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        長慶油田某天然氣凈化廠實現(xiàn)GB 17820-2018達標工藝方案研究

        2020-04-16 03:36:32梁平盧海東張哲張碧波李洋蔣欣
        石油與天然氣化工 2020年1期
        關鍵詞:板數(shù)吸收塔凈化

        梁平 盧海東 張哲 張碧波 李洋 蔣欣

        1.重慶科技學院石油與天然氣工程學院 2.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 3.中國石油西南油氣田公司蜀南氣礦

        隨著GB 17820-2018《天然氣》標準的發(fā)布與實施,對天然氣中的硫含量提出了更加嚴格的要求:一類氣H2S質量濃度≤6 mg/m3,總硫質量濃度≤20 mg/m3;二類氣質量濃度≤20 mg/m3,總硫質量濃度≤100 mg/m3。對于進入長輸管道的天然氣,要求達到一類氣的質量要求。目前,國內大多數(shù)天然氣凈化廠脫硫裝置凈化氣不滿足此要求,需要在標準實施過渡期內采取必要的改造措施,使其滿足要求。

        1 基礎數(shù)據(jù)

        選擇長慶油田某天然氣凈化廠MDEA脫硫工藝開展工藝模擬及優(yōu)化研究,該天然氣凈化廠設有兩套天然氣凈化裝置,單套裝置設計處理規(guī)模為375×104m3/d,采用MDEA脫硫,MDEA質量分數(shù)為40%,設計原料氣中H2S質量濃度為921.7 mg/m3,CO2摩爾分數(shù)為5.321%。圖1為原料氣氣質變化趨勢。由圖1可知,從投產至今,H2S含量整體呈上升趨勢,高于設計值。根據(jù)石油工業(yè)質量監(jiān)督檢驗中心對該廠產品氣檢測結果,當前產品氣中總硫含量滿足新標準中一類氣指標要求,但H2S含量超出指標要求,需采取技術升級或工藝改造措施,以降低產品氣中H2S含量[1]。

        根據(jù)該天然氣凈化廠的監(jiān)測數(shù)據(jù),其中1套裝置凈化氣氣質監(jiān)測數(shù)據(jù)見表1,原料氣氣質情況見表2,對應的天然氣凈化裝置運行參數(shù)見表3。

        表1 凈化氣氣質監(jiān)測數(shù)據(jù)備注ρ(H2S)/(mg·m-3)ρ(總硫)/(mg·m-3)平均值7.2813.06最小值1.424.86最大值14.8218.36

        表2 原料氣氣質情況y/%CH4C2H6C3H8i-C4H10n-C4H10i-C5H1293.8751.187 90.177 70.029 90.026 30.001 8n-C5H12C+6HeN2CO2H2S0.013 90.005 90.020 90.220 74.360 00.080 0

        表3 裝置運行參數(shù)吸收塔壓力/MPa吸收塔塔板數(shù)/塊吸收塔溫度/℃再生塔壓力/MPa再生塔塔底/塔頂溫度/℃胺液循環(huán)量/(m3·h-1)5.1418450.06118.0/98.875.44

        2 模型構建與驗證

        模擬采用Aspen HYSYS V 9.0,選用Acid Gas-Chemical Solvents物性包,所構建的脫硫工藝流程模型見圖2。依據(jù)已有運行數(shù)據(jù)進行模擬計算,并將模擬計算結果與現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)進行對比驗證。根據(jù)HYSYS模擬計算結果(見表4)對比可知,模擬結果與現(xiàn)場數(shù)據(jù)吻合度較高,說明所構建模型能夠反映該天然氣脫硫裝置的運行狀況,故可用于參數(shù)優(yōu)化研究。

