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        鉛熔鑄自動(dòng)運(yùn)輸加料系統(tǒng)的改造

        2020-04-22 06:22:34周文斌段永紅
        中國(guó)金屬通報(bào) 2020年14期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備檢測(cè)

        周文斌,段永紅

        (江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司,江西 九江 332500)

        鉛熔鑄自動(dòng)運(yùn)輸加料系統(tǒng)是江銅集團(tuán)冶化工程有限公司和江銅鉛鋅金屬有限公司共同研發(fā)的鉛熔鑄自動(dòng)運(yùn)輸加料設(shè)備,上一道工序與日本TDE 公司生產(chǎn)的全自動(dòng)析出鉛生產(chǎn)線 對(duì)接,下一道工序與株洲火炬工業(yè)爐生產(chǎn)的20 萬噸/年鉛自動(dòng)鑄錠線對(duì)接,從而實(shí)現(xiàn)了鉛電解---熔鑄全自動(dòng)運(yùn)行。自動(dòng)化程度和技術(shù)含量達(dá)到了同行業(yè)領(lǐng)先水平。但是具體在設(shè)備末端的加料環(huán)節(jié),還有進(jìn)一步降低設(shè)備故障率和設(shè)備運(yùn)行成本的空間,具體羅列如下:

        (1)三個(gè)電鉛鍋的加料機(jī)共有螺旋頂升機(jī)裝機(jī)數(shù)量12 個(gè),故障率較高。

        (2)螺旋頂升機(jī)備件費(fèi)用貴,0.8 萬元/個(gè)。

        (3)析出鉛的加料方式目前采用螺旋頂升機(jī)將每垛頂起來后,從運(yùn)輸線上經(jīng)過自由托輥組類似自由落體方式加入鍋中,1.51t/~2.1t/垛的析出鉛從螺旋頂升機(jī)頂部鍋加入鍋底對(duì)鉛鍋造成巨大的沖擊。螺旋頂升機(jī)頂部距鍋沿約1.5m,鍋沿距鍋底約1.2m,加料高差共計(jì)2.7m。

        (4)析出鉛加料高差大,加料時(shí)的沖擊對(duì)鉛鍋使用壽命影響很大,鉛鍋備件價(jià)格昂貴,約7 萬/口。

        (5)加料高差大,加料時(shí)鉛液飛濺大,造成鉛液氧化渣增多,氧化渣的增加不僅提高了操作人員的撈渣的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且增加的氧化渣需要返回到精煉工段反射爐中處理,增加了生產(chǎn)成本。

        (6)造成鉛鍋鍋邊易粘結(jié),崗位操作人員清理鍋邊不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。

        為解決上述問題,進(jìn)一步降低設(shè)備故障率,降低設(shè)備運(yùn)行成本,充分挖掘設(shè)備潛力,我們針對(duì)析出鉛運(yùn)輸線加料機(jī)進(jìn)行了技術(shù)改造:

        (1)將每口鉛鍋的加料機(jī)升降方式由螺旋頂升機(jī)改為液壓驅(qū)動(dòng),每口鍋使用一個(gè)缸徑為125 mm*行程200mm 的液壓油缸驅(qū)動(dòng),油缸四周配備直線運(yùn)動(dòng)導(dǎo)向裝置四套,實(shí)現(xiàn)油缸升降平臺(tái)帶料2 噸升降時(shí)平穩(wěn)。

        (2)降低加料的高低差?,F(xiàn)空鍋時(shí)加料高低差為2.7m,鍋沿至鍋底1.2m 的距離我們不能進(jìn)一步壓縮,我們?cè)谶\(yùn)輸線的螺旋頂升頂端至鍋沿的1.5m 的高低差上做文章,增加一套升降機(jī),料在螺旋頂升機(jī)升降平臺(tái)上通過輥?zhàn)訖M送到升降機(jī)上,升降機(jī)升降平臺(tái)經(jīng)過1.4m 行程的油缸下降至鍋沿上方0.1m 的距離,再通過鏈條驅(qū)動(dòng)送入鍋中,從而當(dāng)空鍋時(shí),有效降低加料高度1.4m。

        圖1 螺旋頂機(jī)械結(jié)構(gòu)圖

        (3)變廢為寶。我們充分利用55#行車吊具技改換下來閑置不用的液壓泵,液壓油箱,液壓閥組,油管等總成一套作為油缸的動(dòng)力源部件,從而既節(jié)約了改造成本,又將閑置不用的設(shè)備使用起來。

        (4)改造不降低設(shè)備的自動(dòng)化程度。

        (5)改造分為兩部分,一是螺旋頂升機(jī)的改造,二是加料升降機(jī)的改造。

        1 螺旋頂升機(jī)的改造

        (1)原螺旋頂升升降機(jī)原理如下圖2,每口鉛鍋頂升機(jī)由4個(gè)型號(hào)為SJB22-S-L1-100 的螺旋頂升機(jī)為鉛錠的升降驅(qū)動(dòng)部分。該螺旋頂升機(jī)主要存在頂升絲桿斷裂,齒輪磨損,輸出軸彎曲,銅渦輪磨損等故障。

