李彥強(內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017313)
輸煤程控系統(tǒng)主要控制及監(jiān)測的設(shè)備有:帶式輸送機、帶式輸送機動器系統(tǒng)、電動雙側(cè)犁式卸料器系統(tǒng)、除塵器系統(tǒng)、碎煤機系統(tǒng)、電動三通擋板、 除鐵器系統(tǒng)、電子皮帶秤、煤倉高、低料位監(jiān)測、循環(huán)鏈碼裝置、取樣裝置、三工位伸縮裝置、噴霧抑塵設(shè)備、刮雨水裝置;另外還有2 臺入爐煤機械取樣制樣設(shè)施,煤場噴灑裝置等。輸煤系統(tǒng)程控供電方式為集中供電,其中交流電源取自輸煤PC A、B 兩段,當一路電源跳閘后另一路電源可自動投入,實現(xiàn)無擾動切換。皮帶機設(shè)有雙向拉繩開關(guān)、堵煤信號、料流信號檢測儀、縱向撕裂保護、雙極跑偏開關(guān)、帶速檢測儀等保護裝置。
關(guān)于氣化爐的相關(guān)研究主要集中在氣化爐有關(guān)裝置的設(shè)計、改進、技術(shù)優(yōu)化、現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢、氣化爐的應用等幾個方面。針對氣化爐設(shè)計的研究有:李海平(2019)針對一種用于魯奇氣化爐爐篦傳動裝置進行設(shè)計,并優(yōu)化它的結(jié)構(gòu),提高裝置的可靠性,使其安裝維護更加方便快捷,能夠有效的降低使用和維修成本;針對氣化爐工藝改進的研究有:任壯壯、胡宏研究指出GE 水煤漿氣化工藝的主要內(nèi)容包含氣化爐、高壓閃蒸系統(tǒng)、激冷水系統(tǒng)、除氧器等裝置,在針對GE 水煤漿氣化工藝改進的過程中,要求務必明確每一個裝置的主用,要有針對性的進行改進,進而優(yōu)化改進氣化工藝;針對氣化技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢的研究有:高培培、張忠孝等(2019)人的研究主要介紹Texaco 水煤漿氣化原理和工藝流程,并將激冷與廢鍋工藝流程進行了對比分析,介紹了國內(nèi)外Texaco 水煤漿氣化料漿制備、工藝燒嘴壽命延長、耐火襯里選用相關(guān)研究的現(xiàn)狀。
針對氣化爐相關(guān)研究較多,在知網(wǎng)中以氣化爐為關(guān)鍵詞進行主題檢索,共檢索到11329 條結(jié)果,可見氣化爐的研究一直是熱點問題,其研究趨勢如表1。
表1 氣化爐相關(guān)研究的研究趨勢表
氣化車間采用雙套輸粉系統(tǒng),4 條粉煤管線由兩套輸煤系統(tǒng)引出,為航天爐提供生產(chǎn)所必須的粉煤。兩套輸粉系統(tǒng)分別由:布袋除塵器、常壓倉、粉煤鎖斗、粉煤給料罐組成。輸煤系統(tǒng)靠粉煤鎖斗周期性升降壓進行粉煤下料,滿足氣化爐正常生產(chǎn)時的粉煤供應。
由于輸粉系統(tǒng)設(shè)備較多,且部分設(shè)備屬于變壓設(shè)備,多數(shù)設(shè)備內(nèi)部又有內(nèi)件,一但內(nèi)件出現(xiàn)問題,輸粉系統(tǒng)將無法正常運轉(zhuǎn),能保證粉煤充足供應,氣化爐只能采取停車,對輸粉系統(tǒng)進行排粉、泄壓、清理、檢修,問題處理耗時長,嚴重影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
本次研發(fā)創(chuàng)新的主要內(nèi)容主要包含:(1)在系統(tǒng)不停車情況下完成輸粉系統(tǒng)故障排除。(2)輸煤系統(tǒng)在線切除后保證系統(tǒng)安全檢修。(3)在線故障排除后將粉煤輸送系統(tǒng)并入生產(chǎn)系統(tǒng)中。
當要切除輸煤系統(tǒng)處于低料位時氣化系統(tǒng)開始降壓,氣化系統(tǒng)降壓,增增加預留煤線煤量,然后減少相應煤線對應氧量。再次確認聯(lián)鎖閥門聯(lián)鎖切除完畢,操作人員打開煤線入爐吹掃氣閥門,現(xiàn)場確認切斷閥反饋到位。確認完畢后緩慢關(guān)閉煤線手動球閥。待手動球閥全部關(guān)閉后,操作人員將管線殘留粉煤吹入氣化爐。待粉煤管線吹掃完成后,操作人員關(guān)閉煤線切斷閥。保持煤線壓力高于氣化爐壓力,防止高溫合成氣反竄入粉煤管線??刂蒲趺罕仍?.6~0.65 之間,防止煤線切除氣化爐超溫。第二條煤線按第一條煤線操作步驟進行切除。
注:煤線隔離后嚴格保證粉煤管線壓力高于氣化爐壓力1.0MPa 以上。
再次確認給料罐與氣化爐壓差聯(lián)鎖切除完畢,粉煤管線全部隔離完成,打開給料罐泄壓閥開始對給料罐泄壓。粉煤給料罐打手動泄壓直至卸至常壓,操作人員嚴密監(jiān)控粉煤管線壓力與溫度,防止合成氣倒竄。關(guān)閉粉煤給料罐充壓氮氣手閥、流化氮氣手閥,防止氮氣泄漏至給料罐。
粉煤給料罐至粉煤管線第一道切斷閥,信號強制開。粉煤管線三通閥,信號強制開。粉煤管線最后一道切斷閥,信號強制開。粉煤管線最后一道切斷閥,信號強制關(guān)。粉煤管線與氣化爐壓差停車聯(lián)鎖切除。粉煤管線速度停車聯(lián)鎖切除。粉煤管線密度停車聯(lián)鎖切除。給料罐與氧蒸汽混合器壓差點停車聯(lián)鎖切除。切除氧煤比聯(lián)鎖。粉煤給料罐與氣化爐壓差強制。
氣化系統(tǒng)在線完成單套輸煤系統(tǒng)檢修。輸粉系統(tǒng)檢修完成后,實現(xiàn)輸粉系統(tǒng)再次投用。
通過對聯(lián)鎖閥門、信號強制,完成輸粉系統(tǒng)在線切除。系統(tǒng)泄壓檢修完成后再次將隔離解除,將輸粉系統(tǒng)并入生產(chǎn)系統(tǒng)中。流程圖見下圖1、圖2。
圖1 粉煤輸送系統(tǒng)
圖2 粉煤管線系統(tǒng)
通過實際操作完成了輸煤系統(tǒng)與粉煤管線在線隔離,安全、高效的對故障輸煤系統(tǒng)進行檢查、清理和故障排除。檢修結(jié)束對系統(tǒng)進行封閉、氣密、備煤,以上工作完成后,將隔離解除在線將輸煤系統(tǒng)與粉煤管線再次并入系統(tǒng),安全、平穩(wěn)的完成了系統(tǒng)并軌操作。