        3 關鍵參數(shù)對脫硫工藝的影響分析

        根據(jù)國內外工業(yè)運行及試驗數(shù)據(jù),在胺法脫硫工藝中影響原料氣脫硫效果的主要參數(shù)條件包括原料氣流量、胺液循環(huán)量、吸收溫度、吸收壓力、吸收塔塔板數(shù)、MDEA質量分數(shù)、原料氣碳硫比等[2]。受氣源和凈化廠工藝的限制,原料氣碳硫比較難進行調整。因此,主要考慮調整溶液循環(huán)量、MDEA質量分數(shù)、吸收塔塔板數(shù)、貧液入塔溫度、原料氣溫度及壓力,分析上述條件改變對產品氣氣質的影響,以較低成本完成工藝優(yōu)化,滿足新標準的要求。

        3.1 溶液循環(huán)量的影響

        保持溶液中MDEA質量分數(shù)為40%、吸收塔塔板數(shù)18塊、原料氣壓力5.15 MPa、原料氣溫度30 ℃、貧液入塔溫度37.2 ℃,研究溶液循環(huán)量為80~110 m3/h時,其對凈化氣中酸性氣體含量的影響,模擬計算結果如圖3所示。通過增加溶液循環(huán)量,凈化氣中H2S、CO2含量均下降,其中CO2含量一直滿足GB 17820-2018中一類氣要求;H2S含量曲線隨著溶液循環(huán)量的增加漸變平緩。當溶液循環(huán)量達到99 m3/h以上時,凈化氣中H2S質量濃度降至6 mg/m3以下,達到GB 17820-2018中一類氣的要求。

        表4 凈化氣模擬結果對比y(CH4)/%y(C2H6)/%y(C3H8)/%y(i-C4H10)/%y(n-C4H10)/%y(i-C5H12)/%y(n-C5H12)/%y(C+6)/%y(He)/%y(N2)/%y(CO2)/%ρ(H2S)/(mg·m-3)現(xiàn)場參數(shù)95.333 21.351 60.206 40.032 70.031 40.002 00.014 70.006 60.019 80.241 62.430 013.30模擬結果95.525 81.208 40.180 20.030 40.026 80.001 80.013 80.005 60.021 20.224 72.400 013.38

        3.2 MDEA質量分數(shù)的影響

        保持溶液循環(huán)量為75.44 m3/h、吸收塔塔板數(shù)18塊、原料氣壓力5.15 MPa、原料氣溫度30 ℃、貧液入塔溫度37.2 ℃,研究溶液中MDEA質量分數(shù)為40%~60%時,其對凈化氣中H2S、CO2含量的影響,如圖4所示。由圖4可知,凈化氣中H2S、CO2含量先呈下降趨勢,隨著MDEA質量分數(shù)的進一步增加,凈化氣中H2S和CO2含量變化趨勢反轉。產品氣凈化效果隨著MDEA質量分數(shù)的進一步提高,呈現(xiàn)不斷下降的趨勢,并且下降速度不斷加快。MDEA質量分數(shù)越高,選擇吸收H2S能力越強。但MDEA質量分數(shù)并非越高越好,其典型范圍為30%~50%,MDEA質量分數(shù)過高,H2S吸收量增加,會使吸收塔溫度升高,從而影響吸收效果[3]。

        3.3 吸收塔塔板數(shù)的影響

        保持溶液循環(huán)量為75.44 m3/h、MDEA質量分數(shù)為40%、原料氣壓力5.15 MPa、原料氣溫度30 ℃、貧液入塔溫度37.2 ℃,研究吸收塔塔板數(shù)在15~30塊這一范圍內時,凈化氣氣質的變化情況。吸收塔塔板數(shù)對凈化氣中H2S、CO2含量的影響如圖5所示。

        由圖5可知,隨著吸收塔塔板數(shù)的增加,凈化氣中H2S、CO2含量均下降,但是隨著塔板數(shù)的增加,下降速度愈加平緩。這主要是因為MDEA對于CO2的吸收屬于慢反應,吸收塔塔板數(shù)增加,使CO2與MDEA溶液接觸時間增加,溶液吸收CO2量也相應增加,由于CO2和H2S之間存在競爭吸收關系,隨著貧胺液吸收CO2量的增加,凈化氣中H2S質量濃度下降趨勢則變緩[4]。另外,隨著CO2吸收量的增加,CO2在MDEA溶液中的溶解度趨于飽和[5],凈化氣中CO2摩爾分數(shù)的下降趨勢則變緩。但研究發(fā)現(xiàn),即便是研究范圍內的最大塔板數(shù),H2S含量仍未滿足一類氣要求。

