李維華,鄭忠玉,林致明*,王 偉,牟永安,陳貴和,張子彥,王光文
(福建三寶鋼鐵有限公司技術(shù)中心,福建 漳州 363000)
根據(jù)三寶集團公司高層戰(zhàn)略管理規(guī)劃,公司1500mm耐腐蝕熱軋卷板項目于2019年6月下旬順利熱試并投產(chǎn),Q235帶鋼也作為主打產(chǎn)品進行日常生產(chǎn),熱卷廠生產(chǎn)線為全連軋帶鋼生產(chǎn)線,生產(chǎn)工藝流程為加熱(雙蓄熱式步進加熱爐)-除鱗(爐后除鱗箱)-粗軋(二輥平輥+三立輥五連軋)-切頭尾-高壓水精除鱗-精軋(立輥軋機+八機架四輥軋機)-卷曲-打包-噴碼,生產(chǎn)原料板坯厚度為150mm/160mm/180mm,寬度為500mm~900mm(活動可調(diào)),定尺長度為7m~10m,由煉鋼五廠120轉(zhuǎn)爐配套配套一臺4機4流板坯連鑄機生產(chǎn)。由于沒有板坯和帶鋼生產(chǎn)經(jīng)驗,生產(chǎn)之初發(fā)現(xiàn)鑄坯三角區(qū)裂紋比率達到45%以上,裂紋非常嚴重爐次可達到回爐的級別,并且?guī)в腥菂^(qū)裂紋的鑄坯在軋制后導(dǎo)致帶鋼表面出現(xiàn)裂紋、結(jié)疤、折疊、氧化鐵皮等不同類型的缺陷,因此,消除板坯三角區(qū)裂紋是煉鋼五廠當前必須解決的課題。
2019年7月初,熱卷廠操作人員在帶鋼產(chǎn)品倉庫檢測過程中,發(fā)現(xiàn)Q235B帶鋼表面出現(xiàn)如圖1所示的“劃線狀”的表面縱裂缺陷,如圖1所示,同時在冷彎試驗過程中出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。
圖1 縱裂局部宏觀情況
通過從現(xiàn)場剪取試驗樣進行表面宏觀分析,發(fā)現(xiàn)裂紋十分明顯且手感深度很強,并且裂紋部位處本身較正常部位發(fā)黑,說明在加熱過程中發(fā)生了氧化,此缺陷為典型的帶鋼表面縱向裂紋缺陷[1]。
針對帶鋼縱裂缺陷原因分析的方法有很多,一般是對比無缺陷樣,對缺陷部位進行化學(xué)成分分析、低倍酸洗、金相組織形貌和力學(xué)性能等相關(guān)分析[2],通過對比法來查找原因。結(jié)合公司現(xiàn)場生產(chǎn)情況,決定采用低倍分析、化學(xué)成分分析和金相分析。
取爐號L119-09997低倍試樣,酸洗采用體積分數(shù)為50%的鹽酸水溶液進行熱酸蝕,酸液溫度為65℃~80℃,酸浸時間30min,待到預(yù)定時間后用流動的熱水沖刷試樣,觀察是否存有裂紋、疏松、皮下氣孔和非金屬夾雜物等缺陷,酸洗結(jié)果如圖2和表1所示,從低倍檢驗結(jié)果來看,造成帶鋼縱裂缺陷的主要原因是三角區(qū)裂紋。
圖2 酸洗低倍組織
此次分析取五缺陷的帶鋼對比樣4個爐次,爐號從L119-09995~L119-09999共5個爐次的化學(xué)成分如表1所示,從表2中可以看出,缺陷試樣C含量和錳硫比均偏低。
缺陷樣C含量處于0.08%~0.16%之間,鋼液在連鑄工序冷卻過程中易發(fā)生包晶反應(yīng):,該反應(yīng)伴隨相變過程產(chǎn)生線收縮導(dǎo)致3%以上的體積收縮,Q235鋼固液兩相區(qū)相對較寬,枝晶間偏析較大推遲凝固,有效坯殼厚度降低,容易發(fā)生鼓肚,當鼓肚變形超出一定限度時,將導(dǎo)致鑄坯撕裂,形成三角區(qū)裂紋;因固態(tài)鋼中硫溶解度低,一般情況下,錳硫比小于25時,S更容易與Fe結(jié)合形成低熔點FeS,以I類硫化物夾雜形式分布于晶界處,引起晶界脆性,將明顯提高三角區(qū)裂紋幾率[3,4]。
針對缺陷樣進行金相試驗,分析夾雜物和組織情況,分析結(jié)果如圖3、圖4、圖5和圖6所示,分析可知其夾雜物是球狀氧化物0.5e級(圖3、圖4),顯微組織是鐵素體加珠光體,其中珠光體含量很少。晶粒度都是8.5級,晶粒大多數(shù)都有一定的變形(圖5、圖6),綜合來看,夾雜物和組織對三角區(qū)裂紋沒有顯著影響。
表1 低倍組織結(jié)果
表2 化學(xué)成分分析
圖3 L119-09999夾雜100倍
圖4 L119-09999夾雜400倍
圖5 L119-09999組織100倍
圖6 L119-09999組織400倍
綜合上述分析情況來看,造成帶鋼表面縱向裂紋缺陷主要原因是C含量和錳硫比偏低,結(jié)果現(xiàn)場生產(chǎn)情況,決定采取以下措施。
3.1.1 提高C含量
提高C含量主要采取一下措施:①根據(jù)轉(zhuǎn)爐裝入鐵水廢鋼情況準確判斷、吹煉過程噴濺情況和終點情況準確判斷出鋼量和氧含量情況;②提高擋渣率,同時根據(jù)出鋼量和氧含量情況準確判斷合金加入量和脫氧劑加入量;③根據(jù)鋼水情況進行準確微調(diào)成分;④保證吹氬時間≥4min,確保鋼水成分均勻性,防止鋼水成分不具代表性誤導(dǎo)增碳劑不加量[5]。
3.1.2 提高錳硫比
Mn含量一定的情況下,提高錳硫比的重點在于合理降低鋼液S含量,降低S含量主要采取一下措施:①加強與煉鐵工序的溝通,降低進廠鐵水S含量,當鐵水S含量高不發(fā)避免時,可采取折罐稀釋法進行操作,當鐵水S含量高于進廠規(guī)定上限值時采取退鐵鑄鐵操作;②轉(zhuǎn)爐裝入操作保證熱量稍富裕,吹煉過程保證溫度較高一點,有利于脫S,必要時可以采取“雙渣”操作;③提高擋渣率,減少出鋼過程下渣,減少回S量。當鋼液S含量無法降低到理想值時,可以適量補假Mn鐵合金,提高鋼液Mn含量[6]。
3.1.3 攻關(guān)效果
通過采取以上兩種主要攻關(guān)措施,煉鋼五廠板坯C含量控制在0.17%~0.19%,錳硫比控制在25~30,三角區(qū)裂紋缺陷板坯減少85%,帶鋼表面縱向裂紋缺陷也有了明顯改善。
(1)通過現(xiàn)場分析,確定Q235B帶鋼表面缺陷為縱向裂紋缺陷。
(2)通過原因分析,確定造成該缺陷的原因是板坯三角區(qū)裂紋,并且造成三角區(qū)裂紋的主要原因是板坯C含量和錳硫比均偏低。
(3)通過采取提高C含量和錳硫比的攻關(guān)措施,明顯減輕了板坯三角區(qū)裂紋和帶鋼表面縱裂缺陷,減少了熱卷廠帶鋼質(zhì)量廢品量。