閆俊杰
(中國(guó)石化催化劑長(zhǎng)嶺分公司,湖南岳陽(yáng)414000)
三柱塞往復(fù)式高壓泵(簡(jiǎn)稱高壓泵)是噴霧干燥工藝中不可缺少的設(shè)備,同時(shí)也是生產(chǎn)線上的關(guān)鍵設(shè)備。在生產(chǎn)過(guò)程中,高壓泵故障率長(zhǎng)期居高不下。通過(guò)對(duì)2017年裂化劑裝置高壓泵P1806-2 和P1804-4 故障率統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)高壓泵主要故障包括:盤根漏料、柱塞大堵頭處漏料、倒缸等。
(1)控制系統(tǒng):控制系統(tǒng)由啟??刂葡到y(tǒng)、變頻調(diào)速控制系統(tǒng)[1]。
(2)電氣部分:由電控箱和電動(dòng)機(jī)組成,電控箱內(nèi)設(shè)置交流接觸器、空氣開(kāi)關(guān)等。電動(dòng)機(jī)采用星三角降壓起動(dòng)。
(3)減速傳動(dòng)部分:采用齒輪減速傳動(dòng),減速箱的輸入和輸出軸均裝有聯(lián)軸器,分別與電動(dòng)機(jī)和曲軸連接,聯(lián)軸器處設(shè)有防護(hù)罩。
(4)動(dòng)力端:機(jī)身為箱式結(jié)構(gòu),材質(zhì)為灰鑄鐵。內(nèi)部由曲軸、軸瓦、連桿和滾動(dòng)軸承組成。曲軸下部存放潤(rùn)滑油,油面顯示在油鏡上,采用N68 機(jī)械油潤(rùn)滑。1 根曲軸上并聯(lián)3 根連桿,3 根連桿在曲軸上相互錯(cuò)開(kāi)120°,即吸液和排液依次相差1/3周期,大大地提高了排液的均勻性。
滾動(dòng)軸承采用飛濺潤(rùn)滑。軸瓦采用強(qiáng)制潤(rùn)滑,潤(rùn)滑油由專用供油泵經(jīng)濾油器從曲軸連桿內(nèi)的油道送到各摩擦副進(jìn)行潤(rùn)滑。
潤(rùn)滑油泵裝有潤(rùn)滑油冷卻器、濾油棒及油壓控制器,調(diào)整油壓在0.3~0.4 MPa。
(5)液力端:液力端由缸體、柱塞、穩(wěn)壓包、吸入閥、排除閥、壓力表、進(jìn)出口管線和法蘭等部件組成。
缸體為長(zhǎng)方形不銹鋼塊鍛造而成,材質(zhì)316L,開(kāi)有3 個(gè)柱塞孔,柱塞由不銹鋼或陶瓷制造,柱塞由連桿帶動(dòng)。為防止液體泄漏和空氣滲入,采用填料密封。
電動(dòng)機(jī)與減速箱、減速箱與曲軸通過(guò)聯(lián)軸器聯(lián)接,曲軸通過(guò)連桿帶動(dòng)柱塞作往復(fù)運(yùn)動(dòng)。傳動(dòng)機(jī)構(gòu)將電動(dòng)機(jī)的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)變成往復(fù)運(yùn)動(dòng),柱塞一端伸到泵體內(nèi),當(dāng)柱塞離開(kāi)泵體時(shí),在泵體的泵腔內(nèi)產(chǎn)生低壓,物料由于外壓的作用由泵腔下部被吸入缸內(nèi),排出閥受排出管內(nèi)介質(zhì)的壓力而關(guān)閉。當(dāng)柱塞反向運(yùn)動(dòng)時(shí),由于缸內(nèi)介質(zhì)壓力增加,吸入閥關(guān)閉,排出閥打開(kāi)向外排液,物料排出。
高壓泵在用柱塞有2種:氧化鋯陶瓷柱塞和不銹鋼柱塞。
柱塞密封通常采用盤根形式,一方面比較經(jīng)濟(jì),另一方面是檢修方便。但其頻繁泄漏也成為影響高壓泵連續(xù)運(yùn)行的重要因素。在正常安裝維護(hù)的情況下,柱塞泄漏頻次高的原因主要有3個(gè):
(1)使用普通盤根
以前使用的盤根為整卷,材質(zhì)為混紡纖維浸四氟,每次更換盤根需要檢修人員根據(jù)實(shí)際長(zhǎng)度一根一根切割好,由于檢修人員技能水平的參差不齊,造成盤根長(zhǎng)短不一樣、切口角度不一致,導(dǎo)致使用時(shí)盤根壽命下降。