        3.4 原料氣壓力的影響

        保持溶液循環(huán)量為75.44 m3/h、MDEA質量分數(shù)為40%、吸收塔塔板數(shù)18塊、原料氣溫度30 ℃、貧液入塔溫度37.2 ℃,研究原料氣壓力為5.2~7.0 MPa時凈化氣中H2S、CO2含量的變化情況,見圖6。隨著原料氣壓力的上升,凈化氣中H2S、CO2含量均下降,但下降幅度較小。壓力從5.2 MPa增加至7.0 MPa,H2S質量濃度下降約2 mg/m3,CO2摩爾分數(shù)降低了0.06%。

        該凈化廠原料氣壓力為5.15 MPa,通過增設壓縮機組增加原料氣壓力,但這會造成整體運行成本增加,凈化效果提升并不明顯。另一方面,該凈化廠吸收塔設計壓力為6 MPa,工作壓力5.8 MPa,壓力所能提升范圍有限。因此,通過提高原料氣壓力的方式難以達到優(yōu)化的目的。

        3.5 原料氣溫度的影響

        保持溶液循環(huán)量為75.44 m3/h、MDEA質量分數(shù)為40%、吸收塔塔板數(shù)18塊、原料氣壓力5.15 MPa、貧液入塔溫度37.2 ℃、原料氣溫度在10~30 ℃這一范圍內時,凈化氣中H2S、CO2含量變化情況如圖7所示。隨著溫度的降低,凈化氣中H2S、CO2含量呈線性下降。MDEA與H2S和CO2的反應屬放熱反應,降低溫度有利于其吸收[6]。當溫度降至10 ℃時,凈化氣中H2S質量濃度和CO2摩爾分數(shù)分別為7.3 mg/m3和2.24%,H2S含量有較大幅度的變化,但仍不能滿足GB 17820-2018對一類氣的要求。

        3.6 貧液入塔溫度的影響

        當保持溶液循環(huán)量為75.44 m3/h、MDEA質量分數(shù)為40%、吸收塔塔板數(shù)18塊、原料氣壓力5.15 MPa、原料氣溫度30 ℃、MDEA貧液入塔溫度在18~40 ℃這一范圍內時,凈化氣中H2S、CO2含量變化情況如圖8所示。隨著溫度的降低,凈化氣中H2S、CO2含量呈線性下降,當貧液溫度降至18 ℃時,凈化氣中H2S質量濃度和CO2摩爾分數(shù)分別為8.1 mg/m3和2.31%,整體下降幅度與降低原料氣溫度相當。吸收塔溫度降低使得富液溫度降低,同時再沸器能耗增加。因此,在優(yōu)化過程中應同時考慮再沸器能耗。

        3.7 影響程度排序

        為了比較脫硫裝置溶液循環(huán)量、MDEA質量分數(shù)、吸收塔塔板數(shù)等操作條件對H2S和CO2凈化效果的影響程度,以各操作條件變化程度為橫坐標,凈化氣中H2S質量濃度、CO2摩爾分數(shù)為縱坐標,分析各操作條件的影響,為了方便對比,先對數(shù)據(jù)進行標準化處理,得到的結果如圖9、圖10所示。

        由圖9、圖10可知:通過觀察H2S質量濃度和CO2摩爾分數(shù)的下降率,對比上述參數(shù)對H2S、CO2含量的影響程度,對H2S含量的影響程度依次為:溶液循環(huán)量>原料氣溫度>貧液溫度>原料氣壓力≥MDEA質量分數(shù)>吸收塔塔板數(shù);對CO2含量的影

