趙立新,史 偉,李金梅,蒙 騫,陳維剛
(1.蘭州長(zhǎng)信機(jī)電制造有限責(zé)任公司,甘肅 蘭州 730050; 2.蘭州蘭石檢測(cè)技術(shù)有限公司,甘肅 蘭州 730314)
轉(zhuǎn)向軸的功用是將駕駛員作用于轉(zhuǎn)向盤(pán)的轉(zhuǎn)向力矩傳遞給轉(zhuǎn)向器,它的上部與轉(zhuǎn)向盤(pán)固定連接,下部與轉(zhuǎn)向器相連,以此來(lái)控制車(chē)輪前進(jìn)的方向,因此轉(zhuǎn)向軸性能的好壞對(duì)車(chē)輛的安全使用而言至關(guān)重要[1]。某公司采購(gòu)的農(nóng)機(jī)轉(zhuǎn)向軸安裝擰緊過(guò)程中,轉(zhuǎn)向軸螺紋根部發(fā)生了脆性斷裂如圖1、2所示,造成了轉(zhuǎn)向軸的失效報(bào)廢。該轉(zhuǎn)向軸軸材質(zhì)為45#鋼,供貨標(biāo)注的熱處理狀態(tài)為調(diào)質(zhì)。筆者針對(duì)以上問(wèn)題,對(duì)其取樣進(jìn)行了化學(xué)分析、金相檢驗(yàn)、熱處理試驗(yàn)、夏比沖擊等相關(guān)內(nèi)容的檢驗(yàn)與分析,最終找出失效原因并得出能夠指導(dǎo)此類(lèi)軸熱處理過(guò)程的結(jié)論。
在轉(zhuǎn)向軸開(kāi)裂斷口附近取樣,采用QSN750 型直讀光譜儀,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)JIS G1253-2002 AMD.1-2013,項(xiàng)目基金來(lái)源:市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目(2019-4-48)。
《鋼鐵-火花放電原子發(fā)射光譜分析法》對(duì)試樣進(jìn)行化學(xué)成分分析(如表1所列),結(jié)果符合GB/T699-2015《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》中對(duì)45#鋼的要求。
圖1 斷裂的轉(zhuǎn)向軸 圖2 轉(zhuǎn)向軸斷裂斷口形貌
表1 化學(xué)成分分析結(jié)果 /%
1.2.1 宏觀檢驗(yàn)
轉(zhuǎn)向軸整體斷口平整,未有塑性表明的痕跡,整體呈現(xiàn)脆性斷裂的特征(如圖2所示)。在轉(zhuǎn)向軸斷口以下10 mm處取樣進(jìn)行宏觀檢驗(yàn),試樣經(jīng)酸蝕后宏觀檢測(cè),其中中心疏松級(jí)別為1.0級(jí),未發(fā)現(xiàn)縮孔、氣泡、裂紋、夾雜、翻皮和白點(diǎn)等缺陷等缺陷(如圖3所示)。
1.2.2 顯微分析
在斷口附近取樣,采用GX51型光學(xué)顯微鏡進(jìn)行顯微組織分析,發(fā)現(xiàn)顯微組織為索氏體+鐵素體,晶粒度未發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)大,未發(fā)現(xiàn)明顯的過(guò)熱、過(guò)燒、魏氏組織等異?,F(xiàn)象(如圖4所示)。試驗(yàn)室對(duì)轉(zhuǎn)向軸取樣按照GB/T699-2015《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》要求進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,其中淬火溫度為860 ℃,回火溫度為600 ℃,顯微組織為回火索氏體+少量鐵素體(如圖5所示)。
圖4 轉(zhuǎn)向軸顯微組織 圖5 經(jīng)調(diào)質(zhì)處理后試樣的顯微組織
1.2.3 沖擊韌性試驗(yàn)
在轉(zhuǎn)向軸上取樣兩組沖擊試樣,一組直接進(jìn)行沖擊韌性試驗(yàn),另一組按照GB/T699-2015《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》要求進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理。
沖擊試驗(yàn)采用ZBC2602N-3型沖擊試驗(yàn)機(jī),按照GB/T229-2007《金屬材料夏比擺錘沖擊試驗(yàn)方法》進(jìn)行試驗(yàn)(見(jiàn)表2),沖擊試驗(yàn)結(jié)果表明轉(zhuǎn)向軸上直接取樣后的試樣沖擊韌性較差,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)要求值,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)室調(diào)質(zhì)處理后的試樣,沖擊韌性較好,符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T699-2015《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》的要求。
