董 建,張國勛,黃 杰
(天津電氣科學(xué)研究院有限公司,天津300180)
杰博瑞(Jabori)水電站位于巴基斯坦西北部開泊爾-普赫圖赫瓦省的Mershera地區(qū)Jabori鎮(zhèn)附近。業(yè)主方為khyber Pakhtunkhwa省水電開發(fā)署。項(xiàng)目合同為EPC形式,工程包含攔水壩、引水隧洞、調(diào)壓井、發(fā)電廠房和開關(guān)站等。單機(jī)額定流量4.0 m3/s,額定水頭148 m,該站裝有2臺單機(jī)5.2 MW的臥式混流機(jī)組,總裝機(jī)容量10.4 MW。2017年11月電站進(jìn)入設(shè)備安裝階段,2018年4月水電站機(jī)組等機(jī)械設(shè)備安裝完畢,進(jìn)入調(diào)試階段。本文主要介紹在機(jī)組安裝過程中,由于水輪發(fā)電機(jī)安裝工藝復(fù)雜,在過程中出現(xiàn)一些問題,給安裝工作帶來一定的困難,針對此問題本文提出了相應(yīng)的改進(jìn)方案。
杰博瑞電站主要參數(shù)見表1。
該水電站發(fā)電機(jī)為臥式雙支點(diǎn)布局,發(fā)電機(jī)與兩端的軸承固定在同一塊底板上。底板將埋入二期混凝土中,空氣冷卻器位于發(fā)電機(jī)定子的正下方。如圖1、圖2所示。發(fā)電機(jī)機(jī)座號為2150,定子內(nèi)徑1 640 mm,轉(zhuǎn)子外徑為1 602 mm,定轉(zhuǎn)子之間的氣隙為19 mm。發(fā)電機(jī)底板距離發(fā)電機(jī)的中心距離為750 mm。
表1 電站主要參數(shù)表
圖1 發(fā)電機(jī)外形圖
圖2 發(fā)電機(jī)定轉(zhuǎn)子尺寸圖
在設(shè)計(jì)時,如果按照常規(guī)進(jìn)行設(shè)計(jì),便于轉(zhuǎn)子在安裝時順利穿過定子(即定子內(nèi)徑高于基礎(chǔ)底板),這樣發(fā)電機(jī)中心至少要距離基礎(chǔ)底板800 mm以上。發(fā)電機(jī)廠家根據(jù)多年的設(shè)計(jì)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn):1)發(fā)電機(jī)中心距過大,推力軸承在承受同樣水推力的情況下,力矩變大,容易導(dǎo)致殼體破損;2)當(dāng)臥式水輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電機(jī)中心距底板的距離在800 mm以內(nèi),發(fā)電機(jī)可以保持穩(wěn)定運(yùn)行,一旦發(fā)電機(jī)中心距離底板高于800 mm,發(fā)電機(jī)就會在運(yùn)行時出現(xiàn)震動過大等問題。因此為了讓發(fā)電機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行,機(jī)組中心與發(fā)電機(jī)底板的距離就要降到800 mm以下。最終距離為750 mm。這就導(dǎo)致了定子一部分沉入發(fā)電機(jī)底板,轉(zhuǎn)子的外徑低于發(fā)電機(jī)基礎(chǔ)底板51 mm。在發(fā)電機(jī)安裝時,轉(zhuǎn)子無法順利穿過定子,給安裝造成了困難(如圖2所示)。這種定子下沉式發(fā)電機(jī)多見于機(jī)座號2150及以上的臥式發(fā)電機(jī)。
對于這類結(jié)構(gòu)的水輪發(fā)電機(jī),其安裝大致可以采取2種方案:發(fā)電機(jī)整體起吊和分體起吊。
這種方案不需要廠家在設(shè)計(jì)時考慮特殊的安裝工具。但需要在安裝時搭建一個臨時組裝平臺。將發(fā)電機(jī)的定子、轉(zhuǎn)子、推力軸承和飛輪在平臺上組裝在一起,然后用橋機(jī)將其整體起吊至機(jī)坑內(nèi)。此種安裝方案雖然操作難度不大,但是需要一些材料和時間來搭建一個組裝平臺。對于杰博瑞水電站來說整體起吊的重量達(dá)到了38.9 t左右(包含轉(zhuǎn)子、軸承、飛輪和專用吊裝工具),這樣電站橋機(jī)的額定載荷需要增加很多。橋機(jī)的額定載荷由原來的32 t變?yōu)?5 t。隨之帶來電站投資成本增加,并且橋機(jī)的最大載荷只有在發(fā)電機(jī)運(yùn)行幾年大修時才會用到,造成了一定的資源浪費(fèi)。此種方案經(jīng)濟(jì)性差、安裝時間長,所以綜合考慮而言,一般不會選擇此種安裝方案。
