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        催化煙機(jī)振動(dòng)異常案例分析與處置

        2020-03-23 09:53:14徐成裕張軍軍徐玉棠
        石油化工設(shè)備技術(shù) 2020年2期
        關(guān)鍵詞:煙機(jī)輪盤(pán)結(jié)垢

        徐成裕,張軍軍,徐玉棠

        (中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江 寧波 315207)

        煙氣輪機(jī)(簡(jiǎn)稱(chēng)煙機(jī))是催化裂化裝置的核心設(shè)備,同時(shí)也是該裝置主要的節(jié)能設(shè)備。該機(jī)通過(guò)再生煙氣的壓力和熱能進(jìn)行膨脹做功,從而有效帶動(dòng)主風(fēng)機(jī)運(yùn)行及發(fā)電,其運(yùn)行情況直接影響到裝置的運(yùn)行周期和能耗水平。本裝置(簡(jiǎn)稱(chēng)Ⅱ催化,340萬(wàn)t/a)主風(fēng)機(jī)組采用煙機(jī)+軸流風(fēng)機(jī)+電動(dòng)(發(fā)電)機(jī)的三機(jī)組模式,于1999年11月投入運(yùn)行。2007年配合裝置擴(kuò)能,煙機(jī)同步改造,軸功率由16 389 kW提升至18 500 kW,控制系統(tǒng)也由GHH改為T(mén)RICON。該機(jī)為軸向進(jìn)氣,垂直向上排氣的單級(jí)煙氣輪機(jī),轉(zhuǎn)子采用單級(jí)懸臂結(jié)構(gòu),主要由進(jìn)氣殼體組件、排氣渦殼組件、轉(zhuǎn)子組件、軸承座組件以及底座等6大部分組成。煙機(jī)結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖1。

        圖1 煙機(jī)結(jié)構(gòu)示意

        1 振動(dòng)變化及分析處置

        1.1 振動(dòng)問(wèn)題的產(chǎn)生

        受結(jié)垢影響,該煙機(jī)存在振動(dòng)波動(dòng)的情況,但總體運(yùn)行穩(wěn)定,滿(mǎn)足裝置同步運(yùn)行的要求。在2014年檢修時(shí),首次發(fā)現(xiàn)導(dǎo)流錐進(jìn)氣段支撐位置變形(見(jiàn)圖2),分析認(rèn)為是長(zhǎng)期受高溫及應(yīng)力環(huán)境影響,材料產(chǎn)生高溫疲勞引起的。到2016年檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)變形有擴(kuò)展,已有3個(gè)部位明顯凹陷,隨即安排采購(gòu)新導(dǎo)流錐。

        圖2 導(dǎo)流錐進(jìn)氣段支撐位置變形部位

        2018年裝置停工檢修時(shí),導(dǎo)流錐進(jìn)氣段原變形量又有擴(kuò)大。原計(jì)劃更換導(dǎo)流錐,但因靜葉端面間隙、輪盤(pán)氣封間隙、導(dǎo)流錐螺栓孔分布等配合問(wèn)題,新導(dǎo)流錐無(wú)法安裝。2018年6月裝置開(kāi)工后,煙機(jī)軸振動(dòng)測(cè)振點(diǎn)出現(xiàn)振蕩上升(軸系測(cè)點(diǎn)分布見(jiàn)圖3,其中XI1431A/XI1432A為輪盤(pán)側(cè)徑向振動(dòng)測(cè)點(diǎn);XI1433A/XI1432A為對(duì)輪側(cè)徑向振動(dòng)測(cè)點(diǎn)),單點(diǎn)(XI1431A)瞬間最高上升至110 μm(高報(bào)值57 μm,聯(lián)鎖停機(jī)值95 μm,2取2)。

        圖3 軸系測(cè)點(diǎn)分布

        停工檢修前、后振動(dòng)趨勢(shì)對(duì)比見(jiàn)圖4。2018年5月19日停工檢修前,XI1431A振動(dòng)最大值在80 μm以下;6月10日檢修完開(kāi)機(jī)后, 振動(dòng)逐漸升高,最高達(dá)到97 μm(因捕捉頻率低,該趨勢(shì)圖中未顯示110 μm的最大值),之后有所回落。

