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        礦業(yè)企業(yè)礦井提升機電控系統(tǒng)設(shè)計方案的研究

        2020-04-12 15:13:20栗中華
        機械管理開發(fā) 2020年12期
        關(guān)鍵詞:故障設(shè)備檢測

        栗中華

        (同煤浙能麻家梁煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 朔州036024)

        引言

        礦用提升機作為煤礦生產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備,主要承擔(dān)礦井中煤礦、人員、貨物等的提升作用,其設(shè)備的運行高效性、快速性及低故障性對整個煤礦的高產(chǎn)值生產(chǎn)起到舉足輕重的作用。目前的礦用提升機基本都配備了控制系統(tǒng),以實現(xiàn)設(shè)備的自動化控制[1]。但由于井下環(huán)境的惡劣性,加上整個提升機的控制線路相對復(fù)雜,在其實際運行過程中,提升機經(jīng)常出現(xiàn)工作溫度較高、減速制動不穩(wěn)定、停靠位置不準(zhǔn)確等問題,設(shè)備及控制系統(tǒng)的故障率相對較高,維修也較難,控制系統(tǒng)的運行不穩(wěn)定,將給煤礦生產(chǎn)及現(xiàn)場作業(yè)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅[2]。隨著當(dāng)前控制技術(shù)水平的不斷提升,為提高提升機運行的綜合性能,有必要對其電控系統(tǒng)進(jìn)行升級設(shè)計。

        1 提升機結(jié)構(gòu)組成

        礦用提升機作為礦井中的關(guān)鍵設(shè)備,其整體結(jié)構(gòu)基本由制動器、滾筒、減速機、電機、潤滑系統(tǒng)、鋼絲繩等部分組成,工作時通過交流市電帶動電機運行,電機再將旋轉(zhuǎn)動力傳遞至減速機,經(jīng)過變大的旋轉(zhuǎn)力矩可有效帶動旋轉(zhuǎn)主軸,主軸與鋼絲繩進(jìn)行連接,最終實現(xiàn)礦井中滾筒的運行,實現(xiàn)對井下貨物及人員的輸送任務(wù)[3]。根據(jù)礦用提升機在煤礦生產(chǎn)中的工作原理及工作方式,可將其分為纏繞式單滾筒和雙滾筒提升機、塔式及多繩式等類型。提升機雖結(jié)構(gòu)形式有多種,但其工作原理和組成模塊基本相同。根據(jù)提升機的功能模塊劃分,又將其分為電源系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、保護(hù)裝置等,其中,電源系統(tǒng)則由高壓和低壓裝置、主變壓器等構(gòu)成,而制動系統(tǒng)則包括了制動器、制動閘及液壓裝置,控制系統(tǒng)包括了繼電器柜、操作臺、傳動柜等[4],其結(jié)構(gòu)組成框架圖如圖1所示。而各部分功能模塊的實現(xiàn)及運行可靠性,均與一套完整的電控系統(tǒng)息息相關(guān),電控系統(tǒng)的運行穩(wěn)定及可靠,對保證提升機的運行高效性起到關(guān)鍵作用。根據(jù)國家安全監(jiān)督總局規(guī)定,礦用提升機在使用過程中必須設(shè)計一套完整的控制系統(tǒng),以實現(xiàn)提升機運行速度、過卷、松繩、故障等保護(hù)及控制。為此,后文將以提升機結(jié)構(gòu)組成為研究基礎(chǔ),重點對提升機的控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計研究。

        圖1 提升機結(jié)構(gòu)組成框架圖

        2 提升機電控系統(tǒng)總體方案設(shè)計

        結(jié)合提升機的結(jié)構(gòu)特點,對該設(shè)備進(jìn)行了電控系統(tǒng)總體方案的設(shè)計研究。該電控系統(tǒng)主要由終端檢測分系統(tǒng)、主控分系統(tǒng)、上機位顯示及控制界面、電氣等組成,其中,終端檢測分系統(tǒng)主要由LM70型溫度傳感器、速度傳感器、電壓傳感器、編碼器等組成,主要負(fù)責(zé)對提升機中電機工作溫度、鋼絲繩運行速度等信號進(jìn)行檢測,并傳遞至編碼器進(jìn)行電信號與數(shù)字信號的轉(zhuǎn)換,各元氣件主要安裝在設(shè)備的電機、鋼絲繩及主控單元附近[5]。主控分系統(tǒng)則主要采用了數(shù)據(jù)接收器、ARM微處理器等組成,主要負(fù)責(zé)接收終端輸入的數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、判斷和處理,是整個電控系統(tǒng)的核心部分,所選用的ARM微處理器具有高運行能力、編程簡單、處理性能穩(wěn)定等特點,能大大節(jié)約電控系統(tǒng)的運行成本。而上位機顯示及控制界面則主要包括顯示器、服務(wù)器、報警器等,主要對提升機的運行參數(shù)進(jìn)行實時顯示,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行變化曲線和數(shù)據(jù)保存等,當(dāng)提升機出現(xiàn)異常故障時,顯示器也將對故障類型及故障發(fā)生位置進(jìn)行顯示,并發(fā)出聲光報警提示,人員可通過顯示內(nèi)容快速進(jìn)行故障檢查及排除。

