張東東(大慶油田有限責任公司第八采油廠)
抽油機其運行參數(shù)(沖程沖速)對抽油機高效生產(chǎn)起著重要作用。與沖程相比,調整沖速簡單,容易實現(xiàn)。采油廠油井具有產(chǎn)液量低、井深、泵效低、系統(tǒng)效率低的特點。隨著地下原油的不斷采出,油井動液面不斷下降,存在泵效率低井越來越多,供液不足井占比較大的問題。抽油機變頻技術的大規(guī)模應用,使調整沖速更加容易。為此研究變頻狀態(tài)抽油機沖速與有功功率的關系,實現(xiàn)優(yōu)化沖速,提高系統(tǒng)效率,延長抽油桿壽命,達到降本增效的目的。
對變頻狀態(tài)下的抽油機沖速進行研究,抽油機的有功功率計算公式為
式中:P——有功功率,W;
U——運行時電壓,V;
I——負載電流,A;
cosφ——功率因數(shù)。
三相異步電動機定子每相電動勢的有效值計算公式為
式中:E1——定子每相由氣隙磁通感應的電動勢的有效值,V;
N1——定子每相繞組有效匝數(shù);
f1——定子頻率,Hz;
φm——每極磁通量,Wb。
由式(2)中可知,三相異步電動機4.44 N1為定值,φm為一次函數(shù),所以E1/f1為正比例關系。在電動勢較高時,可忽略定子阻抗壓降,而用定子項電壓U1代替。即U1/f1始終為定值,可知電壓與頻率成正比例關系。
1)電動機轉速與頻率的關系。電動機轉速與頻率的關系公式為
式中:n0——電動機的轉速,r/min;
f——電源頻率,Hz;
p——電動機的極對數(shù)。
由式(3)可知電動機轉速與頻率成正比例關系。
2)電動機轉速與沖速的關系。常規(guī)抽油機沖速計算公式為
式中:n——抽油機沖速,min-1;
n0——電動機轉速,r/min;
i減——抽油機減速箱傳動比;
d1——電動機皮帶輪直徑,m;
D——減速箱大皮帶輪直徑,m。
由式(4)可知電動機轉速與沖速成正比。
通過式(3)、(4)分析頻率與沖速成正比。綜合以上分析有功功率與沖速成正比例關系,即P=kn,k為有功功率與沖速的比值。抽油機的井況(含水、井深、含蠟、平衡度等)因素決定負載,電動機的有功功率是隨負載變化的。因此即使同種機型抽油機有功功率也會呈現(xiàn)出較大差異。即同口井k值相同,不同井的k值不同。
現(xiàn)場通過多口井進行試驗,與推導結果基本一致。頻率與有功功率關系曲線見圖1。
圖1 頻率與有功功率關系曲線
抽油機沖速越大其上下載荷差越大,桿承受的交變載荷幅度越大。沖速越高循環(huán)次數(shù)越多和應力變化幅度越大,加重了抽油桿的疲勞破壞,降低抽油桿使用壽命。某井不同沖速下功圖測試數(shù)據(jù)見表1。
表1 某井不同沖速下功圖測試數(shù)據(jù)
過大的沖速會導致抽油泵供液不足。供液不足時本應平滑的功率曲線出現(xiàn)突變,有功功率反應動力的變化,抽油機減速箱、抽油桿都會受到突變力的沖擊。沖速過大,加重了抽油桿的疲勞破壞,同時從示功圖上看載荷延遲卸載,供液不足會產(chǎn)生液擊,加快了抽油桿的疲勞損壞。沖速調整前后功率曲線變化見圖2、沖速調整前后示功圖變化見圖3。
圖2 沖速調整前后功率曲線變化
圖3 沖速調整前后示功圖變化
由圖2可知沖速調前有功功率曲線因抽油桿突然卸載出現(xiàn)突變(見圈點處),沖速調后突變的有功功率曲線變得平滑,通過調整得到修正。由圖3可知沖速調前抽油機下沖程抽油桿出現(xiàn)延遲卸載(見圈點處),沖速調后抽油桿下沖程延遲卸載得到修正,避免了出現(xiàn)液擊加重抽油桿疲勞損壞。
充分利用變頻調沖速的方法進行系統(tǒng)調試?,F(xiàn)場根據(jù)示功圖、動液面、產(chǎn)液量等資料綜合分析,結合井況生產(chǎn)經(jīng)驗確定最佳沖速值,并在實施中跟蹤調整。對于抽油機沖速已達到最小參數(shù)的引進抽油機減速器及應用間抽恢復井底流壓提高泵效。
對采油廠某小隊193口生產(chǎn)井進行分析,其中供液不足井99口,占統(tǒng)計井總數(shù)的51%。對這部分井進行潛力預測。
對供液不足井按沖速分三類進行統(tǒng)計,沖速在5 min-1以上有20口井,沖速4 min-1有45口井,沖速在3 min-1以下有28口井。并統(tǒng)計其參數(shù)平均值,供液不足井參數(shù)(平均值)統(tǒng)計見表2。
表2 供液不足井參數(shù)(平均值)統(tǒng)計
根據(jù)文中論證:有功功率與沖速成正比例關系( p=kn),來確定參數(shù)k值,進而預測沖速降低一次后有功功率變化。不同沖速節(jié)能效果預測統(tǒng)計見表3。
表3 不同沖速節(jié)能效果預測統(tǒng)計
節(jié)能效果預測:由于供液不足井占全隊井的51%,針對供液不足降低沖速有功功率平均節(jié)約比例為29%,優(yōu)化后預計可降低機采能耗15%。
1)抽油機的有功功率與沖速、頻率成正比例關系,其系數(shù)與含水、井深、含蠟、平衡度等因素有關。同口井系數(shù)相同,可預測降低沖速后有功功率數(shù)值變化。
2)沖速過大出現(xiàn)供液不足后,會導致系統(tǒng)受力突變,加重減速箱機械磨損和抽油桿的疲勞損壞,縮短使用壽命。沖速應根據(jù)生產(chǎn)情況進行優(yōu)化調整,經(jīng)測算調整后預計機采能耗可降低15%。
3)雖然減速裝置能量損失小,可進一步降低沖速,但畢竟又增加一個環(huán)節(jié),增加了維護工作量。下步可研究在載荷小,功率小的抽油機上,實施更換減速箱皮帶輪方法降沖速的研究。