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        煙氣堿洗工藝在硫磺裝置的應(yīng)用

        2020-03-20 01:46:34賈天宇吳玉冬王永衛(wèi)中國石油大連石化公司遼寧大連116031
        化工管理 2020年6期
        關(guān)鍵詞:循環(huán)泵堿液硫磺

        賈天宇 吳玉冬 王永衛(wèi)(中國石油大連石化公司,遼寧 大連116031)

        目前隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,國家對環(huán)境保護(hù)工作越發(fā)重視,尤其是對石油煉制行業(yè)排放廢氣的要求。在2015年,國家頒布修訂了《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB31570-2015,對石油煉制行業(yè)煙氣SO2排放濃度提出了新要求,一般地區(qū)煙氣SO2排放濃度要求≤400mg/m3,特殊地區(qū)SO2排放濃度要求≤100mg/m3,大連石化公司所處的大連地區(qū)目前執(zhí)行一般地區(qū)煙氣SO2排放濃度要求。大連石化公司27萬硫磺裝置煙氣經(jīng)過焚燒爐處理后,通過煙囪排放至大氣,煙氣SO2排放濃度在200mg/m3~300mg/m3之間,考慮到大連地區(qū)屬于安全環(huán)保的敏感地區(qū)和海濱城市,隨著環(huán)保要求的不斷嚴(yán)格,執(zhí)行特別排放限值也是大勢所趨。從企業(yè)的發(fā)展和環(huán)保要求日趨嚴(yán)格來看,為了使硫磺裝置煙氣處理一次達(dá)標(biāo),不再反復(fù)建設(shè),決定在27萬硫磺裝置尾氣處理后增上煙氣脫硫設(shè)施,以滿足所有工況下,煙氣中SO2的濃度滿足特別限值排放要求,即煙氣中SO2的濃度≤100 mg/m3。

        1 堿洗脫硫裝置簡介

        1.1 堿洗工藝流程

        本煙氣脫硫設(shè)施主要處理硫磺回收裝置的排放煙氣,排放的煙氣不再直接進(jìn)入放空煙囪,通過改造原硫磺裝置的尾爐風(fēng)機,提高煙氣排出壓力,讓煙氣進(jìn)入煙氣脫硫設(shè)施,通過動力波堿洗法進(jìn)行脫硫改造,最終煙氣經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后再送入放空煙囪高點放空。

        脫SO2尾氣處理單元利用動力波洗滌系統(tǒng)脫除氣相中的SO2酸性氣體,系統(tǒng)的核心是通過逆噴使得氣液接觸形成強湍流的區(qū)域。煙氣經(jīng)過整體式熱管換熱器后溫度由260℃降到150℃,隨后進(jìn)入一級進(jìn)料管的頂部,與通過大口徑的噴頭噴出的吸收液進(jìn)行逆向接觸。吸收液從噴頭出來后與氣體接觸形成泡沫區(qū)。泡沫區(qū)使液滴不斷的冷卻和更新,迅速冷卻煙氣和吸收SO2。接觸后的液體進(jìn)入分離器底部,煙氣進(jìn)入雙層折流板除霧器,除去夾帶的液滴,通過分離器頂部的整體式熱管換熱器升溫至170℃后進(jìn)入原煙囪排放。分離器底部收集到的液體再經(jīng)循環(huán)泵進(jìn)入逆噴頭,同時通過密度計控制排液,在循環(huán)液中維持一個適合的鹽濃度,排液送到廢水處理系統(tǒng)。動力波系統(tǒng)的水損失主要是飽和尾氣帶走的水和硫酸鈉外排時攜帶的水份,這些水通過補加除鹽水來維持分離器底部循環(huán)槽的液位,除鹽水從硫磺裝置通過管道送至界區(qū)。原廠區(qū)管網(wǎng)送來的堿液在正常工況下,直接通過管線添加到循環(huán)液泵出口管線上,堿液的添加量由pH 值來控制。旁路及停工吹硫工況下堿液消耗量較大,此時單獨設(shè)置一根堿液注入管線和調(diào)節(jié)閥組注入到二級堿液循環(huán)泵后管線。同時為防止堿液管網(wǎng)堿液中斷,本裝置內(nèi)設(shè)置一臺容積15m3的堿罐,在管網(wǎng)中斷供堿時,堿液經(jīng)過堿液補充泵添加到循環(huán)液管線上,堿液泵按照一用一備設(shè)置。分離器內(nèi)除霧器系統(tǒng)由兩級組成,并包括去除沉積物的沖洗系統(tǒng)。本裝置凈化后煙氣經(jīng)煙道送至現(xiàn)有煙囪排至大氣。

