侯有韜,楊蕾,向川,肖燦
異步聯(lián)網(wǎng)后,云南電網(wǎng)的高電壓長距離輸電線路增加了很多,而且大部分都配置了線路高抗和串補,高抗和串補的配置極大提高了輸電線路的輸電能力和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,但同時也對電力系統(tǒng)的輸電線路的電壓特性造成了一定的影響[1-3]。這些線路大多分布在滇西北、滇北以及滇西南等地區(qū),是西電東送的重要送端通道。線路高抗和串補的投退將會使過電壓水平發(fā)生變化,因此,線路在無高抗的情況下,其過電壓水平是否滿足要求,線路能否運行,能否恢復(fù)通道送電能力就顯得尤為重要。云南電網(wǎng)曾發(fā)生過多起由于高抗漏油、裂紋、異響等缺陷,從而導(dǎo)致線路被迫長期停運的情況。
文獻[4]采用電磁暫態(tài)計算程序ATPEM TP,分別對含有串補裝置的合閘操作過電壓進行分析,得出增加串補裝置,能有效的降低過電壓。文獻[5]搭建更精確的真空斷路器電弧模型,提出在站用變和電抗器的電纜末端安裝伏安特性曲線較低的避雷針,能有效抑制過電壓的現(xiàn)象。文獻[6]針對遠距離高壓交流輸電系統(tǒng)的穩(wěn)定問題,提出串補方案,闡述了串補是提高系統(tǒng)穩(wěn)定性的一種有效方法,其關(guān)注點主要在于串補對穩(wěn)定性的提升機理,未進行詳細的過壓、過流校核。文獻[7-8]通過對750 kV線路高壓電抗器進行分析,得出需要對線路上的閉鎖回路進行修改,以便提高電氣回路的可靠性。文獻[9]分析并抗在輸電線路單、雙端供電情況下對過電壓的抑制作用,提出750 kV 線路保護與并抗之間動作配合的關(guān)系,達到了并抗抑制過電壓的作用。但文獻[7-9]主要從線路或相關(guān)裝置動作邏輯配合的角度來進行過電壓抑制分析。
綜上,目前缺少線路高抗和串補綜合作用對線路過電壓影響的研究。本文以500 kV 博尚-墨江線路為例,在串補、高抗綜合不同運行方式下,采用電磁暫態(tài)仿真計算軟件EMTDC/PSCAD對線路工頻過電壓、操作過電壓、潛供電流進行了仿真分析,針對空載線路充電、不同類型故障、單回線運行還是雙回線運行等情況給出了計算結(jié)果。本文對實際運行時出現(xiàn)高抗或串補的臨時投退的過電壓分析具有一定的指導(dǎo)意義。
基于PSD-BPA 軟件,建立了2018年豐大方式的靜態(tài)等值網(wǎng)絡(luò)模型。模型保留了A-B雙線的500 kV 線路,分別在A 母線和B母線上進行系統(tǒng)等值,等值示意圖如圖1所示。
圖1系統(tǒng)靜態(tài)等值示意圖
PSD-BPA 中采用的是Ward 等值,Ward 等值是一種基于Norton 定理的有源線性網(wǎng)絡(luò)化簡的等值方法,它首先列出電網(wǎng)的線性化節(jié)點電壓方程,然后按照等值要求,消去外部系統(tǒng)的節(jié)點集合。這樣,保留系統(tǒng)的導(dǎo)納矩陣以及保持節(jié)點注入的電流不變,所消去的外部系統(tǒng)的注入電流化簡后集中到邊界節(jié)點上,形成新的注入電流,消去部分的網(wǎng)絡(luò)也經(jīng)過化簡后集中到邊界節(jié)點,形成代替消去網(wǎng)絡(luò)的等值網(wǎng)絡(luò)矩陣。多端等值是一種改進的Ward 等值法[10]。先前的仿真分析表明,建立的簡化網(wǎng)絡(luò)的三相以及單相短路容量與原始網(wǎng)絡(luò)基本一致,可以用于在RTDS和PSCAD等軟件中對A-B雙線的相關(guān)過電壓進行仿真分析。
1)電源
在仿真計算中,基準(zhǔn)電壓為525 kV,基準(zhǔn)容量為100MVA。電源等值參數(shù)如表1所示。
表1電源等值參數(shù)
2)線路參數(shù)(正序和零序)
