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        不同底吹氣體流量對轉(zhuǎn)爐爐渣氣化脫磷的影響

        2020-04-23 09:48:52供稿朱祥亮ZHUXiangliang
        金屬世界 2020年2期
        關鍵詞:磷率焦粉碳質(zhì)

        供稿|朱祥亮 / ZHU Xiang-liang

        內(nèi)容導讀

        以65 t頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐為研究對象,經(jīng)理論計算,在1750~2000 K時,P的還原產(chǎn)物為P2,而進一步分解為單原子磷的可能性極少,因此在濺渣期間添加碳質(zhì)還原劑時,反應以方程式P2O5(1)+5C(s)=P2(g)+5CO(g)為主。同時在轉(zhuǎn)爐實際生產(chǎn)中實驗了底吹氣體流量為120、350、450和550 m3/h時的氣化脫磷率、堿度、碳質(zhì)還原劑等指標,實驗表明,底吹氣體量為350 m3/h時氣化脫磷率達到最佳值37.9%。

        借助氧槍頂吹氮氣提供的良好動力學條件,在濺渣護爐前或者濺渣護爐前期,由高位料倉向爐內(nèi)加入定量脫磷劑(即還原劑),在濺渣護爐過程中脫磷劑將爐渣當中的P元素還原為單質(zhì)氣態(tài)P,且高速循環(huán)的大量爐氣將P蒸氣不斷帶出爐口,降低了爐內(nèi)P蒸氣分壓(幾乎為零),因此保證脫P反應的可持續(xù)進行[1]。采用該工藝后,爐渣P元素以氣態(tài)形式脫除,因此處理后爐渣可循環(huán)利用于下一爐,該過程稱為轉(zhuǎn)爐爐渣氣化脫磷工藝控制技術。基于此,本文對不同底吹氣體流量對氣化脫磷的影響進行了探討,以利于轉(zhuǎn)爐冶煉。

        爐渣脫磷理論分析

        欲使爐渣中以磷酸鹽形式存在的磷氣化脫除,可向渣中加入適量的還原劑,最常用的就是碳質(zhì)還原劑。

        純P2O5還原生成氣態(tài)磷有如下幾種形式:

        通過式(1)~式(4)可以看出,P2O5與C反應可以生成P、P2、P4、PO。分析表明,只要溫度要高于1433 K 以上,P2O5就能被還原,說明用C還原P2O5中的P是可行的。

        在1800 K時各反應物和產(chǎn)物的ΔH和ΔG見表1,由此可求得該溫度下式(2)氣化反應的ΔH和ΔG。

        表1 1800 K時不同物質(zhì)的ΔH和ΔG (單位:kJ·mol-1)

        氣態(tài)磷及其低價氧化物的平衡分壓可以通過式(1)~(4)計算出來,利用式(1)中的自由能值可以算出磷的平衡分壓:

        利用同樣的方法可以計算出P2,P4和PO的氣態(tài)平衡分壓:

        由于P2O5的活度系數(shù)未知,可以使用經(jīng)驗公式計算 2 5P Oγ ,

        式中,γ25PO為P2O5的活度系數(shù);xi為各氧化物的物質(zhì)的量分數(shù);a25PO為P2O5的活度。

        通過對標準爐渣試樣的計算與分析,用碳質(zhì)還原劑進行爐渣在線脫磷的四種氣體產(chǎn)物(P、P2、P4、PO)中,氣體P2的平衡分壓最高。

        圖1表明在FeO含量低的熔渣中P及其低價氧化物蒸氣的平衡分壓與溫度的關系。在高溫時P2的平衡分壓比其他物質(zhì)的平衡分壓高,因此通過計算可以推斷出在1750~2000 K溫度范圍內(nèi)的還原產(chǎn)物為P2。

        圖1 轉(zhuǎn)爐渣中P的平衡分壓

        在高出沸點不多的溫度下,磷蒸氣以P4的分子形式存在[2-3]。在煉鋼的高溫下,P4大部分分解為P2,而進一步分解為單原子P的可能性極小。研究者發(fā)現(xiàn)在1273 K以上的高溫及常壓下,氣體磷幾乎完全以P2分子存在,所以在濺渣添加碳質(zhì)還原劑條件下,反應以式(2)為主。

