張寧峰
(中國石油寧夏石化分公司,寧夏銀川 750021)
溶劑再生裝置是中國石油寧夏石化分公司500 ×104t/a 煉油改造項目第三聯(lián)合車間中的新建裝置。根據(jù)總流程的安排,溶劑再生裝置的原料來自一聯(lián)合重油催化裂化裝置、二聯(lián)合柴油加氫精制裝置、汽油加氫裝置、三聯(lián)合312 瓦斯脫硫和硫磺回收裝置的富胺液[1]。自2012 年開工后,全廠胺液系統(tǒng)只是定期補充消耗的胺液,隨著運行時間及加工量的增加,2019 年8 月以來上游裝置胺液發(fā)泡情況越來越嚴重,造成大量的溶劑跑損,一方面增加了劑耗,一方面增加了上游產(chǎn)品不合格和硫磺尾氣不達標的壓力,所以解決脫硫溶劑發(fā)泡問題是目前溶劑再生裝置面臨的一項迫切工作。通過分析脫硫胺液產(chǎn)生發(fā)泡的污染物類型,提出解決脫硫胺液發(fā)泡問題的措施并通過措施的實施取得了較好的效果。
為找出脫硫胺液中污染物的來源,對新鮮脫硫胺液取樣分析,主要分析檢驗結果如下。
1.1.1 新鮮胺液定性定量分析 采用質(zhì)譜法對新鮮胺液進行了定性定量分析,結果(見表1)(其中的含量不包括水分)。
由表1 可以看出,新鮮胺液的有效組分N-甲基二乙醇胺含量高達99 %以上,說明胺液質(zhì)量較好。
表1 新鮮脫硫胺液定性定量分析結果
1.1.2 新鮮胺液鼓泡試驗 將新鮮胺液配制成20 %的水溶液,在各個溫度點做消泡試驗,結果(見表2)。
表2 新鮮胺液消泡試驗評價數(shù)據(jù)
由表2 可以看出,在實驗室條件下新鮮胺液的起泡性能合格。
經(jīng)過分析新鮮胺液組分、在各個溫度下的起泡性能,現(xiàn)在使用的脫硫胺液整體質(zhì)量較好,不會對脫硫胺液的發(fā)泡性能產(chǎn)生影響。
(1)將系統(tǒng)胺液首先用萃取法處理后,采用質(zhì)譜法進行了定性定量分析,結果(見表3)(其中的含量不包括水分、固體顆粒含量、熱穩(wěn)定鹽)。
由表3 可以看出,系統(tǒng)胺液中含有少量的烴類物質(zhì),新鮮胺液的有效組分N-甲基二乙醇胺含量在95%。對胺液的質(zhì)量影響可以忽略。
表3 系統(tǒng)貧胺液定性定量分析結果
(2)對濃度為20 %的系統(tǒng)貧胺液進行了各個溫度的消泡試驗,結果(見表4)。
表4 系統(tǒng)貧胺液消泡試驗評價數(shù)據(jù)
由表4 可以看出,隨著系統(tǒng)貧液中烴類含量的增加,其消泡時間有所增加。
對比新鮮溶劑與系統(tǒng)貧胺液,可以明顯發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)貧胺液中多了新鮮劑中沒有的烴類物質(zhì),在系統(tǒng)貧胺液與液化氣、干氣、循環(huán)氫的逆向接觸中,會有少許的烴溶解于其中,有研究表明當溶液中存在能促進烴吸附的物質(zhì)(例如有FeS)時,烴便成為一種較強的穩(wěn)泡劑,會造成MDEA 溶液的發(fā)泡。系統(tǒng)貧液中出現(xiàn)了N,N′-二乙基-1,2-乙二胺、2-二甲氨基-1,2-丙二醇等多種物質(zhì),而N-甲酯基-N-亞硝基-N-乙胺類型物質(zhì)更是大幅度增加,它們都是N-甲基二乙醇胺與二氧化碳、氧氣的化學降解產(chǎn)物,以上組分對脫硫劑發(fā)泡性能影響不大,但會降低脫硫劑的有效成分含量,應該從操作上盡量避免產(chǎn)生。
