鄭文超
(中國重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司, 山西 大同 037305)
變速器工作過程中出現(xiàn)異響的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,后果較嚴(yán)重。引起變速器異響的常見因素較多,例如:齒輪嚙合間隙過大或過小;齒輪精度加工不合格;齒輪輪齒嚙合不良;變速器用軸承間隙過大等都會(huì)引起上述故障[1]。現(xiàn)對某異響故障變速器進(jìn)行故障再現(xiàn)、分析、拆解、檢驗(yàn)及試驗(yàn)論證,發(fā)現(xiàn)雙中間軸變速器輸入軸傳動(dòng)齒輪齒形差是引起變速器異響的一個(gè)重要因素。
針對該型號(hào)變速器的異響故障,中國重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司(以下簡稱公司)試驗(yàn)室按照加載工況進(jìn)行了故障再現(xiàn)(故障變速器為主試)。
輸入扭矩為600 N·m,輸入扭矩為1 300 r/min,潤滑油為85W/90(GL-4),主、陪試箱加油量各6 L,試驗(yàn)設(shè)備為機(jī)械式變速器疲勞壽命試驗(yàn)臺(tái)。
表1 故障變速器實(shí)驗(yàn)結(jié)果
分析再現(xiàn)故障,發(fā)現(xiàn)故障變速器掛3/7 擋時(shí)無異響(3/7 擋為直接擋),其余擋位均存在異響。故初步判斷故障原因?yàn)檩斎胼S傳動(dòng)齒輪及副軸常嚙合齒輪可能存在嚙合異常問題。
經(jīng)過對故障變速器進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)兩副軸常嚙合齒輪齒根處均發(fā)亮,嚙合痕跡異常,其余未見異常。嚙合異常印跡如圖1 所示。
圖1 左、右副軸常嚙合齒輪異常印跡
鑒于以上,對故障變速器副軸總成對齒精度及輸入軸傳動(dòng)齒輪齒形齒向進(jìn)行了檢測,副軸總成對齒精度基本可行,詳細(xì)結(jié)果見表2。
表2 副軸總成對齒精度
輸入軸傳動(dòng)齒輪齒形、齒向檢測結(jié)果見圖2。
圖2 輸入軸傳動(dòng)齒輪齒形、齒向檢測結(jié)果
由此可見,故障變速器內(nèi)的輸入軸傳動(dòng)齒輪的驅(qū)動(dòng)面齒形極差。
結(jié)合故障變速器的故障再現(xiàn)試驗(yàn)及相關(guān)零件檢測情況,初步判斷造成此次變速器異響故障的原因?yàn)檩斎胼S傳動(dòng)齒輪齒形嚴(yán)重不合格所致。
為最終確認(rèn)上述故障判斷是否準(zhǔn)確,挑選齒形合格的輸入軸傳動(dòng)齒輪對該故障變速器進(jìn)行更換,更換后重新在疲勞壽命試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行嚙合聲音判定。經(jīng)過再次測試,各擋嚙合聲音全部正常,上述故障原因判斷完全正確。
圖3 齒形齒向檢驗(yàn)結(jié)果
更換合格的傳動(dòng)齒輪后,經(jīng)臺(tái)架測試判定,各擋嚙合聲音正常,詳細(xì)試驗(yàn)情況如下:
6.2.1 試驗(yàn)條件
輸入扭矩為600 N·m,輸入轉(zhuǎn)速為1 300 r/min,潤滑油為85W/90(GL-4),主、陪試箱加油量各6 L,試驗(yàn)設(shè)備為機(jī)械式變速器疲勞壽命試驗(yàn)臺(tái)。
6.2.2 試驗(yàn)結(jié)果(見表3)
表3 更換輸入軸傳動(dòng)齒輪后試驗(yàn)結(jié)果
對于雙中間軸變速器,輸入軸傳動(dòng)齒輪齒形不合格會(huì)引起變速器異響,因此在齒輪加工過程中應(yīng)嚴(yán)格控制齒輪齒形,保證其合格。同時(shí)檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照圖紙要求對輸入軸齒輪齒形進(jìn)行檢測,杜絕不合格零件裝車,進(jìn)而避免此類故障的發(fā)生[2]。