劉建航,石賢捷,歐照華,馬國(guó)智
(國(guó)家能源菏澤發(fā)電有限公司,山東 菏澤 274032)
火力發(fā)電機(jī)組中廠用電率約占機(jī)組發(fā)電量的5%~8%,其中,制粉系統(tǒng)是最主要的耗電設(shè)備之一[1]。由于部分設(shè)備存在老化、缺陷多的情況,同時(shí)受到節(jié)能降耗、煤質(zhì)較差的影響,重要輔機(jī)設(shè)備長(zhǎng)期或經(jīng)常處于低負(fù)荷和變負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行,運(yùn)行工況偏離最佳運(yùn)行狀態(tài),運(yùn)行效率明顯降低[2]。以某發(fā)電公司4 號(hào)機(jī)組為例,分析造成機(jī)組在AGC“R”模式運(yùn)行下制粉系統(tǒng)單耗升高的原因,通過(guò)深入研究和優(yōu)化運(yùn)行,降低鍋爐制粉系統(tǒng)的廠用耗電率,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益。
該機(jī)組鍋爐是由英國(guó)某公司生產(chǎn),為單汽包、單爐膛、平衡通風(fēng)、一次中間再熱、燃煤、半露天式布置、再熱器溫度熱風(fēng)注射控制、亞臨界參數(shù)的自然循環(huán)鍋爐。汽輪機(jī)由上海汽輪機(jī)廠制造,為亞臨界、中間再熱式、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸、凝汽式汽輪機(jī)[3]。汽輪機(jī)在額定進(jìn)汽參數(shù)、額定背壓、回?zé)嵯到y(tǒng)正常投運(yùn)時(shí)能保持額定功率300 MW 出力。4 號(hào)鍋爐采用“W”型火焰燃燒方式,燃燒系統(tǒng)主要由制粉系統(tǒng)(3 臺(tái)磨煤機(jī)、6 臺(tái)給煤機(jī))、粗粉分離裝置、燃燒器及其噴口、風(fēng)煙系統(tǒng)及輔機(jī)設(shè)備等構(gòu)成,磨煤機(jī)和燃燒器布置如圖1 所示。
機(jī)組鍋爐配備“正壓式”直吹制粉系統(tǒng),3 臺(tái)磨煤機(jī)主要參數(shù)如表1 所示。風(fēng)煙系統(tǒng)由鍋爐蒸汽受熱面、蓄熱式空預(yù)器和電除塵等組成,該系統(tǒng)阻力較大,進(jìn)入吸風(fēng)機(jī)的煙氣要克服密度大且堵灰嚴(yán)重的空氣預(yù)熱器蓄熱面排放到大氣中。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)阻力分析,風(fēng)壓主要由蓄熱式空預(yù)器消耗,從而造成吸風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)耗電率的增加。
圖1 磨煤機(jī)和燃燒器布置
表1 鋼球磨煤機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
隨著光伏、風(fēng)電等清潔能源并網(wǎng)發(fā)電運(yùn)行,山東區(qū)域電網(wǎng)要求所有并網(wǎng)機(jī)組容量在125 MW 以上的機(jī)組,必須投入AGC(Automatic Generation Control,AGC)功能[4],但實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,AGC 功率調(diào)節(jié)又分為:“O”(Off-regulated)模式是指在任何情況下都不承擔(dān)調(diào)節(jié)功率,即承擔(dān)基礎(chǔ)負(fù)荷;“R”(Regulated)模式指在任何需要的情況下,都無(wú)條件承擔(dān)電網(wǎng)調(diào)度中心指令進(jìn)行功率調(diào)節(jié)。在“R”模式下,機(jī)組要快速響應(yīng)電網(wǎng)需求,滿足電力供應(yīng)[5]。同時(shí)隨著電網(wǎng)容量的增大,火力發(fā)電機(jī)組負(fù)荷率愈來(lái)愈低。
機(jī)組正常工況下,2 臺(tái)一次風(fēng)機(jī)、吸風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、3 臺(tái)磨煤機(jī)全部運(yùn)行,負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍為180~300 MW,機(jī)組在正常運(yùn)行工況下以7 MW/min 的變化速率進(jìn)行負(fù)荷實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),通過(guò)控制磨煤機(jī)的料位和調(diào)整一次風(fēng)機(jī)靜葉開(kāi)度來(lái)保證爐膛進(jìn)粉量,以滿足燃燒需要,保證負(fù)荷可根據(jù)電網(wǎng)指令進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,以減少“兩個(gè)細(xì)則”的考核。但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,該方式已經(jīng)不能滿足當(dāng)前電網(wǎng)對(duì)火電發(fā)電機(jī)組短時(shí)間升降負(fù)荷的要求,尤其是在“R”模式工況下,鍋爐頻繁出現(xiàn)超溫、超壓、汽包水位波動(dòng)等現(xiàn)象,給機(jī)組的正常運(yùn)行帶來(lái)很大影響,導(dǎo)致機(jī)組廠用電率在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)依然很高,經(jīng)濟(jì)性較差。對(duì)運(yùn)行負(fù)荷長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行在“R”模式下,最低負(fù)荷為210 MW,最高負(fù)荷為240MW,平均負(fù)荷約為230 MW;負(fù)荷較低,需要對(duì)制粉系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行,以降低其廠用電率。
