趙雅祥 馮偉光 孫斌斌
(中國中車唐山機車車輛廠有限責(zé)任公司,河北 唐山 063000)
由于250 貨運司機室墻窗口處窗間縱梁與窗上、窗下橫梁側(cè)面8HV 與PF 焊縫連接處焊縫形式與350 標(biāo)準(zhǔn)動車組司機室側(cè)墻窗口處窗間縱梁與窗上、窗下橫梁側(cè)面8HV 與PF 焊縫連接處焊縫形式一樣,所以參照原有350標(biāo)準(zhǔn)動車組的焊接方法及焊接順序進行焊接,先對8HV 焊縫進行打底焊,然后對起弧、收弧處焊接缺陷進行清理,最后對8HV 焊縫和PF 焊縫進行蓋面焊接(如圖1)。
這種焊接方法使得焊縫在8HV 焊縫與PF 焊縫連接處收弧,雖然在蓋面之前進行了接頭清理,但由于MIG 焊接收弧時焊接電流小使得8HV 焊縫和PF焊縫連接處容易出現(xiàn)未熔合現(xiàn)象,收弧處也會出現(xiàn)收弧裂紋,頻繁出現(xiàn)的焊接缺陷造成了極高的焊接返修率,造成大量的不必要的返工。
對8HV 焊縫進行打底焊接,在8HV 焊縫與PF 焊縫連接處收弧,對收弧進行打磨清理后,再對8HV 焊縫和PF 焊縫進行蓋面焊接。
(1)找到了這個原因后,本人改進了焊接方法,在對8HV 焊縫進行打底焊時當(dāng)焊接到8HV 焊縫和PF 焊縫連接位置時采取畫圈的焊接手法使連接處完全融合后直接對PF焊縫采取直拉方式進行打底焊,然后進行層間清理,最后對8HV 和PF 焊縫進行蓋面焊接(如圖2)。
(2)打底焊時當(dāng)焊接到8HV 焊縫和PF 焊縫連接位置時采取畫圈的焊接手法使連接處完全融合后直接對PF 焊縫采取直拉方式進行打底焊,然后進行層間清理,最后對8HV 和PF 進行蓋面焊接。這種焊接方法可以可減少接頭處焊接未熔合,保證了8HV 焊縫和PF 焊縫處的良好融合,進行PT 檢測時合格率接近100%(如圖3)。
通過改進焊接工藝方法,基本杜絕了8HV 與PF 焊縫連接處焊接缺陷的產(chǎn)生,使得PT 檢測合格率接近100%,對于鋁合金車體類似焊縫焊接具有很強的借鑒和推廣價值。
對鋁合金車體結(jié)構(gòu)中類似于此結(jié)構(gòu)的焊接位置具有很強的借鑒和推廣價值。
通過對這種焊接結(jié)構(gòu)焊接方法的改進,焊接完成后表面PT 合格率有了很大的提高,由改進前90%以上的PT 返工率到改進后PT 一次合格率接近100%節(jié)省了大量的人力物力,未如期完工打下了堅實的基礎(chǔ)。每片側(cè)墻節(jié)約滲透劑0.2PC,顯像劑1PC,清洗劑2PC 節(jié)約成本(187X0.2+160X1+146X2)=489.4 元,同時避免了反復(fù)補焊,減少了焊絲、氣體的消耗量,改進前做每片墻PT 需一個人8 小時才能做完,改進后一個人一小時就能完成,每輛司機室兩片側(cè)墻,每輛司機室節(jié)約14 小時,預(yù)估每年為公司節(jié)省了8 萬元,并且隨著后續(xù)生產(chǎn)的延續(xù),數(shù)額將繼續(xù)增加。
綜上所述,司機室側(cè)墻生產(chǎn)開始從焊接順序、焊接手法、焊接工藝參數(shù)等方面采取了一系列控制措施,通過這次改進250 貨運司機室側(cè)墻窗口PT合格率接近100%。