線路的總長度為155.3687 km,采用Bergeron 模型,其中A-B線路的正序阻抗的標(biāo)幺值為0.0001+j0.0122,其中零序阻抗的標(biāo)幺值為0.001+j0.0748,對地導(dǎo)納的標(biāo)幺值為B=2.446,零序?qū)Φ貙?dǎo)納的標(biāo)幺值為為B0=1.082。
3)高壓并聯(lián)電抗器和串補電容器
線路兩側(cè)均有高抗,三相的高抗容量為180 M var,根據(jù)南網(wǎng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[11]中的規(guī)定,單相的額定容量為60 M var,額定電壓為550/ √3,額定電抗為1681Ω,額定損耗為120 kW,通過計算可得單相電感值為5.35 H。
A 側(cè)中性點小電抗的電抗值為1213.6歐,電感值為3.86 H,中性點電阻為8歐姆。
A 側(cè)串補的容抗值為-j0.0061,計算得到電容值為189.45 uF。
4)避雷器參數(shù)
線路避雷器額定電壓設(shè)置為444 kV,避雷器的特性如圖2所示。
在EMTDC/PSCAD電磁暫態(tài)仿真平臺搭建500 kV A-B線路輸電系統(tǒng)仿真模型,線路采用分布參數(shù)模型,結(jié)果如圖3所示。
圖2無間隙金屬氧化物避雷器V-A特性曲線
圖3 500 kV A-B線路過電壓仿真模型
電力系統(tǒng)在正?;蚬收线\行時可能出現(xiàn)幅值超過最大工作相電壓,頻率為工頻或接近工頻的電壓升高,這種現(xiàn)象稱為工頻過電壓[12-13]。超高壓線路中,工頻過電壓的大小直接影響操作過電壓的幅值,決定了避雷針的額定電壓,進而影響系統(tǒng)過電壓保護水平,還可能威脅設(shè)備以及系統(tǒng)的安全運行。工頻過電壓一般由空載長線路的電容效應(yīng)、不對稱接地故障引起的正常相電壓升高和突然甩負荷等原因引起。過電壓的倍數(shù)與電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)容量及參數(shù)、中性點接地方式、電網(wǎng)運行接線等因素有關(guān)。
本文針對A-B線空載運行時線路末端發(fā)生單相接地故障的工頻電壓進行仿真計算,基準(zhǔn)值取550/√3 kV[14]。計算結(jié)果如表2所示。
表2單相接地下工頻過電壓計算結(jié)果
由仿真結(jié)果可以看出,不論高抗是否投入,當(dāng)串補接入線路時,不對稱故障的工頻過電壓都較大,其中雙回線運行時更容易產(chǎn)生較高的工頻過電壓;串補在線路末端產(chǎn)生的工頻過電壓高于串補在線路首端時產(chǎn)生的;當(dāng)串補退出時,工頻過電壓水平明顯減小。
串補投入情況下,高抗的投退對線路過電壓的影響較??;串補退出情況下,高抗的投退對線路工頻過電壓的影響較大。
高抗投入情況下,串補的投退對線路過電壓的影響較大;高抗退出情況下,串補的投退對線路工頻過電壓的影響較小。
同時,應(yīng)注意,在實際運行中,若高抗退出,還需考慮線路復(fù)電的過程中,為了保證線路充電時末端電壓不超過最高電壓550 kV,應(yīng)保證充電端電壓低于530 kV。
線路采用單相重合閘時,單相瞬間接地隨之單相線路兩端開斷。單相斷后,另兩相基本上保持原有的相電壓和流過負載電流,通過相間電容和相間互感耦合,故障點弧光通道中仍有一定數(shù)值的電流通過,即稱為“潛供電流”,電弧電流(潛供電流)通過自然零點滅弧后,斷開相上(弧道間)就產(chǎn)生傳遞過電壓,就是“恢復(fù)電壓”。顯然,如果潛供電流和恢復(fù)電壓太大會使電弧發(fā)生重燃而延續(xù)滅弧,甚至不能最終滅弧,從而導(dǎo)致單相重合閘失敗。
為了采用快速自動重合閘,并確定重合閘的動作時間,需要計算線路的潛供電流和恢復(fù)電壓的大小。由于故障時串補首先被旁路,因此計算重合閘時間時僅考慮此情況,但此處仍然增加了串補投入時潛供電流和恢復(fù)電壓的分析用作對比,串補退出和投入時的仿真分析結(jié)果見表3和表4所示。
