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        尿素水解法在超超臨界機(jī)組脫硝系統(tǒng)中的應(yīng)用與優(yōu)化

        2020-04-14 09:30:54
        浙江電力 2020年3期
        關(guān)鍵詞:液氨氨氣水解

        (浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司,浙江 舟山 316131)

        0 引言

        NOX(氮氧化物)是火電廠燃煤鍋爐在煤燃燒過(guò)程中產(chǎn)生的主要污染物之一,如果不經(jīng)處理直接排入大氣,將會(huì)引起光化學(xué)煙霧和酸雨,破壞生態(tài)系統(tǒng),造成嚴(yán)重環(huán)境污染,給人類健康帶來(lái)極大危害[1-2]。嚴(yán)控NOX排放是環(huán)境治理的重點(diǎn),燃煤鍋爐必須在煙氣排至大氣前,利用脫硝裝置降低NOX含量,以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的NOX排放標(biāo)準(zhǔn)。近年來(lái),隨著我國(guó)“節(jié)能減排”政策深入落實(shí),對(duì)燃煤鍋爐NOX排放提出了更嚴(yán)厲的“超低排放”標(biāo)準(zhǔn),要求排至大氣的NOX質(zhì)量濃度不得高于50 mg/m3,促使燃煤電廠采取更加有效的措施來(lái)降低NOX排放量[3]。

        為了達(dá)到國(guó)家“超低排放”標(biāo)準(zhǔn),燃煤電廠對(duì)煙氣NOX排放控制一般采取兩步[4]:采用低氮燃燒技術(shù),即通過(guò)低氮燃燒器、分級(jí)燃盡等燃燒控制手段,最大限度地抑制NOX生成;采用煙氣脫硝技術(shù),包括SCR(選擇性催化還原法)和NSCR(選擇性非催化還原法)。SCR 脫硝是目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的脫硝工藝,其工作原理是:在脫硝反應(yīng)器中,煙氣NOX與還原劑在催化劑活性物質(zhì)作用下發(fā)生還原反應(yīng)。所謂選擇性是指在催化劑作用和氧氣存在條件下,NH3優(yōu)先與NOX發(fā)生還原脫除反應(yīng),生成氮?dú)夂退?/p>

        早期投運(yùn)的SCR 脫硝裝置一般采用液氨作為還原劑。但液氨是重大危險(xiǎn)品,在運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用過(guò)程中存在較大的安全隱患,一旦發(fā)生泄漏事故,將對(duì)環(huán)境和公眾健康帶來(lái)嚴(yán)重后果[5-6]。為此,國(guó)家能源局發(fā)布了《國(guó)能函安全(2018)12號(hào)文》,鼓勵(lì)燃煤電廠將液氨裝置改造為更為安全的尿素制氨裝置。有越來(lái)越多的發(fā)電廠開始使用尿素制氨工藝提供SCR 脫硝所需的還原劑氨氣[7-9],但國(guó)內(nèi)80%以上煙氣脫硝裝置仍采用液氨蒸發(fā)工藝制備氨氣[10]。

        1 脫硝系統(tǒng)概況

        浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“舟山煤電”)2×1 030 MW 超超臨界燃煤機(jī)組脫硝裝置采用SCR 工藝,按“2+1”模式布置催化劑層數(shù)。按SCR 入口NOX濃度為330 mg/m3、脫硝效率為85%設(shè)計(jì)脫硝系統(tǒng),2 臺(tái)機(jī)組在設(shè)計(jì)工況下氨總耗量為644 kg/h。2 臺(tái)機(jī)組SCR 系統(tǒng)分別于2014 年7 月和10 月投入運(yùn)行,并于2017 年完成SCR 反應(yīng)器備用層催化劑加裝,隨后保持三層催化劑運(yùn)行。