為了實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)分體起吊,使轉(zhuǎn)子順利穿過定子安裝就位。這樣發(fā)電機(jī)定子必須被墊高,使定子的內(nèi)徑高于發(fā)電機(jī)底板,對于該電站來說:定子至少需要被墊高70 mm以上(轉(zhuǎn)子下外圓到底板的距離+定轉(zhuǎn)子之間氣隙),才能使定子內(nèi)徑高于發(fā)電機(jī)底板。為此設(shè)備廠家在設(shè)計(jì)發(fā)電機(jī)時,在定子與底板的2個連接螺栓孔中間,加工2個螺紋孔。螺紋孔的尺寸和定子與底板連接螺栓的尺寸相同(如圖3所示)。這樣定子與底板的連接螺栓便可用來頂起定子。
圖3 定子頂起螺紋孔
在第1臺機(jī)組的安裝過程中,采用的就是這種方案,頂起螺栓為M48普通的六角頭螺栓,需要用到65的敲擊扳手,一個螺栓的旋轉(zhuǎn)需要2個人才能完成操作。總共4個螺栓,因此在定子頂起和降下時需要8個人協(xié)作,才能完成整個過程。第1臺機(jī)組從定子升起到落下總共用時超過13 h。而且在進(jìn)行操作時發(fā)現(xiàn),定子在上升和下降時每次只能移動2 mm,而且容易出現(xiàn)大的滑動位移現(xiàn)象。
通過此方案的操作過程發(fā)現(xiàn)其優(yōu)點(diǎn)是:1)電站選用橋機(jī)的額定載荷變小,投資少;2)頂起螺栓孔的位置隱蔽,對設(shè)備的改動?。?)生產(chǎn)加工簡單、方便。缺點(diǎn)是:1)操作空間小,操作繁瑣;2)費(fèi)時,費(fèi)力;3)操作不當(dāng)容易引發(fā)安全事故。
4.2.1 缺點(diǎn)分析
1)由于頂起螺栓和連接螺栓用的是相同的六角頭螺栓,螺桿頭部為平頂,4個螺栓直接頂在發(fā)電機(jī)底板的表面,接觸面積大,所以摩擦阻力比較大。在旋轉(zhuǎn)時就需要很大扭矩。
2)在操作時為防止定子側(cè)向滑動,需要4個頂起螺栓同時升降。但是4個螺栓同時旋轉(zhuǎn)受到敲擊力方向也同為順時針或逆時針,螺栓傳遞到定子上的力同樣為順時針或逆時針,這就相當(dāng)于給定子施加了一個在平面旋轉(zhuǎn)的力矩。
3)螺栓頭部直接作用在平面上,對螺栓頭部沒有約束。
所以一旦4個螺栓下降距離偏差超過2 mm以上,定子就會出現(xiàn)很大滑動位移,定子與轉(zhuǎn)子就有可能發(fā)生碰撞,給安裝帶來了安全隱患。
4.2.2 改進(jìn)方案一
針對廠家原先方案在施工過程中暴露出的缺點(diǎn),主要做了以下改進(jìn):
1)對螺栓頂部進(jìn)行加工由平頂改為圓頂,使頂起螺栓與發(fā)電機(jī)底板的接觸由面變?yōu)辄c(diǎn),減少摩擦阻力,螺栓轉(zhuǎn)動所需要的扭矩也會隨之減小,從而減少了操作所需人力。
2)在4個頂起螺栓作用的底板表面,加工出光滑的圓型凹槽。對頂起螺栓起到了定位的作用。防止操作過程出現(xiàn)定子滑動位移,如圖4所示。
圖4 改進(jìn)后螺栓及發(fā)電機(jī)底板示意圖
4.2.3 改進(jìn)方案二
為了解決在第1臺機(jī)組安裝時運(yùn)用螺栓抬起發(fā)電機(jī)定子遇到的一些問題,還可以采用另一種更便捷的頂起方式——千斤頂頂起,該電站在第2臺機(jī)組的安裝時,便采用了此種安裝方案。在發(fā)電機(jī)定子兩側(cè)上安裝4個小型筋板,距離發(fā)電機(jī)底板的高度根據(jù)所選用螺旋千斤頂?shù)母叨榷?。在操作時只需要4個人便可以輕松頂起和降下定子。與螺栓頂起方案相比,人力節(jié)省了一半,操作空間也大得多,安裝操作時間由先前的13 h縮短為7 h,大大縮短了時間。
由于此方案是根據(jù)現(xiàn)場情況為節(jié)省工時臨時采取的措施,所以頂起的筋板是與定子焊接在一起的,對發(fā)電機(jī)表面涂層產(chǎn)生了一定的破壞。并且焊接點(diǎn)離定子繞組近,在焊接操作時需要采取一定防護(hù)措施。若在發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)時考慮此種安裝方案,只需要在定子上預(yù)留3個螺紋孔用于固定頂起筋板,這樣即可避免以上所提到的問題,也可以節(jié)約焊接筋板時所需要的時間。如圖5所示。
圖5 千斤頂頂起最終方案圖
通過對上述新舊安裝方案的比較可以發(fā)現(xiàn),改進(jìn)后的兩種方案在投入增加可以忽略不計(jì)的情況下,即克服了舊方案施工中費(fèi)時,費(fèi)力的缺點(diǎn),又避免了安裝過程中定子會出現(xiàn)的滑動現(xiàn)象,防止安裝過程中由于操作不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備的損壞,也為以后此類機(jī)組的設(shè)計(jì)、施工提供了有價值的參考。