        1.2 問(wèn)題初步分析

        圖5和圖6分別是2018年7月29~31日、2019年1月12~17日煙機(jī)軸振動(dòng)4個(gè)測(cè)點(diǎn)(輪盤(pán)側(cè)XI1431A、XI1432A和對(duì)輪側(cè)XI1433A、XI1434A)的變化趨勢(shì)。

        圖4 停工檢修前、后振動(dòng)趨勢(shì)對(duì)比(XI1431A)

        圖5 煙機(jī)振動(dòng)測(cè)點(diǎn)檢測(cè)數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)(2018年7月29~31日)

        圖6 煙機(jī)振動(dòng)測(cè)點(diǎn)檢測(cè)數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)(2019年1月12~17日)

        從圖5和圖6可以看出:測(cè)點(diǎn)振動(dòng)存在同步上升及同步下降現(xiàn)象,振動(dòng)最高點(diǎn)XI1431A超過(guò)90 μm,其他3個(gè)點(diǎn)相對(duì)較低,均在60 μm以下。振動(dòng)的上升和下降呈突然跳躍的態(tài)勢(shì),跳躍幅度高的超過(guò)30 μm,且沒(méi)有規(guī)律。

        查看煙機(jī)振動(dòng)跳躍前后裝置各運(yùn)行參數(shù)發(fā)現(xiàn),均未發(fā)生明顯波動(dòng),旋分壓降和三旋出口細(xì)粉含量均穩(wěn)定(小于3%,符合要求),細(xì)粉粒度無(wú)明顯變化,排除了工藝異常引起煙機(jī)振動(dòng)變化的可能。

        檢查結(jié)果顯示,潤(rùn)滑油路溫度、壓力穩(wěn)定,軸瓦進(jìn)油壓力及回油溫度穩(wěn)定,排除了油路問(wèn)題。

        利用機(jī)組在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)振動(dòng)變化進(jìn)行分析。振動(dòng)通頻值上升主要是由工頻幅值增長(zhǎng)引起的,工頻相位出現(xiàn)同步變化趨勢(shì),二倍頻成分幅值存在同步小幅度變化,二倍頻相位呈同步變化趨勢(shì)。對(duì)比煙機(jī)前、后軸工頻橢圓軌跡發(fā)現(xiàn),初相點(diǎn)出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)移。煙機(jī)轉(zhuǎn)子存在不平衡矢量轉(zhuǎn)移現(xiàn)象,變化前后工頻橢圓進(jìn)動(dòng)方向不變。

        通過(guò)機(jī)組在線監(jiān)測(cè)分析診斷,轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程無(wú)機(jī)械摩擦,振動(dòng)變化是“動(dòng)不平衡量”變化引起【1】。

        1.3 工藝操作上的應(yīng)對(duì)

        為維持煙機(jī)的正常運(yùn)行,避免異常停機(jī),裝置從多方面進(jìn)行了調(diào)整。

        1.3.1 降低超細(xì)粉對(duì)煙機(jī)結(jié)垢的影響

        一般認(rèn)為:煙機(jī)入口粉塵濃度高,尤其是超細(xì)顆粒含量高是煙機(jī)結(jié)垢的直接原因。超細(xì)粉由于受到范德華力的影響容易在葉片、轉(zhuǎn)子、尾帶上粘附集聚,形成垢片【2】。隨著垢片的不斷增大, 在離心力作用下將會(huì)脫落, 導(dǎo)致煙機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡被破壞, 振動(dòng)升高。中石化專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)調(diào)研結(jié)果表明: 煙機(jī)結(jié)垢嚴(yán)重程度與入口粉塵濃度及粉塵中<5 μm的顆粒含量有直接關(guān)系,其含量越高,煙機(jī)結(jié)垢越嚴(yán)重【3】。

        表1是Ⅱ催化三級(jí)旋分出口煙氣細(xì)粉粒度分布數(shù)據(jù)。從表1可以看出:三級(jí)旋分出口煙氣細(xì)粉中,<5 μm的超細(xì)粉含量平均值達(dá)到98.94%,<3 μm的超細(xì)粉含量平均值達(dá)到93%,基本不含10 μm以上的顆粒。