        該脫硝系統(tǒng)原先采用液氨作為還原劑,配置了1 套液氨儲(chǔ)存及蒸發(fā)系統(tǒng),設(shè)有2 座120 m3的液氨儲(chǔ)罐。但液氨屬于危險(xiǎn)品,根據(jù)GB/T 18218—2009《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》的相關(guān)規(guī)定,在生產(chǎn)、加工、使用或存儲(chǔ)量超過(guò)10 t 時(shí)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。另外,由于該廠地處海島,液氨運(yùn)輸需通過(guò)島上的客貨兩用碼頭,存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。在遇到臺(tái)風(fēng)、大霧等極端天氣時(shí),可能因?yàn)榉夂綄?dǎo)致液氨供給不足,影響脫硝系統(tǒng)正常運(yùn)行。鑒于此,自2018 年初開始,舟山煤電著手進(jìn)行技術(shù)改造,將現(xiàn)有脫硝系統(tǒng)的還原劑來(lái)源由液氨改為尿素制氨工藝。

        2 制氨技術(shù)比較與選擇

        根據(jù)分解原理的不同,尿素制氨技術(shù)可以分為水解制氨法和熱解制氨法兩大類[11]。本節(jié)首先介紹兩類制氨技術(shù)的工作原理,然后從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)角度比較二者的優(yōu)缺點(diǎn),最后確定適合舟山煤電的制氨工藝。

        2.1 尿素水解制氨法

        尿素水解反應(yīng)是尿素生產(chǎn)過(guò)程的逆反應(yīng),其反應(yīng)過(guò)程由以下2 步組成[12]:

        發(fā)電廠SCR 煙氣脫硝系統(tǒng)的尿素水解裝置工藝流程如圖1 所示。袋裝尿素經(jīng)槽罐車運(yùn)送至尿素溶液箱,由除鹽水將固態(tài)尿素顆粒溶解并稀釋為50%質(zhì)量濃度的尿素溶液,制備好的尿素溶液經(jīng)輸送泵運(yùn)送至尿素溶液儲(chǔ)存箱存放。然后在計(jì)量系統(tǒng)的控制下,將滿足脫硝系統(tǒng)氨需求量的尿素溶液通過(guò)供給泵送入水解反應(yīng)器。同時(shí),由鍋爐抽出的飽和蒸汽以盤管方式送至水解反應(yīng)器加熱尿素溶液,蒸汽冷卻后變?yōu)槔淠亓鬟M(jìn)入除鹽水箱。蒸汽流量控制尿素水解反應(yīng)器的壓力,尿素溶液流量控制尿素水解反應(yīng)器的液位,使尿素水解反應(yīng)器內(nèi)保持平衡狀態(tài)。水解后的產(chǎn)品氣在氨空混合器內(nèi)與稀釋風(fēng)混合,稀釋生成濃度小于5%的混合氣體,并由噴氨格柵裝置噴入脫硝反應(yīng)器。

        圖1 尿素水解制氨系統(tǒng)工藝流程

        當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)溫度為130 ℃~160 ℃,且壓力為0.4~0.6 MPa 時(shí),尿素溶液發(fā)生尿素水解反應(yīng),生成NH3,H2O 和CO2的混合氣體,其質(zhì)量份額分別為28.3%,36.7%和33.5%,體積份額分別為37.5%,18.75%和43.5%。由于水解產(chǎn)物中的縮二脲、聚合物等物質(zhì)具有腐蝕性,故罐體材質(zhì)采用耐腐蝕鋼材。

        2.2 尿素?zé)峤庵瓢狈?/h3>

        尿素?zé)峤庵瓢狈ǖ墓ぷ髟硎且詿峥諝庾鳛闊嵩?,?0%質(zhì)量濃度的尿素溶液加熱至450 ℃~600 ℃,使尿素分解,得到氨氣[13]。尿素?zé)峤夥磻?yīng)方程式如下:

