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        高爐煤氣管道防腐緩蝕新工藝的應(yīng)用

        2020-04-24 03:25:14李海軍
        冶金動力 2020年2期
        關(guān)鍵詞:煤氣管道掛片保護(hù)劑

        李海軍

        (江蘇申特鋼鐵有限公司,江蘇常州 213000)

        引言

        高爐干法布袋除塵工藝的不足之處主要體現(xiàn)在不能有效去除高爐煤氣中所含酸性氣體,導(dǎo)致后續(xù)煤氣管道及附屬設(shè)備腐蝕失效,形成煤氣泄漏隱患。尤其是高爐為降低焦比而加大噴煤量,使得高爐冶煉過程中產(chǎn)生含S 元素的酸性氣體;所用燒結(jié)礦為提高其轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度而添加大量含氯助劑(如CaCl2),使高爐冶煉過程中又產(chǎn)生含Cl 元素的酸性氣體。這些酸性氣體無法通過干法布袋除塵工藝脫除,隨高爐煤氣進(jìn)入煤氣管網(wǎng),不斷溶解于煤氣因降溫而析出的冷凝水中,從而形成pH 值很低的酸性溶液腐蝕煤氣管道。

        江蘇申特鋼鐵有限公司(以下簡稱“申特鋼鐵”)有2座450 m3高爐和1座1250 m3高爐,煤氣基本流程:重力除塵→干法布袋除塵→TRT(溫度90 ℃、壓力15 kPa)→凈煤氣管道。高爐煤氣管網(wǎng)使用年數(shù)已久,煤氣管道腐蝕速率約在2~3 mm/a,泄漏點不斷增加,給煤氣系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來了極大威脅,因此如何有效進(jìn)行煤氣管道防腐緩蝕是亟需解決的課題。

        1 高爐煤氣管道及附屬設(shè)備腐蝕現(xiàn)狀

        1.1 高爐煤氣管道腐蝕情況

        為準(zhǔn)確掌握高爐煤氣管道腐蝕情況,分別對DN2400 高爐煤氣總管(設(shè)計壁厚10 mm、管道底部包焊鋼板厚度6 mm、運(yùn)行6 年)、DN2000 軋鋼高爐煤氣總管(設(shè)計壁厚10 mm、管道底部包焊鋼板厚度6 mm、運(yùn)行6年)以及DN1600燃?xì)獍l(fā)電高爐煤氣總管(設(shè)計壁厚10 mm、管道底部包焊鋼板厚度6 mm、運(yùn)行4年)進(jìn)行實測,見表1;據(jù)此計算得出管道年平均腐蝕速率見表2。

        由表1 可以看出,各區(qū)域高爐煤氣管道壁厚均有很大程度的減薄,尤其是底部減薄相當(dāng)嚴(yán)重,最薄處厚度僅為2.32 mm,并且是在底部包覆過6 mm鋼板的情況下,已嚴(yán)重影響煤氣系統(tǒng)安全運(yùn)行。

        表1 高爐煤氣管道管壁厚度實測值 mm

        表2 高爐煤氣管道平均腐蝕速率 mm/a

        由表2可以看出,3根高爐煤氣總管的下部腐蝕速率遠(yuǎn)大于管道上部腐蝕速率:3 根總管的上部管道腐蝕速率為1.02 mm/a,下部管道腐蝕速率達(dá)到2.54 mm/a。按此下去,管道底部必須在一年內(nèi)再次進(jìn)行鋼板包覆處理,否則會因管道太薄而無法作業(yè)。

        1.2 不銹鋼膨脹節(jié)腐蝕情況

        高爐煤氣管道、眼鏡閥附屬的不銹鋼膨脹節(jié)出現(xiàn)大面積的點狀腐蝕,表面有黃色的物質(zhì)析出[1]。當(dāng)煤氣管道伸縮量比較大時,在不銹鋼膨脹節(jié)點狀腐蝕嚴(yán)重的波峰波谷部位甚至出現(xiàn)拉裂現(xiàn)象,形成線性裂口,造成煤氣泄漏。

        2 腐蝕機(jī)理分析

        高爐煤氣在管道中輸送時,當(dāng)煤氣溫度下降至露點溫度以下時,會析出冷凝水并沉積于煤氣管道底部,冷凝水通過水封式煤氣排水器溢流外排。水質(zhì)取樣化驗統(tǒng)計見表3。

        表3 高爐煤氣冷凝水水質(zhì)化驗結(jié)果

        由表3 看出:高爐煤氣冷凝水中含有大量Cl-,并且平均pH 值小于4,呈較強(qiáng)酸性。隨著pH 值的減小,F(xiàn)e2+濃度不斷增加;當(dāng)pH 值大于5.42 時,總Fe2+濃度明顯下降。Fe2+濃度反映管道腐蝕程度,即PH 值越低酸性腐蝕越強(qiáng),管道腐蝕越厲害;同時Cl-也會對金屬管道、閥門以及不銹鋼材質(zhì)產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕[2]。其化學(xué)反應(yīng)過程如下:

