楊 林,周 強,朱錦燕
(中國石油寧夏石化公司 寧夏銀川 750026)
中國石油寧夏石化公司化肥三廠合成氣壓縮機汽輪機型號為EHNKS40/36/20,屬于單缸冷凝式汽輪機。該汽輪機輸出功率19 683 kW,轉速10 840 r/min,進汽壓力11.9 MPa,進汽溫度510 ℃,進汽流量238.6 t/h,排汽壓力0.015 9 MPa(絕壓),使用的汽輪機油牌號為ISO VG46。在該汽輪機單試前,對調節(jié)系統(tǒng)進行檢查、調試,發(fā)現(xiàn)速關閥無法打開。
速關閥是動力蒸汽管路與汽輪機之間的主要切斷機構,在緊急狀態(tài)下斷開進汽輪機的動力蒸汽,從而實現(xiàn)整個機組的快速停機,以達到保護機組不受損壞的目的[1]。如圖1所示,速關閥由閥門本體部分和油缸部分組成,其中閥體部分用于切斷主蒸汽管路,油缸部分相當于執(zhí)行機構。
在速關閥未打開時,由于彈簧力的作用,活塞靠試驗活塞定位在油缸右部,此時活塞盤與活塞處于未接觸狀態(tài)。當啟動油壓建立后,啟動油進入油缸活塞右端,活塞在啟動油壓推動下克服彈簧力向左移動,直至與活塞盤密封面接觸并形成密封。之后,速關油E進入油缸活塞盤左側,隨著速關油壓的建立,啟動油開始有控制地泄放,此時活塞盤和活塞作為一個整體在兩側油壓差的作用下向右移動,直至被試驗活塞限位。由于活塞盤與閥桿是連接在一起的,所以隨著活塞盤的移動,速關閥也隨之開啟。在汽輪機正常運行過程中,速關閥通過速關油克服彈簧的阻力保持開啟。當速關油失壓后,無法平衡彈簧力,在彈簧力的作用下,油缸內的活塞盤與活塞脫開,此時速關油進入活塞內部彈簧空間并通過活塞上的泄油孔與排油口T1相通,使速關油瞬間泄去,活塞盤與閥桿、閥碟被彈簧力推向速關閥關閉位置[2]。
汽輪機安裝完成后放置時間較長,其間將控制油系統(tǒng)隔離,對潤滑油管路進行了油系統(tǒng)運行。汽輪機準備單試前進行靜態(tài)調試,在機組掛閘指令發(fā)出后,啟動油壓、速關油壓均建立正常,但速關閥不動作。從故障現(xiàn)象分析其不動作的可能原因主要有2個方面,即速關閥油缸卡澀以及速關閥閥桿彎曲變形,故決定拆檢速關閥油缸部分進行驗證。
拆檢速關閥,脫開啟動油、速關油、回油管線,并拆卸油缸底部絲堵將油排盡。將速關閥油缸從支座脫開后,用手拉動活塞盤,閥桿能夠自由活動,表明速關閥不動作與閥桿無關。
解體檢查油缸,但活塞取出困難,發(fā)現(xiàn)油缸內壁出現(xiàn)銹蝕,有銹渣存在,其他部件也存在不同程度的銹蝕痕跡,由此判斷是由于銹渣致使活塞發(fā)生卡澀而導致無法動作[3]。將油缸完全解體后對各個部件進行除銹清理,內部進行打磨清理,處理完成后回裝速關閥。
回裝結束后,啟動油壓建立正常,速關油壓建立后迅速下降為零。通過多次掛閘試驗,均表現(xiàn)出相同的現(xiàn)象。從現(xiàn)場速關閥閥位指示來看,速關閥動作,但打開后又很快自動關閉。
對故障所表現(xiàn)出的現(xiàn)象進行分析,判斷速關油管路存在泄漏,決定采取故障排除法對故障部件進行查找,以縮小查找范圍。汽輪機控制油系統(tǒng)與速關油壓相關的部件為速關組件、危急遮斷油門、速關閥,分別采取措施將其逐一隔離斷開后,通過建立速關油壓進行檢查,以排除無故障部件。由于之前已對速關閥油缸進行了拆檢,因此重點排查危急遮斷油門和速關組件。
危急遮斷油門結構示意如圖2所示。在正常工作狀態(tài)下,控制油經接口P進入油門的速關油控制腔,控制滑閥建立正常油壓的保安油通過接口E供至速關組件E1接口并經過電磁閥形成速關油。先將接口E處的油管路斷開,安裝量程為0.0~1.6 MPa的壓力表,然后進行機組掛閘試驗。通過危急遮斷油門手柄復位建立保安油,壓力表顯示油壓為0.8 MPa并能長時間保持,證明危急遮斷油門無故障。將E接口處壓力表拆除,恢復油管路。
如圖3所示,與速關油相關的油路有:①高壓油從P口進入,經手動停機閥(2250)后,一路經電磁閥(2222)進入停機卸荷閥(DG40),克服彈簧力使閥處于關閉狀態(tài);另一路經電磁閥(2223)進入停機卸荷閥(DG40),克服彈簧力使閥處于關閉狀態(tài)。正常運行時,通向DG40的速關油不泄油,其中任何一個元件有故障,均會導致速關油壓不足。②危急保安裝置出來的保安油由E1口經過關閉電磁閥(1842)形成速關油,速關油通過E2接口由外管路通往速關閥,電磁閥關閉及插裝閥(DG16)有故障,也會導致速關油壓不足。
檢查處理過程:將速關組件上連接速關閥的速關油、啟動油油管路脫開,并將速關油E2接口、啟動油F接口分別用絲堵堵住,即把速關閥隔離出速關油路;然后進行機組掛閘試驗,依次建立啟動油、速關油,均能正常建立且油壓正常,故可排除速關組件故障的原因。
將與速關油壓相關的部件危急遮斷油門、速關組件排除后,故障就只能是在速關閥油缸上,故決定對速關閥油缸進行拆檢。
拆檢速關閥油缸,活塞無卡澀現(xiàn)象。移出活塞,檢查缸體內的2道密封環(huán),均無損壞變形,密封表面光滑、平整。拆開油缸后蓋檢查,發(fā)現(xiàn)試驗活塞安裝錯誤,即倒轉了180°安裝,這將造成速關閥油缸動作發(fā)生變化。如圖1所示,試驗活塞右側內徑大于活塞外徑,一旦裝反,就無法對活塞限位,從而造成活塞行程超過限位后,活塞盤與活塞脫開,速關油進入活塞與彈簧空間并經回油口排出,速關油迅速卸壓,活塞盤在彈簧力的作用下左移,使速關閥關閉。
對試驗活塞重新安裝并完成速關閥回裝后,再次進行汽輪機掛閘試驗,啟動油壓、速關油壓均正常建立,速關閥順利開啟。
通過對速關閥故障的查找、處理,故障直接原因是試驗活塞安裝錯誤。盡管原因很簡單,但查找過程卻比較復雜,正是這種極容易被忽略的安裝錯誤給故障的判斷帶來了很大的困難。因此,在設備檢修過程中一定要控制好檢修質量,設備主管技術人員對設備檢修的關鍵步驟一定要做好檢查確認工作。