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        焦?fàn)t煤氣制氫工藝中程控閥內(nèi)漏故障的分析

        2020-04-24 07:01:56李山虎楊子壯
        冶金動力 2020年3期
        關(guān)鍵詞:步序程控制氫

        李山虎,舒 暢,張 函,楊子壯,趙 冬

        (鞍鋼股份能源管控中心,遼寧鞍山 114000)

        引言

        程控閥是計算機(jī)程序遠(yuǎn)程控制,通過氣動、液動等方式驅(qū)動的切斷閥。氣動程控閥以運(yùn)行維護(hù)成本低、無可視污染、無環(huán)保風(fēng)險而被廣泛應(yīng)用。氣動程控截止閥是一種由氣動驅(qū)動、法蘭連接的二位切斷閥,密封性能優(yōu)良、啟閉快、壽命長、反饋靈活可靠,適合用作自動化程序控制[1],在鞍鋼制氫得到普遍應(yīng)用。氣動程控截止閥的密封性、判漏和處理也得到了深入關(guān)注。

        1 程控閥內(nèi)漏造成的影響

        1.1 質(zhì)量影響

        焦?fàn)t煤氣制氫核心工藝為TSA(變溫吸附工藝)、PSA(變壓吸附工藝)。TSA 包括100#工序(煤氣壓縮及除萘)、200#工序(煤氣預(yù)處理)、400#工序(氫氣精制),均包含加熱、冷卻步序;PSA 即300#工序(變壓吸附工序)。上述步序功能均依靠程控閥的啟閉實(shí)現(xiàn)。焦?fàn)t煤氣制氫工藝見圖1。

        對于TSA變溫吸附:加熱、冷卻是吸附塔實(shí)現(xiàn)再生功能,保證吸附過程高效、穩(wěn)定、連續(xù)的基礎(chǔ)。而程控閥內(nèi)漏是造成再生塔再生時間過長、加熱溫度低、冷卻溫度高的重要原因。再生塔再生不徹底一方面直接造成吸附劑未有效脫附、吸附容量大大降低,嚴(yán)重影響吸附效果;另一方面被迫延長再生時間,導(dǎo)致在線吸附塔吸附時間過長和超負(fù)荷運(yùn)行,原料氣雜質(zhì)穿透吸附床層乃至吸附劑中毒,降低吸附容量和使用壽命;還可能影響下段工序,如在400#工序威脅產(chǎn)品氫氣露點(diǎn)等質(zhì)量指標(biāo)。

        圖1 焦?fàn)t煤氣制氫工藝簡圖

        對于PSA 變壓吸附:程控閥內(nèi)漏可造成解吸氣壓力升高、吸附塔沖洗不徹底,直接影響產(chǎn)品氫氣純度。

        1.2 產(chǎn)量影響

        TSA:100#、200#工序程控閥內(nèi)漏會造成原料氣順解吸氣進(jìn)入解吸氣管網(wǎng),造成原料氣減少,影響氫氣產(chǎn)量。

        PSA:300#工序是焦?fàn)t煤氣制氫工藝的核心、也是影響氫氣產(chǎn)量最關(guān)鍵一環(huán)。300#工序簡圖見圖2。程控閥內(nèi)漏會影響300#吸附壓力,影響氫氣產(chǎn)量,嚴(yán)重時會造成吸附塔不產(chǎn)氫,具體影響如下:

        (1)非吸附狀態(tài)吸附塔出入口程控閥(1、2 閥)內(nèi)漏,會減少吸附塔處理量,影響吸附塔壓力,制約氫氣產(chǎn)量。

        (2)吸附塔3 閥內(nèi)漏,會影響終升、一均步序吸附塔,導(dǎo)致來源氣或產(chǎn)品氫氣進(jìn)入解吸氣,制約氫氣產(chǎn)量。

        (3)吸附塔4 閥內(nèi)漏,會造成順放氣、沖洗氣進(jìn)入解吸氣,制約氫氣產(chǎn)量。

        (4)吸附塔5 閥內(nèi)漏,會造成二均、三均對應(yīng)吸附塔高壓氣串入低壓解吸氣,制約氫氣產(chǎn)量。

        (5)吸附塔6 閥內(nèi)漏,會造成各個步序高壓氣串入低壓氣,制約氫氣產(chǎn)量。

        TSA、PSA 工序程控閥內(nèi)漏,都會直接影響來源氣量或產(chǎn)品氫氣量,導(dǎo)致吸附塔產(chǎn)氫量減少,甚至不產(chǎn)氫。

        1.3 檢修成本影響

        程控閥內(nèi)漏除增加閥門修復(fù)成本及檢修更換成本外,更換閥門還需配合停運(yùn)壓縮機(jī)系統(tǒng)及制氫裝置,直接影響制氫系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行;更換程控閥更換周期雖短,但涉及系統(tǒng)泄壓、置換處理煤氣、氫氣、堵盲板等問題,大大增加了檢修周期和檢修成本。

