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        煤儲(chǔ)運(yùn)裝置控制系統(tǒng)改造

        2020-04-25 13:01:48趙皓遲祖濤
        今日自動(dòng)化 2020年12期
        關(guān)鍵詞:控制系統(tǒng)

        趙皓 遲祖濤

        [摘? ? 要]簡(jiǎn)述某廠公用工程煤儲(chǔ)運(yùn)裝置控制系統(tǒng)現(xiàn)狀及問題,介紹輸煤系統(tǒng)控制方案,分析了輸煤系統(tǒng)停機(jī)問題和改造措施。

        [關(guān)鍵詞]煤儲(chǔ)運(yùn);控制系統(tǒng);停機(jī)和改造措施

        [中圖分類號(hào)]TM76 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A [文章編號(hào)]2095–6487(2020)12–00–02

        [Abstract]This paper introduces the present situation and problems of coal storage and transportation equipment control system in public works of a certain plant, introduces the control scheme of coal transportation system, and analyzes the shutdown problem and transformation measures of coal transportation system.

        [Keywords]coal storage and transportation; control system; shutdown and renovation measure

        某廠的煤儲(chǔ)運(yùn)裝置控制系統(tǒng)采用西門子S7-400H冗余PLC控制系統(tǒng),包含1個(gè)主站,10個(gè)遠(yuǎn)程I/O子站,以及皮帶輸送機(jī)上的63套除塵控制器,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)龐大臃腫,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,經(jīng)常由于除塵控制單元故障,造成輸煤主控制器癱瘓,輸煤系統(tǒng)停運(yùn),嚴(yán)重威脅到全廠安全生產(chǎn)。針對(duì)煤儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的特點(diǎn),合理制定輸煤系統(tǒng)方案,對(duì)保證主裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。

        1 概述

        1.1 工廠現(xiàn)狀

        某廠屬于大型煤化工企業(yè),煤儲(chǔ)運(yùn)裝置提供廠內(nèi)生產(chǎn)源料,占有重要地位。隨著煤化工項(xiàng)目大型化和規(guī)?;l(fā)展,輸煤系統(tǒng)需同時(shí)為鍋爐裝置提供燃料煤和煤氣化裝置提供原料煤,煤耗量大。

        1.2 煤儲(chǔ)運(yùn)裝置控制系統(tǒng)

        某廠原有一套煤儲(chǔ)運(yùn)上料系統(tǒng),采用西門子S7-400H冗余PLC控制系統(tǒng),包括上料部分和除塵部分。上料部分遠(yuǎn)程I/O站采用西門子ET200系統(tǒng),控制器和遠(yuǎn)程I/O站采用光纖Profibus DP總線通訊方式;除塵部分采用S7-200PLC進(jìn)行控制,采用Profibus DP轉(zhuǎn)光纖的方式作為一個(gè)I/O站接入到系統(tǒng)中。上位機(jī)由一臺(tái)工程師站和一臺(tái)操作員站組成,組態(tài)軟件采用WINCC組態(tài)軟件,每臺(tái)上位機(jī)安裝兩塊西門子CP1623專用以太網(wǎng)卡和PLC之間通訊。

        1.3 改造意義

        當(dāng)輸煤系統(tǒng)發(fā)生故障或異常時(shí),鍋爐系統(tǒng)和氣化裝置只能依靠其給煤煤倉(cāng)內(nèi)儲(chǔ)煤來實(shí)現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)功能。如果不能在極短時(shí)間內(nèi)消除輸煤系統(tǒng)故障,將面臨給煤煤倉(cāng)枯竭而被迫停爐停機(jī)的危險(xiǎn)局面,從而產(chǎn)生時(shí)間長(zhǎng)、面積廣的停產(chǎn)事故,造成極大的經(jīng)濟(jì)損失。

        輸煤系統(tǒng)正常運(yùn)行也可以保障煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)安全、正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因?yàn)楫?dāng)輸煤系統(tǒng)發(fā)生故障或異常時(shí),煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)在倉(cāng)內(nèi)煤炭?jī)?chǔ)滿后,只能選擇其他方式運(yùn)輸煤炭,無法通過輸煤系統(tǒng)進(jìn)行煤炭輸送,勢(shì)必對(duì)煤礦生產(chǎn)造成影響,從而造成經(jīng)濟(jì)損失。

