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        萊鋼轉(zhuǎn)爐爐體維護(hù)技術(shù)研究與實(shí)踐

        2020-03-10 15:37:30任科社
        山東冶金 2020年1期
        關(guān)鍵詞:爐次槍位爐襯

        任科社

        (山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠,山東 萊蕪271104)

        1 前言

        萊鋼煉鋼廠老區(qū)轉(zhuǎn)爐受爐容比小、供氧強(qiáng)度大及冶煉鋼種等因素影響,轉(zhuǎn)爐爐襯侵蝕速度較快,爐役進(jìn)入3 000爐次以后,爐襯易出現(xiàn)因個(gè)別部位侵蝕嚴(yán)重?zé)o法滿足正常冶煉的情況,需通過停爐補(bǔ)爐等方式進(jìn)行修復(fù),對(duì)生產(chǎn)穩(wěn)定順行和爐體安全運(yùn)行影響較大。轉(zhuǎn)爐渣面在兌鐵加廢鋼撞擊沖刷和冶煉過程爐渣侵蝕雙重作用下,侵蝕速度高于其他部位,導(dǎo)致多個(gè)爐役冶煉過程中出現(xiàn)渣面漏鋼被迫停爐檢修的情況。轉(zhuǎn)爐爐體穩(wěn)定性差已成為制約萊鋼產(chǎn)能提升和生產(chǎn)穩(wěn)定順行的主要因素。

        煉鋼廠系統(tǒng)分析轉(zhuǎn)爐爐體侵蝕原理,開發(fā)轉(zhuǎn)爐精準(zhǔn)留渣量控制和精準(zhǔn)濺渣工藝,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐濺渣層精準(zhǔn)控制;通過轉(zhuǎn)爐渣面鋼補(bǔ)及鐵補(bǔ)技術(shù)實(shí)施,提高轉(zhuǎn)爐薄弱部位維護(hù)能力,轉(zhuǎn)爐爐體維護(hù)水平有效提升,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能得到有效釋放,冶煉成本明顯降低。

        2 轉(zhuǎn)爐爐體侵蝕原因分析[1]

        2.1 鐵水、廢鋼對(duì)爐襯的機(jī)械磨損及沖刷

        氧氣復(fù)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼的金屬料主要是鐵水,比例為70%~90%。為了平衡熱量,降低鋼鐵料和氧氣消耗,需配加一定數(shù)量的廢鋼。裝料時(shí)轉(zhuǎn)爐爐襯要受到鐵水和廢鋼的撞擊和沖刷作用會(huì)造成不同程度損傷。

        2.2 鋼水、爐渣對(duì)爐襯的機(jī)械沖刷

        轉(zhuǎn)爐在吹煉過程中,爐內(nèi)物理化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生大量爐氣,在爐氣作用下爐內(nèi)爐渣、鋼水發(fā)生機(jī)械運(yùn)動(dòng)與爐襯作用,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐爐襯受損。

        2.3 爐渣、爐氣對(duì)爐襯的化學(xué)侵蝕

        研究和分析表明,轉(zhuǎn)爐在吹煉過程中爐渣中(FeO)與爐襯磚中的碳發(fā)生反應(yīng),爐襯磚的原質(zhì)層不斷轉(zhuǎn)化為脫碳層,由于碳的脫出所形成的空隙導(dǎo)致爐襯磚組織松動(dòng)脆化,在爐液的流動(dòng)沖刷下流失而被蝕損。

        2.4 爐內(nèi)溫差變化造成爐襯磚受損

        爐襯經(jīng)常在1 600℃以上的高溫下工作,受熱時(shí)會(huì)產(chǎn)生巨大的膨脹應(yīng)力。在兌入鐵水、停吹、出鋼以及裝料時(shí),由于急冷急熱導(dǎo)致爐內(nèi)溫度變化很大,會(huì)產(chǎn)生溫差應(yīng)力及其他一些外力,造成爐襯磚受損。另外冶煉過程中的不當(dāng)操作也會(huì)對(duì)爐襯造成損壞。

