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        某工程攔河壩下游沖刷破壞修復(fù)方案研究

        2020-03-11 10:07:52
        四川水利 2020年1期

        (重慶市水利電力建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,重慶,401120)

        1 工程概況

        某工程攔河壩是在原有擋水建筑物及護(hù)岸建筑物的基礎(chǔ)之上改建而來(lái),其主要作用是抬高庫(kù)區(qū)水位,保證上游水廠正常取水。

        樞紐工程主要包括上下游護(hù)岸建筑物以及攔河大壩,攔河壩采用無(wú)閘控制,溢流面采用曲線形實(shí)用堰,堰頂高程504.6m,壩頂高程509.5m,攔河壩總寬320m。下游消能防沖采用底流消能形式,消力池總長(zhǎng)20m,底板高程499.0m,其后采用1:0.5斜坡與1m寬尾坎銜接,尾坎頂高程500.0m。消力池兩側(cè)通過(guò)扭面銜接兩側(cè)河岸。攔河壩典型剖面布置如圖1所示。

        2018年汛期,攔河壩消力池尾坎后的基礎(chǔ)部分掏空,威脅大壩安全,水廠緊急組織人員搶險(xiǎn)加固,調(diào)配大量體積為1m3的混凝土四面體拋投于消力池尾坎下游,防止基礎(chǔ)的進(jìn)一步掏刷。汛后檢查發(fā)現(xiàn),四面體出現(xiàn)大幅向下游沖動(dòng)的現(xiàn)象。

        本次研究的目的是結(jié)合理論和試驗(yàn),提出加固壩后四面體的措施、維持四面體穩(wěn)定的方案,保證攔河大壩的泄洪安全,從而維護(hù)下游人民、財(cái)產(chǎn)的安全。

        2 現(xiàn)狀方案試驗(yàn)

        當(dāng)流量Q=3000m3/s時(shí),消力池及下游河道流態(tài)見(jiàn)圖2(a),下游沖刷情況見(jiàn)圖2(b)。消力池發(fā)生遠(yuǎn)驅(qū)式水躍,池內(nèi)靠近兩岸部分水躍基本發(fā)生在池內(nèi),這是由于池后河床寬度變寬,兩側(cè)出池水流向兩岸擴(kuò)散,單寬流量迅速減小所致;而位于消力池中部的水體出池后水流能量沒(méi)有得到有效的分散,以急流的形式與下游銜接。消力池及下游河道各處流場(chǎng)分布見(jiàn)圖2(c),可以看到,消力池出池流速達(dá)到8m/s~9m/s,這也是四面體被沖動(dòng)的主要原因。

        當(dāng)流量Q=2000m3/s時(shí),消力池及下游河道流態(tài)見(jiàn)圖3(a),下游沖刷情況見(jiàn)圖3(b)。水躍基本發(fā)生于消力池池內(nèi),與大流量情況(Q=3000m3/s)時(shí)類似,消力池中部水躍躍首更加靠近下游區(qū)域。消力池及下游河道流場(chǎng)分布見(jiàn)圖3(c),可以看到,消力池兩側(cè)出池流速明顯小于中部,其中部最大流速達(dá)到8m/s。

        當(dāng)流量Q=1000m3/s時(shí),消力池及下游河道流態(tài)見(jiàn)圖4(a),下游沖刷情況見(jiàn)圖4(b)。消力池池內(nèi)發(fā)生淹沒(méi)水躍,下游河床基本無(wú)沖刷,四面體基本無(wú)沖動(dòng)的跡象。消力池及下游河道流場(chǎng)分布見(jiàn)圖4(c),可以看到,消力池出池流速較小,最大流速不超過(guò)2m/s。

        (a)流態(tài) (b)沖刷形態(tài) (c)流場(chǎng)分布

        圖2Q=3000m3/s時(shí)現(xiàn)狀方案試驗(yàn)

        (a)流態(tài) (b)沖刷形態(tài) (c)流場(chǎng)分布

        圖3Q=2000m3/s時(shí)現(xiàn)狀方案試驗(yàn)

        (a)流態(tài) (b)沖刷形態(tài) (c)流場(chǎng)分布

        圖4Q=1000m3/s時(shí)現(xiàn)狀方案試驗(yàn)