        高爐煤氣中強(qiáng)酸性物質(zhì)(S、Cl)來源于以下幾方面:

        (1)高爐冶煉過程中為降本增效、降低綜合焦比,要求最大限度的使用煙煤或無煙煤。煙煤中的硫元素經(jīng)爐內(nèi)反應(yīng)生成含硫的酸性氣體存在于高爐煤氣中。

        (2)高爐使用進(jìn)口礦石,在選礦和運(yùn)輸時使用海水噴灑,導(dǎo)致煉鐵原料中含有大量的Cl元素[3]。

        (3)高爐使用的燒結(jié)礦為提高其轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度,添加了大量的含氯助劑(CaCl2)。

        這些強(qiáng)酸性物質(zhì)混合在高爐煤氣中,溶解于煤氣冷凝水后形成強(qiáng)酸溶液,在酸性腐蝕、氯離子“破鈍劑”點蝕及高鹽水電化學(xué)腐蝕下,使管道出現(xiàn)大面積均勻腐蝕、焊縫腐蝕、穿孔腐蝕以及不銹鋼膨脹節(jié)腐蝕。

        3 常規(guī)煤氣管道防腐措施

        目前各大鋼廠對煤氣管道采取的防腐措施和相應(yīng)不足主要有:

        (1)提高腐蝕阻力:改進(jìn)波紋管材質(zhì),由316L升級為254SMo、825等;煤氣管道及設(shè)備材質(zhì)改為耐腐蝕合金鋼;管道及設(shè)備內(nèi)防腐,隔離內(nèi)壁與腐蝕成分。

        該類措施成本過高,通常只適用于新建煤氣管道的控制防腐,對于正在運(yùn)行的老煤氣系統(tǒng)實施難度較大。

        (2)減少酸性物質(zhì)含量:選用酸性成分含量少的鐵礦石、煤粉等原料;燒結(jié)使用低氯助劑、減少或停用脫硫廢水;加堿水洗除酸,降低煤氣中氯、硫含量。

        該類措施對原料、生產(chǎn)工藝條件的要求比較苛刻,很難實現(xiàn)。“加堿水洗除酸”工藝即在TRT 后加噴堿塔裝置,此工藝雖然可以將煤氣管網(wǎng)中冷凝水的pH 值提高至6~7、脫除部分氯離子緩解煤氣管道腐蝕,但是其脫氯效果不理想。首鋼研究院研究數(shù)據(jù)顯示“加堿水洗除酸”工藝最高脫氯率僅70%,最低脫氯率不足10%,煤氣管道腐蝕問題依然存在[4]。此外煤氣噴堿塔占地面積大、投資高、運(yùn)行費用大,產(chǎn)生的廢水量大且廢水處理難度大。

        (3)阻止液體腐蝕環(huán)境形成:減少爐頂打水降溫,減少冷凝水;直接將高溫煤氣送入管網(wǎng),煤氣管道保溫,阻止冷凝水析出。

        該類措施對生產(chǎn)工藝條件的要求比較苛刻,很難實現(xiàn)。

        4 煤氣管道防腐緩蝕新工藝應(yīng)用

        為解決高爐煤氣管網(wǎng)普遍存在的腐蝕及積鹽、沉積問題,同時兼顧到設(shè)備占用場地問題,因此嘗試采取投加煤氣管道高效保護(hù)劑(FGCI-8298),以達(dá)到有效減緩煤氣管網(wǎng)腐蝕、滿足現(xiàn)場安全穩(wěn)定運(yùn)行要求的目的。

        圖1 煤氣管道高效保護(hù)劑使用工藝流程示意圖

        4.1 緩釋機(jī)理

        緩蝕劑按保護(hù)膜的類型可分為沉淀膜和吸附膜;沉淀膜是緩蝕劑與金屬表面反應(yīng)生成氧化膜或與介質(zhì)中的離子反應(yīng)生成附著管壁的物質(zhì),使金屬的腐蝕減慢;吸附膜是緩蝕劑本身與金屬表面具有吸附功能,在金屬表面生成一種隔離膜,從而使金屬的腐蝕速度減慢。FGCI-8298 包括劑A 和劑B,二者混合時兼具沉淀膜和吸附膜的作用。

        FGCI-8298 劑A:淡黃色至棕黑色液體、pH 值≥7.0、20 ℃時密度ρ≥0.900 t/m3,主要用于調(diào)節(jié)煤氣管道內(nèi)冷凝混合酸液pH 值至6~7,緩解酸性腐蝕。