        3 改進(jìn)措施

        3.1 濺渣工藝優(yōu)化

        轉(zhuǎn)爐濺渣工藝作為轉(zhuǎn)爐爐體維護(hù)的主要手段,其工藝先進(jìn)程度將直接決定轉(zhuǎn)爐爐體維護(hù)效果和爐體維護(hù)成本。萊鋼轉(zhuǎn)爐原濺渣工藝模式單一,濺渣完畢轉(zhuǎn)爐各部位渣層厚度相同,在轉(zhuǎn)爐爐體個(gè)別部位出現(xiàn)侵蝕嚴(yán)重時(shí),無法實(shí)現(xiàn)選擇性濺渣維護(hù),導(dǎo)致爐體薄弱部位得不到及時(shí)修復(fù),被迫采用停爐維護(hù)的方式保證爐體安全。爐役后期還會(huì)出現(xiàn)因維護(hù)不到位,薄弱部位出現(xiàn)漏鋼等惡性事故。萊鋼煉鋼廠通過對(duì)濺渣時(shí)爐內(nèi)爐渣運(yùn)行規(guī)律和爐渣凝固機(jī)理進(jìn)行研究,開發(fā)轉(zhuǎn)爐精準(zhǔn)濺渣技術(shù)用于轉(zhuǎn)爐爐體維護(hù),取得較好的效果。轉(zhuǎn)爐濺渣時(shí),通過合理分配各底吹槍流量,優(yōu)化頂槍濺渣槍位及壓力,實(shí)現(xiàn)濺渣層按需精準(zhǔn)控制,主要控制要點(diǎn)如下。

        1)出鋼完畢根據(jù)爐體侵蝕情況將轉(zhuǎn)爐搖爐至指定位置,若渣面侵蝕嚴(yán)重,則將轉(zhuǎn)爐搖至垂直偏離渣面2°~3°;若鋼面侵蝕嚴(yán)重,則將轉(zhuǎn)爐搖至垂直偏離鋼面2°~3°。

        2)根據(jù)爐體各部位侵蝕情況相應(yīng)調(diào)整對(duì)應(yīng)部位的底吹槍流量,各底吹槍流量隨底吹槍上部爐體侵蝕嚴(yán)重程度和距爐底高度的上升而增加。各底吹槍流量以濺渣標(biāo)準(zhǔn)流量為基礎(chǔ)(50 t轉(zhuǎn)爐底吹最佳流量范圍為300~1 000 Nm3/h),流量增加值為對(duì)應(yīng)上部爐體侵蝕部位高度值(m值)乘以60 Nm3/h。

        3)濺渣實(shí)際槍位在濺渣最佳槍位范圍內(nèi)以濺渣基礎(chǔ)槍位為基準(zhǔn)隨侵蝕部位高度降低而增高,濺渣時(shí)轉(zhuǎn)爐濺渣最佳槍位為爐膛直徑的0.4~0.9倍。

        該濺渣技術(shù)通過在出鋼時(shí)檢查爐體,確定爐體各部位侵蝕情況,根據(jù)各部位侵蝕情況,優(yōu)化底吹槍流量及氧槍濺渣槍位和流量[2],控制爐渣濺起高度;同時(shí)根據(jù)爐體侵蝕情況調(diào)整轉(zhuǎn)爐零位,控制爐體各部位濺渣量,達(dá)到爐體各部位濺渣層厚度精準(zhǔn)控制,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐爐型科學(xué)規(guī)范控制,確保爐體運(yùn)行安全。通過濺渣量的精確控制,實(shí)現(xiàn)了爐型的科學(xué)控制(見表1),進(jìn)而提高轉(zhuǎn)爐操作穩(wěn)定性,減少冶煉過程溢渣量,提升煉鋼各經(jīng)濟(jì)指標(biāo),降低冶煉成本。

