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        SAM智能綜采技術(shù)在龍灘煤礦的應(yīng)用

        2020-03-09 05:08:30王壽全
        中國煤炭 2020年2期
        關(guān)鍵詞:機(jī)巷龍灘一鍵

        范 凱 彭 博,,3 王壽全

        (1. 四川華鎣山龍灘煤電有限責(zé)任公司,四川省廣安市,638019;2. 四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,四川省成都市,610091;3. 重慶大學(xué)資源與安全學(xué)院,重慶市沙坪壩區(qū),400044)

        2012年以來,煤炭行業(yè)步入“寒冬”,市場極度低迷,四川煤企歷史包袱重、欠賬多,井下現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境惡劣、安全風(fēng)險(xiǎn)高,職工勞動強(qiáng)度大、收入低,煤礦井下作業(yè)人員流失和老齡化嚴(yán)重、招工極其困難。

        2015年,全國首個智能化無人綜采工作面在陜煤黃陵一礦運(yùn)行[1-2],工作面平均月產(chǎn)量達(dá)17萬t以上、生產(chǎn)作業(yè)人員減少70%、效率提高25%;神華榆家梁煤礦通過“采煤機(jī)記憶割煤+支架全工作面跟機(jī)+系統(tǒng)集成控制”,工作面實(shí)現(xiàn)無人作業(yè);陽煤新元煤礦在高瓦斯、復(fù)雜的地質(zhì)條件下,實(shí)現(xiàn)全工作面自動化開采。

        龍灘煤電公司結(jié)合北京天瑪公司在國內(nèi)成功實(shí)施10余個相似條件工作面智能化綜采的實(shí)際,確立了“工作面采用自動控制和可視化遠(yuǎn)程干預(yù)技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)手動操作,分步實(shí)現(xiàn)井下現(xiàn)場集中控制和地面遠(yuǎn)程控制工作面割煤、推溜、拉架、運(yùn)輸?shù)裙に囍悄芑钡目傮w思路和“工作面日進(jìn)8 m、割煤10刀、年產(chǎn)原煤100萬t、生產(chǎn)人員減少到10人/班”的工作目標(biāo)。

        1 SAM智能化綜采系統(tǒng)

        SAM型綜采自動化控制系統(tǒng)是在綜采工作面單機(jī)設(shè)備自動化的基礎(chǔ)上,采用擬人手法,把人的視覺、聽覺延伸到工作面,將工人從危險(xiǎn)的采場工作面解放到相對安全的機(jī)巷中心,建立一套以監(jiān)控中心為核心,以工作面視頻、音頻、以太網(wǎng)、遠(yuǎn)控為基礎(chǔ)的集中自動化控制系統(tǒng)[3-6],如圖1所示,實(shí)現(xiàn)在機(jī)巷監(jiān)控中心對液壓支架、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、機(jī)巷膠帶機(jī)、泵站、開關(guān)等綜采設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程操控,達(dá)到工作面“少人化”甚至“無人化”的開采目的。SAM智能化綜采系統(tǒng)如圖2所示。

        圖1 SAM智能化綜采系統(tǒng)框架結(jié)構(gòu)

        圖2 SAM智能化綜采系統(tǒng)

        SAM智能化綜采系統(tǒng)主要包含六大核心技術(shù):一鍵啟停、自動跟機(jī)、記憶割煤、集成控制、智能監(jiān)控、工況監(jiān)測及故障診斷。

        1.1 一鍵啟停技術(shù)

        3124S工作面智能化系統(tǒng)通過集控中心對設(shè)備按照“帶式輸送機(jī)→破碎機(jī)→轉(zhuǎn)載機(jī)→刮板運(yùn)輸機(jī)”進(jìn)行一鍵順序啟動與一鍵逆向停止,在地面調(diào)度中心和機(jī)巷集控中心均能實(shí)現(xiàn)一鍵啟停。一鍵啟停操作臺見圖3。

        在“全自動”工作模式下,通過“一鍵啟停”按鍵對工作面綜采設(shè)備按照自動化程序啟停,實(shí)現(xiàn)了井下集控中心及地面調(diào)度室對工作面設(shè)備的一鍵式遠(yuǎn)程操控。

        圖3 一鍵啟停操作臺

        1.2 液壓支架自動跟機(jī)技術(shù)

        結(jié)合開采工藝,依據(jù)工作面頂板壓力、傾角、液壓支架姿態(tài)、采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)等信息,將整個生產(chǎn)過程劃分為不同的階段,自動決策并控制液壓支架中部跟機(jī)、斜切進(jìn)刀、端頭清浮煤、轉(zhuǎn)載機(jī)自動推進(jìn)等動作,實(shí)現(xiàn)了工作面自動連續(xù)生產(chǎn),液壓支架自動化跟機(jī)示意圖見圖4。

        圖4 液壓支架自動跟機(jī)示意圖

        1.3 采煤機(jī)記憶截割技術(shù)

        按照示范刀所記錄的工作參數(shù)、姿態(tài)參數(shù)、滾筒高度軌跡進(jìn)行智能化運(yùn)算,形成記憶截割模板[7],在自動截割過程中不斷修正誤差,實(shí)現(xiàn)自動調(diào)高、臥底、加速和減速等功能,如圖5所示。

