肖巍
(中國航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動機有限公司,黑龍江 哈爾濱150000)
數控機床垂直軸控制往往伴隨著伺服系統使能控制,在實際應用中常見的故障問題以垂直軸非受控下落最為常見,通過合理的伺服系統時序調整以及PLC 變量控制,才能夠達到機床穩(wěn)定可靠運行的目的。
SIEMENS840D 系統常用的使能控制方式分為內部和外部兩種,外部使能以電源模塊和伺服驅動器的外部端子形式引入,一般作為處理外部急停信號,安全邏輯控制,模塊自檢結果等功能的檢測,當出現報警或者按下急停開關時,機床伺服模塊要處理幾個重要的信號。一般來講,機床對于伺服的控制包含有對電源模塊上的三個端子T63、T64 和T48 的控制,對伺服模塊上的T663 端子的控制。各端子的具體含義:T63 電源板脈沖使能;T64 電源板控制使能;T48 電源板接觸器控制;T63 伺服板脈沖使能。正常設計方案對T63、T64、T48 三個端子的上電和下電時序進行控制,上電順序為T64→T63→T48,下電順序為T48→T63→T64,時間間隔均為50ms。內部使能控制主要是驅動使能和脈沖使能,是通過NC、PLC 內部運算邏輯處理后,形成的內部數據塊信號,是用于控制各驅動器輸出扭矩和轉速的基礎條件,通常與外部抱閘、鎖緊壓力、安全聯鎖等功能相關聯。在機床設計中,外部使能信號控制方式較為單一,最主要的應用是在急停回路的控制方面。在機床啟動過程中,伺服驅動得弱電進行自檢,自檢結果最終由外部繼電器輸出給電源模塊,允許接入強電為直流母排供電,期間有多個延時設定,用于信號發(fā)出和反饋。內部使能信號則在機床運動控制上起主要作用,最常見的軸選功能,就是給不同的軸賦予內部脈沖使能和驅動使能,通過驅動總線串行連接。在機床自動換刀、交換工作臺等復雜連續(xù)運動中,往往結合條件邏輯和安全要求對機床進行控制。
一臺五軸加工中心,結構形式為A 軸擺頭和B 軸旋轉工作臺式。垂直軸為Y 軸,分離式電磁離合器抱閘,電機型號為1FT6105-1AC71-1AG1,無內置抱閘??刂葡到y為SIEMENS 840D PL,伺服模塊采用611D。機床Y 軸在出現報警時會發(fā)生下落,下落距離為20mm 以上。無論是PLC 報警還是伺服報警都會引起Y 軸下落。通過常規(guī)檢查方法,首先對Y 軸平衡系統進行檢查,一旦平衡壓力不足且機床突然急?;蛘叱霈F報警時,Y 軸電機迅速失去扭矩,抱閘裝置未能夠及時響應,可能導致Y 軸下落。檢查平衡壓力后,壓力處于正常值范圍內。為了更準確的判斷平衡系統是否運行可靠,采用了電流監(jiān)測的方法,在SIEMENS 診斷界面中SERVICE DISPLAY 子界面監(jiān)測Y 軸電機的負載的變化,結果為Y 軸在上限位負載為11%,下限位負載為0.35%,可判斷為平衡系統運行正常。第二步對Y 軸抱閘進行檢查。該機床Y 軸電機沒有內置剎車機構,剎車裝置是由一個分離式的電磁離合器抱閘來實現的。該離合器是斷電抱緊,給電松開的結構。對抱閘的檢查是通過調整抱閘摩擦片間隙來測試,試驗結果顯示摩擦片間隙過小時,Y 軸運動容易出現輪廓監(jiān)控誤差報警,說明抱閘在運動時表面處于接觸狀態(tài),增大了運動負載,將間隙逐漸調整增大后,Y 軸下落距離未發(fā)生顯著變化。由此判斷抱閘并非導致Y 軸下落的原因。隨后對抱閘的控制回路進行檢查,并陸續(xù)更換了抱閘回路的續(xù)流二極管、中間繼電器以及PLC 輸出模塊,下落問題仍未得到改善。
