韓烺釗,李俊雅
(酒鋼能源中心動(dòng)力分廠,甘肅嘉峪關(guān) 735100)
酒鋼8 萬(wàn)m3威金斯轉(zhuǎn)爐煤氣柜于2005 年建成投產(chǎn)。2017 年6 月23 日至2017 年8 月24 日檢修并通過(guò)調(diào)試驗(yàn)收,主要檢修項(xiàng)目有,氣柜側(cè)板、活塞板、柜底板更換;橡膠膜更換;調(diào)平系統(tǒng)檢查、調(diào)整、更換;排水系統(tǒng)檢查清理。25 日正式投入使用,運(yùn)行情況良好。
2019 年1 月3 日,值班人員點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)煤氣柜活塞T 擋板安全間距測(cè)量?jī)x顯示氣柜西側(cè)數(shù)值為270 mm,氣柜西北側(cè)T 型檔板西側(cè)導(dǎo)向輪有一個(gè)與氣柜內(nèi)壁已接觸,此時(shí)柜高25.4 m。經(jīng)技術(shù)人員經(jīng)進(jìn)柜現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)量,確認(rèn)發(fā)現(xiàn)氣柜運(yùn)行至22.5 m 以上時(shí)氣柜側(cè)T 型檔板向西北側(cè)偏移,嚴(yán)重影響氣柜安全運(yùn)行。
氣柜工藝流程:進(jìn)柜管道→進(jìn)柜V 型水封→煤氣柜→出柜V 型水封→出柜管道→電除塵器(或旁通)→進(jìn)站管道→煤氣加壓機(jī)→出站管道→高、焦、轉(zhuǎn)爐煤氣混合管道→用戶。
氣柜主要設(shè)備參數(shù):型式,橡膠簾式轉(zhuǎn)爐煤氣柜;公稱容積,8×104m3;柜內(nèi)煤氣壓力,2500~3250 Pa;氣柜直徑,58 m;氣柜側(cè)板高度,39.07 m;活塞行程,30.704 m;底面積,2640.74 m2;氣柜吞吐能力,≤400000 m3/h(最大),230000 m3/h(平均);氣柜升降速度,≤2 m/min;入柜煤氣溫度,<60 ℃。
2.1 T型檔板與柜壁間隙測(cè)量的分析
為了確保氣柜活塞調(diào)整作業(yè)人員的安全,對(duì)煤氣柜進(jìn)行了置換,將氣柜降至0 m,T 型檔板降落至支架上后,測(cè)得T 型檔板與柜壁的間隙如圖1 所示,標(biāo)準(zhǔn)間隙這370±120 mm。
圖1 煤氣柜T型檔板與柜壁間隙分布示意圖
經(jīng)判斷為西側(cè)間隙超標(biāo)-230 mm 至-330 mm之間,南側(cè)間隙超標(biāo)30~150 mm之間。
2.2 活塞水平度測(cè)量的分析
用空氣將煤氣柜充至在1 m 位置,測(cè)量活塞的水平差值如圖2所示,標(biāo)準(zhǔn)誤差值±30 mm。
圖2 煤氣柜液壓塞水平差值示意圖
可以看出氣柜活塞西北高,東西低,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)值,活塞傾斜嚴(yán)重。
3.1 鋼絲繩的影響
2017 年8 月份氣柜大修時(shí)對(duì)活塞上的12 根鋼絲繩全部更換,新鋼絲繩在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后,因受拉力且隨應(yīng)力釋放會(huì)拉長(zhǎng),由于12根鋼絲繩的拉伸長(zhǎng)度不一致,導(dǎo)致活塞在東西方向傾斜,活塞傾斜后在氣柜運(yùn)行升降時(shí),活塞與T 型檔板上的60塊觸頭不同時(shí)接觸,產(chǎn)生傾斜力,將T型檔板推偏。
3.2 煤氣回收的影響
