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        滑板擋渣技術(shù)在石橫特鋼煉鋼系統(tǒng)的應用實踐

        2020-03-10 15:37:30賈培剛
        山東冶金 2020年1期
        關(guān)鍵詞:鋼量鋼包爐子

        賈培剛

        (山東石橫特鋼集團有限公司 煉鋼廠,山東 肥城271612)

        1 前言

        為提高鋼水質(zhì)量,減少下渣量,實現(xiàn)降本增效,石橫特鋼煉鋼廠及時引進了國內(nèi)先進的滑板擋渣技術(shù),并在二煉鋼應用實踐。但隨著公司進行品種開發(fā)的調(diào)整,滑板擋渣的應用對生產(chǎn)節(jié)奏、綜合效益產(chǎn)生了一定的制約。煉鋼廠技術(shù)科對滑板擋渣技術(shù)進行了研究、改進。為降低生產(chǎn)成本,對各種擋渣工藝進行了綜合對比,確定了在保證鋼水質(zhì)量前提下最佳的擋渣組合,達到了公司效益最大化。

        2 滑板擋渣技術(shù)應用效果

        隨著國家現(xiàn)代化建設的高速發(fā)展,對鋼材質(zhì)量的要求日益提高,鋼中磷硫等有害元素和夾雜物含量要求也越來越苛刻,生產(chǎn)高質(zhì)量、高技術(shù)含量、高附加值的優(yōu)鋼產(chǎn)品成為鋼鐵企業(yè)的必然選擇。轉(zhuǎn)爐滑板擋渣技術(shù)是最近幾年發(fā)展起來的新技術(shù)、新工藝,通過紅外下渣檢測技術(shù)與PLC控制技術(shù)相結(jié)合,實現(xiàn)出鋼過程的自動判渣和擋渣。轉(zhuǎn)爐滑板擋渣技術(shù)隨著煉鋼工藝不斷改進,而日趨成熟,擋渣成功率高,擋渣效果優(yōu)良,已得到國內(nèi)各大鋼廠的認可[1]。石橫特鋼二煉鋼車間為了開發(fā)電力角鋼D級鋼、精軋螺紋鋼等高質(zhì)量的鋼材,引進吸收了轉(zhuǎn)爐滑板擋渣技術(shù),取得了較好的效果。

        2.1 回磷測算

        采用滑板擋渣技術(shù)后,轉(zhuǎn)爐下渣大幅減少,降低了鋼水回磷,減輕了轉(zhuǎn)爐脫磷負荷,從而降低造渣材料消耗、減少后吹危害。為驗證控磷效果,要求使用雙擋渣,即出鋼前關(guān)閉滑板,待鋼水漫過出鋼口后打開滑板,根據(jù)下渣檢測裝置發(fā)現(xiàn)下渣后,立即關(guān)閉滑板,經(jīng)對試驗爐次進行統(tǒng)計,采用滑板擋渣回磷平均0.001 6%(回磷量=坯樣平均磷含量-轉(zhuǎn)爐終點出鋼平均磷含量)。根據(jù)統(tǒng)計爐數(shù)回磷量繪制回磷量波動圖形,如圖1所示。

        圖1 回磷量波動情況

        2.2 留鋼量測算

        滑板擋渣紅外線只要能檢測到下渣就立即關(guān)閉滑板,這樣能夠非常有效阻止渣子進入鋼包,但是也導致了爐子內(nèi)留有鋼水鋼量,為此,為檢驗滑板擋渣爐子內(nèi)留鋼量,拿出1個鋼包車渣盆渣子作為驗證,具體為試驗滑板擋渣時不再留渣,借助下渣檢測裝置,見渣后立即關(guān)閉滑板,之后爐子不允許傾動,靜止10 s,開動鋼包車渣盆至出鋼口下,打開滑板借助下渣檢測系統(tǒng),待爐子內(nèi)鋼水出至渣盆后,關(guān)閉滑板。該渣盆由燜渣車間單獨處理,產(chǎn)生的渣鋼必須經(jīng)過計量,以檢測爐子內(nèi)的留鋼量。經(jīng)過統(tǒng)計計量,試驗爐次共產(chǎn)生渣鋼5.11 t,平均每爐留鋼量約464 kg。