        2 程控閥內(nèi)漏判斷方法

        程控閥內(nèi)漏不僅增加了檢修成本,還對產(chǎn)品氫氣質(zhì)量及產(chǎn)量產(chǎn)生極大影響,因此如何及早發(fā)現(xiàn)程控閥內(nèi)漏、準(zhǔn)確判斷故障程控閥,及時處理意義重大。

        2.1 程控閥離線查漏

        程控閥離線查漏即制氫系統(tǒng)停運(yùn),利用氮?dú)饨橘|(zhì)(0.4-0.5 MPa)對程控閥密封性進(jìn)行排查。離線判斷以其操作簡單,不威脅生產(chǎn)運(yùn)行等優(yōu)點(diǎn),在備用制氫系統(tǒng)或系統(tǒng)檢修等停運(yùn)狀態(tài)下采用。離線查漏基本判斷原則(此原則逐步遞進(jìn),均以上一原則無故障為前提):

        (1)在各工序入口連接氮?dú)饨橘|(zhì),系統(tǒng)程控閥全關(guān),打開氮?dú)?,監(jiān)視吸附塔壓力變化,普查系統(tǒng)1閥有無內(nèi)漏。

        (2)單塔充壓,系統(tǒng)程控閥全關(guān),監(jiān)視吸附塔壓力變化,普查系統(tǒng)2閥有無內(nèi)漏。

        (3)單塔充壓,打開單塔任一程控閥,全關(guān)其余吸附塔程控閥,監(jiān)視吸附塔壓力變化,判斷同一管路其余吸附塔程控閥有無內(nèi)漏(此方法輪替進(jìn)行,逐塔試驗(yàn))。

        (4)無法準(zhǔn)確判斷單塔兩個內(nèi)漏閥時,應(yīng)輔助現(xiàn)場聽聲判斷等非常規(guī)方法。

        (5)結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn),若吸附塔入口閥、再生氣出口閥受介質(zhì)影響,則表明內(nèi)漏可能性偏高。

        2.2 程控閥在線查漏

        100#、200#、400#因工藝簡單、程控閥數(shù)量少,故障判斷較為簡單,如吸附塔壓力波動大,結(jié)合實(shí)際經(jīng)驗(yàn)多為入口閥內(nèi)漏,不多加敘述。以下重點(diǎn)分析再生氣出入口程控閥的內(nèi)漏判斷。

        圖2 300#工序簡圖

        再生氣出入口程控閥內(nèi)漏多根據(jù)再生溫度異常、再生時間過長判斷。根據(jù)再生工藝原理:故障程控閥對應(yīng)吸附塔再生過程,再生溫度、再生時間均正常,進(jìn)而判斷故障程控閥所對應(yīng)吸附塔。故障吸附塔判斷內(nèi)漏閥門需生產(chǎn)配合調(diào)整,防止系統(tǒng)憋壓,再輔助程控閥離線查漏(生產(chǎn)氣介質(zhì))方式原則即可準(zhǔn)確判斷處理。

        300#工序程控閥數(shù)量多、步序復(fù)雜,內(nèi)漏存在疊加效應(yīng),故而為程控閥在線查漏的重難點(diǎn)。

        表1 變壓吸附工藝對應(yīng)步序壓力參數(shù)及程控閥動作表

        300#程控閥內(nèi)漏判斷原則(結(jié)合表1 各步序壓力及程控閥動作):

        (1)301程控閥(影響氫氣產(chǎn)量及純度)

        ①故障程控閥對應(yīng)吸附塔的吸附步序不受影響。

        ②該塔對應(yīng)一均、二均、三均各步序均壓后,壓力仍有明顯上升。

        ③該塔終升步序升壓快,對應(yīng)終升調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)參與度降低。

        ④該塔非吸附步序,造成吸附塔產(chǎn)氫量降低。

        ⑤該塔沖洗步序造成沖洗壓力升高。

        (2)302 程控閥(影響氫氣產(chǎn)量,不影響氫氣純度)

