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        某輕型商用車懸置系統(tǒng)設(shè)計(jì)與優(yōu)化

        2020-03-07 05:33:11呂長民段繼強(qiáng)徐禮成劉煥丁琳
        汽車實(shí)用技術(shù) 2020年3期

        呂長民 段繼強(qiáng) 徐禮成 劉煥 丁琳

        摘 要:動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的性能是整車NVH性能控制的關(guān)鍵。文章以某輕型商用車懸置系統(tǒng)為研究對(duì)象,對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì)及優(yōu)化。文章基于主慣性軸理論確定了懸置系統(tǒng)的初始安裝角度,并基于能量解耦法建立Adams模型對(duì)膠塊安裝角度及剛度進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。通過整車試驗(yàn)表明怠速工況下懸置系統(tǒng)隔振效果良好,但后懸置在加速工況下在2930rpm處存在共振,然后通過CAE分析,提出了后懸置系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,并對(duì)改進(jìn)后懸置系統(tǒng)重新進(jìn)行測試驗(yàn)證。測試結(jié)果表明優(yōu)化后共振消除,整個(gè)懸置系統(tǒng)性能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

        關(guān)鍵詞:懸置系統(tǒng);解耦;共振問題;NVH試驗(yàn)

        中圖分類號(hào):U463.3? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1671-7988(2020)03-88-05

        前言

        隨著技術(shù)的進(jìn)步及汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,客戶對(duì)載貨汽車舒適性的要求也越來越高,輕型載貨汽車NVH性能向乘用車水平看齊也是未來發(fā)展趨勢(shì)。動(dòng)力總成系統(tǒng)作為整車NVH問題的主要來源,減少動(dòng)力總成振動(dòng)噪聲向車內(nèi)傳遞已成為汽車減振降噪的關(guān)鍵技術(shù)之一[1]。Taeseok Jeong 和 Rajendra Singh 研究了四點(diǎn)懸置理論,通過合理布置發(fā)動(dòng)機(jī)懸置元件,使它們的彈性中心位于懸置系統(tǒng)的質(zhì)心處或主慣性軸上,實(shí)現(xiàn)懸置系統(tǒng)部分自由度的振動(dòng)解耦[2]。王顯會(huì)、李守成等人綜合運(yùn)用彈性中心理論和能量解耦方法對(duì)動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)[3]。本文以某自主研發(fā)的輕型商用車為對(duì)象,對(duì)其動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。首先基于主慣性軸理論確定了懸置系統(tǒng)的初始安裝角度,通過Adams搭建了懸置系統(tǒng)的六自由度虛擬樣機(jī)模型確定了橡膠軟墊最優(yōu)安裝角度及剛度。通過動(dòng)力總成NVH試驗(yàn)驗(yàn)證,在怠速工況下懸置系統(tǒng)隔振效果良好,但是加速工況下變速器懸置在2930rpm存在共振,通過CAE分析為車架側(cè)第三橫梁剛度不足,并對(duì)第三橫梁進(jìn)行加強(qiáng)優(yōu)化后重新進(jìn)行測試驗(yàn)證。測試結(jié)果表明優(yōu)化后共振消除,懸置性能得到進(jìn)一步提升。

        1 輕型商用車懸置系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        1.1 動(dòng)力總成慣性參數(shù)

        采用吉林大學(xué)為我司提供的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量試驗(yàn)臺(tái)獲取慣性參數(shù),該試驗(yàn)臺(tái)基于空間多剛體動(dòng)力學(xué)的慣性參數(shù)計(jì)算動(dòng)力學(xué)模型,并利用遞推最小二乘法對(duì)被測物體的質(zhì)心位置坐標(biāo)和慣性張量的進(jìn)行辨識(shí)[4],如圖1所示。參考坐標(biāo)系定義為:飛輪殼外端面圓心為原點(diǎn)O,從自由端指向飛輪端為+X,豎直向上為+Z,+Y指向符合右手法則。

        用試驗(yàn)臺(tái)測得動(dòng)力總成的質(zhì)量為492 kg,動(dòng)力總成的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量與慣性積以及質(zhì)心坐標(biāo),分別見表 1 與表 2。

