流過濾模式下運行時,產(chǎn)水通量隨著膜的污堵會下降,而膜一旦發(fā)生污堵,過濾流道會減小,從而導(dǎo)致TMP會升高.正常運行時,UF膜的產(chǎn)水通量在100~120 L/h之間變化,TMP在0.05~0.07 MPa之間變化,每次化學(xué)清洗后,產(chǎn)水通量和TMP均能恢復(fù)到化學(xué)清洗前的正常運行值.UF膜清洗周期在12 d左右,通過酸洗和堿洗的聯(lián)合化學(xué)清洗均能有效恢復(fù)膜的過濾性能.從圖4中可以看出,RO膜在固定回收率下運行時,產(chǎn)水通量的一直在波動狀態(tài),這與進水電導(dǎo)率的變化有關(guān).正常運行時,RO膜的產(chǎn)水通量在11~15 L/h之間變化,TMP在0.03~0.06 MPa之間變化.隨著時間的推進,膜表面發(fā)生污堵,過濾阻力逐漸增大,從而導(dǎo)致產(chǎn)水通量的下降.相應(yīng)的,TMP會因過濾阻力的增大逐漸升高.當RO膜分別進行堿洗和Na2S2O4清洗后,產(chǎn)水通量和TMP均能恢復(fù)到正常運行值.整個運行期間,RO膜進行過3次化學(xué)清洗,化學(xué)清洗周期在20 d左右.運行結(jié)果表明,表2 的清洗策略能夠有效恢復(fù)UF和RO的運行性能.

        圖3 實驗期間UF膜的運行參數(shù)變化

        圖4 實驗期間RO膜的運行參數(shù)變化

        2.4 UF-RO裝置產(chǎn)水性能

        表3為實驗期間UF和RO裝置的產(chǎn)水水質(zhì)平均值統(tǒng)計.由表3可知,UF裝置對濁度具有很高的去除率,在進水平均濁度(10.9±0.9)ntu下,產(chǎn)水平均濁度可達到(0.12±0.01)ntu,濁度去除率在99%以上,這也是膜表面無機懸浮物沉積量最高的原因(圖2).UF產(chǎn)水能夠有效保證反滲透進水的水質(zhì)要求,避免反滲透發(fā)生無機懸浮物污堵.由于UF膜孔徑較反滲透大,對離子幾乎無去除作用.經(jīng)UF處理后,水中的電導(dǎo)率、Al3+、Cd2+、SO2-4等指標基本沒有變化.UF對COD和BOD5的去除率也很低,經(jīng)計算,COD和BOD5去除率僅為8.6%和3.8%,這說明水中的有機物幾乎為溶解性狀態(tài),分子量小于UF膜可截留范圍.UF產(chǎn)水經(jīng)RO處理后,可以發(fā)現(xiàn),水中的絕大部分鹽分和有機物均被去除,電導(dǎo)率由進水的(2550±125)μs·cm-1降低至(75±12.6)μs·cm-1,去除率在97%以上,遠優(yōu)于產(chǎn)水電導(dǎo)率要求.產(chǎn)水重金屬離子平均質(zhì)量濃度均低于0.01 mg·L-1,且對Cl-和SO2-4分別保持在97%和98%以上的去除率,這表明RO膜對離子的截留率很高.另外,產(chǎn)水中的COD和BOD5平均質(zhì)量濃度分別為(3.6±0.8)mg·L-1和(1.6±0.4)mg·L-1,去除率均在95%以上,這也說明了RO膜表面有機物沉積量遠高于UF膜的主要原因.

        3 結(jié) 論

        1)采用UF-RO集成裝置對電鍍廢水進行回用處理,可實現(xiàn)回收率為65%,且產(chǎn)水水質(zhì)優(yōu)于《城市污水再生利用-工業(yè)用水水質(zhì)》(GB19923-2005)中敞開式循環(huán)水系統(tǒng)補充水水質(zhì)標準.

        2)UF膜表面主要發(fā)生無機懸浮物和有機污堵,可分別采用酸洗和堿洗可有效去除膜表面污堵.RO膜表面主要發(fā)生金屬膠體(Fe、Al)和有機污堵,可分別采用堿洗和Na2S2O4清洗以有效恢復(fù)膜運行性能.

        3)UF-RO系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定,對水中COD、BOD5和電導(dǎo)率去除率很高,分別在95%、95%和97%以上.

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