張燦為 張偉棟 楊勇
摘 要:文章簡(jiǎn)要介紹了制動(dòng)軟管臺(tái)架耐久驗(yàn)證方法,針對(duì)臺(tái)架耐久出現(xiàn)的故障,從仿真分析和臺(tái)架進(jìn)行原因確認(rèn)。針對(duì)原因制訂了優(yōu)化方案,同樣從仿真分析和臺(tái)架對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行效果確認(rèn),問(wèn)題得到了解決。
關(guān)鍵詞:液壓制動(dòng)軟管;臺(tái)架耐久;破裂
中圖分類號(hào):U463.55? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ?文章編號(hào):1671-7988(2020)03-134-03
前言
行車必制動(dòng),制動(dòng)性能關(guān)乎整個(gè)車輛的安全,整個(gè)制動(dòng)系統(tǒng)的零件均被設(shè)定為安全件。其中液壓制動(dòng)軟管總成作為制動(dòng)系統(tǒng)中重要的零件之一,它是一種連接于制動(dòng)硬管和卡鉗之間的柔性導(dǎo)管,由制動(dòng)軟管和管接頭通過(guò)永久性聯(lián)接而成。
液壓制動(dòng)軟管總成的作用有兩個(gè):一是傳輸或存儲(chǔ)供卡鉗加壓時(shí)的流體壓力介質(zhì),以達(dá)到制動(dòng)的目的,這就要求滿足一定的密封性;二是在傳輸流體介質(zhì)的同時(shí)滿足懸架與車身之間相對(duì)運(yùn)動(dòng)的需求,這就要求軟管比較柔軟,且具有較高的韌性和耐屈撓性。
1 臺(tái)架耐久破裂問(wèn)題
為了快速驗(yàn)證某車型軟管在生命周期內(nèi)的耐屈撓性,在臺(tái)架上進(jìn)行模擬實(shí)車耐久試驗(yàn)。根據(jù)實(shí)車懸架跳動(dòng)的行程和轉(zhuǎn)向的角度,設(shè)定模擬臺(tái)架的跳動(dòng)行程和轉(zhuǎn)向角度。
由于該車型懸架跳動(dòng)存在上極限、中間狀態(tài)、下極限3種工況,轉(zhuǎn)向存在左轉(zhuǎn)限、中間狀態(tài)、右極限3種工況,將跳動(dòng)和轉(zhuǎn)向進(jìn)行組合則前懸架存在9種極限工況。臺(tái)架上需要將這9種極限工況都模擬出來(lái),設(shè)定臺(tái)架振動(dòng)循環(huán)方式如下:
參數(shù)設(shè)定完畢后,臺(tái)架模擬實(shí)車耐久試驗(yàn)正式開(kāi)始。當(dāng)臺(tái)架運(yùn)行至跳動(dòng)17萬(wàn)次后,軟管在連接支架處出現(xiàn)開(kāi)裂、漏油(如下圖2所示),不滿足設(shè)計(jì)要求(跳動(dòng)≥62萬(wàn)次、轉(zhuǎn)向≥48萬(wàn)次后軟管無(wú)泄漏、裂紋等異常現(xiàn)象)。
2 問(wèn)題解析
2.1 原因分析
故障件產(chǎn)生破裂的部位在支架與護(hù)套連接處,軟管的布置如下圖3所示。通過(guò)與新件的對(duì)比,初步判斷故障原因:護(hù)套距離支架較近,且護(hù)套與支架分別為兩個(gè)獨(dú)立的部件,在其連接處容易產(chǎn)生應(yīng)力集中。在軟管運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,支架與護(hù)套連接處長(zhǎng)期受突變應(yīng)力,最終產(chǎn)生疲勞開(kāi)裂。
2.2 理論確認(rèn)
為了進(jìn)一步確認(rèn)原因,分別從理論和臺(tái)架進(jìn)行分析驗(yàn)證。首先在理論上引入仿真軟件對(duì)軟管進(jìn)行全行程(上下跳,左右轉(zhuǎn)向工況)動(dòng)態(tài)分析(如上圖5所示),分析結(jié)果(如下圖6所示)表明護(hù)套與支架間的應(yīng)力較大,達(dá)到了70N(要求≤30N),與推斷的結(jié)果一致。