        3 四面體失穩(wěn)原因分析

        由于本工程所在河段上游約3km位置處新建了一大型水電站,該水利樞紐工程建成投運(yùn)后,本工程水廠河段受清水沖刷影響,河床下切非常嚴(yán)重(如圖5所示),河道水位~流量關(guān)系與設(shè)計(jì)時(shí)產(chǎn)生較大差異,現(xiàn)狀下游水位遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)水位。實(shí)際過(guò)流情況及模型試驗(yàn)結(jié)果表明,在流量大于2000m3/s后,消力池內(nèi)為急流流態(tài),下游水位幾乎不對(duì)消力池水躍產(chǎn)生控制作用,這使得從攔河壩下泄的水體攜帶的能量無(wú)法在池內(nèi)得到有效消減,導(dǎo)致出池流速較大,進(jìn)而導(dǎo)致四面體失穩(wěn)。汛期及模型試驗(yàn)影像資料也表明,消力池尾坎后及下游坡腳位置的四面體首先失穩(wěn),這是因?yàn)閿r河壩大流量泄洪時(shí),消力池內(nèi)形成遠(yuǎn)驅(qū)式水躍(圖2(a)與圖3(a)),出池流速大于四面體的抗沖流速,加劇了四面體向下游移動(dòng)的趨勢(shì),同時(shí),現(xiàn)狀四面體下游段坡度較陡,水面跌落后沖刷坡腳,導(dǎo)致四面體下游坡腳失穩(wěn)。

        從現(xiàn)場(chǎng)照片(圖5)來(lái)看,兩岸四面體未發(fā)生大的移動(dòng),被沖動(dòng)的四面體主要位于消力池池末中心區(qū)域,這一方面是因?yàn)橄掠魏訉挻笥谙Τ貙挾龋瑑蓚?cè)出池水流迅速擴(kuò)散,單寬流量迅速減小,從而使得兩岸四面體幾乎未發(fā)生被沖動(dòng)的現(xiàn)象;而另一方面,位于河心的出池水流沒(méi)能得到有效的橫向擴(kuò)散,其能量大于兩岸出池水流,故而位于河心的四面體被大幅度地沖動(dòng)。

        圖5 現(xiàn)場(chǎng)沖刷情況

        綜上,清水沖刷導(dǎo)致的河道下切是沖刷破壞的根本原因,大流量時(shí)消力池消能不充分、出池流速大是四面體失穩(wěn)的動(dòng)力來(lái)源。

        4 修復(fù)方案及試驗(yàn)

        現(xiàn)狀方案試驗(yàn)成果表明,即使是在大流量情況下(Q=3000m3/s),試驗(yàn)之初消力池內(nèi)是能夠形成穩(wěn)定的淹沒(méi)水躍的,這是因?yàn)槌啬┧拿骟w實(shí)際上充當(dāng)了消力池尾坎的角色,但是隨著泄水時(shí)間的延長(zhǎng),位于河心的四面體開始向下游區(qū)移動(dòng),造成“尾坎”由四面體逐漸變成消力池本身自帶尾坎,即消力池“尾坎”頂高程逐漸降低,從而使得池內(nèi)逐漸產(chǎn)生遠(yuǎn)驅(qū)式水躍。

        基于上述原因,可以通過(guò)人工增高尾坎的方式,使得消力池池內(nèi)發(fā)生持續(xù)穩(wěn)定的淹沒(méi)式水躍,同時(shí),延長(zhǎng)四面體拋填范圍、增加沿程水頭損失,最后在四面體坡腳位置開挖覆蓋層,回填四面體或埋石混凝土固腳,即“消能+固坡”的修復(fù)思路。

        鑒于目前現(xiàn)狀四面體頂高程約為501.5m,試驗(yàn)中擬增加消力池尾坎高程至501.5m(即尾坎高度增加1.5m),修復(fù)方案消力池體型如圖6所示。修復(fù)方案四面體頂面坡度為i=0.12,四面體平面長(zhǎng)度70m,四面體坡腳分別鉛直向下、水平向下游開挖2m、10m,并填充四面體或埋石混凝土作為護(hù)腳,四面體順流向典型縱剖面如圖7所示。

        圖6 修復(fù)方案消力池體型

        圖7 四面體水流向典型縱剖面

        當(dāng)流量Q=3000m3/s時(shí),消力池及下游河道流態(tài)見(jiàn)圖8(a),下游沖刷情況見(jiàn)圖8(b)??梢钥吹剑Τ爻貎?nèi)發(fā)生穩(wěn)定持續(xù)的淹沒(méi)式水躍。消力池及下游河道流場(chǎng)分布見(jiàn)圖8(c),可以看到,消力池出池流速最大為5m/s左右,消力池出池流速明顯降低。