        圖2 加料機(jī)原設(shè)計(jì)圖

        (2)將原每口鍋的四個(gè)螺旋頂升機(jī)更換為一個(gè)FFR-SA-1FB125BB200ABD 的油缸,油缸頭部受力點(diǎn)置于析出鉛重心部位,以減少偏載導(dǎo)致的升降不平穩(wěn)。油缸四周配四套直線導(dǎo)向裝置,防止頂升升降平臺(tái)帶有重達(dá)2 噸鉛錠升降動(dòng)作時(shí)不平穩(wěn),導(dǎo)向裝置導(dǎo)銅套內(nèi)加工有螺旋形的黃油槽和黃滑嘴安裝孔,油缸上裝有兩個(gè)磁性感應(yīng)開關(guān),以檢測(cè)油缸是否升降到位??傮w設(shè)計(jì)方案圖如下圖3。

        圖3 總體設(shè)計(jì)方案圖

        (3)油缸原始位置處于下降位置,油缸上的磁性開關(guān)檢測(cè)是否到位。當(dāng)線上檢測(cè)物料到達(dá)時(shí),PLC 程序控制油缸電磁閥得電,從而控制油缸上升,當(dāng)油缸上檢測(cè)磁性開關(guān)檢測(cè)上升到位時(shí),通過電機(jī)帶動(dòng)輥?zhàn)域?qū)動(dòng)析出鉛垛前進(jìn)到后序的升降機(jī)鏈條上。

        2 加料升降機(jī)的改造

        (1)設(shè)計(jì)方案原理圖如下圖4。

        圖4 設(shè)計(jì)方案原理圖

        圖5 液壓原理圖

        通過升降驅(qū)動(dòng)油缸來實(shí)現(xiàn)析出鉛的升降,油缸型號(hào)為:Y-HG1-E63/45*1400LZ2 油缸缸徑為63,油缸行程為1400。前進(jìn)驅(qū)動(dòng)減速機(jī)(型號(hào)為:RNYM1H-1420-30 1.1kw,減速比為30)。

        (2)升降平臺(tái)的升降使用四組共計(jì)八個(gè)輥輪導(dǎo)向,輥輪為V型槽輥輪,配合在方鋼立柱上行走,使長(zhǎng)行程的油缸在負(fù)重2.5噸重量時(shí)能動(dòng)作平穩(wěn)。

        (3)液壓原理圖如下圖5。

        螺旋頂升油缸和升降機(jī)共用一套液壓泵和液壓閥座。

        (4)電氣部分:入鍋裝置由升降機(jī)構(gòu)、平移機(jī)構(gòu)組成,升降機(jī)構(gòu)由油缸驅(qū)動(dòng),平移機(jī)構(gòu)由變頻器控制電機(jī)驅(qū)動(dòng)。增加五個(gè)限位開關(guān),分別為上升限位、下降限位、上升位檢測(cè)有料限位、上升位物料到位限位、下降位物料檢測(cè)限位,五個(gè)限位開關(guān)作為PLC 輸入信號(hào)。PLC 輸出信號(hào)控制電磁閥和變頻器,增加兩組電磁閥、一臺(tái)變頻器來實(shí)現(xiàn)兩個(gè)機(jī)構(gòu)的動(dòng)作。升降機(jī)構(gòu)、平移機(jī)構(gòu)均可通過調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)最佳運(yùn)行速度,使新加進(jìn)鉛裝置保持平穩(wěn)運(yùn)行。通過更改PLC 程序及觸摸屏畫面,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)聯(lián)機(jī)運(yùn)行與手動(dòng)單機(jī)運(yùn)行均可簡(jiǎn)單操作。手動(dòng)單機(jī)運(yùn)行時(shí),通過觸摸屏操作,以太網(wǎng)通訊,省去鋪設(shè)電纜、操作箱及內(nèi)部電氣元件,減少改造成本。

        3 結(jié)語

        (1)通過螺旋頂升機(jī)的技術(shù)改造,降低了設(shè)備的故障率。

        (2)通過對(duì)加料各降機(jī)的改造,有效降低了鉛錠下料的高低差,由原來的下料高度2.7m,縮減為現(xiàn)在的1.3m,大大減少了對(duì)鉛鍋鍋壁的沖擊,由此帶來的經(jīng)濟(jì)效益,一是減少了鉛鍋的鉛渣,二是延長(zhǎng)了鉛鍋的使用壽命。

        (3)升降加料機(jī)對(duì)析出鉛進(jìn)行加料,減少了鉛渣的產(chǎn)生,降低鉛液飛濺,降低能耗。

        (4)完善后的運(yùn)輸線降低了故障率和員工勞動(dòng)強(qiáng)度,改善作業(yè)環(huán)境,為員工及周邊居民的身心健康提供了有力保障。

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