周海峰,王 放
(浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司,浙江 杭州 311322)
華光潭梯級水電站位于浙江省杭州市臨安區(qū)分水江干流昌化江上游的巨溪上,由上、下游一、二級電站組成。電站裝有4 臺立式混流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量 85 MW,其中一級電站1、2 號機(jī)各30 MW,二級電站3、4 號機(jī)組各12.5 MW。一、二級電站都是采用二機(jī)一變的擴(kuò)大單元接線,通過聯(lián)絡(luò)線匯總接入杭州電網(wǎng)。一、二級電站相距約8 km,集控中心設(shè)置在二級電站。該電站是目前杭州地區(qū)電網(wǎng)最大的水電站,也是杭州地區(qū)電網(wǎng)的黑啟動源,在保障電網(wǎng)安全方面起到了重要作用。
華光潭電站在2019 年1 月完成了二級電站3、4號機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)的技改工作,調(diào)速系統(tǒng)采用武漢三聯(lián)水電控制設(shè)備有限公司的PWST-16 型水輪機(jī)調(diào)速器。
2019年4月發(fā)生了一起開關(guān)站線路開關(guān)雷擊跳閘事故,3、4 號機(jī)組甩負(fù)荷后調(diào)速器壓回機(jī)組轉(zhuǎn)速,進(jìn)入帶廠用電的孤網(wǎng)運(yùn)行工況。當(dāng)機(jī)組進(jìn)入孤網(wǎng)運(yùn)行工況時出現(xiàn)機(jī)組頻率波動及電壓逐漸升高的情況。這種情況對孤網(wǎng)運(yùn)行廠用電的電能質(zhì)量造成極大影響,無法滿足電站保廠用電的電能質(zhì)量要求,也使全廠設(shè)備的安全運(yùn)行存在安全隱患。
線路開關(guān)雷擊跳閘,3、4 號機(jī)組同時甩負(fù)荷后調(diào)速器壓回機(jī)組轉(zhuǎn)速,進(jìn)入帶廠用電的孤網(wǎng)運(yùn)行工況。當(dāng)機(jī)組進(jìn)入孤網(wǎng)運(yùn)行時出現(xiàn)了機(jī)組頻率大幅度波動、機(jī)端電壓持續(xù)升高的情況,具體表現(xiàn)如表1 所示。
表1 雷擊甩負(fù)荷后3、4 號機(jī)組孤網(wǎng)運(yùn)行時存在的問題
觀察發(fā)現(xiàn),此時監(jiān)控系統(tǒng)開出繼電器有遠(yuǎn)方增磁、遠(yuǎn)方增頻動作輸出。經(jīng)過對孤網(wǎng)運(yùn)行時存在問題的觀察分析及咨詢廠家人員、分析監(jiān)控及調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)功機(jī)制得出造成頻率波動問題的原因如下:機(jī)組進(jìn)入上述孤網(wǎng)運(yùn)行工況時,機(jī)組開關(guān)在合位,計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)功段未退出閉環(huán)調(diào)節(jié),始終開出脈沖命令至調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)載開度調(diào)節(jié),當(dāng)導(dǎo)葉開度在監(jiān)控系統(tǒng)的命令下增大則造成機(jī)組頻率升高,當(dāng)機(jī)組頻率升高超過死區(qū)后調(diào)速系統(tǒng)自動切換進(jìn)入負(fù)載頻率調(diào)節(jié)模式,跟蹤頻率變化進(jìn)行調(diào)節(jié),這時導(dǎo)葉開度又重新壓回,調(diào)速器頻繁在兩種調(diào)節(jié)模式下切換,如此反復(fù)造成導(dǎo)葉開度來回波動,即無法正常維持頻率穩(wěn)定。
可見,在孤網(wǎng)運(yùn)行工況時,監(jiān)控系統(tǒng)有功調(diào)節(jié)未退出造成了機(jī)組的頻率波動。同時,無功調(diào)節(jié)未退出則向勵磁系統(tǒng)不斷開出增磁令,造成機(jī)端電壓的逐步升高,直至觸發(fā)勵磁系統(tǒng)過勵限制。
針對問題原因,匯同監(jiān)控系統(tǒng)及調(diào)速器廠家技術(shù)人員討論后制定了如下解決方案。
(1)調(diào)速系統(tǒng)增加孤網(wǎng)運(yùn)行工況的判斷程序。結(jié)合電站實(shí)際情況,孤網(wǎng)運(yùn)行工況的判斷邏輯為:機(jī)組開關(guān)合位時機(jī)組頻率與50 Hz 頻差超過0.3 Hz,滿足這個條件時,調(diào)速系統(tǒng)發(fā)出“孤網(wǎng)運(yùn)行”信號;當(dāng)頻差小于死區(qū)0.3 Hz 時,經(jīng)延時60 s,孤網(wǎng)運(yùn)行信號復(fù)歸。
(2)調(diào)速系統(tǒng)控制柜至監(jiān)控系統(tǒng)LCU 柜增加“3、4 號機(jī)組孤網(wǎng)運(yùn)行”信號的實(shí)點(diǎn)信號線,使調(diào)速系統(tǒng)的孤網(wǎng)運(yùn)行判斷結(jié)果可以發(fā)送到監(jiān)控系統(tǒng)。