根據(jù)磨組健康狀況,選擇磨組組合運(yùn)行方式后,關(guān)鍵在于快速啟停操作。通過(guò)近一年的摸索調(diào)整,參照磨煤機(jī)啟停順控程序,對(duì)磨煤機(jī)啟停操作做了更進(jìn)一步優(yōu)化。
停磨:某臺(tái)磨煤機(jī)熱一次風(fēng)擋板逐漸關(guān)閉、冷一次風(fēng)擋板逐漸開(kāi)啟(熱一次風(fēng)至0,冷一次風(fēng)至100%);給煤機(jī)煤量減至0,適當(dāng)提高另2 臺(tái)磨煤機(jī)磨料位;抽空后關(guān)閉冷一次擋板至0;關(guān)閉驅(qū)動(dòng)端一次風(fēng)、非驅(qū)動(dòng)端一次風(fēng)隔離擋板;停止磨煤機(jī)電機(jī)運(yùn)行。
磨組停止后要充分做好啟動(dòng)前各項(xiàng)準(zhǔn)備:開(kāi)啟濃粉閥、淡粉閥;粗粉分離器出口擋板;給煤機(jī)出入口擋板;保持磨組適當(dāng)溫度,確保磨組能隨時(shí)快速啟動(dòng),以適應(yīng)網(wǎng)上對(duì)機(jī)組負(fù)荷的需要。根據(jù)運(yùn)行人員操作經(jīng)驗(yàn),磨煤機(jī)從靜止?fàn)顟B(tài)到啟動(dòng)帶負(fù)荷時(shí)間控制在20 min 以內(nèi),未出現(xiàn)影響機(jī)組投運(yùn)“AGC”現(xiàn)象[6]。
當(dāng)機(jī)組AGC 投“R”模式運(yùn)行時(shí),機(jī)組負(fù)荷保持在230 MW 左右運(yùn)行時(shí),煤質(zhì)較好工況下,可選擇停止第三臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行(即C 磨),保持2 臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行。在實(shí)際運(yùn)行中,根據(jù)鍋爐形成“W”型火焰的方式以及鍋爐布置方式可選擇A、B 磨運(yùn)行方式,該方式的優(yōu)點(diǎn)是利用后墻A 磨煤機(jī)所帶兩組噴燃器與前墻B 磨所帶兩組噴燃器在爐膛內(nèi)經(jīng)過(guò)噴射對(duì)沖,能夠形成較好的兩組“W”型火焰,在爐膛內(nèi)部及四周可以進(jìn)行均勻燃燒,能夠保證兩側(cè)以及前后墻兩端水冷壁輻射換熱更充分,燃燒穩(wěn)定性得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
機(jī)組運(yùn)行在“R”模式下時(shí),通過(guò)提高磨煤機(jī)料位,維持合適的風(fēng)煤比,及時(shí)補(bǔ)充磨煤機(jī)內(nèi)鋼球數(shù)量,在負(fù)荷變化不大的情況下,通過(guò)調(diào)整一次風(fēng)機(jī)風(fēng)壓來(lái)調(diào)整機(jī)組負(fù)荷[7]。
經(jīng)過(guò)運(yùn)行調(diào)整后,對(duì)停磨煤機(jī)前后的制粉系統(tǒng)、廠用電率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),如表2 所示。特別選取了2018-03-07 和2018-03-16 這兩天時(shí)間相近負(fù)荷相近的情況進(jìn)行對(duì)比,如圖2 所示。
表2 機(jī)組制粉系統(tǒng)單耗率 %
圖2 機(jī)組停磨前后制粉系統(tǒng)單耗變化
從圖2 中可以看出磨煤機(jī)單耗、制粉單耗、廠用電率均明顯下降的,負(fù)荷210 MW 時(shí),影響廠用電率約0.5%;綜合公用系統(tǒng)運(yùn)行情況,影響廠用電率約0.3%,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組運(yùn)行在“R”模式下時(shí)對(duì)制粉系統(tǒng)的優(yōu)化,經(jīng)統(tǒng)計(jì),2018 年全年在4 號(hào)機(jī)組中運(yùn)行在“R”模式下實(shí)現(xiàn)停磨336 h,同比增加336 h,未發(fā)生“兩個(gè)細(xì)則”考核的現(xiàn)象,為其他3 臺(tái)機(jī)組制粉系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化積累了經(jīng)驗(yàn)。按照正常運(yùn)行時(shí)每臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行功率約為1 100 kW 計(jì)算,全年節(jié)約電量36.96 萬(wàn)kWh,上網(wǎng)電價(jià)按0.43 元/kWh 計(jì)算,每年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約為15.8 萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)對(duì)鍋爐在“R”模式運(yùn)行方式下制粉系統(tǒng)及其他相關(guān)系統(tǒng)的分析研究調(diào)整,通過(guò)有重點(diǎn)、有步驟地對(duì)磨煤機(jī)熱一次風(fēng)擋板控制方式、磨煤機(jī)運(yùn)行方式及啟停數(shù)量進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了“W”型火焰燃煤鍋爐參與電網(wǎng)調(diào)峰運(yùn)行能力進(jìn)一步提升,尤其是在負(fù)荷為210~230 MW 時(shí),機(jī)組廠用電率得到明顯降低,實(shí)現(xiàn)機(jī)組經(jīng)濟(jì)高效運(yùn)行,為同類機(jī)組運(yùn)行調(diào)整提供參考經(jīng)驗(yàn)。