董 新
(神華準(zhǔn)格爾能源有限公司 設(shè)備維修中心,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 010300)
WK-55系列電鏟鏟斗外形接近正方體,主要由斗體、提梁、斗底、開斗杠桿和連接組件構(gòu)成。其中鏟斗是直接用來挖掘、收集、搬移和卸出物料,在工作過程中承受著較大的沖擊載荷與劇烈的磨損。鏟斗斗體主要由斗前壁與斗后壁2大部位構(gòu)成,其中斗后壁上主要為一些連接組件中的耳座,與電鏟的鏟桿進(jìn)行連接,要求其要有足夠的強(qiáng)度和剛度,支撐整個(gè)斗體。斗前壁主要由3個(gè)主要部件構(gòu)成,分別為斗唇、主體母板、斗栓插座。由于斗前壁需直接插入料堆,故要求其材質(zhì)應(yīng)具備較高的強(qiáng)度和耐磨性。斗唇主要用于安裝鏟斗斗齒。主體母板主要用于承載物料和構(gòu)成鏟斗主體。斗栓插座主要用于開斗栓銷的定位,固定斗底。
WK-55電鏟在黑岱溝和哈爾烏素兩礦生產(chǎn)投入運(yùn)行使用過程中,WK-55鏟斗頻繁發(fā)生裂紋損壞,需停機(jī)焊修或停機(jī)拆卸后進(jìn)行整體焊接修復(fù),嚴(yán)重降低了WK-55電鏟的出動(dòng)率,制約了巖土的剝離效率,同時(shí)焊修工作的投入,不僅增加了檢修人員的工作量,也增加了生產(chǎn)檢修成本。
對(duì)損壞鏟斗進(jìn)行裂紋頻發(fā)部位的統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)其裂紋頻發(fā)部位主要為斗前壁的主體母板,及其背部縱向拉筋,磨損開裂部位主要為斗前壁的斗栓插座及其周邊對(duì)接焊縫。
WK-55系列電鏟鏟斗的斗容為58 m3,最大提升力達(dá)2 890 kN,故勻速情況下,提升力近似約294.9 t[1]。黑岱溝露天煤礦和哈爾烏素露天煤礦,若按照一般礦巖松散密度為1.9~2.4 t/m3計(jì)算,故滿載時(shí)巖土質(zhì)量110.2~139.2 t,鏟斗(帶斗門)質(zhì)量約84 t,斗門約重20 t。由于斗前壁為主要承載部件[2],(不涵蓋斗唇)斗深3 465 mm,寬約4 900 mm,故其面積大致為17 m2,對(duì)其進(jìn)行靜載受力分析。
鏟斗斗前壁的材質(zhì)接近于Q345,楊氏模量值約為206 000 N/mm2,此母板取值210 GPa,則變形時(shí)變形力約105 t,此種情況適用于鋼板兩側(cè)存在支點(diǎn),與斗前壁結(jié)構(gòu)相符。故由此推斷鏟斗滿載時(shí)僅物料重便大于其變形力臨界值。隨斗前壁背部存在縱向加強(qiáng)筋板,但其主要起到了對(duì)縱向變形的抵抗強(qiáng)化作用,在橫向上作用不大。推斷鏟斗在裝載卸料過程中斗前壁主體母板不斷受力發(fā)生橫向?yàn)橹鞯膿隙茸冃?,最終導(dǎo)致斗前壁主體母板材質(zhì)出現(xiàn)疲勞裂紋,裂紋拓展后發(fā)生較大裂紋損壞。對(duì)于更換過斗栓插座的鏟斗,引起對(duì)接焊縫變寬,且焊縫的強(qiáng)度遠(yuǎn)低于母板材質(zhì)強(qiáng)度,導(dǎo)致短期內(nèi)在對(duì)接焊縫處便會(huì)出現(xiàn)新的裂紋損壞,符合目前鏟斗在更換新斗栓插座后的使用壽命僅40 d左右的實(shí)際情況。
通過以上的推理分析,基本確定導(dǎo)致WK-55鏟斗斗前壁裂紋頻發(fā)的原因?yàn)殓P斗斗前壁原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)存在一定的缺陷,背部加強(qiáng)筋板布局存在不足,無法抵消受力時(shí)產(chǎn)生的撓度變形。
在進(jìn)行斗栓插座的焊接更換過程中,由于對(duì)接部位的多次開裂和反復(fù)焊接,其進(jìn)行裂紋清根后,導(dǎo)致刨削量增加,對(duì)接焊縫增寬,焊縫寬度值約為150~ 200 mm,斗栓插座的材質(zhì)為高錳鋼,主體母板材質(zhì)為低合金高強(qiáng)度鋼板。
由于異種鋼對(duì)接焊縫的力學(xué)性能要明顯低于母材,故焊縫的寬度值增加[3],也提高了對(duì)接焊縫再次受力時(shí)的裂紋發(fā)生幾率,降低其使用壽命。針對(duì)斗栓插座的更換提出以下改進(jìn)方案:
1)增加斗栓插座兩側(cè)翼的長度。兩邊各增加約100 mm,用以縮減對(duì)接焊縫寬度。