(3)監(jiān)控系統(tǒng)修改有功、無功調(diào)功段程序。當(dāng)監(jiān)控系統(tǒng)接收到調(diào)速系統(tǒng)送來的機(jī)組孤網(wǎng)運(yùn)行信號時,監(jiān)控系統(tǒng)退出有功、無功的閉環(huán)調(diào)節(jié)。退出后不再向調(diào)速器發(fā)出開度調(diào)節(jié)命令,也不在再向勵磁系統(tǒng)發(fā)出增減磁命令。監(jiān)控系統(tǒng)有功、無功的閉環(huán)調(diào)節(jié)退出后,需由上位機(jī)軟壓板手動投入后才能重新進(jìn)入閉環(huán)調(diào)節(jié)。
(4)修改調(diào)速系統(tǒng)孤網(wǎng)運(yùn)行工況下的調(diào)節(jié)參數(shù)。通過以上方案的實(shí)施,調(diào)速系統(tǒng)可以及時判斷線路開關(guān)跳閘后的機(jī)組孤網(wǎng)運(yùn)行工況,并將判斷結(jié)果送至監(jiān)控系統(tǒng),由監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)信號通知上位機(jī)監(jiān)盤人員并退出監(jiān)控系統(tǒng)的有功、無功閉環(huán)調(diào)節(jié),從而使機(jī)組的頻率、電壓不受監(jiān)控系統(tǒng)的影響。但是在孤網(wǎng)運(yùn)行條件下機(jī)組頻率受負(fù)荷波動的影響較大,需要通過試驗(yàn)確定一組合適的調(diào)節(jié)參數(shù),使孤網(wǎng)運(yùn)行工況時有相對優(yōu)質(zhì)的調(diào)節(jié)品質(zhì)。
對3、4 號機(jī)組實(shí)施了以上解決方案后需通過試驗(yàn)驗(yàn)證方案實(shí)施的正確性,并確定調(diào)速系統(tǒng)的最優(yōu)調(diào)節(jié)參數(shù)。
3、4 號機(jī)組分別帶二號主變零升試驗(yàn)(二號主變高壓開關(guān)分),試驗(yàn)步驟為:(1)檢查機(jī)組熱備用條件、開機(jī)條件滿足;(2)做好機(jī)組孤網(wǎng)零升措施;(3)機(jī)組開機(jī)至空運(yùn)態(tài);(4)合上機(jī)組開關(guān);(5)操作勵磁系統(tǒng)起勵,監(jiān)視機(jī)端電壓正常;(6)監(jiān)視電壓正常后倒換廠用電到機(jī)組10.5 kV 母線。此時機(jī)組進(jìn)入帶廠用電的孤網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài),監(jiān)控系統(tǒng)正確收到機(jī)組孤網(wǎng)運(yùn)行信號,退出有功、無功閉環(huán)調(diào)節(jié)。監(jiān)視機(jī)組頻率、電壓是否穩(wěn)定,根據(jù)機(jī)組的頻率波動情況對調(diào)速器的調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行初步觀察修改。
圖1 方案實(shí)施優(yōu)化后數(shù)據(jù)曲線
確定機(jī)組調(diào)速及監(jiān)控系統(tǒng)能夠正確執(zhí)行孤網(wǎng)程序后進(jìn)行模擬雷擊跳閘實(shí)際情況的甩負(fù)荷試驗(yàn),試驗(yàn)情況為:(1)3、4 號機(jī)組開機(jī)并網(wǎng),帶50%額定負(fù)荷;(2)拉開二號主變高壓開關(guān),模擬雷擊跳閘情況;(3)機(jī)組轉(zhuǎn)速上升到114%Ne 調(diào)速器調(diào)壓回到50 Hz 左右,進(jìn)入孤網(wǎng)頻率調(diào)節(jié)模式;(4)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出孤網(wǎng)運(yùn)行信號,退出3、4 號機(jī)組有功、無功閉環(huán)調(diào)節(jié);(5)監(jiān)視3、4 號機(jī)組孤網(wǎng)頻率及電壓波動情況基本正常,頻率在49~51 Hz 波動。觀察發(fā)現(xiàn),3、4 號機(jī)組同時甩負(fù)荷后兩臺機(jī)組有功不一致,導(dǎo)葉開度不一致,4 號機(jī)有功為負(fù),有一定的吸收3 號機(jī)有功的現(xiàn)象。
針對甩負(fù)荷試驗(yàn)時兩臺機(jī)組有功分配不均及頻率仍有小幅波動的情況,對調(diào)速器的負(fù)載頻率調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行了微調(diào)優(yōu)化,使機(jī)組頻率更加穩(wěn)定,功率分配達(dá)到了更優(yōu)狀態(tài)。優(yōu)化后3 號機(jī)的負(fù)載頻率調(diào)節(jié)參數(shù)為:bt=30%,Td=35 s,Tn=0 s,bp=2%;4 號機(jī)的負(fù)載頻率調(diào)節(jié)參數(shù)為:bt=40%,Td=30 s,Tn=0 s,bp=1%。調(diào)節(jié)參數(shù)優(yōu)化后,經(jīng)再次試驗(yàn)觀察兩臺機(jī)組有功分配合理,未出現(xiàn)機(jī)組電壓上升情況,電壓穩(wěn)定在10.2 kV,頻率在49.6~50.3 Hz 波動。圖1 為方案實(shí)施優(yōu)化后試驗(yàn)數(shù)據(jù)曲線。
方案實(shí)施后通過模擬實(shí)際事故的甩負(fù)荷試驗(yàn),驗(yàn)證了在線路開關(guān)跳閘時3、4 號機(jī)組進(jìn)入孤網(wǎng)運(yùn)行工況下機(jī)組頻率、機(jī)端電壓都能穩(wěn)定在要求范圍內(nèi)。試驗(yàn)得出的機(jī)組電壓、頻率數(shù)據(jù)能夠滿足電站孤網(wǎng)運(yùn)行保廠用電的電能質(zhì)量要求,之前存在的問題得到 解決。