        表1 轉(zhuǎn)爐精準(zhǔn)濺渣技術(shù)實(shí)施效果

        3.2 渣面維護(hù)技術(shù)創(chuàng)新

        轉(zhuǎn)爐渣面在冶煉過程化學(xué)侵蝕、倒?fàn)t鋼水沖刷及兌鐵和加廢鋼機(jī)械撞擊多重作用下,侵蝕速度明顯快于其他部位。從多爐次拆爐時(shí)各部位爐襯磚厚度觀察,轉(zhuǎn)爐渣面部位的爐襯磚厚度一般不足150 mm,渣面兌鐵部位侵蝕程度更加嚴(yán)重,多爐役兌鐵位爐襯磚已侵蝕完畢,隨時(shí)有漏鋼風(fēng)險(xiǎn)。為解決轉(zhuǎn)爐渣面隱患,萊鋼煉鋼廠通過創(chuàng)新渣面維護(hù)方式,渣面維護(hù)與冶煉同步進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐渣面本質(zhì)化安全運(yùn)行,主要技術(shù)要點(diǎn)如下。

        1)根據(jù)轉(zhuǎn)爐渣面侵蝕情況確定粒鋼裝入部位及數(shù)量,粒鋼裝入在距廢鋼斗頭部Xm,X=爐體侵蝕部位侵蝕距爐口距離×(廢鋼斗長(zhǎng)度/轉(zhuǎn)爐爐底高度),粒鋼分布范圍為Xm點(diǎn)±0.3 m,廢鋼裝入順序?yàn)榱d摗㈣F塊、自產(chǎn)或社會(huì)廢鋼。

        2)爐體維護(hù)爐次采用補(bǔ)爐濺渣模型(見表2),濺渣結(jié)束時(shí)間為濺渣第三階段爐口濺起爐渣到達(dá)最高值后回落點(diǎn),濺渣完畢要對(duì)爐渣進(jìn)行確認(rèn),轉(zhuǎn)爐搖至留渣確認(rèn)位時(shí)爐渣流速范圍為1.0~1.2 m/s。

        表2 轉(zhuǎn)爐補(bǔ)爐濺渣模型

        3)轉(zhuǎn)爐在留渣確認(rèn)位停止2~3 s后將轉(zhuǎn)爐搖至距爐前水平40°~45°將廢鋼裝入爐內(nèi)后,將轉(zhuǎn)爐搖至水平位置停留5 s后進(jìn)行兌鐵操作。

        4 實(shí)施效果

        通過濺渣工藝優(yōu)化和渣面維護(hù)創(chuàng)新,轉(zhuǎn)爐爐體維護(hù)能力得到提高,轉(zhuǎn)爐停爐補(bǔ)爐時(shí)間由896 min/(月·爐座)減少到目前289 min/(月·爐座),轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能得到有效釋放,鋼產(chǎn)量增加4 800 t/月。新技術(shù)實(shí)施后,轉(zhuǎn)爐爐襯侵蝕速度減緩,爐齡由實(shí)施前18 000爐次提高到目前23 500爐次,最高爐齡達(dá)到28 000爐次;轉(zhuǎn)爐補(bǔ)爐料消耗明顯降低,補(bǔ)爐料消耗由原來0.389 kg/t鋼降低到目前0.108 kg/t鋼,年效益在300萬元以上。轉(zhuǎn)爐非計(jì)劃停爐時(shí)間降低,生產(chǎn)穩(wěn)定性得到有效提升,2019年因轉(zhuǎn)爐原因?qū)е碌姆怯?jì)劃停機(jī)為零,產(chǎn)品質(zhì)量得到本質(zhì)化穩(wěn)定。

        5 結(jié)論

        5.1 轉(zhuǎn)爐爐體損壞原因主要是化學(xué)侵蝕和機(jī)械撞擊導(dǎo)致,損壞速度較快的部位是轉(zhuǎn)爐渣面。

        5.2 轉(zhuǎn)爐精準(zhǔn)濺渣技術(shù)通過調(diào)整濺渣參數(shù)可有效對(duì)爐體損壞嚴(yán)重部位進(jìn)行及時(shí)修復(fù),實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐爐體均衡穩(wěn)定。

        5.3 轉(zhuǎn)爐渣面維護(hù)新技術(shù)可在不停爐情況下,對(duì)渣面薄弱部位進(jìn)行在線修復(fù),保證轉(zhuǎn)爐爐體穩(wěn)定安全運(yùn)行。

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