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        裂縫型砂巖油藏高含水井化學(xué)堵水壓裂技術(shù)研究及應(yīng)用

        2020-03-09 13:42:52楊乾隆令永剛趙小光蓋文臣
        鉆采工藝 2020年5期
        關(guān)鍵詞:體系評(píng)價(jià)施工

        楊乾隆, 令永剛, 趙小光, 蓋文臣, 王 敏

        (1中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第十采油廠 2西安理工大學(xué))

        華慶油田整體表現(xiàn)為低孔、超低滲特征,孔滲分布范圍大、微裂縫發(fā)育、非均質(zhì)性強(qiáng),屬于超低滲儲(chǔ)層。該油藏以壓裂投產(chǎn)為主,并采用超前注水開(kāi)發(fā),隨著時(shí)間的推移,使得人工裂縫和天然裂縫溝通能力進(jìn)一步增強(qiáng),油井含水逐漸上升,高含水井逐漸增多,其中以裂縫型見(jiàn)水為主(176口,占比31.0%);因此,對(duì)高含水井進(jìn)行有效的控水增油改造,成為油田開(kāi)發(fā)面臨的重要課題[1-3]。

        目前常用的堵水技術(shù)包括機(jī)械封隔、無(wú)機(jī)封堵、常規(guī)有機(jī)封堵等[4-7],機(jī)械封隔主要采用封隔器、橋塞等工具進(jìn)行高含水層隔采,但井底長(zhǎng)期存在大直徑工具,井卡風(fēng)險(xiǎn)較高;無(wú)機(jī)封堵主要采用高強(qiáng)度固井水泥進(jìn)行原射孔段近井地帶封堵,由于封堵半徑小,脆性較強(qiáng),后期改造存在易壓竄風(fēng)險(xiǎn);常規(guī)有機(jī)封堵主要采用聚丙烯酰胺進(jìn)行裂縫深部堵塞,但堵劑在水竄裂縫中的成膠效果差,且存在體縮現(xiàn)象難以實(shí)現(xiàn)對(duì)裂縫立體空間的完全充填,封堵效果不理想。根據(jù)目標(biāo)儲(chǔ)層見(jiàn)水特征,優(yōu)選新型堵劑體系進(jìn)行性能評(píng)價(jià),優(yōu)化堵水工藝;與暫堵轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)相結(jié)合,形成堵水轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù),以期為高含水井降水增油提供保障。

        一、目標(biāo)儲(chǔ)層地質(zhì)特征及潛力分析

        目標(biāo)油藏處于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡一級(jí)構(gòu)造單元中部偏西南,以巖性油藏為主,主力開(kāi)發(fā)層為三疊系長(zhǎng)6層,以巖屑長(zhǎng)石細(xì)砂巖、粉砂巖為主,儲(chǔ)層有效厚度約為20.1 m,儲(chǔ)層溫度約為58.9℃,壓力系數(shù)為0.84,平均孔隙度10.8%,平均滲透率0.34 mD。2009年投入開(kāi)發(fā),目前油井多方向水淹,多數(shù)呈高含水關(guān)井狀態(tài)。

        為確定儲(chǔ)層剩余油是否富集,在目標(biāo)區(qū)動(dòng)態(tài)裂縫水線上部署檢查井2口,并進(jìn)行密閉取心;取心結(jié)果顯示,巖心水洗比例為8.9%, 投產(chǎn)后油井日產(chǎn)油3.5 t,且含水在10%以下,由此說(shuō)明剖面剩余油富集,儲(chǔ)層改造潛力較大。因此,要充分動(dòng)用高含水井剩余油,必須對(duì)出水層段進(jìn)行有效封堵,降低壓裂竄層風(fēng)險(xiǎn),開(kāi)啟新的裂縫通道,擴(kuò)大單井泄油面積,提高厚油層動(dòng)用程度。

        二、新型堵劑體系性能評(píng)價(jià)

        對(duì)于見(jiàn)水裂縫進(jìn)行封堵,必須遵循“注得進(jìn)、留得住、堵得死”原則,對(duì)丙烯酰胺單體進(jìn)行嫁接、復(fù)配,將原有的酰胺基擴(kuò)展到含酰胺基、羧基、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸,形成了聚合物單體,通過(guò)縮合反應(yīng),得到HQTPAM聚合物,大幅提高穩(wěn)定性。

        通過(guò)大量室內(nèi)實(shí)驗(yàn)調(diào)試評(píng)價(jià),優(yōu)選堵劑體系配方為:0.3%~0.6%新型聚合物+0.25%~0.5%交聯(lián)劑+0.02%~0.1%催化劑+0.025%~0.1%熱穩(wěn)定劑。