        與水解法類似,在熱解法制氨工藝中,首先需要將尿素顆粒用除鹽水溶解并稀釋為50%質(zhì)量濃度的尿素溶液,存放于尿素溶液儲(chǔ)存罐。儲(chǔ)存罐內(nèi)的尿素溶液經(jīng)由給料泵輸送至計(jì)量分配模塊,該模塊根據(jù)SCR 脫硝系統(tǒng)的實(shí)時(shí)氨需求量,自動(dòng)控制進(jìn)入熱解爐的尿素溶液流量。然后利用壓縮空氣將尿素溶液霧化,通過(guò)霧化噴嘴噴入熱解爐,與經(jīng)過(guò)空預(yù)器加熱的鍋爐熱一次風(fēng)混合,分解生成NH3,H2O 和CO2混合氣體。最后通過(guò)噴射系統(tǒng)將氨氣噴入脫硝反應(yīng)器。熱解爐結(jié)構(gòu)如圖2 所示,由于尿素?zé)峤夥ú捎脽嵋淮物L(fēng)作為熱源,故熱解爐以單元方式靠近鍋爐布置。

        圖2 尿素?zé)峤鉅t結(jié)構(gòu)

        2.3 技術(shù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較

        2.3.1 尿素轉(zhuǎn)化率

        尿素水解為可逆反應(yīng),尿素溶液在一定溫度和壓力條件下,分解產(chǎn)生包含NH3,H2O 和CO2等成分的混合氣體。一般來(lái)說(shuō),水解法尿素轉(zhuǎn)化率約為99%;熱解法將尿素分解為1 個(gè)氨分子和1 個(gè)異氰酸分子,但異氰酸在熱解室的溫度壓力條件下難以分解為氨氣,故尿素轉(zhuǎn)化率只有90%左右。

        2.3.2 氨氣響應(yīng)速度

        發(fā)電廠鍋爐的負(fù)荷變化比較劇烈,幅值大、頻率快,故要求尿素制氨系統(tǒng)具有較快的響應(yīng)速度?,F(xiàn)有水解制氨技術(shù)對(duì)氨氣需求信號(hào)的響應(yīng)時(shí)間約3~5 min(如使用催化劑,則響應(yīng)時(shí)間降至約1min),熱解制氨技術(shù)的響應(yīng)時(shí)間約5~30 s。

        2.3.3 系統(tǒng)可靠性

        尿素水解系統(tǒng)和尿素?zé)峤庀到y(tǒng)的可靠性相當(dāng),但水解系統(tǒng)的工藝裝置比較復(fù)雜。為了防止水解反應(yīng)器出口氨氣管路堵塞,需要在氨氣管路及水解反應(yīng)器周邊安裝精度較高的伴熱管和伴熱裝置(溫度控制在130~160 ℃)。尿素?zé)峤庀到y(tǒng)的高溫?zé)煔鈸Q熱器布置在鍋爐內(nèi),換熱面易積灰,影響換熱效率,可能給鍋爐運(yùn)行帶來(lái)不確定影響。

        2.3.4 費(fèi)用比較

        對(duì)于舟山煤電2×1 030 MW 機(jī)組,若脫硝系統(tǒng)分別采用水解法與熱解法,計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用(其中,年成本費(fèi)用包括年運(yùn)行費(fèi)用和年折舊費(fèi)用),經(jīng)濟(jì)性比較結(jié)果如表1 所示。從年成本費(fèi)用這一指標(biāo)來(lái)看,電加熱熱解法制氨的成本最高,普通水解法制氨的成本最低。

        表1 尿素水解和熱解經(jīng)濟(jì)性比較

        2.3.5 制氨工藝選擇

        目前,基于尿素水解法和熱解法的制氨工藝越來(lái)越成熟,已經(jīng)在很多發(fā)電廠得到了實(shí)際應(yīng)用。根據(jù)上述技術(shù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的比較與分析可知,水解制氨法的工藝流程簡(jiǎn)單、運(yùn)行成本低、系統(tǒng)可靠性高,年運(yùn)行成本費(fèi)用較低,因此舟山煤電在2×1 030 MW 機(jī)組脫硝系統(tǒng)改造中選擇普通尿素水解制氨工藝。