        為限制超細(xì)粉產(chǎn)生,主要做了以下工作:

        1) 降低采購(gòu)新鮮催化劑的磨損指數(shù),減少超細(xì)粉的產(chǎn)生。磨損指數(shù)指標(biāo)從原來(lái)的1.4%下調(diào)至1.1%,<40 μm細(xì)粉含量指標(biāo)從15%下調(diào)至12%。要求三效助劑廠家提高助劑的球形度,減少細(xì)粉產(chǎn)生。從圖7電鏡分析可以看出,2019年2月生產(chǎn)的三效助劑球形度較2018年8月有所改善,但仍需繼續(xù)提高。

        圖7 三效助劑電鏡分析

        2) 避免同時(shí)使用多種強(qiáng)度相差較大的新鮮劑或助劑(在無(wú)法避免使用助劑時(shí),對(duì)助劑的強(qiáng)度與球形度加強(qiáng)監(jiān)控)。

        3) 降低再生器中煙氣流速,以減少催化劑顆粒高速碰撞產(chǎn)生的細(xì)粉。一方面控制進(jìn)入燒焦罐的主風(fēng)量,在維持再生催化劑定碳穩(wěn)定的情況下,煙氣氧含量盡量低;另一方面盡量提高再生器壓力。

        4) 避免再生溫度過(guò)高和稀相尾燃,避免內(nèi)、外取熱器泄漏蒸汽進(jìn)入再生器以及避免燃燒油噴嘴等處蒸汽長(zhǎng)期進(jìn)入再生器,以減少催化劑熱崩產(chǎn)生超細(xì)粉。

        表1 三級(jí)旋分出口煙氣細(xì)粉粒度分布 單位:μm

        1.3.2 其他操作條件的優(yōu)化

        1) 控制煙機(jī)入口溫度,保證其不超溫,穩(wěn)定維持在678~685 ℃。

        2) 降低系統(tǒng)中水汽濃度,減緩煙機(jī)結(jié)垢。煙氣中的水汽主要來(lái)源有焦中氫燃燒生成的水汽、煙機(jī)輪盤(pán)冷卻蒸汽、再生器各循環(huán)管松動(dòng)蒸汽、燃燒油噴嘴保護(hù)蒸汽、主風(fēng)事故蒸汽暖管蒸汽等。實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,要監(jiān)控好焦中氫含量,將其控制在6%~9%;再生器各循環(huán)管松動(dòng)點(diǎn)應(yīng)遵循宜風(fēng)則風(fēng)、宜汽則汽的原則,盡量減少用汽點(diǎn);燃燒油噴嘴保護(hù)采用非凈化風(fēng)替代蒸汽;控制好主風(fēng)事故蒸汽暖管小旁路流量,避免開(kāi)度過(guò)大。

        3) 確保煙機(jī)輪盤(pán)冷卻蒸汽是過(guò)熱蒸汽,避免帶水。適當(dāng)減少輪盤(pán)蒸汽用量,輪盤(pán)溫度控制在330~350 ℃。

        1.3.3 煙機(jī)在線清垢

        經(jīng)過(guò)工藝調(diào)整,仍不能有效緩解煙機(jī)振動(dòng)的上升趨勢(shì),參考其他企業(yè)煙機(jī)實(shí)施在線清垢的經(jīng)驗(yàn),2019年2月19日,對(duì)本裝置煙機(jī)實(shí)施了在線清垢。開(kāi)啟備用風(fēng)機(jī),將煙機(jī)機(jī)組負(fù)荷切出,利用垢層與機(jī)體金屬熱膨脹系數(shù)不同的特性,通過(guò)轉(zhuǎn)速、輪盤(pán)冷卻蒸汽的大幅擾動(dòng),使垢層分離、脫落并被吹除,達(dá)到在線清除煙機(jī)結(jié)垢的目的。

        清垢后煙機(jī)振動(dòng)單點(diǎn)最大值(XI1431A)從最高的141 μm下降至68 μm,取得一定效果。但重新投入運(yùn)行后振動(dòng)上升較快。2月27日,XI1431A振動(dòng)值再次上升至高于115 μm,且居高不下。

