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        高分子聚合物355A3在龍羊峽水電站大壩廊道漏水問題的應用

        2020-03-12 00:14:36張曉峰蘇曉軍孫玉軍李貴信
        水力發(fā)電 2020年12期
        關鍵詞:壩段廊道漿液

        張曉峰,蘇曉軍,孫玉軍,李貴信

        (青海黃河水電開發(fā)有限公司,青海西寧810001)

        1 問題的提出

        龍羊峽水電站位于黃河干流上,是黃河上游龍~青段梯級開發(fā)規(guī)劃中的龍頭電站,電站壩頂高程為2 610 m。電站總裝機容量為1 280(4×320)MW,電站以發(fā)電為主,在西北電網(wǎng)中擔任調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用,是西北地區(qū)大型骨干電站之一。該電站于1976年開工,1987年~1989年機組相繼投產(chǎn)發(fā)電,1990年主壩完成2 610 m高程封拱。2000年通過安全驗收。從1986年蓄水,電站至今已安全運行20余年。龍羊峽水電站地處我國西部高寒地區(qū),受當時施工技術水平和條件所限,加之冬季施工等,部分部位混凝土出現(xiàn)開裂,加之凍融侵蝕,導致近些年大壩和廊道部位出現(xiàn)局部滲漏。滲漏會引發(fā)溶蝕、鋼筋銹蝕、地基凍脹等其他病害,加速壩體混凝土老化,縮短大壩的壽命,滲漏加劇甚至會危及壩體的穩(wěn)定與安全[1]。

        對于混凝土大壩滲漏問題,灌漿是常見的防滲加固處理方式之一。針對滲漏特征(流量、滲透壓力等),選擇不同的灌漿材料、工藝是防滲灌漿施工核心問題。本文針對龍羊峽水電站大壩廊道滲漏處理問題,以2 585 m高程和2 600 m高程廊道內(nèi)上游側(cè)滲水壩段處理為對象,探討了注漿材料355A3的特點及其防滲處理施工工藝,并與初期選擇的灌漿材料聚氨酯進行了對比。

        2 廊道滲漏問題及滲漏原因分析

        2.1 滲漏現(xiàn)象

        2019年,在對龍羊峽水電站大壩安全檢查過程中發(fā)現(xiàn),龍羊峽水電站大壩下游壩面存在一定程度滲水,其中4號壩段2 595 m高程附近出現(xiàn)滲水現(xiàn)象(見圖1a),6號壩段2 592 m高程、7號和8號壩段2 592 m高程到2 594 m高程等附近出現(xiàn)潮濕現(xiàn)象(見圖1b、圖1c)。

        圖1 下游壩面滲水情況

        龍羊峽水電站大壩滲漏主要出現(xiàn)在2 585 m高程和2 600 m高程廊道附近。對9號、15號壩段2 585 m高程廊道處進行鉆孔灌漿,當鉆孔達到9.1 m深時,孔口出現(xiàn)涌水,水柱噴高60 cm,孔口封閉測量水壓1 kg,表面與壩前水位同高??椎着c閘門槽水平距離是2.5 m。用傳統(tǒng)聚氨酯化學灌漿堵漏處理,每個孔堵漏4 d左右,滲漏量仍未減少,沒有達到預期效果。

        2.2 原因分析

        2012年黃河上游來水是個特豐年,全年來水較多年平均值偏多33.3%,之后黃河上游持續(xù)5年來水為偏枯年份。2018年,來水再次出現(xiàn)一個特豐年,較多年均值偏多44%,洪峰接近10年一遇洪水標準3 660 m3/s。

        水庫蓄水后,上游水位升高與廊道有一定的水頭差。在水力作用下,水沿著滲漏通道流向廊道四周[2],裂縫是水工結(jié)構(gòu)最常見的質(zhì)量缺陷[3],混凝土結(jié)構(gòu)大面積架空或呈蜂窩狀,使得壩體上、下游有庫水聯(lián)通的可能性。

        3 常規(guī)聚氨酯灌漿處理工藝及效果

        3.1 灌漿材料選擇

        一般化學灌漿材料選擇要求漿材具有流動性好、可灌性高、黏度小、有微膨脹性,能夠充填飽滿且快速凝固,達到補強的目的,不會被水沖蝕流失[4-5]的特點,與混凝土裂縫有足夠的粘結(jié)強度、不易脫開、抗拉、抗壓強度高,無危害性、不易燃易爆,對環(huán)境無污染[6]。

        最初在26號和19號壩段2 600 m高程廊道處、15號和9號壩段2 585 m高程廊道處、31號壩段2 497 m高程騎縫廊道處等部位采用傳統(tǒng)化學聚氨酯灌漿堵漏。