表2 沖擊韌性試驗(yàn)結(jié)果
通過(guò)化學(xué)分析發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)向軸材質(zhì)的化學(xué)成分符合GB/T699-2015《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》中對(duì)45#鋼的標(biāo)準(zhǔn)要求,表明轉(zhuǎn)向軸斷裂不是由于材料的化學(xué)成分不符合標(biāo)準(zhǔn)要求而引起的。
宏觀斷口上來(lái)看,在其斷裂過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)明顯的塑性變形,整個(gè)斷口表現(xiàn)為明顯的脆性斷裂特征,宏觀檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)其中心疏松級(jí)級(jí)別為1.0級(jí),中心疏松亦未達(dá)到足以引起開(kāi)裂的級(jí)別。未發(fā)現(xiàn)縮孔、氣泡、裂紋、夾雜、翻皮和白點(diǎn)等缺陷等缺陷。
顯微組織檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向軸的顯微組織為索氏體+鐵素體,未發(fā)現(xiàn)明顯的過(guò)熱、過(guò)燒、魏氏組織等異?,F(xiàn)象,但是其顯微組織與工藝要求的調(diào)質(zhì)熱處理的結(jié)果不吻合,試驗(yàn)室取樣進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理后,所得的顯微組織為回火索氏體+少量鐵素體,與調(diào)質(zhì)熱處理的要求吻合。
沖擊韌性試驗(yàn)結(jié)果表明,轉(zhuǎn)向軸的沖擊功平均值僅為15.2J,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)要求值39J,尤其是試驗(yàn)溫度選擇在室溫,試驗(yàn)溫度與安裝時(shí)斷裂溫度相近,即表明轉(zhuǎn)向軸在室溫下受力極容易發(fā)生脆性開(kāi)裂。試驗(yàn)室取樣進(jìn)行調(diào)質(zhì)熱處理后的試樣沖擊功平均值為72J,符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T699-2015《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》的要求,沖擊韌性明顯變好。
綜上所述,造成轉(zhuǎn)向軸斷裂的原因是由于其調(diào)質(zhì)熱處理過(guò)程中造成的,可能是其淬火時(shí)冷卻速度過(guò)慢或者是采用了正火處理[2],最終形成索氏體+鐵素體的平衡組織,與該材料調(diào)質(zhì)熱處理應(yīng)該得到回火索氏體的顯微組織明顯不吻合,造成了其沖擊韌性達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的要求[3-4],在其安裝過(guò)程中,由于螺紋根部容易引起應(yīng)力集中,導(dǎo)致轉(zhuǎn)向軸受擰緊力在螺紋根部發(fā)生脆性斷裂,從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)向軸斷裂失效[5-6]。
針對(duì)該農(nóng)機(jī)轉(zhuǎn)向軸斷裂失效問(wèn)題,進(jìn)行了化學(xué)分析、金相檢驗(yàn)、熱處理試驗(yàn)、夏比沖擊等相關(guān)內(nèi)容的檢驗(yàn)與分析。最終發(fā)現(xiàn):轉(zhuǎn)向軸在其調(diào)質(zhì)熱處理環(huán)節(jié)中的淬火時(shí)冷卻速度過(guò)慢或是采用了正火處理,沒(méi)有得到回火索氏體,造成其沖擊韌性達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。在其安裝過(guò)程中受力在螺紋根部發(fā)生脆性開(kāi)裂,從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)向軸斷裂失效,本文結(jié)論對(duì)該類(lèi)轉(zhuǎn)向軸的熱處理工藝具有一定指導(dǎo)作用。