        1.2 懸置系統(tǒng)布置

        本文設(shè)計(jì)的懸置系統(tǒng)是由4個(gè)懸置軟墊構(gòu)成,包括2個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)懸置膠塊和兩個(gè)變速器懸置膠塊(左右V型對(duì)稱布置)。4點(diǎn)式懸置在結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性上優(yōu)于3點(diǎn)式懸置,同時(shí)能夠很好地克服較大的反作用力矩[5]。同時(shí),斜置式懸置系統(tǒng)既有較強(qiáng)的剛度又能提高解耦率,在汽車上得到了廣泛的應(yīng)用[6]。

        發(fā)動(dòng)機(jī)變速器已預(yù)留懸置安裝孔,初步左右對(duì)稱設(shè)計(jì)懸置支架,獲取懸置軟墊坐標(biāo),見表3。

        懸置軟墊的壓縮量2-5mm為宜[7],初步確定軟墊壓縮量為3mm,初步選定懸置軟墊Z向靜剛度,并借用現(xiàn)有軟墊結(jié)構(gòu)。

        主慣性軸必然通過動(dòng)力總成的質(zhì)心,如果分別求得發(fā)動(dòng)機(jī)及變速器各自的質(zhì)心位置,則兩個(gè)質(zhì)心的連線也就是該動(dòng)力總成的主慣性軸[8]。本文的主慣性軸通過動(dòng)力總成的質(zhì)心與發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)心連線確定。主慣性軸理論是通過調(diào)整懸置軟墊角度剛度,把前后懸置彈性中心落在主慣性軸上,提高系統(tǒng)解耦率,如圖1所示。

        按主慣性軸理論對(duì)懸置進(jìn)行解耦布置,確定前后懸置安裝角度。對(duì)于左右對(duì)稱布置的懸置系統(tǒng)[9],其彈性中心的位置可按式(1)、(2)計(jì)算,參考圖2。

        式中:

        K—懸置軟墊壓縮剛度與剪切剛度之比;

        A—彈性中心高度;

        B—膠塊到中心的距離;

        α—彈性中心到膠塊的水平夾角;

        β—膠塊安裝傾斜角度。

        初步確定的懸置膠塊的基本參數(shù)如表4所示。

        1.3 基于Adams仿真分析

        懸置系統(tǒng)的固有頻率遠(yuǎn)低于動(dòng)力總成和車架彈性體的固有頻率,因此可以把動(dòng)力總成、車架簡化為剛體,在Adams中建立懸置系統(tǒng)的六自由度力學(xué)模型[9],如圖3所示。

        本文參數(shù)化優(yōu)化是把懸置的剛度和布置角度設(shè)置成變量,將解耦值設(shè)置成優(yōu)化目標(biāo),通過變量的變化,找出最優(yōu)的一組剛度值和布置角度。

        計(jì)算系統(tǒng)的固有頻率和振動(dòng)能量分布,結(jié)果見表5??梢钥闯觯麟A固有頻率間隔均滿足1Hz 的頻率間隔要求;主要方向(Z向、Rxx向)的振動(dòng)能量分布滿足至少達(dá)到 90%的設(shè)計(jì)指標(biāo)要求;其它方向的振動(dòng)能量分布均滿足不低于85%的設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。

        1.4 懸置支架設(shè)計(jì)

        懸置支架強(qiáng)度滿足通用公司28種工況下典型工況的校核分析,支架剛度大于懸置軟墊剛度的8-10倍[7],支架一階模態(tài)應(yīng)大于發(fā)動(dòng)機(jī)最大二階激勵(lì)頻率1.414倍,一般取值2-5倍。本文發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速3000rpm,二階頻率100hz,懸置支架各方向剛度均大于膠塊各方向剛度10倍,發(fā)動(dòng)機(jī)支架一階模態(tài)500hz,變速器支架模態(tài)300hz,滿足設(shè)計(jì)要求。

        2 整車NVH試驗(yàn)測試

        動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)隔振率測試工況為整車定置、柴油機(jī)無載工況,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速從怠速轉(zhuǎn)速至標(biāo)定轉(zhuǎn)速。將加速度傳感器分別放在被測車型懸置軟墊兩側(cè)的連接支架處,并保證前、后位置的振動(dòng)同步測量。試驗(yàn)數(shù)據(jù)中,隔振率、振動(dòng)烈度作為衡量懸置軟墊隔振性能的指標(biāo)。其中,X、Y、Z分別為整車的縱向、橫向和垂向,振動(dòng)烈度為三個(gè)方向的振動(dòng)速度平方和的開方。