        3.2 灌漿施工工藝

        3.2.1造孔

        (1)化學灌漿鉆孔。對于只穿過一條縫隙的鉆孔,不分段;對穿過多條縫隙的鉆孔,在縫隙處分段,分段穿過縫面,按照從上至下的順序依次處理各條縫隙。

        (2)灌漿孔鉆孔采用XY-2型地質(zhì)鉆機。為保證鉆孔質(zhì)量,在開孔前,羅盤校正角度,使用鉛直的鉆桿,并使用配套的鉆桿接頭,鉆機均采用地錨固定。

        (3)所有鉆孔孔位、孔深、孔斜和分段長度等應按施工圖紙和技術要求規(guī)定執(zhí)行。鉆孔方位、傾角,應按設計圖進行施工,所有鉆孔應統(tǒng)一編號和分次序施工。鉆孔開孔位置與設計孔位偏差一般不大于5 cm。

        3.2.2洗孔

        (1)沖洗采用導管通入水流進行孔壁沖洗或串孔沖洗,孔壁沖洗從孔底向孔外沖洗的方法進行鉆孔沖洗,串孔沖洗由一孔進水相鄰其他各孔出水的方法進行層面沖洗。

        (2)沖洗壓力采用80%的灌漿壓力,最大壓力不超過0.4 MPa,沖至回水澄清后10 min結(jié)束,且滿足總時間要求,即單孔不少于10 min,串通孔不少于30 min。

        3.2.3壓水試驗

        (1)對于澆筑層面(或裂縫)出現(xiàn)滲水情況的灌漿孔要求進行相鄰孔串通性壓水檢查,以保證鉆孔穿過縫面,壓水過程中注意觀察壩后縫面滲漏情況。

        (2)縫面串通性壓水檢查,壓水壓力為0.25~0.35 MPa,相鄰孔出水即表明與縫面串通;串通性較差的灌漿孔壓水檢查,壓水壓力為0.3~0.5 MPa,壓水時間為20 min,每5 min測讀一次壓水流量,取最后的流量值作為計算流量,其成果以透水率表示。

        3.2.4灌漿

        (1)化學灌漿按二次序施工,先施工Ⅰ序孔,后施工Ⅱ序孔。

        (2)對灌注廊道內(nèi)下打的灌漿孔深度為3.5~12.9 m,采用孔口封閉,自上而下分段鉆孔做壓水試驗。若該段不滲水,則不必灌漿直接進入下一段鉆孔;若滲水量較小Q<5 L/min,則直接進行聚氨酯灌漿;若滲水量仍較大,則應按要求先灌注水泥凈漿。

        (3)每孔(段)灌漿結(jié)束后均待凝72 h,方可拆除閥門或進行下一段的鉆灌。

        (4)灌漿壓力按0.3 MPa。

        (5)灌漿控制標準。漿液初凝時間采用8~10 h。在設計壓力條件下,注入量q≤0.005 L/min持續(xù)30 min或者累計注入量達到80 L/m時,灌漿即可結(jié)束。當注入量q≤0.05 L/min時,應盡快提高到設計最大壓力灌注,直至結(jié)束。

        3.2.5封孔

        灌漿結(jié)束待凝時間達到要求后,將孔口預埋管和留置漿液鏟除,人工二次采用干硬性砂漿封孔搗實,砂漿比例為水泥∶砂∶水=1∶1∶0.5。

        3.2.6灌漿后質(zhì)量檢查

        水泥灌漿結(jié)束3 d后,對原漏水量較大的孔(段)進行掃孔或在其附近布置檢查孔,數(shù)量按灌漿孔數(shù)的5%布置,壓水試驗ω≤1 Lu時,即認為該段灌漿合格。壩后水平縫、廊道周壁或混凝土無砂排水管無集中滲漏水現(xiàn)象,混凝土表面滲水或潮濕屬正常情況。

        3.2.7廢棄物處理

        灌漿施工所產(chǎn)生的廢水、廢漿經(jīng)過沉淀后,排至集水井內(nèi)。廢漿沉淀物和施工所產(chǎn)生的廢渣及時派專職人員清理裝袋,及時運走。

        3.3 灌漿效果

        采用傳統(tǒng)化學聚氨酯灌漿堵漏,滲漏點的滲漏量仍未減少,沒有達到預期效果。

        4 355A3灌漿處理工藝及效果

        4.1 高分子聚合物355A3特性

        高分子化學堵水材料355A3是一種低黏度,雙組分合成高分子材料,采用高壓灌注進行堵水時,樹脂和催化劑混合在一起反應生成多元網(wǎng)狀彈性體。聚合物材料遇水反應即發(fā)生膨脹,膨脹系數(shù)為7~20。即使被充填的裂縫水流處于運動狀態(tài),材料也會牢牢固結(jié)所填充部分,且不影響其性能。材料凝固后具有持久耐酸、堿腐蝕和抵抗微生物破壞的性能,以達到長時間堵水目的。材料反應迅速,具有較大的強度和硬度,有水或無水情況下均可反應并凝固,環(huán)境中有水時,其可與水反應并形成堅硬泡沫,無水情況下,產(chǎn)品反應形成堅硬的晶體狀材料。其操作工藝簡單,反應開始時間(60±15)s,反應時間(80±15)s即可達到堵水效果,而且該材料的粘結(jié)強度、抗壓強度較高,不會出現(xiàn)收縮現(xiàn)象。