        響程度依次為:溶液循環(huán)量>吸收塔塔板數(shù)>原料氣溫度>貧液溫度≥原料氣壓力>MDEA質量分數(shù)。在實際生產過程中,可以根據(jù)上述影響程度排序,采取相應措施,從而提高原料氣凈化程度。

        4 產品氣達標調整措施

        對關鍵參數(shù)的影響進行分析,在研究范圍內,除增加溶液循環(huán)量以外,其他措施均未能將H2S質量濃度降至6 mg/m3以內。因此,必須考慮在多種因素的共同作用下進行優(yōu)化,在滿足GB 17820-2018氣質要求的前提下,以凈化廠脫硫裝置最低操作費用或最小能耗為目標函數(shù),操作條件(MDEA質量分數(shù)、吸收塔塔板數(shù)、溶液循環(huán)量等)作為決策變量開展深入的分析研究。

        4.1 建立優(yōu)化模型

        脫硫裝置操作費用中能耗占比最大,能耗構成包括蒸汽能耗、冷卻能耗和機泵電能,其中,再沸器能耗占比最大[7]。因此,為了實現(xiàn)脫硫裝置在采取調整措施后經濟利益損失最小化,可設定優(yōu)化目標函數(shù)為脫硫裝置能耗,操作條件(吸收塔塔板數(shù)、溶液循環(huán)量、MDEA質量分數(shù)等)作為決策變量。

        目標函數(shù)表達式見式(1)。

        Emin=Ep+Ec+Eh

        (1)

        式中:Emin為脫硫裝置的總能耗,kW;Ep為機泵裝置總能耗,kW;Ec為冷卻裝置總能耗,kW;Eh為加熱裝置總能耗,kW。

        脫硫裝置的約束條件見式(2)和式(3)。

        h(x,y)=0

        (2)

        1

        (3)

        式中:h(x,y)為等式約束方程,物料、能量衡算方程;g(x,y)為不等式約束方程,主要為凈化氣中H2S和CO2含量約束條件。

        4.2 變量與約束條件

        通過設定變量取值范圍,實現(xiàn)求解過程快速收斂以及減小誤差。由于現(xiàn)場更改吸收塔塔板數(shù)較為困難,以當前塔板數(shù)18為基礎優(yōu)化其他參數(shù)。貧液入塔溫度和原料氣溫度影響程度相當,但貧液溫度對再生能耗的影響較大,只選取原料氣溫度進行分析。因此,所選取變量有:溶液循環(huán)量、MDEA質量分數(shù)、原料氣溫度和原料氣壓力。

        設定決策變量溶液循環(huán)量初值為90 m3/h,取值范圍為90~105 m3/h;設定決策變量MDEA質量分數(shù)初值為40%,取值范圍為40%~50%;設定決策變量原料氣溫度初值為12 ℃,取值范圍為12~30 ℃;設定決策變量原料氣壓力初值為5.15 MPa,取值范圍為5.15~5.8 MPa。

        脫硫工藝中的物料、能量平衡等式約束方程釆用K-E方程。不等式約束條件主要包括凈化氣中H2S和CO2含量,為了使凈化后天然氣達到GB 17820-2018中一類氣標準,同時考慮裝置操作波動,留取一定裕量,設定約束條件應分別滿足式(4)和式(5)。

        ρ(H2S)<5 mg/m3

        (4)

        y(CO2)<2.8%

        (5)

        4.3 HYSYS優(yōu)化器求解模型

        HYSYS工具箱中包含1個穩(wěn)態(tài)優(yōu)化器,可以用于多變量優(yōu)化求解。同時,HYSYS中電子表格也可以將包含在其中的函數(shù)關系應用到流程模擬中,它能對流程中變量進行特定的計算,電子表格中數(shù)據(jù)會隨著流程中變量的變化而變化。根據(jù)所設定的目標函數(shù)、決策變量和約束條件,選擇SQP法作為優(yōu)化方法,對參數(shù)進行優(yōu)化。求解得到的結果見表5。