        2.1 發(fā)動(dòng)機(jī)怠速工況下懸置隔振試驗(yàn)

        啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),待發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定后(怠速,水溫達(dá)到80度),利用NI數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,測試結(jié)果如下。

        怠速工況下,發(fā)動(dòng)機(jī)端、變速器端隔振后的振動(dòng)烈度均低于4mm/s,性能良好;隔振前后的發(fā)動(dòng)機(jī)端綜合隔振率達(dá)到了85%的設(shè)計(jì)目標(biāo),變速器端綜合隔振率滿足大于80%的設(shè)計(jì)要求。

        2.2 發(fā)動(dòng)機(jī)升速工況下懸置隔振試驗(yàn)

        車輛原地定置,輕踩油門踏板,使發(fā)動(dòng)機(jī)從怠速轉(zhuǎn)速緩慢升至最高轉(zhuǎn)速。該工況下懸置的總體振動(dòng)曲線見圖4、5。

        原地升速工況,發(fā)動(dòng)機(jī)端左懸置隔振后在2588rpm附近存在輕微共振,共振幅值為17.3mm/s,共振幅值小于20mm/s可忽略;隔振后在98Hz和107Hz產(chǎn)生明顯共振,共振幅值分別為33.2mm/s、23.8mm/s,共振幅值偏大,初步分析發(fā)動(dòng)機(jī)端車架側(cè)被動(dòng)支架存在100hz左右的固有頻率,但是本文發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速為2900rpm,考慮整車輕量化設(shè)計(jì)可忽略該共振問題,由圖4可以看出發(fā)動(dòng)機(jī)端的綜合隔振率大于0.7,整體性能良好滿足設(shè)計(jì)要求。

        原地升速工況,變速器端左懸置隔振后在2930rpm附近存在明顯共振,共振處綜合隔振率小于0.6;初步分析為變速器端車架側(cè)第三衡量固有頻率偏低,需要對(duì)其加強(qiáng)優(yōu)化。

        2.3 CAE優(yōu)化分析對(duì)比

        通過CAE分析建立動(dòng)力總成相連部分簡化模型(如圖6),進(jìn)行頻響分析發(fā)現(xiàn)變速器被動(dòng)支架在97hz響應(yīng)劇烈(節(jié)點(diǎn)610246為被動(dòng)支架上的點(diǎn)),與試驗(yàn)結(jié)果相吻合。改變變速器厚度對(duì)共振幾乎不產(chǎn)生影響,由此說明共振原因不是變速器被動(dòng)支架造成的。優(yōu)化橫梁結(jié)構(gòu)提高橫梁剛度及模態(tài)后,共振頻率由97Hz后延到125Hz,且變速器支架610246號(hào)節(jié)點(diǎn)共振時(shí)的加速度振幅由70mm降到12mm,說明提高第三橫梁剛度可有效減緩共振,如圖7所示。

        2.4 試驗(yàn)對(duì)比

        由圖8可知,優(yōu)化后變速器端懸置的共振點(diǎn)平移到3000rpm以后,變速器端的綜合隔振率也達(dá)到了60%,有效的解決了在額定轉(zhuǎn)速下的共振問題。

        3 結(jié)束語

        (1)建立了六自由度動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)剛體動(dòng)力學(xué)模型,對(duì)懸置系統(tǒng)進(jìn)行解耦布置,對(duì)懸置的三向剛度參數(shù)進(jìn)行能量解耦優(yōu)化,通過懸置系統(tǒng)固有頻率分布、振動(dòng)能量分布驗(yàn)證了設(shè)計(jì)效果。

        (2)在整車狀態(tài)下對(duì)動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)進(jìn)行NVH性能試驗(yàn),結(jié)果表明,設(shè)計(jì)的懸置系統(tǒng)隔振效果良好,但在加速工況下后懸置在98hz存在共振。

        (3)對(duì)變速器被動(dòng)支架架處第三橫梁加強(qiáng)優(yōu)化后,升速工況下變速器端共振問題解決,懸置隔振性能得到提升。

        參考文獻(xiàn)

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