        鑒于尿素水解系統(tǒng)對(duì)氨氣需求信號(hào)的響應(yīng)速度慢、滯后性大,為了適應(yīng)發(fā)電廠鍋爐負(fù)荷波動(dòng)頻繁的運(yùn)行特點(diǎn),在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮加大水解器出力,增加水解器上部氨氣緩存空間,以提高系統(tǒng)響應(yīng)速度。

        3 尿素水解系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)

        尿素水解系統(tǒng)設(shè)計(jì)不夠合理時(shí),在投運(yùn)后會(huì)出現(xiàn)設(shè)備腐蝕、管路堵塞、氨氣響應(yīng)慢等問(wèn)題[14]。因此舟山煤電在設(shè)計(jì)階段,吸取了省內(nèi)外相關(guān)發(fā)電廠的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),采取以下3 項(xiàng)優(yōu)化設(shè)計(jì)措施,確保系統(tǒng)投運(yùn)后長(zhǎng)期安全可靠地運(yùn)行。

        3.1 針對(duì)腐蝕問(wèn)題的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        在尿素水解反應(yīng)過(guò)程中,首先生成一種叫做氨基甲酸銨的亞穩(wěn)態(tài)物質(zhì),該物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)極不穩(wěn)定,將繼續(xù)水解生成氨氣和二氧化碳。但氨基甲酸銨具有腐蝕性,且隨著溫度升高,腐蝕性增加,當(dāng)溫度高于160 ℃時(shí),腐蝕性急劇增加,超過(guò)190 ℃時(shí),普通不銹鋼材料(如304SS)會(huì)被嚴(yán)重腐蝕,超過(guò)220 ℃時(shí),即使系統(tǒng)采用鈦等耐腐蝕材料,也會(huì)遭受嚴(yán)重腐蝕。

        解決腐蝕問(wèn)題可從管道與設(shè)備的材質(zhì)選取和化學(xué)工藝設(shè)計(jì)2 個(gè)方面進(jìn)行。在設(shè)計(jì)階段,舟山煤電將水解器及出口氨管道等材質(zhì)選型為316L不銹鋼;同時(shí)為水解器配置溫度控制器,將反應(yīng)溫度嚴(yán)格控制在120~160 ℃,以滿足生產(chǎn)工藝要求,有效抑制氨基甲酸銨的腐蝕性。

        3.2 針對(duì)堵塞問(wèn)題的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        在尿素水解系統(tǒng)運(yùn)行中,有2 個(gè)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)堵塞問(wèn)題:尿素溶液和水解產(chǎn)品的輸送過(guò)程;氨混合氣體的稀釋過(guò)程。以下在分析堵塞形成原因的基礎(chǔ)上,有針對(duì)性地提出預(yù)防堵塞的方案。

        3.2.1 管路優(yōu)化設(shè)計(jì)

        當(dāng)溫度較低時(shí),尿素溶液會(huì)發(fā)生尿素結(jié)晶析出,這將導(dǎo)致尿素溶液輸送管道堵塞。另外,水解產(chǎn)品氣是包括氨氣、二氧化碳和水蒸氣等在內(nèi)的混合氣體,各種氣體基本處于飽和狀態(tài),如果氨氣輸送管道的保溫伴熱措施不到位,極易產(chǎn)生氣體冷凝,發(fā)生逆反應(yīng)結(jié)晶而造成管道堵塞。

        因此,對(duì)尿素溶液箱罐、溶液輸送管道、水解器和產(chǎn)品氣管道等設(shè)計(jì)增加了嚴(yán)格的保溫伴熱措施,實(shí)現(xiàn)全方位無(wú)死角的管路保溫。同時(shí)還增設(shè)沖洗管路,以便運(yùn)行時(shí)在尿素溶液輸送完畢后,及時(shí)沖洗管道,避免管道殘留尿素溶液。

