張夢卓, 胡海豹, 杜 鵬, 黃 瀟
(西北工業(yè)大學(xué) 航海學(xué)院機(jī)械與動力工程系, 西安 710072)
自然界中的荷葉效應(yīng)被發(fā)現(xiàn)以來,超疏水表面因其獨特的表面特性和優(yōu)良的減阻性能受到了越來越多研究者的關(guān)注。Rothstein等[1-2]使用共聚焦顯微鏡觀察了超疏水表面壁面處的氣液界面,并采用微PIV技術(shù)對疏水微通道內(nèi)層流流動進(jìn)行測試,結(jié)果證明氣液界面上產(chǎn)生了明顯的速度滑移。黃橋高等[3]利用水洞實驗對涂有超疏水材料的水下航行器模型進(jìn)行了阻力測試,發(fā)現(xiàn)減阻率可達(dá)20%,并將減阻原因歸結(jié)為氣液界面產(chǎn)生的速度滑移降低了表面的速度梯度,同時增加了邊界層厚度。劉鐵峰等[4]利用高時間分辨率粒子圖像測速技術(shù)對超疏水表面進(jìn)行減阻測試,認(rèn)為超疏水壁面可以有效削弱單個發(fā)卡渦頭的強(qiáng)度,并整體減弱渦包下方近壁區(qū)低速流體質(zhì)點的流向脈動,從而有效減小壁面摩擦阻力。越來越多的研究結(jié)果[5-9]表明,因超疏水表面存在氣液界面而產(chǎn)生的速度滑移是超疏水減阻的根本原因,氣膜的存在對超疏水表面減阻具有至關(guān)重要的作用。
然而,隨著研究的深入,越來越多的研究者發(fā)現(xiàn)超疏水表面的減阻效果并不穩(wěn)定,隨著流速的增大或?qū)嶒灂r間的增加,超疏水表面的氣膜會被破壞,直接導(dǎo)致減阻效果消失,甚至出現(xiàn)增阻現(xiàn)象[3,9-11]。對此研究者們提出了諸如壁面加熱[12]、局部壓強(qiáng)調(diào)節(jié)[13]、人工通氣[14]等方式以恢復(fù)超疏水表面的氣膜。這些方法雖然可以實現(xiàn)超疏水表面氣膜的恢復(fù)與穩(wěn)定,但在實際中存在能量消耗大、應(yīng)用存在局限性等缺點[15]。因此,通過電解水補(bǔ)氣的方法進(jìn)入研究者的視野,LEE等[15]首先提出了利用電解水的方法恢復(fù)超疏水表面的氣液界面。利用經(jīng)特殊設(shè)計的超疏水表面并接通電源,一旦超疏水表面氣膜遭到破壞,水進(jìn)入到微結(jié)構(gòu)中并與電極接觸,超疏水表面就會重新生成一層氣膜,從而構(gòu)建一種動態(tài)平衡。上述電解補(bǔ)氣的方法雖然有出色的效果,但涉及到了微型電極及表面的加工和制造,并且需要對微結(jié)構(gòu)進(jìn)行專門設(shè)計,否則就無法實現(xiàn)理想的補(bǔ)氣效果,這樣就大大增加了超疏水表面的制造成本,限制了超疏水表面的實際應(yīng)用。本文嘗試?yán)猛獠侩娊庋b置電解補(bǔ)氣的方法,令電解裝置與超疏水表面相互獨立,從而降低電解補(bǔ)氣效果對超疏水表面及其微結(jié)構(gòu)的依賴性。通過實驗方法研究電解裝置的電解特性規(guī)律,并在管道實驗中證明外部電解補(bǔ)氣裝置恢復(fù)超疏水表面氣液界面的可行性。