        2 系統(tǒng)技術(shù)方案

        2.1 原系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        原煤儲(chǔ)運(yùn)控制系統(tǒng)中遠(yuǎn)程站包括654—657共4個(gè)單元子站(如圖1所示),654單元子站由7套ET200站和20套S7-200系統(tǒng)組成,655單元子站由2套ET200站和26套S7-200系統(tǒng)組成,656單元子站由4套S7-200系統(tǒng)組成,657單元子站由1套ET200站、13套S7-200系統(tǒng)組成。

        由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,部分S7-200控制系統(tǒng)或通訊單元損壞,造成了PLC主站與I/O通訊負(fù)荷過大,S7-400控制系統(tǒng)CPU出現(xiàn)死機(jī)的現(xiàn)象。為了保障上料系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,利用大修期間對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。

        2.2 改造后系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        本次改造將原有S7-200除塵系統(tǒng)的通訊從上料系統(tǒng)中分離出來,獨(dú)立組網(wǎng),改造后系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。

        新增除塵主控制器采用S7-412PLC,并采用單CPU處理器、單電源系統(tǒng)、單網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)方式構(gòu)成可靠的控制系統(tǒng),新增除塵系統(tǒng)安裝在控制室PLC控制柜內(nèi)。上料系統(tǒng)ET200站保持不變,與原S7-400H組成獨(dú)立控制系統(tǒng)。除塵控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)接入上料系統(tǒng)交換機(jī)中,上位機(jī)的畫面保持不變,重新修改除塵部分的數(shù)據(jù)地址。因657單元除塵網(wǎng)絡(luò)中,連接有3#皮帶電子稱重儀,為保證數(shù)據(jù)穩(wěn)定傳輸,將657單元除塵網(wǎng)絡(luò)單獨(dú)連接到除塵CPU集成的DP口上。

        原操作站有一臺(tái)工程師站和一臺(tái)操作員站,不便于操作人員監(jiān)控畫面,根據(jù)工藝要求,本次改造增加兩臺(tái)操作站,每臺(tái)操作站安裝一塊CP1623以太網(wǎng)卡,分別與工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)連接,操作站通過以太網(wǎng)與三套PLC進(jìn)行通訊,實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的監(jiān)控。

        3 改造前后控制系統(tǒng)比較

        ①改造前控制系統(tǒng)中,硬件組態(tài)如圖3所示。

        原系統(tǒng)硬件組態(tài)圖中,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有較高的復(fù)雜程度,根據(jù)以往CPU停機(jī)現(xiàn)象和日志分析,63個(gè)S7-200的通訊質(zhì)量對(duì)于主線上料系統(tǒng)的正常運(yùn)行有較大影響。

        ②改造后控制系統(tǒng)中,硬件組態(tài)如圖4、5所示。

        最下面一排為657單元的除塵控制器,其中第1個(gè)從站為4#轉(zhuǎn)運(yùn)站上實(shí)物校驗(yàn)裝置的S7-300控制系統(tǒng),因?yàn)樵揝7-300系統(tǒng)負(fù)責(zé)與就地3#皮帶秤電子稱重儀進(jìn)行MODBUSASCII通訊。本次改造中,為進(jìn)一步保證3#皮帶秤電子稱重儀的數(shù)據(jù)穩(wěn)定傳輸,將657單元的除塵控制器單獨(dú)連接到CPU集成的MPI/DP接口。

        改造后控制系統(tǒng)中,對(duì)除塵程序進(jìn)行了剝離,除塵系統(tǒng)作為主線上料的輔助系統(tǒng),且數(shù)量較多,個(gè)別通訊中斷或者硬件損壞,不應(yīng)對(duì)主線輸煤造成停機(jī);經(jīng)過分離硬件和軟件,以及采取獨(dú)立通訊,更進(jìn)一步穩(wěn)定了主線的運(yùn)行。

        4 結(jié)束語

        工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)為分散控制和集中管理。在原系統(tǒng)中,過度的集中控制,對(duì)于系統(tǒng)的正常運(yùn)行造成了一定影響。本次改造通過剝離除塵系統(tǒng),使主線上料系統(tǒng)和除塵系統(tǒng)分別獨(dú)立運(yùn)行,保證工廠穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行,大大減少了非正常停車次數(shù)。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 范煥杰.給煤控制系統(tǒng)的技術(shù)改造與實(shí)現(xiàn)[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇,2015,14(22):50-52.

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