引起脫硫胺液發(fā)泡的污染物:原料氣帶入的液態(tài)烴,如潤滑油、油脂、密封劑,原料氣帶入的表面活性劑物質(zhì)、固體懸浮物、熱穩(wěn)定鹽(HSAS)等。下面主要針對熱穩(wěn)鹽、液態(tài)烴類物質(zhì)及固體懸浮物進行分析。
熱穩(wěn)定性鹽(簡稱熱穩(wěn)鹽)是在運行過程中胺液在有氧長時間加熱的情況下降解產(chǎn)生的微量化合物,這些降解產(chǎn)物包括有機酸鹽和氨基酸。這些降解產(chǎn)物和胺形成不能熱再生的鹽類。在胺系統(tǒng)中,主要的熱穩(wěn)鹽有甲酸鹽、乙酸鹽、丙酸鹽、醋酸鹽、硫氰根及各類氨基酸。隨著熱穩(wěn)定鹽的不斷累積,會引起溶劑發(fā)泡[2]。但是觀察從現(xiàn)場采集到的MDEA 貧液,溶劑顏色為亮黃色,無雜質(zhì),很清澈。說明三聯(lián)合車間溶劑胺液凈化設施運行正常,能有效去除熱穩(wěn)鹽,避免溶劑系統(tǒng)因為熱穩(wěn)鹽含量高造成溶劑發(fā)泡。數(shù)據(jù)(見圖1),圖1 中可以看出熱穩(wěn)鹽含量遠低于3 %的發(fā)泡含量點。
圖1 8 月貧液熱穩(wěn)鹽含量
由于機泵、閥門的潤滑油、原料氣中的C4以上的烴以及胺液發(fā)生反應產(chǎn)生的各類高分子物質(zhì)被帶入系統(tǒng),這些表面活性劑降低了胺液的表面張力而引起溶劑發(fā)泡。通過一二聯(lián)合采富液樣觀察發(fā)現(xiàn),一聯(lián)合干氣脫硫和液化氣脫硫富液消泡時間都在30 s 以內(nèi),基本排除一聯(lián)合溶劑系統(tǒng)引起的發(fā)泡。二聯(lián)合汽油加氫富液發(fā)泡最為嚴重,取出的富液基本都是泡沫且混濁,靜置一段時間后(5 min 以上),泡沫基本消除,但瓶壁上可以看到明顯的油花。而且溶劑發(fā)泡對循環(huán)氫脫硫塔正常操作也產(chǎn)生了很大的影響,由于脫硫塔中泡沫量很大,循環(huán)氫帶液嚴重,造成循環(huán)氫壓縮機入口緩沖罐液位很高,嚴重時造成循環(huán)氫壓縮機聯(lián)鎖停機。與相關兄弟單位聯(lián)系,四川石化、錦西石化升級國六標準汽油后,循環(huán)氫脫硫塔均出現(xiàn)胺液帶油情況。
根據(jù)這種現(xiàn)狀,脫硫溶劑廠家技術人員針對汽油加氫富液做了消泡試驗、聚醚抑泡劑和硅基Si-消泡劑加注試驗,數(shù)據(jù)(見表5)。
從表5 可以看出,汽油加氫富液消泡時間為5 min,說明汽油加氫循環(huán)氫脫硫塔出來的富液發(fā)泡情況已經(jīng)很嚴重,長時間靜置雖然能消泡,但是循環(huán)氫脫硫塔本身循環(huán)氫流量較大(>60 000 m3/h),塔內(nèi)氣速大,溶劑產(chǎn)生的泡沫還來不及沉降就被氣體帶出,造成溶劑大量跑損至循環(huán)氫壓縮機入口緩沖罐,給安全生產(chǎn)帶來很大隱患。根據(jù)試驗結果,三聯(lián)合車間按照一定配比,在貧胺液系統(tǒng)中添加了抑泡劑和消泡劑,目前二聯(lián)合汽油加氫循環(huán)氫脫硫塔操作基本恢復正常,富液發(fā)泡現(xiàn)象得到明顯改善。并且二聯(lián)合汽油加氫裝置2020 年大檢修計劃在循環(huán)氫進脫硫塔緩沖罐前增加旋液分離器,提高循環(huán)氫脫液能力,從而徹底解決循環(huán)氫帶烴問題。