        4.4 優(yōu)化結果分析

        根據(jù)HYSYS優(yōu)化器得到的優(yōu)化結果,調整循環(huán)量為99.00 m3/h、MDEA質量分數(shù)41%、原料氣壓力5.15 MPa、原料氣溫度17 ℃,此時塔頂凈化氣中H2S含量和CO2含量滿足GB 17820-2018的要求,且

        表5 HYSYS優(yōu)化器計算結果參數(shù)循環(huán)量/(m3·h-1)MDEA質量分數(shù)/%原料氣壓力/MPa原料氣溫度/℃總能耗/(kW·h-1)ρ(H2S)/(mg·m-3)y(CO2)/%優(yōu)化前75.44405.153014 013.6913.382.40優(yōu)化后99.00415.151714 851.194.992.28

        能耗為研究范圍內最低。

        通過HYSYS進一步模擬發(fā)現(xiàn),當循環(huán)量≥97.00 m3/h、MDEA質量分數(shù)40%~49%、原料氣壓力5.15~5.45 MPa、原料氣溫度15~26 ℃時,凈化氣中H2S和CO2含量滿足GB 17820-2018的要求,見表6。

        表6 滿足要求的參數(shù)取值范圍循環(huán)量/(m3·h-1)原料氣壓力/MPaMDEA質量分數(shù)/%原料氣溫度/℃ρ(H2S)/(mg·m-3)y(CO2)/%≥97.005.15~5.4540~4915~26<5<2.8

        5 現(xiàn)場應用

        該凈化廠近期已開展凈化裝置氣質提升調試,原料氣氣質以冬季高峰期運行工況為例,氣量375×104m3/d,H2S質量濃度在1 447.47 mg/m3以上,峰值為1 531.21 mg/m3,當前主要調試參數(shù)為溶液循環(huán)量。裝置運行操作參數(shù)見表7,對應凈化氣氣質數(shù)據(jù)見表8。

        表7 凈化裝置運行操作參數(shù)循環(huán)量/(m3·h-1)原料氣壓力/MPaMDEA質量分數(shù)/%原料氣溫度/℃ρ(H2S)/(mg·m-3)y(CO2)/%124.005.15~5.2239.85~41.7028.55~33.481 447.47~1 531.214.21~4.32

        表8 凈化氣氣質情況備注ρ(H2S)/(mg·m-3)y(CO2)/%平均值2.771.99最小值1.701.92最大值5.882.04

        根據(jù)該廠的運行結果,通過調整操作參數(shù),在冬季高峰期運行工況下,凈化氣中H2S質量濃度控制在6 mg/m3以下,能夠滿足GB 17820-2018的要求。

        6 結論

        (1) 模擬得到的數(shù)據(jù)與現(xiàn)場數(shù)據(jù)吻合度較高,HYSYS模擬能夠反映該廠脫硫工藝運行狀況,研究結果可信度高。

        (2) 針對該凈化廠,對凈化氣中H2S含量的影響程度從大到小依次為:溶液循環(huán)量>原料氣溫度>貧液溫度>原料氣壓力≥MDEA質量分數(shù)>吸收塔塔板數(shù);對凈化氣中CO2含量影響程度從大到小依次為:溶液循環(huán)量>吸收塔塔板數(shù)>原料氣溫度>貧液溫度≥原料氣壓力>MDEA質量分數(shù)。

        (3) 當MDEA循環(huán)量≥97.00 m3/h、MDEA質量分數(shù)40%~49%、原料氣壓力5.15~5.45 MPa、原料氣溫度15~24 ℃時,凈化氣中H2S和CO2含量滿足GB 17820-2018的要求。通過建立最小能耗優(yōu)化模型,當MDEA循環(huán)量為99.00 m3/h、MDEA質量分數(shù)41%、原料氣壓力5.15 MPa、原料氣溫度21 ℃時,能耗最低。

        (4) 研究成果為該天然氣凈化廠采取調整措施提供了依據(jù),對現(xiàn)場生產具有一定的指導意義。下步研究重點是從設備、工藝上進行升級改造,從而實現(xiàn)“降本增效”。

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