        圖5 記憶割煤技術(shù)示意圖

        1.4 集成控制技術(shù)

        在3124S工作面集控中心對采煤機(jī)、液壓支架、刮板運(yùn)輸機(jī)、破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、帶式輸送機(jī)、泵站均進(jìn)行了集中控制,將整套設(shè)備形成耦合整體。同時,在3124S工作面機(jī)巷和調(diào)度室均能實(shí)現(xiàn)設(shè)備遠(yuǎn)程操控,見圖6。

        圖6 機(jī)巷遠(yuǎn)程集中控制室

        1.5 智能化監(jiān)控技術(shù)

        在3124S工作面每3架安設(shè)一組煤壁攝像頭,每6架安設(shè)一組通道攝像頭,實(shí)現(xiàn)了全方位監(jiān)控;視頻跟隨采煤機(jī)自動切換,并且通過以太網(wǎng)高速傳輸至集控中心及調(diào)度室,實(shí)現(xiàn)了實(shí)時監(jiān)控。

        1.6 工況監(jiān)測及診斷技術(shù)

        3124S工作面實(shí)現(xiàn)了采煤機(jī)、液壓支架、刮板運(yùn)輸機(jī)、破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、供電供液設(shè)備、頂板壓力、瓦斯?jié)舛鹊裙r參數(shù)的實(shí)時監(jiān)測與故障診斷[8],及時提醒作業(yè)人員排除故障,提高了問題處理的及時性,極大提升設(shè)備效率[9-10]。

        2 SAM綜采智能化技術(shù)在龍灘礦的應(yīng)用

        龍灘煤礦3124S工作面走向長度1486 m,傾斜長度197.5 m。煤層傾角3°~7°,平均傾角5°,煤層傾角變化較穩(wěn)定;工作面煤層總厚度0.7~2.57 m,平均為1.55 m,純煤總厚度0.7~2.43 m,平均為1.53 m,一般厚度1.4~1.7 m,屬薄—中厚煤層;煤層結(jié)構(gòu)簡單,容重1.45 t/m3;煤層硬度系數(shù)f為0.22~0.79;煤種為瘦煤,煤質(zhì)較穩(wěn)定;工作面面積294434 m2,地質(zhì)儲量65.99萬t,可采儲量為64.01萬t。

        2.1 一鍵啟停技術(shù)的應(yīng)用

        一鍵啟停在龍灘3124S工作面應(yīng)用情況良好,成功率超過90%,機(jī)巷及地面調(diào)度室均能實(shí)現(xiàn)“帶式輸送機(jī)→破碎機(jī)→轉(zhuǎn)載機(jī)→刮板運(yùn)輸機(jī)”進(jìn)行一鍵順序啟動與一鍵逆向停止,達(dá)到了減人、提效目標(biāo)。

        2.2 自動跟機(jī)技術(shù)的應(yīng)用

        3124S工作面自動跟機(jī)率在2019年5月27日-9月15日的平均值為87.75%,日最高跟機(jī)率為8月19日的100%。自動跟機(jī)率的主要影響因素包括工作面地質(zhì)條件變化需臥底、抬底人工操作;工作面支架下滑需人工調(diào)架;設(shè)備操作可靠度較高,仍存在少量問題。2019年7月9-25日,液壓支架跟機(jī)率為91.8%,基本實(shí)現(xiàn)支架的自動化跟機(jī)移架,如圖7所示。

        圖7 液壓支架自動跟機(jī)移架循環(huán)作業(yè)圖

        2.3 記憶割煤技術(shù)的應(yīng)用

        記憶割煤技術(shù)在煤層地質(zhì)條件穩(wěn)定情況下能有效提升割煤速度,并減少了工作環(huán)境惡劣的割煤司機(jī)崗位。

        龍灘煤礦1#煤層由于地質(zhì)條件復(fù)雜,斷層、褶曲、煤線變化大,導(dǎo)致記憶割煤技術(shù)應(yīng)用率維持在62%左右,記憶割煤記錄如圖8所示。

        圖8 龍灘煤礦1#煤層記憶割煤記錄

        2.4 集成控制技術(shù)的應(yīng)用

        集成控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)了智能綜采成套設(shè)備的集中控制,給3124S工作面的操作賦予了“神經(jīng)中樞”,在龍灘煤礦應(yīng)用可靠。應(yīng)用表明:SAM系統(tǒng)可對采煤機(jī)、液壓支架、刮板運(yùn)輸機(jī)、破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)進(jìn)行位置、位態(tài)、啟停、效率的集成控制,如圖9所示。SAM系統(tǒng)可對水泵、液泵進(jìn)行啟停、壓力、液位、濃度、溫度監(jiān)控,如圖10所示。