        3 電控系統(tǒng)關(guān)鍵分系統(tǒng)設(shè)計

        3.1 處理器選型設(shè)計

        結(jié)合提升電控系統(tǒng)的設(shè)計方案,針對整套控制系統(tǒng)中的處理模塊,選用了市場上成熟的LPC213型微處理。該微處理器采用了64位運行系統(tǒng)和三級流水線,具有自身獨特的16位指令控制策略,可適用于存儲容量較小、數(shù)據(jù)處理速度較慢的產(chǎn)品。內(nèi)部設(shè)計了10路A/D數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換接口,可滿足20位以上的模擬量信號快速輸入及信號轉(zhuǎn)換,對數(shù)據(jù)的控制模式采用了PWM變頻調(diào)速控制,20個定時器和計數(shù)器,多個工業(yè)級、高速級的串行接口,如RS485、SPI、SSP等,也可通過DICE-RT進(jìn)行執(zhí)行代碼的跟蹤和調(diào)試。由于該型號的微處理器具有價格低、耗能小、性價比高等特點,加上其嵌入式變頻調(diào)速控制模式,目前已在多種煤礦開采設(shè)備的電氣控制系統(tǒng)中進(jìn)行了廣泛應(yīng)用。

        3.2 驅(qū)動程序設(shè)計

        驅(qū)動程序是整套電控系統(tǒng)的執(zhí)行程序,其功能包括:電機的正反轉(zhuǎn)控制、IGBT的開關(guān)切換控制、電機及制動器的正常制動及急??刂频龋ㄟ^該驅(qū)動程序,方可實現(xiàn)提升機的正常作業(yè)。為此,選用了IR2233驅(qū)動芯片。該芯片憑借自身獨立的3組高側(cè)和低側(cè)橋臂驅(qū)動電路,能較好地滿足提升機中三相交流電機的驅(qū)動控制[6]。因此,利用此驅(qū)動芯片,對整套控制系統(tǒng)的驅(qū)動程序進(jìn)行設(shè)計,其中,所設(shè)計的多個C1/C2/C3電容可為高端的三路供電電源提供自舉電容。PWM控制電路能為逆變器提供SD信號及CLR控制信號,其內(nèi)部的串行接口分別與IR2233驅(qū)動芯片中的19、31、21等管腳進(jìn)行連接,R2為逆變器上的電流檢測電阻,可將電流I信號轉(zhuǎn)換為電壓Vs信號。此電控系統(tǒng)中驅(qū)動程序的原理圖如圖2所示。通過此驅(qū)動程序,實現(xiàn)整個提升機的運行控制,保證其作業(yè)的高效性及安全性,

        圖2 驅(qū)動程序電路原理圖

        3.3 溫度檢測電路設(shè)計

        溫度檢測電路主要是為了對提升機電機運行過程中的工作溫度進(jìn)行有效檢測,保證電機的工作溫度控制在正常范圍內(nèi)。因此,選用了市場上成熟的LM70型溫度傳感器。該傳感器的檢測范圍為-50~150℃,能通過內(nèi)部的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器將檢測的溫度電信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,通過自帶的高速I2C接口總線,將轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號傳遞至微處理器中,同時該傳感器中設(shè)計了8個管腳接頭,包括SDA、SCL、OS、GND等,如圖3所示。在該溫度檢測電路中,其工作電壓采用了DC3.3V,配備了4個LM70溫度傳感器,在電源與傳感器之間設(shè)計了一套10K的上拉電阻R1,通過各管腳接頭,分別與電路中的相關(guān)電氣元件進(jìn)行硬件連接,溫度檢測電路的原理圖如圖4所示。

        圖3 LM70溫度傳感器管腳圖

        圖4 溫度檢測電路原理圖

        4 電控系統(tǒng)應(yīng)用效果評價

        為進(jìn)一步驗證礦用提升機電控系統(tǒng)的綜合性能,以型礦用提升機為對象,將該控制集成在了該提升機中,進(jìn)行了為期5個月的應(yīng)用測試。在測試期間,該控制系統(tǒng)運行良好,能穩(wěn)定實現(xiàn)對提升機的提升、下降、減速、加速及制動等控制操作,當(dāng)提升機需要緊急制動時,該控制系統(tǒng)能快速響應(yīng),執(zhí)行緊急制動程序,對提升機進(jìn)行緊急制動操作,同時通過發(fā)出故障報警提示,提升機運行溫度也通過顯示儀器進(jìn)行實時顯示,人員可通過顯示界面對提升機運行情況進(jìn)行全程監(jiān)控,整個控制過程全為自動化操作。該控制系統(tǒng)應(yīng)用期間,提升機的故障發(fā)生率同比減少了70%,大大降低了人員的勞動強度,提高了設(shè)備的工作效率及運行穩(wěn)定性,按一年周期計算,單臺設(shè)備可減少將近50萬元以上的費用支出,所帶來的經(jīng)濟(jì)效益明顯。

        5 結(jié)語

        結(jié)合現(xiàn)場實際情況,將當(dāng)前成熟的自動化、智能化控制技術(shù)應(yīng)用到礦用提升機的作業(yè)生產(chǎn)中,不斷提升設(shè)備的運行穩(wěn)定性及作業(yè)效率,降低設(shè)備故障率和維修成本,成為當(dāng)前提升機性能提升的重要方向,智能化提升機的改進(jìn),也是實現(xiàn)智慧礦山的重要支撐。

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