2)若購進(jìn)新斗。建議制造廠家將斗栓插座的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),讓其外形成梯形結(jié)構(gòu),盡量避免兩側(cè)翼過大,縮小斗栓插座的整體體積。
3)目前斗栓插座為鑄鋼件,若購置成本相似,建議將其改成鍛件結(jié)構(gòu),以提高其力學(xué)性能和對(duì)接更換時(shí)的焊接性。
通過對(duì)已發(fā)生損壞的用鏟斗進(jìn)行以上結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的測量和分析,初步確認(rèn)導(dǎo)致斗前壁拉筋斷裂、斗栓插座頻發(fā)裂紋損壞的原因,主要為斗前壁主體母板材質(zhì)較為單薄,背部縱向加強(qiáng)筋數(shù)量較少,且間距較大,很難起到較好的強(qiáng)化作用,又因鏟斗在裝載、卸料的工作過程中,不僅要承受物料的磨損作用,而且還需要不斷承受沖擊及交變載荷的作用[4],促使斗前壁主體發(fā)生反復(fù)的撓度變形,且伴隨運(yùn)行時(shí)間的增加,變形程度逐漸增加,最終降低了斗前壁結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和剛度,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)件本體鋼材內(nèi)部或外部裂紋頻發(fā);因鋼材內(nèi)部裂紋無法觀察發(fā)現(xiàn),或外部微小裂紋未被及時(shí)發(fā)現(xiàn),將導(dǎo)致裂紋的延展,最終致使結(jié)構(gòu)件發(fā)生裂紋損壞,嚴(yán)重磨損變薄等現(xiàn)象的發(fā)生。為強(qiáng)化斗前壁的強(qiáng)度和剛度,采取以下方案進(jìn)行修復(fù):
1)針對(duì)現(xiàn)有WK-55鏟斗共有8根縱向拉筋,拉筋長2500 mm,均高85~90 mm,寬約70 mm,縱向拉筋間隔490 mm。增加其斗前壁主體母板處縱向拉筋,寬100 mm,高70 mm,增加橫向拉筋,寬150 mm,高70 mm。因增加的縱向及橫向筋板促使鏟斗約增重2.4 t。依據(jù)鏟斗勻速情況下的最大提升力載重能力為294.9 t,增加筋板后鏟斗及物料自重達(dá)226 t <294.9 t,對(duì)鏟斗提升運(yùn)行無影響。
2)新增橫向、縱向拉筋高度要求低于原始縱向拉筋,焊接方式選擇多層多道角縫焊接,焊縫形成圓弧過渡,增加縱向、橫向拉筋的斗前壁主體如圖1。
圖1 增加縱向、橫向拉筋的斗前壁主體
斗栓插座是材質(zhì)為高錳鋼ZGMn13Mo的鑄件,與斗體為低合金剛強(qiáng)度鋼的材質(zhì)對(duì)接,屬于異種鋼焊接,故選擇焊接填充材料為E309LT-1的φ1.6 mm不銹鋼藥芯焊絲。在進(jìn)行斗栓插座對(duì)接焊接過程中要嚴(yán)格按照以下幾點(diǎn)工藝進(jìn)行焊接操作:
1)施焊前將斗栓插座及斗前壁部位的泥土等雜質(zhì)進(jìn)行清理,利用碳弧氣刨焊進(jìn)行坡口的加工,且利用角向磨光機(jī)將斗栓插座及斗前壁主體母板對(duì)接焊縫坡口及其周邊100 mm,范圍內(nèi)進(jìn)行打磨,至少要磨削掉1 mm,直至漏出金屬光澤[5]。坡口處理結(jié)束后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行周邊范圍的探傷檢查,確認(rèn)是否依然存在碎裂紋。
2)焊縫兩端設(shè)立引弧板。將焊縫預(yù)熱至38 ℃左右,采用多層多道焊,單道焊縫寬度小于焊絲直徑的3倍[6],且當(dāng)前焊縫應(yīng)將前道焊縫重新熔覆寬度的1/3~1/2,斗栓插座對(duì)接焊縫如圖2,焊接過程中及時(shí)清渣,隨時(shí)用風(fēng)鏟錘擊焊道,以降低焊接應(yīng)力。嚴(yán)格將層間溫度控制在120 ℃左右,焊接操作結(jié)束后用石棉布保溫,緩慢冷卻。
圖2 斗栓插座對(duì)接焊縫
3)焊接操作過程中,焊道間的起弧點(diǎn)、收弧點(diǎn)應(yīng)相互錯(cuò)開[7]。起弧點(diǎn)、收弧點(diǎn)不允許設(shè)在焊縫拐角處。若焊接過程中,出現(xiàn)氣孔、夾雜等焊接缺陷,應(yīng)立即清除干凈后再繼續(xù)施焊;焊后利用角向磨光機(jī)將焊縫表面余高進(jìn)行打磨平整、光滑過渡,控制余高0 mm,對(duì)焊縫進(jìn)行無損探傷檢查,保證焊接質(zhì)量。
