(國(guó)網(wǎng)四川省電力公司檢修公司,四川 成都 610041)
四川某500 kV變電站某主變壓器年檢完成后,運(yùn)行維護(hù)人員開(kāi)始進(jìn)行該主變壓器送電操作。運(yùn)行維護(hù)人員首先對(duì)與該主變壓器500 kV側(cè)電氣相連的某500 kV組合電器斷路器及隔離開(kāi)關(guān)開(kāi)始倒閘操作。送電操作時(shí),運(yùn)行維護(hù)人員將該組合電器斷路器兩側(cè)隔離開(kāi)關(guān)合閘后,在該斷路器三相機(jī)械顯示尚處于分閘狀態(tài)(即該斷路器尚未進(jìn)行合閘操作)的情況下,與該斷路器電氣相連的主變壓器突發(fā)空載勵(lì)磁異響,主變壓器500 kV側(cè)引流線、CVT、避雷器表面都有明顯的電暈放電現(xiàn)象;同時(shí),主變壓器及該組合電器斷路器保護(hù)裝置發(fā)出交流PT斷線告警,監(jiān)控后臺(tái)顯示:該組合電器斷路器C相存在交流電壓波形,主變壓器高壓側(cè)C相存在60 V左右的相電壓。將該組合電器斷路器兩側(cè)隔離開(kāi)關(guān)分閘后,以上現(xiàn)象消失。
在該組合電器斷路器機(jī)械顯示尚處于分閘狀態(tài)(見(jiàn)圖1)的情況下,僅將其兩側(cè)隔離開(kāi)關(guān)合閘后,就出現(xiàn)以上現(xiàn)象,這說(shuō)明該組合電器斷路器C相內(nèi)部出現(xiàn)了顯而易見(jiàn)的缺陷。出現(xiàn)缺陷的可能原因有:一是該組合電器斷路器C相內(nèi)部出現(xiàn)絕緣擊穿現(xiàn)象,導(dǎo)致兩側(cè)隔離開(kāi)關(guān)合上后主變壓器就帶電;二是該斷路器C相內(nèi)部存在分閘不到位的故障,該斷路器實(shí)際上并不是處于分閘狀態(tài),而是處于合閘狀態(tài),或者說(shuō)該斷路器C相的分合閘機(jī)械顯示并不真實(shí),盡管顯示的是分閘狀態(tài),但內(nèi)部可能處于合閘狀態(tài)。為判斷第一種原因是否成立,應(yīng)開(kāi)展SF6氣體試驗(yàn)[1-15];而為判斷第二種原因是否成立,應(yīng)對(duì)該組合電器斷路器動(dòng)靜觸頭狀態(tài)開(kāi)展X光檢測(cè)[16-20]。
圖1 組合電器斷路器C相機(jī)械顯示(分閘狀態(tài))
為驗(yàn)證第1種導(dǎo)致缺陷的可能原因是否成立,在事故發(fā)生后,立即對(duì)該組合電器C相斷路器、隔離開(kāi)關(guān)氣室開(kāi)展了SF6氣體試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)無(wú)異常。
在故障發(fā)生24 h后,再次對(duì)該組合電器C相斷路器、隔離開(kāi)關(guān)氣室開(kāi)展了SF6氣體試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)依然無(wú)異常。
兩次氣體試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 故障組合電器斷路器C相SF6氣體試驗(yàn)結(jié)果
氣體分解產(chǎn)物試驗(yàn)無(wú)異常說(shuō)明該斷路器C相在主變壓器送電操作時(shí)滅弧室內(nèi)部應(yīng)當(dāng)沒(méi)有大電弧現(xiàn)象,也沒(méi)有發(fā)生內(nèi)部放電現(xiàn)象、閃絡(luò)現(xiàn)象、絕緣擊穿現(xiàn)象。如果該組合電器斷路器內(nèi)部發(fā)生了放電故障,在放電的作用下,內(nèi)部SF6氣體將會(huì)發(fā)生分解,放電的主要分解產(chǎn)物是SOF2(氟化亞硫酰),SOF2水解生成SO2和HF[1-15]。SF6氣體分解產(chǎn)物檢測(cè)具有受外界環(huán)境干擾小、靈敏度高、準(zhǔn)確性好等優(yōu)點(diǎn)[1-15],然而兩次SF6氣體試驗(yàn)都沒(méi)有檢測(cè)到任何SO2分解產(chǎn)物成分,這說(shuō)明該組合電器斷路器內(nèi)部沒(méi)有發(fā)生任何放電故障,如此就排除了在運(yùn)行維護(hù)人員倒閘操作合兩側(cè)倒閘過(guò)程中該組合電器斷路器內(nèi)部放電擊穿導(dǎo)致主變壓器帶電的可能。
為驗(yàn)證第2種導(dǎo)致缺陷的可能原因是否成立,對(duì)該故障組合電器斷路器動(dòng)靜觸頭狀態(tài)開(kāi)展X光檢測(cè)。