表5 消泡試驗數(shù)據(jù)
帶有酸性氣的富液對管道設備具有較強的腐蝕性,尤其是在含水的情況下,會產(chǎn)生大量的腐蝕物(以FeO、FeS 為主),這些腐蝕產(chǎn)物也會隨介質(zhì)帶入脫硫塔。同時用于過濾的活性炭粉末在生產(chǎn)過程中也被其帶入系統(tǒng),這些固體顆粒聚集在氣泡的液膜中,增加了表面黏度和液膜的流動阻力,減緩了液膜的排液,增加了其穩(wěn)定性,加速了溶劑的發(fā)泡。三聯(lián)合車間胺液凈化設施SSXTM單元(固體懸浮物處理工藝)用來去除胺液中的固體懸浮物,該工藝采用特殊纖維深層過濾技術,可以將過濾精度提高到亞微米級,容量可以達到普通過濾器的19 倍。通過采樣觀察,貧胺液中沒有出現(xiàn)固體懸浮物。在2020 年大檢修,車間計劃在富液進裝置處增加一個機械式過濾器,在進裝置前解決胺液系統(tǒng)固體懸浮物的問題。
胺液發(fā)泡是目前影響各類溶劑再生裝置、上游產(chǎn)品凈化裝置、硫磺尾氣吸收單元正常生產(chǎn)的主要原因,其發(fā)泡原因復雜,所以保持系統(tǒng)清潔,減少烴類物質(zhì)、固體懸浮物的帶入,降低熱穩(wěn)鹽含量就成為了日常生產(chǎn)關注的重點,這就要求車間在加強操作運行管理并且利用大檢修的機會進行技改,避免污染物進入胺液系統(tǒng),造成胺液發(fā)泡,影響安全生產(chǎn)。
進裝置富液增加一個機械過濾器,一個活性炭過濾器,機械過濾器可以過濾10 μm 以上的機械雜質(zhì),活性炭過濾器可以從胺液中過濾掉化學劑、表面活性劑、烴類等,需選擇8×30 目褐煤質(zhì)活性炭(注:木質(zhì),椰殼質(zhì)或其他類型的活性炭可能導致發(fā)泡,活性炭需是煤質(zhì)的并經(jīng)過高溫活化,一般來說,每4~6 個月需更換一次活性炭)[3]。貧胺液利用現(xiàn)有的胺液凈化設施即可滿足去除熱穩(wěn)鹽的要求。上游裝置應設有較大規(guī)格的胺液回收罐以更好回收夾帶的胺液。
目前,市場上脫硫胺液生產(chǎn)廠家魚目混雜,各個廠家的胺液性能、質(zhì)量相去甚遠,選用好的胺液是保障穩(wěn)定生產(chǎn)的前提,本車間目前選用的脫硫胺液,廠家提前進行了相關酯化處理,具有很好的阻泡功能而且可以和其他胺液混合使用,并且性能不會發(fā)生改變。
根據(jù)生產(chǎn)情況,調(diào)整相關參數(shù),將溶劑的濃度控制在20 %~25 %,溫度控制在30 ℃~45 ℃,既可以保證溶劑發(fā)泡少,又可以適當降低劑耗??刂瓢芬旱臏囟雀哂谠蠝囟? ℃,避免原料帶的烴類在胺液上凝結、誘使其發(fā)泡。貧胺液儲罐液位控制在20 %~35 %,延長貧胺液靜置時間。
控制好貧胺液儲罐氮封壓力,防止氧氣帶入貧胺液系統(tǒng)造成胺液降解。