進(jìn)柜管道在氣柜底部東側(cè),煤氣回收最大量為400000 m3/h,二煉鋼回收轉(zhuǎn)爐煤氣進(jìn)入氣柜后氣流對(duì)活塞產(chǎn)生沖擊,對(duì)活塞有一定的推力,使西側(cè)活塞配重鋼絲繩拉變形加大。轉(zhuǎn)爐煤氣含塵量高,受壓力降影響,大量塵土附粘在活塞西側(cè)底板上,影響活塞外部配重的平衡度,導(dǎo)致活塞西側(cè)配重高于東側(cè),活塞產(chǎn)生傾斜,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,將T 型檔板向西北側(cè)推移,導(dǎo)致T型檔板偏移。
3.3 皮膜壓力不均的影響
煤氣柜活塞設(shè)置了調(diào)平裝置,調(diào)平裝置系統(tǒng)經(jīng)常自動(dòng)地保持因煤氣量增減而升降的活塞水平。此裝置沿圓周設(shè)有數(shù)個(gè),每套裝置都是由從活塞徑向兩點(diǎn)引出的鋼絲繩、滑輪和配重所組成。當(dāng)活塞傾斜時(shí),受拉的一段鋼繩會(huì)反方向的對(duì)活塞傾斜自動(dòng)地校正,每套調(diào)平裝置能調(diào)整活塞在一個(gè)方向上的水平度。但轉(zhuǎn)爐煤氣回收是一個(gè)脈沖過(guò)程,氣柜在煤氣回收過(guò)程中,尤其是停產(chǎn)檢修過(guò)程中,氣柜活塞在降到零位后而失去內(nèi)部壓力,此時(shí)皮膜落地打折,在檢修結(jié)束后未將氣柜升到最高位將皮膜充分拉直,導(dǎo)致部分皮膜打折而受力不均,使活塞在升降過(guò)程中受阻從而產(chǎn)生氣柜T 型檔板偏移、活塞傾斜。在2017 年8 月份煉軋廠檢修期間,對(duì)煤氣柜進(jìn)行了大修,氣柜調(diào)整過(guò)程中,沒(méi)有認(rèn)真確認(rèn)氣柜皮膜的拉直情況,皮膜失壓導(dǎo)致活塞、T 檔板傾斜、偏移。
3.4 氣柜管理方面的影響
技術(shù)人員對(duì)新鋼絲繩運(yùn)行一段時(shí)間后會(huì)產(chǎn)生拉伸長(zhǎng)度不均勻,導(dǎo)致鋼絲繩長(zhǎng)短不一的現(xiàn)象認(rèn)識(shí)不足,對(duì)威金斯氣柜的運(yùn)行監(jiān)督和管理不到位,對(duì)氣柜一側(cè)進(jìn)氣,且氣量大,活塞受到氣體的推力,長(zhǎng)時(shí)間氣柜低位運(yùn)行時(shí),在推力的作用下,活塞容易偏移沒(méi)有辨識(shí)出來(lái),未能制定有效的防范措施。
4.1 調(diào)整具備的條件
4.1.1 確認(rèn)氣柜已置換合格后方可進(jìn)入氣柜檢修。
4.1.2 在轉(zhuǎn)爐煤氣柜檢修期間,對(duì)進(jìn)柜U 形水封及出柜U型水封設(shè)專人監(jiān)護(hù),保證高位溢流,并做好記錄。
4.1.3 氣柜檢修期間,在氣柜門口及氣柜現(xiàn)場(chǎng)設(shè)進(jìn)入氣柜人員登記本,對(duì)檢修人員進(jìn)出時(shí)間、工器具進(jìn)行登記,嚴(yán)禁攜帶與檢修無(wú)關(guān)的物品(包括:鑰匙等)。
4.1.4 氣柜檢修期間,需要崗位操作加壓機(jī)配合現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工。
4.2 調(diào)整方案
4.2.1 調(diào)整前的準(zhǔn)備
工器具準(zhǔn)備:
千斤頂5個(gè)(20 t);手拉葫蘆6個(gè)(10 t)。
備件材料準(zhǔn)備:防爆對(duì)講機(jī)12 個(gè);鋼絲繩(24 mm)4條(3 m/條)。
4.3 調(diào)整方法及步驟