組合電器斷路器的外殼使用的是鋁合金材料,通過(guò)X光檢測(cè)透過(guò)鋁合金外殼材料探知組合電器內(nèi)部狀態(tài)是近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的一種帶電檢測(cè)手段[16-20],可以在不拆卸、不解體、不破壞組合電器斷路器的情況下高效、準(zhǔn)確地檢測(cè)其內(nèi)部狀態(tài)。
1895年倫琴發(fā)現(xiàn)了X射線,后來(lái)X射線技術(shù)得到了廣泛的工業(yè)應(yīng)用[16-20]。20世紀(jì)70 年代以來(lái)開(kāi)始了對(duì) X 射線數(shù)字化成像的研究;20世紀(jì)70 年代末至 80 年代中期開(kāi)發(fā)了X射線計(jì)算機(jī)數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)(X-ray computed radiography,X-CR);20世紀(jì)90 年代中期,出現(xiàn)了直接數(shù)字 X 射線攝影技術(shù)(X-ray digital radiography,X-DR)[16-20]。CR 與 DR 成像技術(shù)是目前應(yīng)用最廣泛的兩種技術(shù),其原理如圖2所示[16-20]。
X-CR技術(shù)是將 X 射線透過(guò)工件后的殘留量透照在成像板上,成像板會(huì)記錄下來(lái),再通過(guò)掃描裝置讀取,最后由計(jì)算機(jī)生成數(shù)值化圖像的技術(shù)[16-20]。而在X-CR 技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的X-DR 技術(shù)是利用電子技術(shù)將 X 射線透過(guò)工件后的信息轉(zhuǎn)化為數(shù)字化電子載體的 X 射線成像方法[16-20]。本次X光檢測(cè)采用的就是X-DR 技術(shù)。
圖2 X射線CR及DR檢測(cè)技術(shù)[16-20]
通過(guò)X光檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的三相滅弧室動(dòng)靜觸頭狀態(tài)對(duì)比如圖3。通過(guò)圖3的X光檢測(cè)圖像對(duì)比分析,可以清晰地發(fā)現(xiàn),該故障斷路器C相滅弧室動(dòng)靜觸頭實(shí)際上處于合閘狀態(tài),這與分合閘機(jī)械指示完全不符,或者說(shuō)出現(xiàn)了分閘不到位的缺陷。而該斷路器A相、B相滅弧室動(dòng)靜觸頭如圖3所示都處于分閘狀態(tài),與分合閘機(jī)械指示相符。
圖3 故障斷路器三相滅弧室動(dòng)靜觸頭狀態(tài)對(duì)比
初步判斷C相故障斷路器絕緣拉桿與連接臂之間發(fā)生了脫口或斷裂現(xiàn)象。將該故障斷路器返廠進(jìn)行解體。將故障斷路器滅弧室從罐體內(nèi)部整體取出,發(fā)現(xiàn)斷路器滅弧室連接臂端頭連接孔部位斷裂,如圖4所示。
將滅弧室進(jìn)一步解體,將連接臂取出,取出的連接臂斷裂狀態(tài)如圖5所示。然后將連接臂斷裂部分進(jìn)行拼接,拼接狀態(tài)見(jiàn)圖6。斷裂的連接臂與完好的連接臂對(duì)比如圖7所示,在圖7中,左側(cè)的是完好的連接臂,右側(cè)的是斷裂的連接臂。
與該斷裂連接臂相連的斷路器主傳動(dòng)桿如圖8所示,正是該主傳動(dòng)桿連接著斷路器主絕緣拉桿和兩個(gè)斷口間的分絕緣拉桿。對(duì)于正常的斷路器而言,該連接臂被裝配入主傳動(dòng)桿上部的金屬空心部分,并將二者孔洞對(duì)準(zhǔn),通過(guò)插入二者孔洞的金屬銷子固定連接在一起。然而該連接臂的斷裂直接導(dǎo)致主傳動(dòng)桿脫落,從而造成絕緣拉桿脫落及分閘不到位。
圖4 連接臂裝配狀態(tài)
圖5 斷裂的連接臂
圖6 斷裂的連接臂碎片拼接
圖7 完好連接臂與斷裂連接臂對(duì)比情況
圖8 與故障連接臂相連的主傳動(dòng)桿
解體后,委托第三方對(duì)斷裂的連接臂金屬進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)項(xiàng)目包括:成分分析、金相及顯微分析、斷口分析。通過(guò)這三項(xiàng)檢測(cè)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何金屬材質(zhì)質(zhì)量缺陷,這說(shuō)明造成該故障的根本原因不是金屬材質(zhì)質(zhì)量缺陷。