        3.2.2 氨氣稀釋優(yōu)化設(shè)計(jì)

        尿素水解系統(tǒng)生成的混合氣體含氨濃度約為37.5%(體積濃度),而SCR 煙氣脫硝工藝要求的含氨濃度為5%,因此需要利用稀釋風(fēng)將混合氣體的含氨濃度稀釋至5%。因尿素水解是可逆反應(yīng),為了避免結(jié)晶逆反應(yīng)發(fā)生,稀釋風(fēng)溫度應(yīng)在160 ℃以上。先投運(yùn)的2 號(hào)機(jī)組尿素水解系統(tǒng)以鍋爐熱一次風(fēng)作為稀釋風(fēng),由于空預(yù)器密封性不良,熱一次風(fēng)含有較多粉塵,導(dǎo)致水解系統(tǒng)出現(xiàn)稀釋風(fēng)系統(tǒng)管路堵灰現(xiàn)象。特別是噴氨格柵的噴氨支管堵塞后,導(dǎo)致SCR 噴氨均勻性下降,自動(dòng)控制性能變差,SCR 反應(yīng)器局部氨逃逸率增大,進(jìn)而引起脫硝效率降低。

        基于2 號(hào)機(jī)組投運(yùn)存在的問(wèn)題,在進(jìn)行1 號(hào)機(jī)組SCR 尿素水解系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)初設(shè)審查意見及調(diào)研分析,提出了自然風(fēng)加熱方案。通過(guò)對(duì)電加熱、蒸汽加熱、煙氣加熱3 種方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較及專家論證,決定采用煙氣加熱自然風(fēng)方案,即在SCR 反應(yīng)器尾部錐體部分內(nèi)增設(shè)煙氣換熱器,自然風(fēng)通過(guò)稀釋風(fēng)機(jī)送至換熱器內(nèi),與鍋爐煙道內(nèi)的熱煙氣(設(shè)計(jì)溫度為280 ℃)進(jìn)行熱交換,使加熱后的稀釋風(fēng)溫度達(dá)到160℃以上,從而解決了稀釋風(fēng)堵塞問(wèn)題。

        3.3 響應(yīng)速度優(yōu)化設(shè)計(jì)

        根據(jù)舟山煤電2017 年度運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,2 臺(tái)機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)SCR 脫硝系統(tǒng)的入口NOX濃度基本在250 mg/m3以內(nèi)。在進(jìn)行尿素水解系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),首要考慮產(chǎn)氨量滿足2 臺(tái)機(jī)組滿負(fù)荷設(shè)計(jì)工況的100%需氨量,而且單臺(tái)水解反應(yīng)器可以滿足1 臺(tái)機(jī)組日常滿負(fù)荷運(yùn)行(SCR 系統(tǒng)入口NOX濃度為250 mg/m3)所需氨量的150%,由此計(jì)算得到單臺(tái)水解反應(yīng)器的出力為368 kg/h。

        尿素水解反應(yīng)器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3 所示,氨氣主要儲(chǔ)存于反應(yīng)器上部空間和反應(yīng)器下部溶液。當(dāng)鍋爐負(fù)荷升高時(shí),脫硝系統(tǒng)的氨需求量增大,可利用儲(chǔ)存于反應(yīng)器上部空間的氨氣滿足氨需求量的快速變化。同時(shí),氨流量增大導(dǎo)致反應(yīng)器壓力下降,氨氣溶解度隨著壓力下降而減小,溶液中的氨氣再次析出,因此也可以快速提供少量氨氣量。水解系統(tǒng)對(duì)氨需求信號(hào)的響應(yīng)時(shí)間為3~5 min,因此需要將水解反應(yīng)器內(nèi)尿素溶液容積率控制在70%以內(nèi),使尿素水解反應(yīng)器上部留有足夠氨氣緩存空間,以彌補(bǔ)水解系統(tǒng)的滯后性。