        實驗過程

        以65 t頂?shù)邹D(zhuǎn)爐為研究對象,通過改變底吹氣體(N2)流量,研究底吹氣體流量與氣化脫磷率之間的關系。實驗的底吹氣體流量分別為120、350、450和550 m3/h。濺渣護爐前焦粉由高位料倉加入,然后將槍頂吹氮氣進行氣化脫磷操作。

        底吹氣體流量120 m3/h

        底吹氣體流量120 m3/h,循環(huán)爐數(shù)為7爐,實驗結(jié)果如圖2~4所示。

        實驗結(jié)果表明,爐渣的氣化脫磷率為33.6%。實驗過程中,拉碳使終點碳在0.1%以下,平均為0.064%;終點FeO質(zhì)量分數(shù)大于15%,平均為17.4%;終點平均溫度1675 ℃;終渣堿度平均為2.65;焦粉平均加入量為1.48 kg/t。

        圖2 轉(zhuǎn)爐冶煉過程磷收支平衡圖

        圖3 冶煉終點鋼水成分

        圖4 冶煉終點爐渣成分及加碳量

        底吹氣體流量350 m3/h

        底吹氣體流量350 m3/h,循環(huán)爐數(shù)為7爐,實驗結(jié)果如圖5~7所示。

        圖5 轉(zhuǎn)爐冶煉過程磷收支平衡圖

        圖6 冶煉終點鋼水成分

        圖7 冶煉終點爐渣成分及加碳量

        實驗結(jié)果表明,爐渣的氣化脫磷率為37.9%。實驗過程中,拉碳使終點碳在0.1%以下,平均為0.068%;終點FeO質(zhì)量分數(shù)基本大于15%,平均為18.4%;終點平均溫度1674 ℃;終渣堿度平均為2.63;焦粉平均加入量為1.28 kg/t。

        底吹氣體流量450 m3/h

        底吹氣體流量450 m3/h,循環(huán)爐數(shù)為5爐,實驗結(jié)果如圖8~10所示。

        圖8 轉(zhuǎn)爐冶煉過程磷收支平衡圖

        圖9 冶煉終點鋼水成分

        圖10 冶煉終點爐渣成分及加碳量

        實驗結(jié)果表明,爐渣的氣化脫磷率為34.6%。實驗過程中,拉碳使終點碳在0.1%以下,平均為0.074%;終點FeO質(zhì)量分數(shù)維護在15%左右,平均為14.6%;終點平均溫度1672 ℃;終渣堿度平均為2.4;焦粉平均加入量為1.26 kg/t。

        底吹氣體流量550 m3/h

        底吹氣體流量550 m3/h,循環(huán)6爐,實驗結(jié)果如圖11~13所示。

        圖11 轉(zhuǎn)爐冶煉過程磷收支平衡圖

        圖12 冶煉終點鋼水成分

        實驗結(jié)果表明,爐渣的氣化脫磷率為33.1%。實驗過程中,拉碳使終點碳在0.1%以下,平均為0.073%;終點FeO質(zhì)量分數(shù)基本大于15%,平均為14.8%;終點平均溫度1670 ℃;終渣堿度平均為2.3;焦粉平均加入量為1.46 kg/t。

        結(jié)束語

        (1) 在煉鋼煉鐵的高溫下,氣體磷幾乎完全以P2分子存在,在濺渣添加碳質(zhì)還原劑條件下,反應以P2O5(1)+5C(s)=P(g)2+5CO(g)為主。

        圖13 冶煉終點鋼水、爐渣成分及加碳量

        (2) 分別對底吹氣體流量為120、350、450和 550 m3/h的氣化脫磷率、堿度、碳質(zhì)還原劑等進行實驗,結(jié)果表明,底吹氣體流量為350 m3/h時氣化脫磷率達到最佳值37.9%。

        《落花》陳皆通

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