通過(guò)成分檢測(cè),樣品組成為:基體Al,中量Si,少量Mg、Fe,微量Cu、Mn、Zn,質(zhì)量分?jǐn)?shù)占比情況為:Si 9.18%、Mg 0.26%、Fe 0.23%、Cu 0.019%、Mn 0.030%、Zn 0.023%。連接臂成分及比例符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
通過(guò)對(duì)樣品斷口進(jìn)行微觀形貌查看,顯示該連接臂斷口組織細(xì)密,無(wú)低倍組織缺陷,均為韌窩斷口及少量解理斷口,為正常鑄硅鋁合金斷口。
對(duì)樣品金相組織顯微查看,檢測(cè)結(jié)果如下:
變質(zhì)顯微組織特征顯示α枝晶與共晶體分布均勻,共晶硅為點(diǎn)狀或蠕蟲(chóng)狀,變質(zhì)正常,如圖9。
過(guò)燒顯微組織特征顯示共晶硅邊角已圓滑,但不聚集長(zhǎng)大,為正常組織,如圖10。
對(duì)斷裂的連接臂送交第三方檢測(cè),連接臂成分、斷口、金相檢測(cè)結(jié)果正常,這說(shuō)明連接臂自身金屬材質(zhì)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,連接臂斷裂故障的根本原因不是金屬材質(zhì)缺陷。
圖9 變質(zhì)顯微組織檢測(cè)結(jié)果
圖10 過(guò)燒顯微組織檢測(cè)結(jié)果
圖11 連接臂連接孔斷裂位置凸楞
對(duì)故障斷路器解體檢查中發(fā)現(xiàn)滅弧室連接臂端頭部位斷裂部位的連接孔表面(斷裂位置)有一條明顯的凸楞,如圖11所示,凸楞表面已擠壓摩擦變亮。而同類結(jié)構(gòu)的連接臂連接孔表面圓滑,無(wú)凸楞現(xiàn)象。
綜合分析該連接臂斷裂的根本原因?yàn)椋哼B接臂在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)存在加工工藝質(zhì)量缺陷,使得連接臂連接孔局部殘存有一條凸起的楞。連接臂組裝到產(chǎn)品上后,隨著斷路器廠內(nèi)及現(xiàn)場(chǎng)分合閘操作,連接臂凸楞部位受到很強(qiáng)的擠壓應(yīng)力作用,使連接臂受力嚴(yán)重不均,最終造成連接臂斷裂,從而導(dǎo)致主傳動(dòng)桿、絕緣拉桿無(wú)法傳動(dòng)以及斷路器失去分合閘功能,最終發(fā)生斷路器分閘不到位的故障。
在某主變壓器本體及三側(cè)年檢完成后進(jìn)行送電操作的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了與該主變壓器直接電氣相連的組合電器斷路器C相分閘不到位的缺陷。故障發(fā)生后對(duì)該斷路器C相進(jìn)行了氣體試驗(yàn)、X光試驗(yàn)。通過(guò)X光檢測(cè),發(fā)現(xiàn)該斷路器C相出現(xiàn)了分閘不到位的缺陷,其滅弧室動(dòng)靜觸頭實(shí)際處于合閘狀態(tài),這與分合閘機(jī)械指示完全不符。正因?yàn)槠涮幱诤祥l狀態(tài),所以僅將該斷路器兩側(cè)隔離開(kāi)關(guān)合閘后,就會(huì)立即出現(xiàn)主變壓器帶電的情形。由于斷路器內(nèi)部沒(méi)有電弧現(xiàn)象、放電現(xiàn)象,斷路器內(nèi)部氣體也就沒(méi)有分解物產(chǎn)生,SF6分解產(chǎn)物測(cè)試結(jié)果為合格。
后對(duì)該故障斷路器進(jìn)行返廠解體,發(fā)現(xiàn)連接斷路器主傳動(dòng)桿的連接臂金屬斷裂。綜合對(duì)連接臂金屬的各種檢測(cè)分析(包括成分分析、金相及顯微分析、斷口分析)結(jié)果以及對(duì)連接臂金屬臂斷裂部分的外觀檢查,綜合分析認(rèn)為由加工工藝質(zhì)量缺陷產(chǎn)生連接臂連接孔位置的凸楞是造成本次缺陷的根本原因。
為了避免今后類似故障再次發(fā)生,建議制造廠應(yīng)從源頭做好產(chǎn)品質(zhì)量把控,具體措施為:
1)在連接臂生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),加強(qiáng)連接臂機(jī)加工后的質(zhì)量管控,將連接臂連接孔的檢查列為其中的一個(gè)檢查項(xiàng)目,防止缺陷產(chǎn)品流入后續(xù);
2)在產(chǎn)品制造環(huán)節(jié),將連接臂的連接孔檢查列為產(chǎn)品裝配環(huán)節(jié)的一個(gè)檢查項(xiàng)目,在連接臂裝配前逐件檢查連接臂連接孔的尺寸及內(nèi)孔質(zhì)量,防止問(wèn)題零部件流入到產(chǎn)品上。