        2.6 智能化監(jiān)控技術(shù)的應(yīng)用

        機(jī)巷控制中心及地面調(diào)度室能對工作面狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。應(yīng)用表明:攝像頭的防塵效果較好,不需經(jīng)常擦拭外殼;采煤機(jī)攝像頭能實(shí)現(xiàn)跟機(jī)自動切換畫面,保證割煤時滾筒、煤壁、支架狀態(tài)的實(shí)時監(jiān)控,如圖11所示;實(shí)現(xiàn)了工作面上下出口、機(jī)巷皮帶、監(jiān)控中心、落煤倉的實(shí)時監(jiān)控,減少了崗位設(shè)置,如圖12所示。

        圖9 工作面設(shè)備集成控制圖

        圖10 泵站自動化控制系統(tǒng)圖

        圖11 割煤機(jī)滾筒、煤壁、支架狀態(tài)監(jiān)控圖

        圖12 工作面系統(tǒng)實(shí)時監(jiān)控圖

        2.6 工況監(jiān)測及診斷技術(shù)的應(yīng)用

        SAM智能綜采系統(tǒng)可對配套設(shè)備進(jìn)行全方面的工況監(jiān)測及故障診斷[8]。

        (1)采煤機(jī)工況監(jiān)測能實(shí)時監(jiān)測采煤機(jī)的速度、位置,滾筒高度、溫度等參數(shù),如圖13所示。

        圖13 采煤機(jī)工況監(jiān)測圖

        (2)供電監(jiān)測能實(shí)時監(jiān)測工作面3個組合開關(guān)的工況,如圖14所示。

        圖14 供電監(jiān)測圖

        (3)液壓支架工況監(jiān)測能實(shí)時監(jiān)測液壓支架的工作阻力、移架狀態(tài)、側(cè)護(hù)板狀態(tài)、升降柱狀態(tài)等,如圖15所示。

        圖15 液壓支架工況監(jiān)測圖

        (4)工作面頂板壓力監(jiān)測系統(tǒng)對工作面開采時間段內(nèi)液壓支架的工作阻力進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,如圖16所示。

        圖16 工作面頂板壓力監(jiān)測圖

        (5)采煤機(jī)故障診斷系統(tǒng)對采煤機(jī)過載、過熱、瓦斯超限、牽引、通訊的故障能自我診斷及報(bào)警,如圖17所示。

        圖17 采煤機(jī)故障診斷圖

        3 智能綜采傳統(tǒng)綜采對比分析

        3.1 工作面產(chǎn)量

        3124S工作面生產(chǎn)班控制到10人,單日最高割煤11刀,自動化使用率達(dá)到87.75%。2019年6-9月累計(jì)生產(chǎn)106 d,采煤120個小班,累計(jì)推進(jìn)323.5 m,割煤433.8刀,原煤產(chǎn)量212025 t。其中,6-8月組織“一采一準(zhǔn)”試生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)單班最高割煤7刀,月平均產(chǎn)量5.45萬t,月最高產(chǎn)量6.39萬t;9月1日開始組織“兩采一準(zhǔn)”正常生產(chǎn),截至9月15日,實(shí)現(xiàn)日平均割煤6.7刀,產(chǎn)量4.86萬t。6-9月3124S工作面工業(yè)性試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

        3.2 人員勞動組織

        智能化工作面工業(yè)性試驗(yàn)期間工作區(qū)域配置生產(chǎn)班10人。生產(chǎn)班具體負(fù)責(zé)智能化綜采工作,配置2人在遠(yuǎn)程集控中心負(fù)責(zé)智能化綜采操作,工作面配置2人負(fù)責(zé)采煤機(jī)和液壓支架跟機(jī)巡視,兩巷配置4人負(fù)責(zé)超前支護(hù),沿線配置2名電鉗工負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備等巡視。

        表1 智能化綜采工業(yè)性試驗(yàn)情況

        3.3 回采工效

        3124S智能化綜采工作面于2019年6-8月組織試生產(chǎn),9月開始正常生產(chǎn)。截至9月15日,該工作面累計(jì)產(chǎn)量212025 t,回采工時5715個,回采工效為37.1 t/工。其中,6-8月“一采一準(zhǔn)”試生產(chǎn)產(chǎn)量163413 t,回采工時4642個,回采工效35.2 t/工;9月正式回采產(chǎn)量48612 t,回采工時1073個,回采工效45.3 t/工。各月生產(chǎn)人數(shù)、工時、產(chǎn)量及工效如表2所示。

        表2 智能化綜采工作面回采工效

        4 結(jié)論

        通過SAM智能化綜采技術(shù)在龍灘煤礦的應(yīng)用,得出以下結(jié)論。

        (1)總結(jié)并成功應(yīng)用了SAM智能化綜采的六大核心技術(shù):成套設(shè)備一鍵啟停、液壓支架自動跟機(jī)、采煤機(jī)記憶割煤、機(jī)巷遠(yuǎn)程集中控制、工作環(huán)境智能監(jiān)控、工況監(jiān)測及故障診斷。其中一鍵啟停功能成功率超過90%、自動跟機(jī)率平均88%、記憶割煤使用率62%。

        (2)智能化綜采相較于傳統(tǒng)綜采,工作區(qū)域生產(chǎn)作業(yè)由18人減少到9~10人,回采工效由27.8 t/工提高到45.3 t/工,月單產(chǎn)由3.64萬t提高到6.06萬t。

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