本文的實驗研究分為電極電解規(guī)律研究和管道實驗2部分。其中電解規(guī)律測試裝置由石墨電極、電解槽、直流穩(wěn)壓電源、電流表以及量筒組成,如圖1(a)所示。實驗中使用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%的氯化鈉溶液來模擬海水,使用厚度為3 mm的石墨板作為電解電極,其中陰陽極板的尺寸均為2.0 cm×1.5 cm,實驗中研究的陰陽極距為3、6和9 mm。將1個陰極板和1個陽極板的組合稱為1對電極,實驗分別研究了1對、2對和3對電極的電解規(guī)律,在多對電極實驗中極板以并聯(lián)電路連接。通過直流穩(wěn)壓電源可以直接控制石墨電極的電解電壓,同時將電流表串聯(lián)入電路以讀取電流數(shù)據(jù),從而得到電極的伏安特性曲線。為了便于觀測,使用規(guī)格為1 L的玻璃燒杯作為電解槽,并利用向下排水法通過量筒測量產(chǎn)氣量。所有實驗在室溫條件下進(jìn)行。
管道實驗在重力式低速水洞中進(jìn)行。實驗中水洞的水箱盛有約600 kg氯化鈉溶液,并通過球閥固定實驗管道內(nèi)流速為0.8 m/s。矩形實驗段管道截面尺寸為20 mm×60 mm,長度為1 m,在管道實驗段前方有長度為1.5 m的發(fā)展段,以確保實驗段中的流動得到充分發(fā)展。管道實驗所用的電解裝置結(jié)構(gòu)與電解規(guī)律測試實驗類似,其位置位于管道實驗段前部,3對石墨電極固定極距均為6 mm,整體放置在電解倉內(nèi),僅通過一條2 mm寬的狹縫與管道內(nèi)流場連通,如圖1(b) 所示。在通氣狹縫后方的矩形實驗管道底部噴涂超疏水涂層,實驗采用UltraTech公司生產(chǎn)的商用超疏水涂層,其靜態(tài)接觸角可達(dá)165°。由于采用噴涂的方法制作,所以超疏水表面具有一般性隨機(jī)分布的微結(jié)構(gòu)。
圖1 實驗裝置示意圖
以3和6 mm極距為例分析,電解裝置的伏安特性測試結(jié)果如圖2所示。在電極對數(shù)和極距一定的條件下,電解電流隨通電電壓的增加呈線性增加,這表明整個電解裝置可近似為純電阻電路,電解裝置的伏安特性曲線的斜率可為等效電阻,其電阻包括導(dǎo)線和石墨電極的電阻以及2極板間溶液的壓降[16-17]。從圖中可以明顯看出,減小極距和增加電極對數(shù)可以有效降低電解裝置的等效電阻,即在相同的電解電壓下提高了極板間的電流。原因可以解釋為減小極距就是降低了2極板間離子移動的距離,從而降低了2極板間的阻抗;而增加電極對數(shù)相當(dāng)于將多個等效電阻并聯(lián),從而降低了電路的總阻值。
圖2 電極的伏安特性曲線
理論上,海水電解過程中在陰陽極板上主要發(fā)生析氫反應(yīng)與析氯反應(yīng),其反應(yīng)方程式為:
陽極:2Cl-=Cl2+2e-
(1)
陰極:2H2O+2e-=H2+2OH-
(2)
電化學(xué)反應(yīng)進(jìn)程與電子的轉(zhuǎn)移直接相關(guān),電流是描述電子運(yùn)動的物理量,所以可以通過電解電流估算反應(yīng)的進(jìn)行情況。由陰極反應(yīng)與陽極反應(yīng)可知,在理想條件下,每1 mol電子轉(zhuǎn)移可以產(chǎn)生0.5 mol氫氣和0.5 mol氯氣,所以平均1 mol電子可以生成1 mol的氣體分子。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下氣體的單位摩爾體積(22.4 L/mol)即可估算產(chǎn)生的氣體體積。電流的定義為I=q/t,即單位時間內(nèi)流過電路的電荷量,根據(jù)電子的電荷量(約為1.6×10-19C)可以換算出1 A的電流在單位時間內(nèi)通過導(dǎo)體的電子數(shù)目約為6.25×1018,即1.038×10-5mol。經(jīng)計算可得:1 A電流下的理論產(chǎn)氣量約為0.233 ml/s。