4)斗栓插座焊接結(jié)束后,在其背部焊接加強(qiáng)筋板或耐磨板。
根據(jù)斗體斗前壁主體母板的材質(zhì)和用于強(qiáng)化的加強(qiáng)筋板材質(zhì),選擇加強(qiáng)筋板的角縫焊接填充材料為81Ni的φ1.6 mm不銹鋼藥芯焊絲。
1)橫向與縱向加強(qiáng)筋板鈞利用氧乙炔自動(dòng)切割機(jī)在δ=70 mm的鋼板完成,要求切割邊緣光滑,無錯(cuò)邊等缺陷,且切割過程中保障筋板無變形。
2)加工好的縱向、橫向筋板要進(jìn)行角縫的焊接,因?yàn)榧訌?qiáng)筋板與斗前壁主體母板進(jìn)行結(jié)構(gòu)焊接,且主體母板厚度約為40 mm左右,故依據(jù)鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)要求,其焊件焊腳尺寸不小于最薄件厚度值,確定加強(qiáng)筋板的焊腳尺寸L≥40 mm,且確保筋板角縫為弧形過渡。相關(guān)焊縫的焊接示意如圖3。
圖3 增加筋板角焊縫
3)橫向與縱向筋板的交接處要焊滿,且禁止存在夾雜等缺陷。
先后完成了2件WK-55電鏟鏟斗前壁結(jié)構(gòu)的改進(jìn)和焊修加固。修復(fù)后的鏟斗,其中1件于2016年2月25日在黑岱溝裝4#WK-55電鏟運(yùn)行使用,1件于2016年6月10日在哈爾烏素裝2#WK-55電鏟運(yùn)行使用,2件修復(fù)后的WK-55鏟斗均運(yùn)行使用情況良好,未出現(xiàn)裂紋損壞故障,電鏟鏟斗故障大大降低,斗栓插座的使用壽命得到了有效延長。
2015年4#WK-55電鏟的鏟斗斗前壁及斗栓插座的焊修記錄為:①鏟斗碎小裂紋焊修:停機(jī)時(shí)間16 h;②鏟斗更換下機(jī)整體焊修:停機(jī)時(shí)間29 h42 min;③鏟斗碎小裂紋焊修:停機(jī)時(shí)間91 h40 min;④鏟斗更換下機(jī)整體焊修:停機(jī)時(shí)間29 h4 min;⑤鏟斗碎小裂紋焊修:停機(jī)時(shí)間25 h51 min。2016年4#鏟斗斗前壁及斗栓插座的焊修記錄為:①鏟斗碎小裂紋焊修:停機(jī)時(shí)間12 h21 min;②更換結(jié)構(gòu)改造和焊修加固鏟斗:停機(jī)時(shí)間32 h3 min;③鏟斗碎小裂紋焊修:停機(jī)時(shí)間3 h25 min。通過對(duì)比分析,可知2015年4#WK-55電鏟坑下停機(jī)焊修鏟斗斗前壁及斗栓插座的碎裂紋總工時(shí)為133 h31 min,全年4#WK-55電鏟因斗前壁及斗栓插座的更換和焊接檢修設(shè)備停機(jī)約192 h,平均每月因鏟斗斗前壁及斗栓插座的焊修導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)約17 h30′min。而結(jié)構(gòu)改造和焊修加固鏟斗斗前壁及斗栓插座在4#WK-55電鏟裝機(jī)后,截止2016年8月31日,因鏟斗斗前壁及斗栓插座的碎小裂紋焊修設(shè)備停機(jī)約3 h25 min,平均每月因鏟斗斗前壁及斗栓插座的焊修導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)時(shí)間僅為34 min,且鏟斗斗前壁及斗栓插座尚未發(fā)現(xiàn)較大裂紋,無需更換下機(jī)整體焊修。2016全年較2015年減少WK-55電鏟停機(jī)時(shí)間為204 h。
一般情況下1臺(tái)WK-55電鏟每8 h裝830E卡車120車計(jì)算[8],且830E卡車均車裝105 m3巖土,則平均每年單臺(tái)WK-55電鏟因縮短鏟斗停機(jī)焊修時(shí)間而增加的巖土剝離量約為32.13萬m3。
通過結(jié)構(gòu)改進(jìn)和焊修加固后的鏟斗在4#WK-55上的有效運(yùn)行記錄,可以確認(rèn)對(duì)鏟斗的結(jié)構(gòu)改進(jìn)和焊修加固方案取得了預(yù)期效果,有效解決了WK-55電鏟鏟斗裂紋頻損壞的故障難題,為礦山其他大型結(jié)構(gòu)件的裂紋頻發(fā)檢修及焊修強(qiáng)化提供了可參照的經(jīng)驗(yàn)。