        由于現(xiàn)場(chǎng)采用體積為1m3的四面體(換算成等體積球體直徑D=1.24m)對(duì)消力池進(jìn)行加固,根據(jù)伊茲巴什公式v=(5~7)D0.5(式中:v表示抗沖流速,D為抗沖料直徑),可求得四面體抗沖流速v=(5.57~7.79)m/s,而池后最大流速不超過(guò)6.2m/s,經(jīng)消力池消能后四面體基本能夠滿足抗沖要求。

        當(dāng)流量Q=2000m3/s時(shí),消力池及下游河道流態(tài)見(jiàn)圖9(a),下游沖刷情況見(jiàn)圖9(b)。可以看到,消力池池內(nèi)發(fā)生穩(wěn)定持續(xù)的淹沒(méi)式水躍。消力池及下游河道流場(chǎng)分布見(jiàn)圖9(c),可以看到,消力池出池流速最大不超過(guò)5m/s,消力池出池流速明顯降低。

        當(dāng)流量Q=1000m3/s時(shí),消力池及下游河道流態(tài)見(jiàn)圖10(a),下游沖刷情況見(jiàn)圖10(b)。消力池池內(nèi)發(fā)生淹沒(méi)水躍,下游河床基本無(wú)沖刷,四面體也沒(méi)有發(fā)生沖動(dòng)的跡象。消力池及下游河道流場(chǎng)分布見(jiàn)圖10(c),可以看到,消力池出池流速非常小,最大流速約為4m/s左右。

        綜上,流量小于3000m3/s時(shí),消力池池內(nèi)發(fā)生穩(wěn)定持續(xù)的淹沒(méi)水躍,消力池出池流速不超過(guò)5m/s,消力池尾坎后20m范圍內(nèi)的四面體基本穩(wěn)定。

        (a)流態(tài) (b)沖刷形態(tài) (c)流場(chǎng)分布

        圖8Q=3000m3/s時(shí)修復(fù)方案試驗(yàn)

        (a)流態(tài) (b)沖刷形態(tài) (c)流場(chǎng)分布

        圖9Q=2000m3/s時(shí)修復(fù)方案試驗(yàn)

        (a)流態(tài) (b)沖刷形態(tài) (c)流場(chǎng)分布

        圖10Q=1000m3/s時(shí)修復(fù)方案試驗(yàn)

        5 結(jié)論

        (1)在現(xiàn)狀防護(hù)條件下,當(dāng)流量為1000m3/s時(shí),現(xiàn)有拋填的四面體可有效防止消力池尾坎淘刷;當(dāng)流量為2000m3/s時(shí),消力池尾坎后四面體局部失穩(wěn)、兩側(cè)四面體基本穩(wěn)定;當(dāng)流量為3000m3/s時(shí),消力池中部未形成水躍,下泄水流以急流形態(tài)與下游銜接,最大出池流速為9m/s,尾坎后的四面體大部分被水流帶向下游,消力池底板懸空,嚴(yán)重威脅消力池安全,消力池一旦失事,可能引發(fā)潰壩風(fēng)險(xiǎn)。

        (2)試驗(yàn)結(jié)果表明,消力池消能不充分、出池流速大、四面體坡腳抗沖能力不足是四面體整體失穩(wěn)的主要原因,為此,提出了“消能+固坡”的修復(fù)思路。

        (3)提出了“尾坎加高+延長(zhǎng)四面體拋填范圍+坡腳回填”的修復(fù)方案。試驗(yàn)結(jié)果表明,該方案在流量為3000m3/s時(shí),消力池池內(nèi)發(fā)生穩(wěn)定持續(xù)的淹沒(méi)水躍,消力池出池流速不超過(guò)5m/s,消力池尾坎后20m范圍內(nèi)的四面體基本穩(wěn)定。

        (4)若需抵御1000m3/s來(lái)流,現(xiàn)有拋填的四面體可有效防止消力池尾坎淘刷,建議僅對(duì)現(xiàn)有四面體末端坡度較大的部位做降坡、修形處理;若需抵御3000m3/s來(lái)流,建議消力池尾坎后新建混凝土防淘齒墻,齒墻底部高程深入基巖,齒墻高度宜根據(jù)地勘結(jié)果確定。

        (5)建議四面體之間采用鋼絲繩連接,汛期過(guò)流期間加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。

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