        1. 流變性能評(píng)價(jià)

        室內(nèi)配比了3種配方,測(cè)定了在不同溫度下的剪切速率與黏度隨時(shí)間的變化關(guān)系。

        配方1:0.4%聚合物+0.4%交聯(lián)劑+0.04%催化劑+0.05%熱穩(wěn)定劑。

        配方2:0.4%聚合物+0.5%交聯(lián)劑+0.04%催化劑+0.05%熱穩(wěn)定劑。

        配方3:0.5%聚合物+0.5%交聯(lián)劑+0.04%催化劑+0.05%熱穩(wěn)定劑。

        實(shí)驗(yàn)表明在常溫(見(jiàn)圖1)和儲(chǔ)層溫度下(見(jiàn)圖2),隨著剪切速率的增大,體系黏度下降;剪切速率在10~50 s-1之間時(shí),黏度均低于150 mPa·s,可以滿足現(xiàn)場(chǎng)施工要求。

        圖1 常溫下3種配方流變性測(cè)試

        圖2 60℃下3種配方流變性測(cè)試

        2. 熱穩(wěn)定性能評(píng)價(jià)

        在60℃下,固化后,放置120 h,通過(guò)采用真空突破壓力法進(jìn)行凍膠強(qiáng)度測(cè)試來(lái)反映體系熱穩(wěn)定性能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。

        表1 堵劑體系熱穩(wěn)定性評(píng)價(jià)表

        表1實(shí)驗(yàn)表明,3種配方堵劑均未出現(xiàn)脫水現(xiàn)象,且堵劑的強(qiáng)度隨時(shí)間的延長(zhǎng)略有加強(qiáng),說(shuō)明堵劑的熱穩(wěn)定性較好。

        3. 抗鹽性能評(píng)價(jià)

        為確保堵劑體系在高礦化度的地層水中仍具有較好的封堵效果,在60℃下,固化120 h,進(jìn)行凍膠強(qiáng)度測(cè)試來(lái)反映體系抗鹽性能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

        表2 堵劑體系抗鹽性能評(píng)價(jià)表

        實(shí)驗(yàn)表明,在相同成膠時(shí)間下,高礦化度下堵劑成膠時(shí)間與低礦化度下成膠強(qiáng)度基本一致,說(shuō)明堵劑耐鹽性能較好。

        4. 承壓性能評(píng)價(jià)

        采用填砂管單管(L=30 cm)驅(qū)替實(shí)驗(yàn)?zāi)M儲(chǔ)層裂縫進(jìn)行堵劑封堵后突破壓力梯度測(cè)試,實(shí)驗(yàn)采取先進(jìn)行正向驅(qū)替,待堵劑完全充填填砂管后,進(jìn)行60℃水浴養(yǎng)護(hù),待其完全交聯(lián)固化7 d,然后進(jìn)行反向驅(qū)替,記錄壓力突破值。

        圖3 堵劑突破壓力測(cè)試曲線

        實(shí)驗(yàn)測(cè)得突破壓力值為2.87 MPa(如圖3所示),計(jì)算得出最大突破壓力梯度為9.57 MPa/m,證明該堵劑體系交聯(lián)固化后承壓性能較好,能滿足后期壓裂改造強(qiáng)度。

        三、堵水轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)

        1. 堵水技術(shù)原理

        本次研究摒棄之前采用單一堵劑的模式,以“有機(jī)多段塞組合模式+無(wú)機(jī)封口”模式進(jìn)行見(jiàn)水通道高效封堵,堵劑用量主要參照前期措施改造規(guī)模進(jìn)行優(yōu)化。

        封堵體系采用“微球+凝膠+新型堵劑體系+強(qiáng)凝膠+改性固井水泥”的段塞組合模式(如圖4所示)。采用聚合物微球進(jìn)行基質(zhì)孔隙、小吼道封堵;少量的凝膠起到屏蔽遮擋、降低濾失及減弱來(lái)水指進(jìn)現(xiàn)象;主體新型堵劑體系實(shí)現(xiàn)裂縫深部有效封堵;改性高強(qiáng)度固井水泥實(shí)現(xiàn)封口作用。