2.3 臺(tái)架確認(rèn)
同時(shí)在臺(tái)架上制作兩組樣件,其中第一組去掉軟管上的護(hù)套,第二組部分去除軟管與護(hù)套間粘合膠,減小軟管與護(hù)套間的滑移力,隨后開(kāi)始模擬實(shí)車工況耐久試驗(yàn)。
第一組樣件在試驗(yàn)進(jìn)行到100萬(wàn)次后,軟管仍未出現(xiàn)任何異?,F(xiàn)象。第二組樣件在試驗(yàn)進(jìn)行到10萬(wàn)次后,護(hù)套開(kāi)始產(chǎn)生滑移,當(dāng)試驗(yàn)結(jié)束后(達(dá)到62萬(wàn)次),護(hù)套與支架之間的間隙已經(jīng)由初始的0增大至30mm,如下圖7所示。
從試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,護(hù)套與支架間存在較大的應(yīng)力,護(hù)套的布置是軟管破裂的主要原因。
3 問(wèn)題優(yōu)化
3.1 優(yōu)化方案
護(hù)套的位置是導(dǎo)致軟管破裂的主要原因,而護(hù)套的作用是避免軟管與減振器干涉磨損,所以護(hù)套不能取消,那么問(wèn)題解決思路是從護(hù)套的布置位置下手。由于臺(tái)架驗(yàn)證試驗(yàn)時(shí)護(hù)套相對(duì)支架滑移了30mm,所以初步考慮將護(hù)套布置在距離支架30mm的地方。同時(shí)為了改善護(hù)套內(nèi)部的應(yīng)力,將原有長(zhǎng)護(hù)套分割為三段小護(hù)套,考慮護(hù)套間隙過(guò)大會(huì)導(dǎo)致護(hù)套失去保護(hù)作用,綜合考慮將護(hù)套間距設(shè)為10mm,結(jié)構(gòu)如下圖8、圖9所示。
3.2 理論確認(rèn)
優(yōu)化方案的驗(yàn)證同樣分為理論和臺(tái)架進(jìn)行,對(duì)優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)進(jìn)行全行程動(dòng)態(tài)仿真分析(如相下圖10),分析結(jié)果顯示優(yōu)化后軟管上的最大應(yīng)力為14N(如下圖11所示),滿足設(shè)計(jì)要求(≤30N)。
3.3 臺(tái)架確認(rèn)
將優(yōu)化后的樣件裝在臺(tái)架上模擬實(shí)車耐久,當(dāng)試驗(yàn)運(yùn)行至62萬(wàn)次后,軟管無(wú)開(kāi)裂、膠輪無(wú)滑移等異?,F(xiàn)象。繼續(xù)追加試驗(yàn)至100萬(wàn)次,試驗(yàn)結(jié)果與之前相同,仍無(wú)任何異常。
通過(guò)上述分析和試驗(yàn)證明,優(yōu)化后的方案確認(rèn)有效,更改護(hù)套的位置及形狀,既不影響護(hù)套保護(hù)軟管的作用,同時(shí)優(yōu)化了軟管上的應(yīng)力,解決了軟管漏油的問(wèn)題。
4 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)本次對(duì)液壓制動(dòng)軟管臺(tái)架耐久破裂問(wèn)題的分析、對(duì)策、驗(yàn)證,在保留護(hù)套原有保護(hù)功能的情況下,解決了破裂問(wèn)題。本文研究?jī)?nèi)容對(duì)后續(xù)液壓制動(dòng)軟管的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、護(hù)套的布置、問(wèn)題的解決提供了思路,有一定的參考價(jià)值。
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