馬開春(大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠)
大慶外圍油田將砂巖厚度小于1.0 m和有效厚度小于0.5 m的油層界定為難壓儲層,按照《壓裂施工設(shè)計暫行規(guī)定》壓前擠酸處理。統(tǒng)計2013—2015年新井壓裂53個難壓層段,壓開成功率98.1%。2016年A區(qū)塊直井、定向井135個壓裂層段,難壓層段23個,其中有5個層段加酸處理、多次憋放施工仍未壓開棄壓,壓開成功率77.1%。經(jīng)分析,5個棄壓層主要受儲層條件影響,具體影響因素還需進(jìn)一步明確,而A區(qū)塊周圍葡萄花層是近來投產(chǎn)主要地區(qū),目前急需適應(yīng)儲層情況的難壓儲層識別技術(shù)和治理方法[1-5]。
結(jié)合現(xiàn)場施工情況,通過與破裂壓力有關(guān)的伽馬測井等相關(guān)數(shù)據(jù)分析,應(yīng)用單因素、歸一化、關(guān)聯(lián)度量化分析等、綜合評價分析找出影響因素,形成難壓儲層識別技術(shù)并給出治理方案,提高新井壓裂成功率。
通過數(shù)據(jù)對比和關(guān)聯(lián)度量化分析,明確了與儲層破裂壓力相關(guān)的主要參數(shù)。對A區(qū)塊葡萄花層測井資料和射孔情況進(jìn)行分析,認(rèn)為表征儲層厚度、巖性和孔眼特征的10個參數(shù)與儲層的破裂壓力相關(guān)[6-7]。因此,對A區(qū)塊壓裂井10個參數(shù)與破裂壓力關(guān)系,進(jìn)行單因素、歸一化、關(guān)聯(lián)度量化分析,明確與儲層破裂壓力相關(guān)的主要參數(shù)。
1.1.1 單因素分析
為明確各參數(shù)與儲層破裂壓力高低相關(guān)程度,將A區(qū)塊壓裂層段分為難壓層未壓開段、難壓層壓開段以及正常層段三類,對比分析了砂巖厚度、有效厚度、自然電位、自然伽馬、聲波時差、密度、微電位、微梯度,最大井斜、有效孔眼數(shù)共10個不同參數(shù)與破裂壓力關(guān)系,其中砂巖厚度越小,破裂壓力相對越高,未壓開層段越多,而常用來區(qū)別砂、泥巖的自然伽馬等參數(shù)影響確并不明顯。
1.1.2 歸一化分析
為排除砂巖厚度對其他參數(shù)的影響,進(jìn)一步分析其他參數(shù)對破裂壓力的影響程度,借鑒注水強度的概念,將其他9個參數(shù)分別除以砂巖厚度進(jìn)行歸一化,再分別對比分析歸一化的9個參數(shù)(單位砂巖厚度的9個參數(shù))與破裂壓力關(guān)系,其中單位砂巖厚度的自然電位、自然伽馬、密度越大,聲波時差越小破裂壓力相對越高,初步分析這4個參數(shù)與破裂壓力存在一定關(guān)系,而其它參數(shù)影響不明顯。
1.1.3 關(guān)聯(lián)度量化分析
為了進(jìn)一步量化各參數(shù)對破裂壓力的相關(guān)程度,應(yīng)用灰色關(guān)聯(lián)分析法[8],建立除砂巖厚度外其他因素與破裂壓力的關(guān)聯(lián)度,計算各因素與破裂壓力相關(guān)程度。
從A區(qū)塊灰色關(guān)聯(lián)計算結(jié)果(表1)可知,自然伽馬、聲波時差、密度、自然電位與破裂壓力關(guān)聯(lián)度高,與圖版一致,也是識別破裂壓力高低的主要參數(shù)。
表1 灰色關(guān)聯(lián)計算結(jié)果
表2 A區(qū)塊綜合評價系數(shù)大于0.6層段統(tǒng)計
由于與破裂壓力高低相關(guān)的主要參數(shù)有5個,為量化難壓儲層判斷標(biāo)準(zhǔn)[9-10],采用考慮5個因素的綜合評價系數(shù)法對A區(qū)塊53個壓裂層段進(jìn)行評價。根據(jù)評價結(jié)果,繪制了不同層段綜合評價系數(shù)與破裂壓力的關(guān)系曲線(圖1),由于未壓開層段破裂壓力高于現(xiàn)場施工能力而無法取值,按60 MPa統(tǒng)計。通過數(shù)據(jù)對比,未壓開的5個層段綜合評價系數(shù)均大于0.6,而綜合評價系數(shù)大于0.6共7段(表2),未壓開層段占71.4%。為此,將綜合評價系數(shù)大于0.6作為葡萄花層難壓儲層判斷標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)葡萄花層其余區(qū)塊射孔、壓裂相關(guān)方案優(yōu)化。
圖1 綜合評價系數(shù)與破裂壓力的關(guān)系曲線
按照此標(biāo)準(zhǔn),對葡萄花難壓層進(jìn)行識別與應(yīng)用。以B區(qū)塊為例,對收到方案的43口井148個小層進(jìn)行識別,共識別出難壓層36個。針對識別出的難壓層,對比不同射孔工藝穿深,優(yōu)選穿透能力強的YD-102槍,穿深提高52%,同時采用135°相位角復(fù)合射孔與壓前擠酸組合工藝,改善孔眼吸液能力,降低破裂壓力。對識別出的36個難壓層進(jìn)行綜合治理,目前已壓裂35個,壓開31個,成功率88.6%。
目前對B區(qū)塊等多個區(qū)塊434個葡萄花層進(jìn)行識別,共識別出難壓層157個。目前已壓裂137個,壓開121個,成功率由77.1%提高至88.3%,提高了11.2%,相當(dāng)于多壓開15個小層。未壓開層段按平均砂巖厚度0.8 m計算,15個小層壓開12 m,約為區(qū)塊平均2口井厚度,由于有效厚度小,2口井按區(qū)塊1口井平均初期產(chǎn)油400 t計算,預(yù)計3年產(chǎn)油1 027 t,噸油效益1 144元/t,產(chǎn)油效益117萬元;減少現(xiàn)場換管柱作業(yè)費用14.3萬元/井次,節(jié)省費用214.5萬元。合計創(chuàng)造效益331.5萬元,單層效益22.1萬元。
1)通過多角度分析,明確了破裂壓力影響因素。對A區(qū)塊壓裂井表征儲層厚度、巖性和孔眼特征的10個參數(shù)與破裂壓力關(guān)系,進(jìn)行單因素、歸一化、關(guān)聯(lián)度量化分析,明確砂巖厚度、自然伽馬、聲波時差、密度、自然電位是評價儲層破裂壓力主要參數(shù)。
2)難壓儲層的識別與治理技術(shù),提高了壓裂成功率。通過A區(qū)塊量化的難壓儲層判斷標(biāo)準(zhǔn),針對性的指導(dǎo)了相鄰葡萄花區(qū)塊難壓層治理,使壓裂成功率提高了11.2%,對后續(xù)新區(qū)壓裂提供了借鑒。