4.3.1 進(jìn)入柜內(nèi)對(duì)T 型擋板間距進(jìn)行測(cè)量,計(jì)算出最大間距與最小間距差值,確定T 型擋板調(diào)整偏移行程為該差值的二分之一。
4.3.2 將活塞升至T擋型板剛好掛接處(臨界點(diǎn)),此時(shí)通過(guò)氣柜內(nèi)壓力判斷是否到達(dá)指定位置。
4.3.3 用事先設(shè)置好的千斤頂同步從西北側(cè)向東南側(cè)頂T 型擋板,根據(jù)確定T 型擋板調(diào)整偏移行程,每次調(diào)整行程不能超過(guò)60 mm。
4.3.4 將氣柜落底,進(jìn)行測(cè)量,根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算下一次的T型擋板調(diào)整偏移行程。
4.3.5 重復(fù)第二和第三項(xiàng)內(nèi)容,直至T 型擋板與柜壁間距均勻,并保持在標(biāo)準(zhǔn)250~490 mm之間。
4.3.6 使用活塞頂部設(shè)置的靜壓式水柱水平儀,對(duì)活塞平衡情況進(jìn)行測(cè)量,判斷活塞傾斜度是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),活塞傾斜度超標(biāo)時(shí),組織對(duì)活塞配重鋼絲繩受力進(jìn)行調(diào)整,直至活塞平衡。
4.3.7 測(cè)量T 型擋板上橡膠塊的間距,需保持在15 mm 范圍內(nèi),發(fā)現(xiàn)間距誤差大時(shí),對(duì)膠墊高度進(jìn)行調(diào)整,并緊固處理,確保橡膠塊高度一致。
4.4 調(diào)整后的數(shù)據(jù)
通過(guò)反復(fù)升降煤氣柜,對(duì)T 型檔板與柜壁間隙測(cè)量、煤氣柜活塞水平度進(jìn)行調(diào)整,測(cè)得數(shù)據(jù)如表1、表2。
表1 調(diào)整后T型檔板與柜壁間隙測(cè)量值
表2 調(diào)整后煤氣柜活塞水平度測(cè)量值
調(diào)整后T型檔板與柜壁間隙測(cè)量值全部在標(biāo)準(zhǔn)間隙范圍內(nèi);煤氣柜活塞水平度也達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求,調(diào)整符合設(shè)計(jì)、運(yùn)行要求。
通過(guò)本次檢修調(diào)整,氣柜T型檔板偏移、活塞傾斜調(diào)整還存在以下幾個(gè)主要問(wèn)題:
5.1 氣柜T 型檔板上安裝了測(cè)距儀、活塞上安裝了靜壓式水柱水平儀,但未實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)監(jiān)控分析。
5.2 活塞的旋轉(zhuǎn)問(wèn)題無(wú)法有效在線監(jiān)測(cè)控制,需要進(jìn)一步研究解決。
5.3 氣柜活塞外部配重塊導(dǎo)輪脫軌、軌道變形的問(wèn)題,需每年檢測(cè)一次并調(diào)整。
通過(guò)對(duì)8萬(wàn)m3威金斯轉(zhuǎn)爐煤氣柜T 型檔板與柜壁間隙、煤氣柜活塞水平度的調(diào)整實(shí)踐,從中吸取了深刻的教訓(xùn)。
6.1 威金斯煤氣柜檢修過(guò)程中,必須認(rèn)真檢查皮膜的運(yùn)行狀態(tài),若發(fā)現(xiàn)皮膜打折現(xiàn)象,必須反復(fù)多次全行程升降煤氣柜,將皮膜拉直。
6.2 加強(qiáng)煤氣柜運(yùn)行管理,做好日常點(diǎn)檢工作,發(fā)現(xiàn)氣柜外部配重塊脫軌、調(diào)平裝置鋼絲繩相互干涉及柜頂導(dǎo)輪磨損、軸承失效等必須及時(shí)維護(hù)處理,防止問(wèn)題擴(kuò)大。