        圖3 水解反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)

        在初始設(shè)計(jì)階段,考慮到與原液氨供氨系統(tǒng)相比,尿素水解系統(tǒng)的反應(yīng)速率較慢,當(dāng)鍋爐負(fù)荷變化較大時(shí),產(chǎn)氨速率可能無(wú)法跟上SCR 脫硝系統(tǒng)氨需求量的變化速率。為此,經(jīng)多方調(diào)研,并與設(shè)計(jì)院和生產(chǎn)廠家多次溝通和討論,將單臺(tái)水解反應(yīng)器出力調(diào)整為單臺(tái)機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行所需氨量的200%(SCR 系統(tǒng)入口NOX濃度為250 mg/m3,出口NOX濃度為50 mg/m3)。出力調(diào)整后,存儲(chǔ)于反應(yīng)器的氨氣量增加,可使系統(tǒng)緩沖時(shí)間從5 min 提高至10 min(在單臺(tái)機(jī)組滿負(fù)荷設(shè)計(jì)工況下),大大提升了水解反應(yīng)系統(tǒng)對(duì)鍋爐負(fù)荷變化的響應(yīng)能力。

        4 投運(yùn)后出現(xiàn)問(wèn)題及處理措施

        舟山煤電尿素水解制氨系統(tǒng)已于2019 年2月9 日和3 月17 日分別投運(yùn)接入2 號(hào)、1 號(hào)機(jī)組SCR 脫硝系統(tǒng)。目前制氨系統(tǒng)、SCR 脫硝系統(tǒng)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常,脫硝效果良好,但是也出現(xiàn)了一些問(wèn)題,如堵塞、閥門內(nèi)漏等。

        4.1 堵塞問(wèn)題處理

        2 號(hào)機(jī)組SCR 脫硝系統(tǒng)的尿素水解裝置投運(yùn)較早,設(shè)計(jì)時(shí)因經(jīng)驗(yàn)不足,采用熱一次風(fēng)作為稀釋風(fēng),因此常出現(xiàn)噴氨格柵局部堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致稀釋風(fēng)量下降、噴氨自動(dòng)控制困難等問(wèn)題。

        經(jīng)過(guò)不斷摸索和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),舟山煤電采用3項(xiàng)措施來(lái)避免堵塞:通過(guò)運(yùn)行時(shí)定期吹掃有效防止堵灰;利用噴氨格柵調(diào)整試驗(yàn)控制噴氨均勻性;停機(jī)檢修時(shí)采用壓縮空氣對(duì)噴氨格柵進(jìn)行吹掃疏通。與投運(yùn)初期相比,目前因局部堵塞引起噴氨控制困難的問(wèn)題已經(jīng)得到明顯改善。

        4.2 溫度控制

        按設(shè)計(jì)要求,為了降低尿素水解系統(tǒng)中間產(chǎn)物氨基甲酸銨對(duì)設(shè)備的腐蝕性,水解器運(yùn)行溫度應(yīng)控制在140 ℃~155 ℃。在運(yùn)行中,當(dāng)采取“一對(duì)一”運(yùn)行模式,即單臺(tái)水解器給對(duì)應(yīng)的1 臺(tái)機(jī)組供氨時(shí),因水解器設(shè)計(jì)出力較大,若鍋爐負(fù)荷較低,則水解器運(yùn)行溫度可能低于140 ℃。

        為了避免低溫腐蝕帶來(lái)的不利影響,舟山煤電采取降低液位的運(yùn)行手段,將液位從0.85 m降到0.80 m 甚至0.78 m,以提高運(yùn)行溫度,運(yùn)行試驗(yàn)表明,該方法對(duì)提高溫度有一定效果。另外,在運(yùn)行條件允許時(shí),采取“一對(duì)二”運(yùn)行模式,即單臺(tái)水解器給2 臺(tái)機(jī)組同時(shí)供氨,運(yùn)行試驗(yàn)表明,該方法可以有效確保水解器運(yùn)行溫度在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。