        1.4 振動(dòng)問(wèn)題的再次確認(rèn)

        3月7日安排煙機(jī)停機(jī)檢修。解體檢查,發(fā)現(xiàn)煙機(jī)導(dǎo)流錐進(jìn)氣段內(nèi)錐體局部凹陷變形量較上次檢修時(shí)有所增加(見(jiàn)圖8和圖9)。

        測(cè)量轉(zhuǎn)子與進(jìn)氣側(cè)端面間隙,發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣側(cè)上部2~3點(diǎn)鐘方向端面間隙4.1~8.9 mm(標(biāo)準(zhǔn)為12~13 mm);移開(kāi)導(dǎo)流錐后測(cè)量靜葉頂間隙,發(fā)現(xiàn)靜葉部分頂?shù)綄?dǎo)流錐臺(tái)階;對(duì)導(dǎo)流錐焊縫進(jìn)行著色檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部4處焊縫有裂紋,外部5處焊縫有裂紋;且轉(zhuǎn)子輪盤(pán)背面堆積脫落的催化劑較多。

        圖8 2019年3月導(dǎo)流錐變形凹陷情況及裂紋部位

        圖9 導(dǎo)流錐凹陷變形位置示意

        由煙機(jī)轉(zhuǎn)子與進(jìn)氣側(cè)端面間隙減小(2018年檢修完扣蓋時(shí)測(cè)量進(jìn)氣側(cè)端面間隙為7~10 mm)的現(xiàn)象可以判斷,導(dǎo)流錐內(nèi)錐體端面已向轉(zhuǎn)子側(cè)移動(dòng)。結(jié)合進(jìn)氣段內(nèi)錐體的變形判斷,認(rèn)為是材料高溫蠕變?cè)斐闪藙?dòng)、靜端面間隙不均勻減小,同時(shí)內(nèi)錐體中心偏離,造成局部靜葉葉頂頂?shù)綄?dǎo)流錐臺(tái)階。

        導(dǎo)流錐殼體的裂紋,判斷是材質(zhì)在長(zhǎng)期高溫、應(yīng)力環(huán)境下產(chǎn)生的高溫疲勞裂紋。

        另外主推力瓦有1塊瓦塊存在微裂紋,汽封梳齒有輕微翻邊,梳齒間有少量催化劑。其他煙機(jī)部件正常,無(wú)明顯影響軸振動(dòng)的因素。

        檢修中更換推力瓦塊、汽封體煙機(jī)轉(zhuǎn)子(2臺(tái)轉(zhuǎn)子輪流使用,換下后清洗、噴涂、做動(dòng)平衡)和各部位高溫螺栓。

        因新購(gòu)導(dǎo)流錐返廠加工未完成,不得已嘗試對(duì)原導(dǎo)流錐變形進(jìn)行矯正。但實(shí)際矯正時(shí),因該部位壁厚14 mm,矯正難度大,效果不明顯。且強(qiáng)行矯正會(huì)導(dǎo)致靜葉環(huán)封嚴(yán)重變形、動(dòng)靜配合間隙超標(biāo)等問(wèn)題。因此,在無(wú)新配件的情況下,只能安裝使用原導(dǎo)流錐。導(dǎo)流錐中心的偏移及端面位移造成的配合間隙超標(biāo),檢修已無(wú)法消除。

        進(jìn)氣錐與靜葉、輪盤(pán)間隙以及葉輪與殼體間隙示意見(jiàn)圖10,前、后殼體間隙拆裝對(duì)比見(jiàn)表2。

        3月14日開(kāi)機(jī)投運(yùn)后,煙機(jī)振動(dòng)持續(xù)升高(見(jiàn)圖11),4月9日已突破80 μm,且較以往不同的是,振動(dòng)變化周期縮短。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),煙機(jī)結(jié)垢需要一定時(shí)間的積累,運(yùn)行超過(guò)1個(gè)月以后才會(huì)出現(xiàn)振動(dòng)的突變。而此階段運(yùn)行中,振動(dòng)突變頻繁,1天內(nèi)可出現(xiàn)3~4次,與煙機(jī)結(jié)垢現(xiàn)象不符。

