甄紅強
(霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司木瓜煤礦, 山西 方山 033100)
隨著國家研發(fā)能力的逐漸增強,為進(jìn)一步解決礦井中排水問題,國家相關(guān)學(xué)者及研究機構(gòu)也加大了對礦井排水系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)計及優(yōu)化升級設(shè)計,主要包括:排水泵的更換、排水系統(tǒng)控制的改進(jìn)、排水巷道的合理布局、其他排水設(shè)備的改造等[1-3],并將當(dāng)下更加先進(jìn)的控制技術(shù)應(yīng)用到排水系統(tǒng)中,如:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、模糊算法等,通過這次硬件的優(yōu)化與軟件算法的改進(jìn),達(dá)到礦井排水系統(tǒng)的最優(yōu)控制的目的。但礦井排水控制系統(tǒng)在實際應(yīng)用中仍存在理論與實際無法有效匹配的應(yīng)用問題,以木瓜煤礦中的排水系統(tǒng)存在問題為例進(jìn)行分析,主要體現(xiàn)在如下幾個方面[4]:
1)排水系統(tǒng)中的設(shè)備無法最大效率、最大功率地運轉(zhuǎn),部分設(shè)備處于靜置或閑置狀態(tài),未實現(xiàn)設(shè)備的充分利用;
2)排水系統(tǒng)中的排水設(shè)備,如排水泵、閥等,大部分仍采用手動方式進(jìn)行控制,暫未實現(xiàn)設(shè)備的遠(yuǎn)程及自動化控制,即使部分設(shè)備實現(xiàn)了自動化控制,但在使用中仍存在系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、信號響應(yīng)速度慢、信息易誤報等問題;
3)現(xiàn)有的排水控制系統(tǒng)對信號的采集種類相對較少,顯示界面的功能也相當(dāng)單一,控制中心的運行速度相對緩慢,部分信號仍需采用現(xiàn)場收集儀表信息,再輸入至上機位控制軟件中進(jìn)行信息分析處理,造成了整個排水控制系統(tǒng)的自動化、遠(yuǎn)程化控制功能未得到有效實現(xiàn)。
結(jié)合木瓜煤礦中排水系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)組成特點,首先對其結(jié)構(gòu)組成進(jìn)行分析。該排水系統(tǒng)主要包括吸水井、排水泵、止回閥、閘閥、排水管路等硬件設(shè)備,而此些設(shè)備則主要通過排水控制系統(tǒng)來進(jìn)行運行控制[5]。其中,止回閥安裝在排水管道上,可防止排出的水出現(xiàn)倒流現(xiàn)象,而排水泵、閘閥則采用了電動和手動方式進(jìn)行控制;同時,在該系統(tǒng)中還包括了2個電動閥行程開關(guān)、2個轉(zhuǎn)矩開關(guān)等,可實現(xiàn)對排水過程中相關(guān)行程及轉(zhuǎn)矩的控制;在吸水井處設(shè)置的超聲波液位儀,可對井下水平情況進(jìn)行檢測[6]。另外,也設(shè)計了各類傳感器、檢測設(shè)備等。由此,通過各種設(shè)備的相互連接及相關(guān)信號的通訊傳輸,形成了整套礦井排水系統(tǒng)。
井下排水控制系統(tǒng)是整個排水系統(tǒng)中的重要組成部分,也是影響整套排水系統(tǒng)是否正常運行的關(guān)鍵系統(tǒng),其系統(tǒng)性能的好壞直接關(guān)系到井下水量的排出效果及井下作業(yè)安全。因此,以現(xiàn)有礦井中排水控制系統(tǒng)為設(shè)計基礎(chǔ),對其進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計。新型排水控制系統(tǒng)采用了PLC控制器進(jìn)行控制,配備了遠(yuǎn)程控制模塊、各類液位儀、觸摸屏、行程開關(guān)、溫度傳感器、壓力傳感器等,通過PLC控制器中的數(shù)字量輸入模塊,可將水泵電機的開關(guān)信號、液位開關(guān)信號、真空泵球閥到位信號等進(jìn)行匯總輸入,通過PLC中的模擬量輸入模塊,可將井下溫度傳感器、出口壓力傳感器、液位傳感器等設(shè)備采集的相關(guān)信號進(jìn)行收集,通過在PLC控制器中的匯總、分析、處理后,將相關(guān)控制命令信號通過數(shù)字量輸出模塊輸送至聲光報警設(shè)備、水泵控制開關(guān)、水泵電機控制開關(guān)等設(shè)備上,實現(xiàn)對井下水量的檢測及實時控制,其中,整套系統(tǒng)采用了RS485通訊方式進(jìn)行信號傳輸,大大保證了整套系統(tǒng)中信號的傳輸速度及信號質(zhì)量。由此,通過檢測水泵及電機相關(guān)參數(shù),實現(xiàn)系統(tǒng)的報警及自動保護(hù)功能,根據(jù)水泵的吸水情況,實現(xiàn)水泵啟停及運行臺數(shù)的自動控制。改進(jìn)后的礦井排水控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框架圖如下頁圖1所示。
圖1 礦井排水控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框架圖