混紡纖維材質(zhì)較軟,硬度低,易造成較硬的物料夾入盤根內(nèi),加劇柱塞的磨損,所以每次安裝時(shí)都需要檢修人員進(jìn)行預(yù)壓,費(fèi)時(shí)費(fèi)力;盤根偏長(zhǎng)會(huì)造成盤根安裝后排列不齊,出現(xiàn)缺陷;盤根偏短及切口不一致會(huì)造成接口處密封效果差[2]。
(2)金屬柱塞設(shè)計(jì)存在缺陷
柱塞在工作中做往復(fù)運(yùn)動(dòng),來(lái)回撞擊,背帽原設(shè)計(jì)沒(méi)有防松措施,經(jīng)常出現(xiàn)背帽松動(dòng),“O”型圈損壞等現(xiàn)象。
原金屬柱塞使用的材質(zhì)為2Cr13,該材質(zhì)特點(diǎn)是硬度高,耐腐蝕性差,由于裂化劑物料pH 低,導(dǎo)致在使用過(guò)程中柱塞表面短時(shí)間內(nèi)被腐蝕,造成柱塞漏料。
(3)舊陶瓷柱塞質(zhì)量較差
由于工藝原因,舊陶瓷柱塞硬度較差,表面易損傷,且在冷卻水堵的情況下短時(shí)間內(nèi)就會(huì)炸裂。
柱塞大堵頭密封圈及與其安裝配合的表面有損傷,均會(huì)導(dǎo)致泄漏。高壓泵的大堵頭既是填料箱堵頭,也是物料的通道。大堵頭前后2 道各2 個(gè)密封圈進(jìn)行圓周密封,物料從大堵頭中部及中心的孔道進(jìn)出,前道2個(gè)密封圈防止物料沿著缸體內(nèi)壁從缸體內(nèi)側(cè)泄漏;而后道的2個(gè)密封圈是防止物料沿著缸體內(nèi)壁從缸體外側(cè)壓蓋處泄漏,見(jiàn)圖1。
圖1 大堵頭密封圈失效泄漏途徑
高壓缸缸體和盤根箱的密封都是與大堵頭關(guān)聯(lián),只要它們之間有一處密封面腐蝕破壞就會(huì)造成泄漏,當(dāng)腐蝕嚴(yán)重時(shí)必須更換高壓缸,盤根箱和堵頭。其泄漏原因主要有2個(gè):
(1)每次更換盤根都要拆卸大堵頭,多次反復(fù)拆裝造成大堵頭與缸體局部磨損,且在長(zhǎng)時(shí)間使用過(guò)程中,高壓缸缸體、盤根箱和大堵頭均腐蝕磨損嚴(yán)重,他們之間的密封面被破壞,造成泄漏,同時(shí)會(huì)導(dǎo)致缸體報(bào)廢。
(2)缸體設(shè)計(jì)存在缺陷,大堵頭設(shè)計(jì)雖便于檢修,但增加了密封點(diǎn),且頻繁拆卸加速腐蝕磨損。
單向閥內(nèi)部物料從高壓區(qū)回流到低壓區(qū),導(dǎo)致出口壓力波動(dòng)的現(xiàn)象稱為倒缸,內(nèi)部密封失效是單向閥倒缸的根本原因。內(nèi)部密封失效分為:尼龍球密封失效和密封圈密封失效2種[3]。
尼龍球的損壞或磨損,或是閥座孔圓弧面腐蝕或磨損,都會(huì)造成尼龍球與閥座圓弧面配合不嚴(yán)密,導(dǎo)致尼龍球密封失效。密封圈的破損、老化或磨損;與密封圈接觸的缸壁的損壞或磨損;松動(dòng)引起密封圈在閥座和限位套之間的配合間隙變大,以上3種情況均會(huì)導(dǎo)致密封圈失效。
尼龍球密封失效屬于正常磨損,不會(huì)對(duì)缸體造成影響。密封圈失效,更換不及時(shí)會(huì)導(dǎo)致物料沖刷缸壁,以及密封圈與閥座在缸體內(nèi)上下蠕動(dòng)磨損缸壁,長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)對(duì)缸壁造成損傷直至報(bào)廢。因此,降低倒缸頻次主要是降低密封圈損壞頻次。
(1)針對(duì)普通盤根硬度低和檢修中人為因素造成的長(zhǎng)短不一、切口不好等問(wèn)題。與某密封材料有限公司共同設(shè)計(jì)了新的成型盤根。新盤根采用芳綸浸四氟,該材質(zhì)強(qiáng)度高、耐酸性好,且在制作過(guò)程中施加預(yù)壓,提高了盤根壽命。同時(shí),新盤根長(zhǎng)短一致,切口平整,切口處采用特殊膠水粘結(jié),穩(wěn)定性好。
(2)針對(duì)金屬柱塞背帽沒(méi)有考慮防松的問(wèn)題,把單背帽改成了雙背帽,并在柱塞上增加環(huán)形槽,安裝密封圈來(lái)解決軸向泄漏問(wèn)題[4]。
