邱春 徐自偉(中國石油玉門油田分公司)
玉門油田分公司煉油化工總廠80×104t/a 重油催化裂化裝置煙氣除塵脫硫系統(tǒng)建于2014 年,系統(tǒng)采用中石油自主JWGS 工藝技術,主要包括煙氣洗滌系統(tǒng)及廢液處理系統(tǒng)(PTU)兩部分。系統(tǒng)自投運以來,運行平穩(wěn),煙氣中的二氧化硫、顆粒物含量顯著下降,減排效果顯著,實現(xiàn)了廢氣達標排放,不僅改善了企業(yè)周邊環(huán)境,還實現(xiàn)了環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益的統(tǒng)一,應用效果良好。
煙氣除塵脫硫系統(tǒng)運用JWGS 濕法洗滌技術,即采用噴射文丘(JEV)濕氣洗滌系統(tǒng)(WGS)技術[1],其煙氣除塵脫硫工藝流程見圖1。該工藝具有以下特點:
圖1 煙氣除塵脫硫工藝流程
1)采用文丘里噴射技術,煙氣入口壓力適應能力強,不影響催化煙機系統(tǒng)做功。
2)對催化裝置事故狀態(tài)適應能力強,尤其是在催化裝置大量跑劑和余熱鍋爐切除狀態(tài)下,不影響裝置正常運行。
3)技術成熟可靠,投資和運行成本較EDV 技術具有明顯優(yōu)勢。
煙氣以水平方式進入噴射文丘里管,文丘里管上部噴射循環(huán)液,由于液體的抽吸作用,煙氣與循環(huán)液在喉管處劇烈混合,經(jīng)擴散段后進入彎頭處脫除二氧化硫及固體顆粒物。煙氣與循環(huán)液通過切線方式進入洗滌塔,氣體先經(jīng)塔盤整流、分液,再經(jīng)填料層分液后由洗滌塔上部煙囪排入大氣。
煙氣洗滌系統(tǒng)排出的廢液與絮凝劑混合后,輸送至澄清器,顆粒物在澄清器內(nèi)經(jīng)絮凝沉降后從底部排出,澄清液由頂部自流至氧化罐,氧化處理后的污水自氧化罐頂溢流至污水緩沖罐,再經(jīng)污水外送泵增壓后排至水處理車間檢測池。澄清器底部排出物經(jīng)污泥泵增壓后送至板框式過濾機,脫水后的污泥排入密閉垃圾箱內(nèi),作為“危險廢物”定期處置。
2014 年,80×104t/a 重油催化裂化裝置煙氣除塵脫硫投料運行,目前該裝置運行平穩(wěn),污染物排放滿足國家標準要求,實現(xiàn)了減排目標。
煙氣除塵脫硫單元原料為80×104t/a 重油催化裂化裝置再生煙氣,煙氣性質見表1。2017 年7 月再生煙氣中主要污染物平均值顆粒物為170 mg/m3,硫化物為865 mg/m3,氮化物為127 mg/m3。洗滌塔主要操作參數(shù)見表2。
表1 再生煙氣性質
表2 主要操作參數(shù)
從表2 可以看出,洗滌塔入口壓力較低,平均為0.25 kPa 左右,而文丘里洗滌器采用JEV 型洗滌器,因此可采用較小的氣液比,約為75~150。該裝置氣液比為79.5,液、氣接觸充分。同時,洗滌塔循環(huán)液性質均在設計范圍內(nèi),但存在Cl-含量偏高的情形,會加劇設備腐蝕,不利于裝置長周期運行。
3.2.1 凈化污水指標分析
目前,玉門煉油化工總廠催化裂化裝置外排污水pH 值控制在8.85~8.89,符合煙氣脫硫外排污水排放指標pH 值6~9;外排污水COD 含量控制在46~57 mg/L,滿足煙氣脫硫外排污水排放指標COD 含量小于60 mg/l 的要求;外排污水總懸浮顆粒物為59~65 mg/L,滿足煙氣脫硫外排污水排放指標總固體懸浮物小于70 mg/L。2017 年洗滌塔循環(huán)液和凈化污水分析數(shù)據(jù)見表3。