PLC控制器是整個排水系統(tǒng)的控制核心,故結(jié)合排水系統(tǒng)的工作特點,選用了歐姆龍公司生產(chǎn)的CJ1系列PLC控制器,其結(jié)構(gòu)包括模擬量輸入/輸出模塊、數(shù)字量輸入/輸出模塊、開關(guān)量輸入/輸出模塊、通訊模塊、CPU模塊。其中,模擬量輸入模塊采用了24 V電源設(shè)計,可直接通過CPU中的電壓進(jìn)行供電,且在其模塊上設(shè)置了多個輸入點,主要用于接收排水系統(tǒng)中的液位信號、溫度信號、水泵信號、流量信號、負(fù)壓信號等,并以電流形式進(jìn)行信號輸入;而開關(guān)量輸入模塊選用了IA201模塊,其輸入電壓為AC 100~120 V,電流為12 mA,并設(shè)置了32個點數(shù),主要用于接收真空泵的開關(guān)信號、液位開關(guān)信號、閘閥開關(guān)信號、球閥到位信號等,其端子的接線圖如圖2所示,同時,其內(nèi)部的濾波電路,可對外部干擾信號進(jìn)行有效隔離。整個PLC控制器具有較高的控制性能,能較好地滿足井下排水系統(tǒng)的有效控制,保證井下作業(yè)環(huán)境的安全。
圖2 IA201開關(guān)量輸入模塊端子接線圖
雖整個排水控制系統(tǒng)是排水系統(tǒng)的分系統(tǒng),但其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)也相對復(fù)雜,需設(shè)計多種傳感器來完成井下不同參數(shù)的信號采集與檢測。故結(jié)構(gòu)排水控制系統(tǒng)的功能特點,配備了流量檢測器、壓力傳感器、溫度傳感器、液位傳感器等,以分別實現(xiàn)對排水系統(tǒng)中不同信號參數(shù)的檢測。其中,流量檢測采用了西門子的MAG3100型,主要用于檢測排水管道中的水流量情況,該元件可檢測0.3~20 m/s范圍內(nèi)的流速,具有較強的抗干擾性及穩(wěn)定性。溫度傳感器選用了ZN17-BKGWD型,主要用于檢測井下水泵電機的工作溫度,以保證設(shè)備的安全運行;該設(shè)備中配備了pt100的鉑熱電阻,具有較高的防爆性能。而液位傳感器則采用了SITRANS型超聲波液位計,其檢測頻率為50~60 Hz,可完成對井下水位的檢測。另外,壓力傳感器則采用了GYD60型號,主要用于檢測出水管道處的壓力大小,其工作電壓為24 V DC,可準(zhǔn)確地檢測進(jìn)水管和排水管處的壓力變化。由此,完成了排水控制系統(tǒng)中關(guān)鍵檢測設(shè)備的匹配選型。
監(jiān)控界面是整套排水控制系統(tǒng)的重要組成部分,故采用MCSG組態(tài)軟件,開展了排水控制系統(tǒng)的監(jiān)控界面的設(shè)計。通過該界面可將井下水管、各處壓力、各開關(guān)狀態(tài)、各閥的啟停等狀態(tài)進(jìn)行直觀顯示;同時,與傳統(tǒng)界面相比,在新的顯示界面上增設(shè)了記錄顯示功能,通過該按鈕可將整個排水控制系統(tǒng)的運行時間、設(shè)備運行狀態(tài)、故障累計情況等信息進(jìn)行實時記錄和直觀顯示,其監(jiān)控界面如圖3所示。另外,整個顯示界面顯示更加流暢、報警功能更加全面,操作人員能直接通過顯示界面,對整個排水系統(tǒng)的運行情況進(jìn)行信息的實時掌握和設(shè)備運行狀態(tài)的準(zhǔn)確把控,并能及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障的發(fā)生位置和采取相應(yīng)的故障解決措施,由此大大提高了排水監(jiān)控系統(tǒng)的智能化、遠(yuǎn)程化控制程度。
圖3 礦井排水監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控界面圖
結(jié)合前文分析,完成了礦井中排水控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計。為進(jìn)一步驗證該系統(tǒng)的綜合性能,將其在木瓜煤礦中進(jìn)行了應(yīng)用驗證,主要是基于木瓜煤礦現(xiàn)有的排水監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化造測試。測試結(jié)果表明,改進(jìn)后的排水控制系統(tǒng)各項功能運行正常,與原來系統(tǒng)相比,能更加準(zhǔn)確、全面地將井下排水中的壓力、溫度、流量、設(shè)備啟停狀態(tài)等信號進(jìn)行檢測,并通過顯示界面進(jìn)行直觀顯示,同時,操作人員也能在監(jiān)控室對整個系統(tǒng)的運行狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)控。據(jù)現(xiàn)場人員介紹,改進(jìn)后的控制系統(tǒng)穩(wěn)定性和信號檢測精度更高,預(yù)估可使排水系統(tǒng)的工作效率提高30%左右,排水系統(tǒng)故障檢修時間縮短50%左右,得到了操作人員的一致好評,這對提高井下作業(yè)環(huán)境的安全性起到重要的保障作用。
1)改進(jìn)后的排水控制系統(tǒng)功能更加全面、控制精度更高,能檢測和控制的參數(shù)也有所增加;
2)改進(jìn)后的排水控制系統(tǒng)顯示界面更加直觀,操作人員可更加方便地對系統(tǒng)運行狀態(tài)及發(fā)生的故障問題進(jìn)行及時監(jiān)控和故障解決;
3)改進(jìn)后的排水控制系統(tǒng)使整套排水系統(tǒng)的工作效率提高了將近30%,故障檢修時間縮短了50%左右,并得到人員的一致好評;
4)該研究對提高井下排水控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性及作業(yè)安全具有重要作用,也為后期開展系統(tǒng)的進(jìn)一步改進(jìn)設(shè)計提供了參考。