        圖4 高含水層封堵簡(jiǎn)易示意圖

        2. 施工流程

        高含水井堵水轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)融合了有機(jī)-無(wú)機(jī)化學(xué)擠封、多級(jí)注入、控縫、暫堵轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)。該技術(shù)的具體施工流程為:①先以低排量注入1.0%濃度的100 nm聚合物微球,使其在地層深部進(jìn)行基質(zhì)孔隙、小吼道進(jìn)行封堵;②進(jìn)行多級(jí)注入堵劑模式,首先采用少量(10~20 m3)的凝膠進(jìn)行擠注,實(shí)現(xiàn)裂縫深部屏蔽來(lái)水,起到屏蔽遮擋、降低濾失及減弱來(lái)水指進(jìn)現(xiàn)象;然后注入主體新型堵劑體系,進(jìn)行裂縫有效封堵;再采用強(qiáng)凝膠體系進(jìn)行深部推送,達(dá)到裂縫深部封堵的目的;③最后采用改性高強(qiáng)度固井水泥進(jìn)行見(jiàn)水通道封口;④關(guān)井候凝,磨鉆、處理井筒;⑤采用定向面射孔潛力層[8](磁定位器定位+陀螺儀定向+電纜傳輸),并以“小排量、低砂比、低液量”的壓裂模式組合,控制縫高,同時(shí)配合使用層內(nèi)暫堵劑,增加裂縫復(fù)雜性,擴(kuò)大油井泄油面積。

        四、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用及效果評(píng)價(jià)

        Y1-01井位于目標(biāo)區(qū)南部,生產(chǎn)層位長(zhǎng)6層,2009年采用壓裂改造措施投產(chǎn),初期日產(chǎn)油1.6 t,2013年6月含水由5.5%快速升至76.7%,含鹽量由31 276 mg/L下降至19 292 mg/L,截止2018年6月,該井日產(chǎn)液1.52 m3,日產(chǎn)油0.16 t,含水86.8%,累計(jì)產(chǎn)油2 646 t,累計(jì)產(chǎn)水1 900 m3。通過(guò)分析注采見(jiàn)效及吸水剖面,認(rèn)為長(zhǎng)6油層發(fā)育較厚,上部油層已射開(kāi),水井對(duì)應(yīng)井段為主吸水層,下部油層未射開(kāi),水淹程度低,存在剩余油潛力,因此進(jìn)行長(zhǎng)6油層堵水壓裂。

        Y1-01井于2018年6月進(jìn)行堵水壓裂施工,共注入堵劑255 m3(共注入4段堵劑,聚合物微球50 m3,PEG-1凝膠60 m3,新型堵劑體系120 m3,改性固井水泥25 m3),泵注程序見(jiàn)表3。

        表3 Y1-01井?dāng)D封泵注程序

        由于該井吸水能力較差,則采用水泥承留器擠封管柱,在輕微壓開(kāi)儲(chǔ)層的情況下進(jìn)行見(jiàn)水油層擠封施工,施工曲線如圖5所示。

        圖5 Y1-01井?dāng)D封施工曲線

        待堵劑在儲(chǔ)層完全固化后,進(jìn)行井筒處理,并采用水泥車(chē)進(jìn)行求吸水驗(yàn)證封堵效果,結(jié)果顯示該層不吸水(穩(wěn)壓25 MPa,壓力不降),表示封堵效果較好;同時(shí)進(jìn)行潛力層定向面射孔,并壓裂求產(chǎn)。該井采用參數(shù)優(yōu)化來(lái)控制縫高擴(kuò)展,措施改造加砂15 m3,砂比21.8%,排量1.2 m3/min,入地液量90.6 m3,破壓39.4 MPa,施工過(guò)程平穩(wěn)(如圖6所示)。

        該井措施開(kāi)井后6 d見(jiàn)油,目前日產(chǎn)液2.65 m3,日產(chǎn)油由0.16 t增加到1.37 t,日增油1.21 t,含水由86.8%下降至48.5%,累計(jì)增油 214 t(154 d),降水增油效果較好,目前仍有效。

        圖6 Y1-01井壓裂施工曲線

        截至目前,高含水井堵水轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)在目標(biāo)區(qū)油藏共實(shí)施3井次,有效3口,井均日增油0.8 t,含水下降34.2%,累計(jì)增油425 t,措施效果顯著。

        五、結(jié)論

        (1)研制的新型堵劑體系具有較好的流變性、抗鹽性、熱穩(wěn)定性,且能承受較高的突破壓力。

        (2)通過(guò)將有機(jī)堵劑與無(wú)機(jī)堵劑進(jìn)行組合,形成了多段塞交替注入封堵工藝;該技術(shù)可以有效地解決機(jī)械封隔風(fēng)險(xiǎn)高、無(wú)機(jī)封堵效果差等問(wèn)題,可對(duì)見(jiàn)水層實(shí)現(xiàn)深部、長(zhǎng)期有效封堵。

        (3)堵水轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)共進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)先導(dǎo)性試驗(yàn)3口,有效3口,井均日增油0.8 t,措施效果顯著,建議擴(kuò)大應(yīng)用。

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