        302程控閥內(nèi)漏判斷原則與301閥相同。

        (3)303程控閥

        ①故障程控閥對應(yīng)吸附塔的一均、終升步序不受影響。

        ②該塔吸附步序,會造成終升步序吸附塔終升過快,一均步序吸附塔均壓后,壓力仍有明顯上升。

        ③該塔二均、三均步序均壓后,壓力仍有明顯上升,而對應(yīng)一均塔均壓后壓力仍有明顯下降,對應(yīng)終升塔升壓變緩。

        ④該塔沖洗時,沖洗壓力偏高,對應(yīng)終升塔升壓變緩。

        (4)304程控閥

        ①故障程控閥對應(yīng)吸附塔的順放、沖洗步序不受影響。

        ②該塔對應(yīng)一均、二均、三均步序均壓后,壓力仍有明顯下降。

        ③該塔高壓步序過程解吸氣壓力明顯升高。

        (5)305程控閥

        ①故障程控閥對應(yīng)吸附塔的二均、三均步序不受影響。

        ②該塔吸附、終升、一均時,會導(dǎo)致其余二均、三均塔均壓后的壓力明顯上升。

        ③該塔三均時,均壓后壓力明顯上升,而對應(yīng)一均塔均壓后壓力明顯下降。

        ④該塔沖洗步序時,對應(yīng)二均、終升塔壓力會受影響。

        (6)306程控閥

        ①故障程控閥對應(yīng)吸附塔的逆放、沖洗步序不受影響。

        ②該塔吸附步序,期間產(chǎn)氫量降低。

        ③該塔終升步序,會造成終升升壓變緩,終升調(diào)節(jié)閥開度變大。

        ④該塔涉及一均、二均、三均步序均壓后,壓力仍有明顯下降。

        程控閥內(nèi)漏可根據(jù)上述原則,結(jié)合吸附壓力曲線,推演判斷。對于部分程控閥內(nèi)漏具有疊加效應(yīng)或吸附工藝不同增加判斷難度等特殊情況,應(yīng)配合現(xiàn)場聽聲查漏,或切除疑似故障塔、在保證生產(chǎn)不間斷前提下進(jìn)行判漏[2]。

        3 氣動程控截止閥常見故障及處理

        氣動程控截止閥常見的故障較多,常見有:

        (1)因密封副有雜質(zhì)、密封環(huán)壓傷或損壞、平衡活塞密封組件損壞而造成閥門內(nèi)漏。通常需程控閥分解,清理雜物、修整更換密封環(huán)、更換密封組件解決故障。

        (2)因支架密封組件損壞、支架導(dǎo)向套磨損、閥桿磨損而造成閥桿處外漏。修復(fù)或更換支架密封組件、支架導(dǎo)套、閥桿即可。

        (3)因?qū)蛱酌芊饨M件或檢測密封組件損壞而造成氣缸外漏。僅需更換導(dǎo)向套密封組件或者更換檢測密封組件。

        (4)因電磁閥故障、氣源故障、活塞卡澀、活塞密封組件損壞而造成氣缸無動作或動作緩慢。需修復(fù)或更換電磁閥,檢查氣路,修復(fù)或更換活塞及密封組件。

        (5)因生產(chǎn)介質(zhì)攜帶雜質(zhì)、密封件磨損、限位失靈造成閥門開關(guān)不到位。需檢查清理雜物、更換密封件及限位即可解決。

        (6)因閥檢故障、反饋回路故障、電池閥故障、驅(qū)動氣源故障造成閥位反饋故障。需計量專業(yè)配合,對閥位反饋功能點(diǎn)逐一檢查恢復(fù)。

        盡管氣動程控截止閥性能好,但對氣體介質(zhì)清潔度要求較高,制氫裝置100#、200#工藝來源氣、再生氣出口介質(zhì)雜質(zhì)含量較高,采用氣動蝶閥可降低故障率。

        程控閥門一定要注意維護(hù)保養(yǎng),儲存過程要防潮、防塵,保證閥門的密封性能;安裝過程嚴(yán)格執(zhí)行安裝標(biāo)準(zhǔn);使用前要嚴(yán)格吹掃,定期檢查閥門使用情況及密封情況;維護(hù)檢修嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)[3]

        4 結(jié)語

        (1)程控閥內(nèi)漏可造成多方面影響。如,可在TSA造成再生時間過長、再生不徹底、吸附劑超負(fù)荷運(yùn)行;可在PSA影響產(chǎn)品氫氣純度和氫氣產(chǎn)量;增加檢修成本。

        (2)程控閥內(nèi)漏判斷可分為離線和在線。前者利用氮?dú)鈱ξ剿_壓,觀測程控閥密封性;后者需根據(jù)各步序壓力及程控閥動作 設(shè) 定,結(jié)合 實(shí)際壓力變化和產(chǎn)氫量綜合判斷。

        (3)程控閥故障原因較多,多數(shù)情況下無需整體更換,通過清污、更換密封組件、調(diào)整閥位反饋,可解決多數(shù)問題。

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