針對(duì)2Cr13 耐腐蝕性差,將柱塞材質(zhì)改為316L,雖然提高了耐腐蝕性,但316L存在硬度較低的缺點(diǎn),導(dǎo)致金屬柱塞的壽命不理想。
陶瓷柱塞有硬度高、表面光滑等特點(diǎn),可以很好的降低盤根泄漏頻率,延長(zhǎng)盤根和柱塞使用壽命。原陶瓷柱塞在使用過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)表面磨損、炸裂的情況,與廠家溝通,使用了新材料、新工藝加工的陶瓷柱塞。新柱塞在試用6個(gè)月后,沒(méi)有出現(xiàn)磨損和炸裂,表面粗糙度仍然符合要求,延長(zhǎng)了柱塞的使用壽命。
使用新型陶瓷柱塞,可以有效降低盤根泄漏率,降低檢修頻次、勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約配件成本。
在不改變高壓缸結(jié)構(gòu)的情況下,把中間套與盤根箱的端面密封和中間套與高壓缸的圓周密封合并成1 處密封,在中間套小頭端面處車1 個(gè)170.40×4.80 mm 的凹臺(tái),安裝180×5.7 mm 的“O”型圈,利用“O”型圈的補(bǔ)償來(lái)彌補(bǔ)高壓缸缸體、盤根箱和中間套因?yàn)楦g無(wú)法密封而泄漏頻率高的問(wèn)題。改造后,密封面在腐蝕磨損的情況下,大堵頭處的漏料頻率由原來(lái)的2~3次/月降至1次/月。
2017年,P1806-2 在新缸體制造中與廠家溝通,改進(jìn)缸體設(shè)計(jì),將高壓缸與大堵頭設(shè)計(jì)為一體,徹底消除了因大堵頭反復(fù)拆裝磨損造的泄漏問(wèn)題,提高了缸體使用壽命。新缸體于2017年9月用于P1806-2,至今缸體部位未出現(xiàn)損傷。
高壓泵閥座密封圈失效、缸壁腐蝕磨損都會(huì)造成倒缸,只需把次通道完全封閉,即可保護(hù)缸壁,也可使已報(bào)廢的缸壁繼續(xù)使用[5]。
對(duì)主、次通道之間的通道,通過(guò)安裝尼龍墊片對(duì)缸體閥座的上下端面進(jìn)行密封。
安裝尼龍墊的作用,是將主次通道之間的通道封閉,主通道內(nèi)的物料就不會(huì)跑到次通道內(nèi)去了,次通道進(jìn)料后,也不會(huì)跑到主通道中去,壓力就不會(huì)波動(dòng)。
在缸壁出現(xiàn)輕微損傷的情況下,在下閥座底部安裝尼龍墊,通過(guò)調(diào)整尼龍墊的高度來(lái)讓密封圈錯(cuò)開(kāi)損傷部位,形成新的密封面來(lái)消除倒缸。當(dāng)缸體損傷嚴(yán)重時(shí),可通過(guò)在缸體底部、閥座和下限位套直接安裝尼龍墊,將單向閥的周向密封改為徑向密封,來(lái)消除倒缸,延長(zhǎng)缸體使用壽命。
通過(guò)上述改造,有效的降低了盤根箱泄漏率,延長(zhǎng)了柱塞與盤根的壽命,降低了倒缸頻次。對(duì)缸體的改造有效延長(zhǎng)了缸體使用壽命,見(jiàn)表1。
表1 實(shí)施改造后的故障率
通過(guò)在實(shí)際檢修過(guò)程中對(duì)高壓泵的不斷改造和完善,有效降低了高壓泵的故障率,降低了檢修頻次和勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了設(shè)備長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
使用成型盤根后,在盤根更換過(guò)程中通過(guò)不斷摸索,將傳統(tǒng)的先裝柱塞后裝盤根和導(dǎo)向套的方式改進(jìn)為先裝盤根和導(dǎo)向套后裝柱塞,更換盤根的工作量由原來(lái)4人8 h降至3人3~4 h。通過(guò)單臺(tái)高壓泵多次實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)盤根安裝方式的改變對(duì)盤根泄漏不會(huì)造成影響,將該方法推廣至所有高壓泵的檢修中,大大降低了檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。