經過上述檢查工作之后,Y 軸下落現象依然沒有得到明顯改善。下一步將對電源模塊的幾個重要掉電信號進行研究。
在了解控制時序后,通過控制回路檢查電源模塊各端子的信號來源,發(fā)現在急?;芈分性O置有延時斷開繼電器,延時5秒。在5 秒延時期間,T64、T63、T48 端子的電壓能夠保持24V 不變,但在延時的前2 秒內Y 軸就已經下落了20mm,可見Y 軸下落與電氣的控制時序沒有直接關系。
基于上面的檢查,外部原因已能夠排除,現將問題點鎖定在系統內部。通過解讀PLC 程序,找到軸控制的兩個使能變量,伺服使能DB3*.DBX2.1,脈沖使能DB3*.DBX21.7。對應Y 軸就是DB32.DBX2.1 和DB32.DBX21.7。
從上面PLC 程序中得出,Y 軸的伺服掉電過程由功能塊FB31 來控制。當PLC 接到NC 的急停信號“NC”.I_EmergStop時,就會打開Y 軸對應的DB 塊,將Y 軸的脈沖使能DB32.DBX21.7 切斷,從而切斷Y 軸的使能信號#Axis_enable,在功能塊FB31 的程序段6 中看到,變量#Axis_enable 信號的消失將直接導致Y 軸抱閘信號“Brake_off”的消失,從而釋放抱閘抱緊Y軸,在功能塊FB31 的程序段8 中看到。為了能夠改善使能響應速率,通過更改PLC 程序中使能掉電時序,使得在Y 軸使能信號還沒有消失,即Y 軸的扭矩還沒有取消時,將Y 軸的外部抱閘復位鎖緊。改進的方案是將Y 軸的使能信號延時一段時間消失,給予Y 軸抱閘足夠的響應時間,因此可以對功能塊FB31 進行框圖中的程序修改。更改之后,下落距離有所改善,Y 軸下落距離在8mm 以內,但仍未達到預期效果。反復調節(jié)定時器T65的延時時間,延時時間在2 秒以上時,Y 軸下落的距離沒有顯著變化。
系統診斷界面對使能信號進行監(jiān)控發(fā)現,service drive 界面下T63、T64、T48 信號能夠延時5 秒斷開,而Speed controller enable NC 信號依然迅速斷電,從而切斷Y 軸扭矩。該問題是由于系統會在PLC 中觸發(fā)DB10.DBX56.1 變量,該變量將PLC 的急停信號傳遞到NC,NC 經過一些功能的處理,包括:零件程序的運行停止、IS “方式組準備好信號”(DB11.DBX6.3) 復位、IS“EMERGENCY STOP active”(DB10.DBX106.1)激活等。再次檢索PLC 程序,尋找到急停輸入信號DB10.DBX56.1 和NC 急停響應信號DB10.DBX106.1。在功能塊FC81 的程序段2 中有相關的程序:
根據以上原理分析,在報警信號DB2.DBD180、DB2.DBD184與報警變量DB10.DBX56.1 之間加入定時器,使得Y 軸電機扭矩保持一定的時間;同時報警信號直接觸發(fā)抱閘釋放信號,調整定時器就可以使得NC 速度控制器使能信號延時消失,可以達到理想效果。具體修改如框圖內。經過以上更改后,Y 軸下落距離只有0.04mm,達到了合理的下落距離。
以上案例可以看出,合理利用使能控制,可以對機床垂直軸的制動系統進行有效改善,通過設定延時達到機械抱閘與電氣控制的完美配合,提高垂直軸在異常停止或在急停狀態(tài)下的位置保持穩(wěn)定性,在實際應用中可廣泛應用。