        2.3 合金收得率測算

        因擋渣效果較好,鋼包內(nèi)氧化渣降低,可降低脫氧劑消耗以及提高合金收得率。通過統(tǒng)計計算使用滑板擋渣生產(chǎn)的31爐鋼,硅錳合金,硅收得率為83.7%,錳的收得率為93.16%。硅錳回收率情況如圖2所示。

        2.4 其他應用效果

        1)鋼包內(nèi)下渣量減少后,降低了精煉鋼種在精煉爐對鋼包內(nèi)氧化渣的改質(zhì),可進一步降低精煉爐電極消耗、電耗、精煉渣耗等成本,對鋼包的使用、鋼包透氣磚等均有利。

        2)提高鋼水質(zhì)量。鋼水質(zhì)量屬于隱形效益,因下渣率降低,鋼水質(zhì)量得到提升,下游鋼材質(zhì)量才有所保障,可提高公司市場競爭力。

        3)生產(chǎn)過程中滑板擋渣機構(gòu)件需要更換,按照合同要求雙擋滑板使用壽命為15爐,單擋滑板使用壽命為18爐,2018年5月份二煉鋼更換滑板22次,平均用時10.13 min。

        4)使用滑板擋渣爐子內(nèi)留鋼量較大,與大轉(zhuǎn)爐相比,出完鋼后,爐子內(nèi)的留鋼量占渣子的比例較大,不利于濺渣護爐,會造成爐況較差,爐體維護費用升高。

        圖2 硅錳回收率

        3 其他擋渣方式的擋渣情況

        隨著鋼材市場需求的增加,噸鋼利潤十分顯著,公司對鋼材品種進行了適當調(diào)整以及煉鋼廠實施降低鐵比增產(chǎn)、縮短冶煉周期等措施,最大限度的提高產(chǎn)量,但滑板的壽命屬性決定了每天要更換3次滑板,影響1.5~2爐鋼產(chǎn)量,增產(chǎn)和更換滑板減產(chǎn)之間產(chǎn)生了矛盾,不利于二煉鋼產(chǎn)能的釋放,為此煉鋼廠技術(shù)科對滑板擋渣效益情況與其他幾種擋渣方式效益進行了對比驗證。

        技術(shù)科確定其他以下4種擋渣方式:方案1,采用滑板擋渣技術(shù)。方案2,滑板擋渣使用雙擋,出鋼前關(guān)閉滑板,待鋼水漫過出鋼口后打開滑板,根據(jù)下渣檢測裝置發(fā)現(xiàn)下渣后,停頓1~2 s,待爐子內(nèi)鋼水全部流入鋼包后再關(guān)閉滑板。方案3,使用擋渣錐+擋渣塞擋渣。方案4,前擋使用滑板,阻止第一股渣子進入鋼包,后擋使用擋渣錐,保證爐子內(nèi)鋼水全部流入鋼包。

        3.1 回磷測算

        4種擋渣方案回磷率統(tǒng)計如表1所示。

        表1 4種擋渣方案回磷率統(tǒng)計

        3.2 留鋼量測算

        方案2?;鍝踉褂秒p擋,出鋼前關(guān)閉滑板,待鋼水漫過出鋼口后打開滑板,根據(jù)下渣檢測裝置發(fā)現(xiàn)下渣后,停頓1~2 s,待爐子內(nèi)鋼水全部流入鋼包后再關(guān)閉滑板。后續(xù)處理產(chǎn)生的渣鋼量為1.298 t,平均每爐留鋼量約68.3 kg。