        高分子化學堵水材料355A3由樹脂和催化劑組成,其混合體積比為1∶1,樹脂和催化劑的性能參數(shù)如表1所示。355A3材料的基本性能參數(shù)為最高反應溫度≤140 ℃,膨脹倍數(shù)>1,抗壓強度≥50 MPa,抗拉強度≥20 MPa,抗剪強度≥20 MPa,干粘結(jié)強度≥4.5 MPa,濕粘結(jié)強度≥2.5 MPa,滲透系數(shù)≤1×10-6cm/s。355A3材料具有較好的抗老化性和抗凍融性且對水質(zhì)無影響。

        表1 355A3材料的性能參數(shù)

        4.2 355A3堵漏防滲技術

        4.2.1注漿布孔方案

        對15號和9號壩段2 585 m高程廊道處進行355A3注漿,注漿孔使用已經(jīng)打好并出現(xiàn)涌水的鉆孔進行注漿。注漿孔孔徑為56 mm,15號壩段孔深121.9 m,9號壩段孔深87.6 m。用鉆具打孔,根據(jù)注漿孔參數(shù)保證注漿孔的深度及角度。注漿管路里面接1 m注射花管和2 m注射管,后面接1個封孔器,然后接簡易混合槍,最后接2根長6 m的雙液注漿管,如圖2所示。

        圖2 注漿管連接示意

        4.2.2施工工藝

        根據(jù)施工方案下雙液注漿管路,當注漿管路下好后,啟動注漿泵,當封孔器打開后,注漿孔內(nèi)的水立即被封住,孔口沒有涌水。封孔器打開后,正式往里注漿,當注漿量達到預計注漿量時,繼續(xù)注漿3~5 min停止該孔注漿。

        注漿設備采用ZQBS-8.4/12.5型氣動注漿泵。氣動注漿泵由氣動馬達帶動下方3個活塞,工作時吸料管分別插到2種液體料桶中,活塞泵通過吸排料管抽運雙組份材料的2種液體介質(zhì)。2種液體分別通過高壓軟管壓送到雙液注射混合槍里混合,混合物通過注射管送到目的位置。雙液化學注漿泵注漿時將行程與回程的注漿量設計為相等,以便注漿時流量均勻,注漿缸在往復運動過程中負荷相等,運動平穩(wěn),沖擊振動小。

        采用環(huán)向自沖式封孔器進行鉆孔內(nèi)注漿封孔。封孔器由阻尼片阻止?jié){液通過封孔器,因此漿液被壓入封孔器橡皮圈直到封孔器被固定在鉆孔壁上,產(chǎn)生環(huán)徑向束縛力,造成壓力迅速上升,阻尼片破裂,漿液進入鉆孔內(nèi),橡皮片(其功能類似于單向閥),阻止封孔器松脫。

        355A3材料由樹脂和催化劑組成。兩組分均為成品,打開包裝后即可使用。使用專用的雙液注漿泵按1∶1的體積比注入。使用前在 15 ℃以上的條件下儲存組分,在注漿時首先要連接混合管,以使2種組分在注漿過程中達到最佳混合效果。設備清洗在暫停使用時,通過泵將樹脂注入混合管及注漿管進行清洗。

        4.2.3灌漿效果評價

        傳統(tǒng)注漿工藝一般是灌注水泥漿液,但是灌注水泥漿液的工藝較復雜,水泥漿液的凝固時間較長,水泥漿液易隨水流出現(xiàn)大量流失的現(xiàn)象,造成材料浪費,在涌水量較大的情況下堵水效果差,當水泥漿液凝固后,會出現(xiàn)收縮現(xiàn)象,可能會再次出現(xiàn)出水的情況。

        高分子化學材料355A3注漿在水壩堵水領域為一新型注漿技術,從注漿后現(xiàn)場滲漏量測定可知,實際防滲效果好。使用該項技術注漿簡化了注漿工藝、每個孔注漿時間由原來24~48 h縮短到8 min,只需2人8 min完成,大大提高了堵水效果、減小了工人的勞動強度。

        5 結(jié)論與展望

        本文結(jié)合龍羊峽水電站大壩廊道滲漏封堵問題,對滲漏原因進行了分析,嘗試了傳統(tǒng)聚氨酯化學灌漿和高分子化學堵水材料355A3注漿,從現(xiàn)場施工效果來看,新型高分子化學堵水材料355A3注漿效果好且注漿工藝簡單,值得進一步推廣應用。

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