表3 2017 年洗滌塔循環(huán)液和凈化污水分析數(shù)據(jù)
3.2.2 凈化煙氣排放指標分析
目前,玉門煉油化工總廠催化裂化裝置凈化煙氣中二氧化硫小于或等于100 mg/m3[2]平均含量為18 mg/m3,符合煙氣排放指標二氧化硫含量不大于100 mg/m3,凈化煙氣中顆粒物平均為27 mg/m3,符合煙氣脫硫煙氣排放指標顆粒物含量不大于50 mg/m3。凈化煙氣中氮化物含量滿足小于或等于200 mg/m3的要求,凈化煙氣達標排放。同時凈化煙氣濕度由入口的7.03%上升至出口的9.03%,對周邊空氣起到了加濕作用,但由于濕度較大,而我廠地處西北高山地區(qū),冬季環(huán)境溫度低,煙氣中水汽經(jīng)冷凝降落地面后容易產(chǎn)生積冰,對該處環(huán)境面貌造成一定破壞。
表4 2017 年煙氣分析數(shù)據(jù)
通過表4 可以看出,催化裂化裝置煙氣除塵脫硫單元運行工況良好,凈化煙氣、凈化污水等各項指標滿足排放標準,實現(xiàn)了達標排放,起到了改善空氣質量,保護環(huán)境的目的。
通過表4 可知:洗滌塔入口二氧化硫含量平均值為1 322 mg/m3,洗滌塔出口二氧化硫含量平均值為18 mg/m3,二氧化硫脫出率達到了98.6%,二氧化硫脫除量為165.47 kg/h,按照每年8 400 h 計算二氧化硫脫除量為1 389.95 t,按每年365 天計算二氧化硫脫除量為1 449.52 t。同理,洗滌塔入口顆粒物含量平均值為237 mg/m3,洗滌塔出口顆粒物含量平均值為27 mg/m3,顆粒物脫出率達到了88.6%,顆粒物脫除量為26.65 kg/h,按照每年8 400 h 計算顆粒物脫除量為223.9 t,按每年365 天計算顆粒物脫除量為233.45 t。從脫除量的數(shù)據(jù)可以看出,煙氣除塵脫硫設施的運行給環(huán)境改善帶來了極大的促進作用。
隨著《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》的發(fā)布,要求現(xiàn)有企業(yè)在2017 年7 月1 日起執(zhí)行該標準。催化裂化裝置煙氣及凈化污水已實現(xiàn)達標排放,滿足了最新的環(huán)保排放標準,針對煙氣外排口數(shù)據(jù)偶爾接近限值的現(xiàn)象,裝置人員通過優(yōu)化和調整操作,可有效避免出現(xiàn)超標排放事件。
煙氣除塵脫硫系統(tǒng)在建設投產(chǎn)初期一直使用片堿,采用人工加堿,無法保證堿液濃度穩(wěn)定,也給現(xiàn)場操作帶來一定安全隱患。經(jīng)裝置一段時間的運行探索,決定采用液堿代替片堿,實現(xiàn)了精準控制堿液濃度,穩(wěn)定了pH 值,有效保障了系統(tǒng)的運行。
隨著國家對環(huán)保要求的日益嚴格,為確保煙氣達標排放,必須保證煙氣除塵脫硫裝置長周期、穩(wěn)定運行[3]。通過表3 可知,正常運行時洗滌塔循環(huán)液中Cl-達到200~500 mg/L,超出設計值不大于300 mg/L 的要求;總懸浮顆粒物達到0.35%~0.45%;總溶解鹽達到3.5%~4.5%。較高Cl-、總懸浮顆粒物及總溶解鹽含量[4],易造成Cl-富集從而引起設備點腐蝕,懸浮顆粒物(主要是催化劑粉塵)和溶解鹽的沉積、結晶易導致管線、設備的磨損及堵塞,影響煙氣除塵脫硫單元的長周期運行。為解決上述問題,可采取以下對策:
1)適當增加洗滌塔補水量及廢液外排量。達到控制洗滌塔循環(huán)液Cl-含量不大于300 mg/l,固體懸浮物含量不大于0.4%,總溶解鹽含量不大于4%,防止管道、設備的腐蝕、磨損及堵塞[5]。
2)增加澄清器污泥壓濾頻次,由2 天/次改為1天/次,防止污泥在澄清器內(nèi)板結,壓縮澄清器空間,造成污水澄清時間縮短,影響污水凈化效果。發(fā)現(xiàn)污泥板結時,啟用澄清器沖洗水進行沖洗,務必將澄清器內(nèi)污泥清洗干凈。
3)定期對管線、設備進行檢查,尤其是文丘里噴嘴,防止因磨損造成噴嘴孔徑變大,影響噴嘴水幕范圍,造成再生煙氣除塵、脫硫效果下降。同時,日常巡檢過程中定時檢查洗滌塔循環(huán)液環(huán)進噴嘴的壓力,確保壓力大于0.75 MPa,且兩個噴嘴入口壓力一致,防止再生煙氣偏流。
1)根據(jù)煙氣除塵脫硫單元實際運行情況,該單元能耗仍有較大改善潛力,主要表現(xiàn)為降低1.0 MPa 蒸汽消耗。1.0 MPa 蒸汽主要用于冬季防凍,每年用量約為2 100 t,占該單元總能耗的8.55%。按照安排,采用換熱水代替蒸汽用于冬季防凍,對降低裝置能耗具有較大貢獻。2016 年大檢修期間,裝置通過技改,將煙氣脫硫系統(tǒng)蒸汽伴熱改造為換熱水伴熱,降低了裝置蒸汽用量,每年可節(jié)約蒸汽用量約4 000 t。
2)適當調整洗滌塔操作工況[6]。洗滌塔操作工況的調整,不僅要達到煙氣除塵、脫硫效果,實現(xiàn)煙氣達標排放,還要兼顧節(jié)能降耗的要求。當前液堿單價約為775 元/t,pH 值由7.0 降低至6.0,液堿消耗減少0.2~0.5 t/h。因此,僅液堿一項每天可節(jié)約成本9 300 元。調整操作工況后,洗滌塔循環(huán)泵每天可節(jié)約電費270.5 元,洗滌塔操作調整在保證達標排放前提下,可分兩步進行優(yōu)化調整,一是適當降低洗滌塔循環(huán)液pH 值,根據(jù)操作反饋數(shù)據(jù)減少液堿用量。二是降低洗滌塔循環(huán)液流量至1 450 m3/h左右,在保證達標排放的前提下實現(xiàn)節(jié)能降耗。
通過上述措施,充分保證了煙氣脫硫系統(tǒng)的有效運行,實現(xiàn)了污染物達標排放,使操作更可控,切實保障了生產(chǎn)的安全與環(huán)保。但在運行過程中,外排煙氣冬季“下雨”現(xiàn)象仍未徹底解決,下一步我們將積極探索,實施改進,避免冬季“下雨”現(xiàn)象,在保障環(huán)保達標排放的前提下著力改善裝置局部環(huán)境面貌。
JWGS 技術在80×104t/a 重油催化裂化裝置煙氣除塵脫硫單元運行狀況良好,凈化煙氣及污水各項指標滿足達標排放要求。煙氣除塵脫硫單元的投入運行,不僅使煙氣實現(xiàn)了達標排放,通過裝置技改,還有效降低了裝置蒸汽用量,每年可節(jié)約蒸汽約4 000 t。經(jīng)裝置進一步精細化調整操作后,一是液堿的消耗量降低,每天可節(jié)約液堿成本9 300元;二是洗滌塔循環(huán)液流量由1 636 m3/h 調整至1 450 m3/h 后,電流由78 A 降至75 A,每天可節(jié)約電力成本270.5 元,在保證達標排放的情況下實現(xiàn)了節(jié)能降耗。