        圖10 各部件間隙示意

        表2 進(jìn)氣錐與靜葉、輪盤(pán)間隙以及葉輪與前、后殼體間隙拆裝對(duì)比 單位:mm

        分析認(rèn)為:導(dǎo)流錐的變形對(duì)煙機(jī)轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的影響加?。徽駝?dòng)的上升屬于不可逆發(fā)展,必須通過(guò)檢修消除。

        2 “動(dòng)不平衡” 故障消除

        2019年5月21日,決定再次停機(jī)檢修,更換導(dǎo)流錐。6月5日檢修完開(kāi)機(jī)后運(yùn)行至今,振動(dòng)單點(diǎn)最大值穩(wěn)定在40 μm左右。由此可以斷定,導(dǎo)流錐引起的煙氣流不穩(wěn)定是導(dǎo)致本周期煙機(jī)振動(dòng)異常的主要原因,“動(dòng)不平衡”的現(xiàn)象消失,煙機(jī)振動(dòng)的故障也隨之消除(見(jiàn)圖12)。

        3 關(guān)于導(dǎo)流錐材質(zhì)問(wèn)題

        煙機(jī)從1999年11月投用至今,導(dǎo)流錐使用已超過(guò)19年。導(dǎo)流錐進(jìn)氣錐材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,長(zhǎng)期在670~685 ℃的高溫環(huán)境下運(yùn)行,且受應(yīng)力影響,材質(zhì)出現(xiàn)了高溫疲勞蠕變變形(或開(kāi)裂)。

        圖11 2019年3月14日開(kāi)機(jī)后振動(dòng)異常上升

        圖12 2019年6月5日開(kāi)機(jī)后振動(dòng)穩(wěn)定

        對(duì)該材質(zhì)長(zhǎng)期高溫蠕變的研究,尚缺少數(shù)據(jù)的支撐。設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí),一般也以鋼材在設(shè)計(jì)溫度下經(jīng)10萬(wàn)h蠕變率為1%的蠕變極限來(lái)考慮材質(zhì)的高溫蠕變量問(wèn)題。對(duì)于材質(zhì)運(yùn)行超過(guò)10萬(wàn)h的蠕變量,既無(wú)理論計(jì)算量也無(wú)經(jīng)驗(yàn)值。而C會(huì)與晶界處的Cr結(jié)合,形成Cr3C2并析出,隨著長(zhǎng)時(shí)間的累積,當(dāng)晶界處的Cr含量低于12%時(shí),發(fā)生晶間腐蝕開(kāi)裂的幾率就會(huì)變大。

        且長(zhǎng)期高溫、應(yīng)力條件下,本來(lái)輕微的表層氧化也會(huì)逐漸向材料內(nèi)部深入。相關(guān)報(bào)道中已有ZG304(304鑄鋼)材質(zhì)的導(dǎo)流錐開(kāi)裂的記載,并在材質(zhì)斷口分析報(bào)告中,指明了材料的晶間腐蝕以及高溫氧化問(wèn)題。所以有必要在合適的時(shí)間對(duì)導(dǎo)流錐部件進(jìn)行材質(zhì)升級(jí)。

        4 結(jié)論

        導(dǎo)流錐蠕變變形引起煙機(jī)振動(dòng)異常的問(wèn)題,在行業(yè)中出現(xiàn)較少。但隨著煙機(jī)投入運(yùn)行時(shí)間的增加,材料高溫疲勞的問(wèn)題會(huì)逐漸顯現(xiàn)出來(lái),且振動(dòng)異常時(shí),機(jī)組在線監(jiān)測(cè)頻譜分析也難以診斷。故在煙機(jī)檢修時(shí),需重點(diǎn)關(guān)注導(dǎo)流錐的變形情況,盡量提前處置應(yīng)對(duì)。建議設(shè)定振動(dòng)的主動(dòng)停機(jī)檢修指標(biāo),避免缺陷惡化后突發(fā)故障造成設(shè)備損壞。對(duì)材質(zhì)高溫疲勞的問(wèn)題也亟待進(jìn)一步深入研究。操作優(yōu)化對(duì)避免煙機(jī)振動(dòng)異常始終是一項(xiàng)十分重要的工作。

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