        方案3。擋渣錐擋渣時錐體壓在出鋼口內(nèi)側(cè)喇叭口上,鋼水從擋渣錐縫隙流至鋼包內(nèi),爐子內(nèi)基本沒有鋼水留存,所以使用擋渣錐擋渣時,爐子內(nèi)的留鋼量很少,經(jīng)統(tǒng)計平均留鋼量35 kg/爐。

        方案4。前擋使用滑板,后擋使用擋渣錐,爐子內(nèi)留鋼量為35 kg/爐。

        其他擋渣方案折合噸鋼留鋼量如表2所示。

        表2 其他擋渣方案折合噸鋼留鋼量統(tǒng)計

        3.3 合金收得率測算

        4種擋渣方案硅錳回收率如表3所示。

        表3 4種擋渣方案硅錳回收率統(tǒng)計

        4 成本測算

        4.1 直接擋渣成本

        計算條件。1)經(jīng)煉鋼廠技術(shù)科長期統(tǒng)計計算轉(zhuǎn)爐脫磷0.001%綜合成本為0.346元/t。2)留鋼量多導致產(chǎn)生渣鋼量造成成本升高,轉(zhuǎn)爐加工費用以及爐渣處理費用合計綜合成本折合0.46元/kg。3)經(jīng)煉鋼廠技術(shù)科長期統(tǒng)計計算轉(zhuǎn)爐硅錳合金,硅回收率每提高1%影響成本降低0.304元;錳回收率每提高1%影響成本降低1.097元。

        為便于比對成本,以方案3為基準,對比測算其余3種方案的成本。方案1較方案3擋渣成本升高0.37元/t;方案2較方案3擋渣成本升高3.71元/t;方案4較方案3擋渣成本升高0.49元/t。

        4.2 因擋渣方式不同影響對產(chǎn)量影響的成本計算

        滑板擋渣生產(chǎn)過程中滑板擋渣機構(gòu)件需要更換,按照合同要求雙擋滑板使用壽命為15爐,單擋滑板使用壽命為18爐。經(jīng)統(tǒng)計,2018年5月份二煉鋼更換滑板22次,平均用時10.13 min,滑板使用壽命為18爐,5月份二煉鋼生產(chǎn)爐數(shù)為1 345爐,如全部使用滑板需更換75次,影響時間為759.75 min,二煉鋼機時產(chǎn)量按2.30 t/min計算,影響產(chǎn)量降低1 747 t。5月份二煉鋼產(chǎn)量為81 721.455 t,影響效益降低10.69元/t。

        方案3出鋼口壽命平均約440爐,生產(chǎn)爐數(shù)按1 345爐計算,則需要更換3.06次,每次更換時間平均120 min,則合計影響停機366.827 min。二煉鋼機時產(chǎn)量按2.30 t/min計算,影響產(chǎn)量降低843.68 t,5月份二煉鋼產(chǎn)量為81 721.455 t,影響效益降低5.16元/t。

        通過以上滑板擋渣對比,方案3因產(chǎn)量降低影響成本升高5.53元/t。但是當鐵水少時,該部分效益不會產(chǎn)生,煉鋼廠日產(chǎn)量按10 500 t計算,鐵比按82%計算,當鐵水產(chǎn)量高于9 041 t時影響效益降低,當鐵水產(chǎn)量低于9 041 t時,使用滑板不會造成效益降低。

        5 結(jié)語

        滑板擋渣技術(shù)在石橫特鋼優(yōu)特鋼生產(chǎn)中取得了一定的效果,但隨著生產(chǎn)節(jié)奏以及操作水平的提升,擋渣技術(shù)應用制約了效益提升,尤其在產(chǎn)量效益較高的情況下,滑板擋渣技術(shù)成本居高不下失去的效益優(yōu)勢。石橫特鋼及時對擋渣工藝進行系統(tǒng)分析,最終確定了滑板擋渣技術(shù)在精軋螺紋、電力D級鋼上應用、MG600等優(yōu)特鋼上使用,其余鋼種采用方案3擋渣技術(shù)。

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