        1.2 堿洗脫硫的工藝原理

        堿洗工藝首先利用煙氣中的SO2和SO3易溶解水,生成亞硫酸和硫酸,然后堿液中的氫氧化鈉與亞硫酸和硫酸進(jìn)行中和反應(yīng)生成硫酸鹽和水[2]。用氫氧化鈉吸收二氧化硫是除去煙氣中二氧化硫的最簡單的方法。這種酸堿反應(yīng)迅速,對設(shè)備的損害程度最小。

        煙氣中的SO2、SO3與氫氧化鈉的反應(yīng)如下:

        2 動力波堿洗工藝的技術(shù)特點

        動力波堿洗工藝技術(shù)能夠很好的滿足適應(yīng)波動較大的工況。煙氣經(jīng)過煙氣換熱器后先進(jìn)入一級進(jìn)料管,一級進(jìn)料管設(shè)有一個大口徑噴頭,經(jīng)過逆噴后進(jìn)入二級進(jìn)料管,二級進(jìn)料管設(shè)有七個大口徑噴頭,經(jīng)過二級逆噴后的煙氣進(jìn)入堿洗塔實現(xiàn)氣液分離,氣相經(jīng)過除霧器、煙氣換熱器排放到現(xiàn)有煙囪。液相在塔底經(jīng)過堿液循環(huán)泵送到進(jìn)料管中噴頭,一級堿液循環(huán)泵送到一級進(jìn)料管的噴頭,二級堿液循環(huán)泵送到二級進(jìn)料管的噴頭。在正常工況下,因煙氣中SO2的濃度相對較低,只開啟一級堿液循環(huán)泵(兩用一備),把循環(huán)堿液送入一級進(jìn)料管的噴頭,實現(xiàn)脫除SO2。在硫磺裝置旁路工況及停車吹硫工況下,開啟二級堿液循環(huán)泵,二級堿液循環(huán)泵流量很大,兩臺泵的總達(dá)到3400m3/h,通過大流量逆噴,實現(xiàn)對煙氣中高濃度SO2的脫除。

        3 運行情況

        3.1 煙氣脫硫裝置主要運行參數(shù)

        煙氣脫硫裝置主要運行參數(shù)包括循環(huán)液pH、相對密度以及凈化煙氣溫度。目前裝置正常工況下循環(huán)液pH 控制在7.1~7.5,相對密度控制1.03~1.05,凈化煙氣二氧化硫排放濃度得到有效降低,外排廢水中COD 控制在600mg/L 以內(nèi);凈化煙氣通過煙氣換熱器后溫度在170℃以上,可以避免出現(xiàn)煙氣中SO2漏點腐蝕。

        3.2 煙氣排放情況

        自2019年3月23日煙氣脫硫裝置開工以后,硫磺裝置煙氣二氧化硫排放濃度月平均數(shù)據(jù)的最大值為2.87 mg/m3、最小值為1.09 mg/m3;煙氣氮氧化物排放濃度月平均數(shù)據(jù)的最大值為20.3mg/m3、最小值為16.8mg/m3。煙氣脫硫裝置有效降低了煙氣SO2排放濃度。

        3.3 廢水排放情況

        煙氣脫硫裝置排放污水COD 基本在600 mg/L 以下,符合含油污水入口指標(biāo)要求。又因其排水量較小,對污水處理廠不會造成沖擊,對正產(chǎn)生產(chǎn)影響較小。

        4 存在的問題及采取的解決措施

        4.1 煙氣換熱器投用

        由于煙氣脫硫設(shè)施和硫磺主體裝置不是同步開工,如果煙氣換熱器直接引入熱煙氣沖擊煙氣換熱器管束,會導(dǎo)致煙氣換熱器管束破裂。

        為保護(hù)煙氣換熱器管束,裝置根據(jù)運行工況,制定了煙氣換熱器投用方案。首先尾氣處理V系列停工備用單元,從氣焚燒爐F-2402 V 將助燃空氣引入煙氣換熱器,助燃空氣量為5000Nm3/h,確認(rèn)吹掃時間大于5分鐘,緩慢將吹掃風(fēng)量調(diào)整至10000Nm3/h,確認(rèn)爐膛壓力正常。緩慢引入尾氣處理IV系列運行單元熱煙氣,確認(rèn)煙氣換熱器溫度緩慢上升,升溫速率控制20℃/分鐘,逐漸降低V系列爐膛吹掃風(fēng)量至5000Nm3/h,確認(rèn)IV系列熱煙氣全部引入煙氣換熱器,關(guān)閉V系列吹掃風(fēng)。

        5 結(jié)語

        動力波堿洗工藝技術(shù)流程簡單、適用性好,抗波動能力強、安全可靠,脫SO2效果好,裝置占地小,需要的公用工程品種少。結(jié)合大連石化公司硫磺裝置的運行狀況、現(xiàn)場空間及硫磺裝置脫硫工藝技術(shù),動力波堿洗工藝技術(shù)在各方面都較好地滿足硫磺裝置SO2達(dá)標(biāo)排放改造要求。

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