由于存在各種副反應(yīng)且陽極產(chǎn)生的氯氣極易溶于水[16-17],按理論直接計算電解裝置的產(chǎn)氣量顯然是不準(zhǔn)確的。本文的研究重點在于電解裝置總產(chǎn)氣量,而不關(guān)注產(chǎn)生氫氣或氯氣的效率,所以有必要對電解裝置的電解效率進(jìn)行測試。和工業(yè)上常用的電解效率定義不同,本文定義的電解效率η為實際產(chǎn)生的總氣體體積除以理論總氣體體積,即:
η=V實際/V理論
(3)
電解效率隨電流變化的計算結(jié)果如圖3所示。因為存在上文指出的問題,產(chǎn)氣量不能達(dá)到100%,計算結(jié)果表明產(chǎn)氣效率隨電流變化存在一定的波動,但基本是在一定的數(shù)量上上下浮動,可以近似認(rèn)為在實驗電流范圍內(nèi),產(chǎn)氣效率隨電流沒有太大變化,即電解效率只與電解裝置有關(guān)而與電流大小無關(guān)。例如在3對電極、3 mm極距的情況下,電解效率在65%附近小幅度上下波動。
圖3 電極的電解效率
為了說明電極對數(shù)對電解效率的影響,以6 mm極距為例分析,發(fā)現(xiàn)隨著電極對數(shù)的增加,電解效率呈較為明顯的下降趨勢,在1對電極的情況下平均電解效率在80%以上,而在2對電極的條件下電解效率下降了近10%,當(dāng)電極增加到3對時平均電解效率更是下降到60%以下。實驗結(jié)果表明,雖然增加電極對數(shù)可以降低電極間的壓降,但會顯著降低裝置的電解效率??赡艿脑蛟谟?一方面,隨電極數(shù)目的增加,電極板上的電流密度減小,使氣泡體積減小[18-19],從而使氯氣更容易溶解在水中并與水發(fā)生反應(yīng);另一方面,氣泡的體積減小使氣體上浮速率下降,令大量微小氣泡懸浮在溶液中,而且微小氣泡之間不會發(fā)生融合,在受到水流擾動后更加難于收集,從而產(chǎn)生一定的測量誤差。由于電解效率的影響因素較為復(fù)雜,具體的影響因素和機(jī)理有待進(jìn)一步的深入研究。
大量實驗結(jié)果表明,超疏水表面封存的氣膜會在水流的沖刷作用下逐漸消失,從而使超疏水表面失去減阻效果。本實驗在流速為0.8 m/s的條件下,取矩形管道的水利直徑作為特征長度,此時管道內(nèi)的雷諾數(shù)約為2.4×104,為充分發(fā)展的湍流。超疏水表面的初始狀態(tài)為表面附著一層明亮的反光氣膜,當(dāng)水流作用一段時間后,氣膜逐漸消失,大量實驗研究也觀測到了類似的現(xiàn)象[9],充分說明了超疏水表面氣膜較低的穩(wěn)定性。實驗將依據(jù)超疏水表面的反光情況定性判斷其表面的氣膜狀態(tài)。根據(jù)2.1節(jié)電解裝置的電流電壓關(guān)系以及電解效率的實驗結(jié)果,即可根據(jù)實驗電壓計算出對應(yīng)的產(chǎn)氣量。