        4.3 閥門內(nèi)漏處理

        產(chǎn)品氣管道設(shè)有伴熱蒸汽管道,其溫度為130 ℃。2019 年7 月,在2 號(hào)機(jī)組調(diào)停時(shí),發(fā)現(xiàn)與之對(duì)應(yīng)的2 號(hào)水解器出口產(chǎn)品氣管道的閥門大多存在內(nèi)漏問(wèn)題。經(jīng)分析得知,產(chǎn)品氣含有少量銨基甲酸氨等腐蝕性氣體,在溫度較低時(shí)有一定的腐蝕性,可能引起閥門腐蝕內(nèi)漏。但考慮到運(yùn)行溫度基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求,因而無(wú)法明確判定是腐蝕引起的,也有可能是閥門質(zhì)量有問(wèn)題。

        2 臺(tái)水解器產(chǎn)品氣出口的聯(lián)通閥也存在上述問(wèn)題,但由于無(wú)法進(jìn)行隔離檢查,因此計(jì)劃在2臺(tái)機(jī)組同時(shí)停機(jī)時(shí)對(duì)相關(guān)閥門解體檢查,分析具體原因。目前采取的主要措施是將產(chǎn)品氣管道上的閥門內(nèi)件材質(zhì)由316L 更換為防腐性能更好的2205 材質(zhì)。

        4.4 水解器供氨保護(hù)退出邏輯優(yōu)化

        在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),當(dāng)A,B 任意一側(cè)SCR 脫硝系統(tǒng)滿足保護(hù)退出條件時(shí)(脫硝入口煙溫低于300℃或氨空比大于13%),尿素水解器至鍋爐脫硝系統(tǒng)供氨氣動(dòng)閥將自動(dòng)關(guān)閉,造成A,B 兩側(cè)脫硝系統(tǒng)均退出運(yùn)行。

        為此,熱控技術(shù)人員對(duì)相關(guān)邏輯進(jìn)行了優(yōu)化,只有當(dāng)A,B 兩側(cè)脫硝系統(tǒng)同時(shí)滿足保護(hù)退出條件時(shí),才關(guān)閉尿素水解器至鍋爐脫硝系統(tǒng)的供氨氣動(dòng)閥。單側(cè)達(dá)到保護(hù)退出條件時(shí),僅關(guān)閉該側(cè)的供氨調(diào)節(jié)閥,需進(jìn)一步隔離時(shí)再手動(dòng)關(guān)閉該側(cè)計(jì)量模塊的隔離閥,以確保另一側(cè)脫硝系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

        5 結(jié)語(yǔ)

        舟山煤電尿素水解制氨系統(tǒng)投運(yùn)后,進(jìn)行了各項(xiàng)性能試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明2 臺(tái)水解器最大實(shí)際出力完全可以滿足2 臺(tái)機(jī)組滿負(fù)荷脫硝所需氨需求量。運(yùn)行以來(lái),各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定,系統(tǒng)響應(yīng)快,腐蝕性低,已全部替代了原液氨供氨系統(tǒng)功能,因此正著手進(jìn)行氨區(qū)拆除工作。

        尿素水解制氨無(wú)需儲(chǔ)存大量液氨和氨水,消除了發(fā)電廠SCR 脫硝系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源。生產(chǎn)過(guò)程密閉無(wú)泄漏,溶液配制階段不會(huì)發(fā)生氨泄漏,也不需要審批危化品運(yùn)輸手續(xù)。雖然運(yùn)行成本有所提高,但與液氨系統(tǒng)相比,尿素水解反應(yīng)產(chǎn)物中氨氣濃度低,惰性氣體成分高,危險(xiǎn)性相對(duì)較低,也更為安全。與尿素?zé)峤饧夹g(shù)相比,水解法的尿素轉(zhuǎn)化為氨的效率較高,系統(tǒng)能耗低。

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