        FGCI-8298 劑B:淡黃色至棕黑色液體、pH 值≤9.0、20 ℃時密度ρ≥0.900 t/m3,是一種具有吸附功能的緩蝕劑。

        4.2 高效保護(hù)劑使用工藝

        高效保護(hù)劑由裝藥桶底部經(jīng)“過濾排污裝置”凈化,通過阻垢泵(一用一備、可調(diào)節(jié)輸出流量)加壓至0.4~0.5 MPa,經(jīng)過安裝在煤氣管道中心位置的不銹鋼噴槍霧化、順氣流噴出,充分與高爐煤氣接觸。

        脈沖阻尼器安裝在阻垢泵出口,從阻垢泵出來的脈動流體進(jìn)入阻尼器后,由于氣體具有可壓縮性,脈沖瞬時吸收,系統(tǒng)可獲得穩(wěn)定的液流和壓力,減緩管路振動,降低噪聲,提高管路的安全性。該系統(tǒng)不采用計算機(jī)自動控制,加藥量根據(jù)管道的最大煤氣流量計算。工藝流程如圖1所示。

        工藝特點:

        (1)工藝設(shè)備占地面積小,單個加藥點只需要5 m2;

        (2)投資小,工期短,設(shè)備可以根據(jù)需求靈活搬遷再利用;

        (3)工藝過程不產(chǎn)生廢水,無廢水處理費用;

        (4)藥劑使用可根據(jù)煤氣量靈活調(diào)節(jié),運(yùn)行費用低;

        (5)設(shè)備使用、維護(hù)方便,可在線進(jìn)行噴槍清理、更換。

        4.3 使用和效果

        為檢測FGCI-8298的效果以及單一加藥點對煤氣管道的有效保護(hù)距離,選擇了一段煤氣流量較為穩(wěn)定且腐蝕較為嚴(yán)重的高爐煤氣管道進(jìn)行掛片失重試驗。

        在東區(qū)DN2200 高爐煤氣總管9#平臺至軋鋼末端約750 m 煤氣管道段進(jìn)行試用。在此段管道上的6#、7#、8#、9#、10#排水器處懸掛標(biāo)準(zhǔn)掛片,另外在加藥點前2#排水器處懸掛標(biāo)準(zhǔn)掛片作為對比點。取樣、掛片檢測位置如圖2所示。

        圖2 取樣、掛片檢測位置示意圖

        試用周期共60 天,煤氣流量200000 m3/h 左右,F(xiàn)GCI-8298劑濃度為500 mg/L、加藥量7 L/h。得出各檢測點平均pH 值、Cl-濃度和掛片的腐蝕速率及緩蝕率,腐蝕速率及緩蝕率的計算參照《GBT18175-2014 水處理劑緩蝕性能的測定-旋轉(zhuǎn)試片法》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,結(jié)果如表4所示。

        表4 各檢測點平均pH值、Cl-濃度、掛片腐蝕速率及緩蝕率計算結(jié)果

        由表4 看出,高效保護(hù)劑的使用對煤氣管道起到了較好的防護(hù)作用。結(jié)合表3 和表4 知加藥點后CL-濃度均有大幅下降,平均脫氯率達(dá)到了71.42%。對沿線各排水器取冷凝水化驗,平均pH 值全部大于6.0,有效降低了冷凝水對煤氣管道的酸性腐蝕,平均緩蝕率達(dá)到了77.55%,達(dá)到了預(yù)期效果。從表4 以及圖2 可知,高效保護(hù)劑的有效傳輸距離大于750 m。

        在試用成功的基礎(chǔ)上,以高效保護(hù)劑的有效傳輸距離750 m 為依據(jù),申特鋼鐵在全廠范圍內(nèi)設(shè)置了4 個加藥點,全面保護(hù)高爐煤氣管網(wǎng)。使用煤氣管道高效保護(hù)劑后,波紋膨脹節(jié)沒有再次出現(xiàn)穿孔腐蝕現(xiàn)象,煤氣管道的焊縫腐蝕漏水漏氣現(xiàn)象明顯減少。該工藝技術(shù)的使用,不僅為煤氣系統(tǒng)的安全運(yùn)行提供了保證,同時大大降低了煤氣管道及附屬設(shè)施的維護(hù)費用。

        5 小結(jié)

        高爐煤氣冷凝水的酸性腐蝕、氯離子點蝕以及高鹽水電化學(xué)腐蝕是造成煤氣管道腐蝕的主要原因,向煤氣管道噴加FGCI-82 緩蝕劑可以提高煤氣冷凝水的pH 值,在煤氣管道表面產(chǎn)生吸附隔離膜,從而減慢金屬的腐蝕速度。本工藝方案較常規(guī)防腐方案具有占地小、成本低等優(yōu)勢,在申特鋼鐵得到全面應(yīng)用,有效延長了煤氣管道使用壽命,安全、環(huán)保效益顯著。

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