在流速為0.8 m/s、電解電壓為6 V,電解電流約為3.2 A的條件下,電解裝置產(chǎn)氣量約為32 ml/min。由于產(chǎn)氣量過小,氣泡融合和收集過程時間較長;直到氣體聚集到一定的體積后才會從狹縫中排出,氣體排出后重新開始收集過程,從而電解補(bǔ)氣裝置表現(xiàn)為間歇式工作。由于超疏水表面對水下氣泡具有較強(qiáng)的吸附作用,所以氣泡排出時可以及時附著在超疏水表面上;當(dāng)氣泡被超疏水表面吸附后,會在水流的沖刷作用下沿超疏水表面運(yùn)動,并在表面留下寬約5 mm的氣膜軌道,如圖4(a) 所示。但是由于氣泡內(nèi)的氣體含量較少,氣泡只能運(yùn)動大約20 cm的距離,之后便會停留在超疏水表面;并在表面形成一個相對靜止的凸起氣泡,如圖4(b) 所示。這些現(xiàn)象表明,在6 V電壓下,電解裝置為超疏水表面補(bǔ)充了少量氣體,但由于產(chǎn)氣量過少,遠(yuǎn)不能滿足這個流速下超疏水表面的補(bǔ)氣需求。
繼續(xù)增大電壓至9 V,此時電解電流約為7.0 A,此時產(chǎn)氣量約為68.9 ml/min,產(chǎn)生的氣體明顯增多,電極產(chǎn)生的大量微小氣泡匯合成為較大氣泡并從狹縫中排出。這些大氣泡離開狹縫后立即附著在超疏水表面,并在表面平鋪為一個較為完整的氣膜,氣膜寬度約占超疏水表面寬度的2/3,如圖4(c) 所示。不同于6 V電壓下的現(xiàn)象,形成的氣膜大約沿流向鋪展20 cm,同時氣膜寬度沿流向逐漸收縮,并停止展向鋪展,最終收縮為一條凸起的氣體軌道,如圖4(d)所示。同時還觀察到電解裝置中氣體的收集和排出時間縮短,但依然表現(xiàn)為間歇式的表面補(bǔ)氣。
上述現(xiàn)象表明電解裝置的產(chǎn)氣量依然不能滿足此流速下超疏水表面補(bǔ)氣需求。繼續(xù)將電壓提升至12 V進(jìn)行實驗,此時電解電流約為10.9 A,產(chǎn)氣量約為106.5 ml/min。電解倉內(nèi)可以快速聚集大量氣體并匯聚成大氣泡從狹縫中排出,排出的大氣泡可以較為均勻地鋪展在超疏水表面,且狹縫出口處的氣膜比超疏水表面自然封存的氣膜更厚,鏡面效果更加明顯,如圖4(e)所示。氣膜的流向鋪展長度也有極大的提高,可以延伸至40 cm,但在末尾處依然會出現(xiàn)展向?qū)挾戎饾u變窄、最終收縮為數(shù)條狹窄氣泡路徑的現(xiàn)象,如圖4(f) 所示。與前文2種工況不同,當(dāng)氣膜最終收縮為氣泡在超疏水表面運(yùn)動后,氣泡內(nèi)依然殘留較多氣體,從而在水流的作用下脫離超疏水表面并被水流沖走。這些現(xiàn)象表明,此時電解裝置的產(chǎn)氣量已經(jīng)基本滿足超疏水表面自然平鋪氣膜所需的氣量,但由于實驗所用的超疏水表面束縛氣體的能力有限,很難做到大面積氣膜的維持,從而沿流向方向氣膜寬度收縮導(dǎo)致氣體流失。因此,僅依靠超疏水表面與電解裝置的結(jié)合是不夠的,還需要考慮其他方法來進(jìn)一步增強(qiáng)超疏水表面氣膜的穩(wěn)定性。
圖4 各種工況下的補(bǔ)氣現(xiàn)象
本文通過實驗研究了海水電解規(guī)律,并驗證了超疏水表面電解補(bǔ)氣的可行性,實驗發(fā)現(xiàn):
(1) 在海水電解過程中,電解電路可以近似為純電阻電路,電解電流隨通電電壓的增加呈線性增加。
(2) 在電解電壓一定的條件下,減小陰陽兩極極距可以提高電解電流,進(jìn)而提高產(chǎn)氣量;雖然增加電極數(shù)目也可以提高產(chǎn)氣量,但在一定程度上會引起電解效率的降低。
(3) 超疏水表面的氣液界面穩(wěn)定性較差,表面氣膜會在水流的沖刷作用下逐漸破壞消失;而通過外加電解補(bǔ)氣裝置可以實現(xiàn)超疏水表面氣液界面的恢復(fù)和穩(wěn)定。