表3串補退出和投入時潛供電流仿真結(jié)果
表4串補退出和投入時恢復(fù)電壓仿真結(jié)果
從表3可以看出,最大的潛供電流出現(xiàn)在串補和高抗均退出的情況下,此時最大的潛供電流為55.03 A。
前蘇聯(lián)電力科學(xué)研究院根據(jù)在500 kV 線路上試驗的結(jié)果,總結(jié)出一個重合閘時間與潛供電流之間的經(jīng)驗公式如式(1)所示。
根據(jù)上述公式,計算得重合閘時間約為1.63 s,大于1.0 s的重合閘整定時間,當(dāng)線路發(fā)生單相故障時可能導(dǎo)致重合閘不成功。
對比表3和表4串補退出和投入的數(shù)據(jù)可得,串補投入和退出時對潛供電流和恢復(fù)電壓影響較小。高抗投入和退出時對潛供電流和恢復(fù)電壓影響較大,這主要是高抗帶有中性點小電抗的作用。
操作過電壓[11]主要是指在合空線路或正常方式下重合閘時,電路的狀態(tài)發(fā)生改變,由此電力系統(tǒng)產(chǎn)生操作過電壓,而重合閘過電壓是過電壓中最嚴(yán)重的一種,原因在于這時線路上有一定殘余電荷和初始電壓,重合閘時振蕩將更加劇烈。
本文對500 kV A-B線的空載線路合閘和單相重合閘過電壓進行統(tǒng)計分析。由于故障時串補首先被旁路,線路投入時待兩側(cè)斷路器合閘后串補才投入,這里分析操作過電壓均在串補退出的情況下分析,結(jié)果如表6所示,其中1 p.u.=√2×550/√3 kV[14]。
表5線路合閘及單重操作相地過電壓
線路合閘及單相重合閘相對地2%統(tǒng)計過電壓最大值分別為1.73 p.u.和1.99 p.u.,均小于限定值2.0 p.u.,滿足規(guī)程的要求[15]。
線路合閘及單相重合閘的最大相間2%統(tǒng)計的過電壓最大值分別為3.48 p.u.和3.26 p.u.,小于3.9 p.u.,滿足相間絕緣的要求[15]。
由表6可知,高抗退出時線路的操作過電壓略有增加,這主要是由于操作過電壓實際為暫態(tài)量與工頻過電壓量的疊加。
表6線路合閘及單重操作相間過電壓
不論高抗是否投入,當(dāng)串補接入線路時,不對稱故障的工頻過電壓都較大,其中雙回線運行時更容易產(chǎn)生較高的工頻過電壓,當(dāng)串補退出時,工頻過電壓水平較低。但應(yīng)注意,高抗退出后線路復(fù)電的過程中,需要調(diào)整充電端電壓,以保證線路充電時末端電壓不超過最高電壓550 kV。
當(dāng)高抗退出運行時,不論是單回線運行還是雙回線運行,潛供電流最大值均為55.03 A,重合閘的時間至少為1.63 s,大于1.0 s的重合閘整定時間,當(dāng)線路發(fā)生單相故障時可能會導(dǎo)致重合閘不成功。
根據(jù)計算后數(shù)據(jù)分析,可以得出,當(dāng)高抗退出運行時,線路最高相地操作過電壓和最高相間操作過電壓均小于限定值,滿足規(guī)程的要求。
再結(jié)合A-B線等帶串補和高抗的線路進行分析,可以得出以下一般性結(jié)論:
1)串補投入的線路產(chǎn)生相比于串補退出的線路會產(chǎn)生更高的工頻過電壓,串補在線路末端產(chǎn)生的工頻過電壓高于串補在線路首端時產(chǎn)生的;
2)串補投退對潛供電流和恢復(fù)電壓的影響很??;
3)高抗的投入均會降低線路的工頻過電壓、潛供電流、恢復(fù)電壓、操作過電壓,高抗在線路末端降低工頻過電壓效果顯著。
實際運行中,高抗發(fā)生缺陷的概率并不低,特別是在地震多發(fā)區(qū)、重冰區(qū)、氣溫溫差極端地區(qū)。當(dāng)高抗出現(xiàn)缺陷時,如果過電壓水平滿足要求,線路可不帶高抗繼續(xù)運行,這將會使網(wǎng)架保持完整,保證通道暢通,使輸送能力不受影響。文章為這一運行工況提供了分析思路,并對比了串補和高抗投退對各種過電壓的影響。對實際帶串補和高抗的線路運行具有指導(dǎo)意義。