張 佰
(西山煤電(集團(tuán))有限公司,山西 太原 030206)
(1)西山煤電集團(tuán)屯蘭礦2、3號(hào)煤層間夾矸層厚、抽瓦斯高低巷道、9號(hào)煤含矸量高等因素,礦井煤炭質(zhì)量逐漸變差,毛煤中矸石含量大,動(dòng)篩處理能力嚴(yán)重不足,導(dǎo)致準(zhǔn)備車間原煤拉運(yùn)能力下降。(2)動(dòng)篩分選系統(tǒng)矸石帶煤量大,在8%左右,存在精煤損失現(xiàn)象。(3)動(dòng)篩跳汰系統(tǒng)磨損嚴(yán)重,設(shè)備故障率較高,安全隱患多,制約礦井及選煤廠生產(chǎn)。(4)原煤矸石含量大,導(dǎo)致無(wú)壓三產(chǎn)品旋流器處理能力下降,開(kāi)車時(shí)間延長(zhǎng),原煤加工費(fèi)用升高。
(1)屯蘭選煤廠入洗原煤中煤泥含量較高,原生煤泥和次生煤泥總量約在20%以上,最高達(dá)到30%,原有工藝為不脫泥無(wú)壓三產(chǎn)品旋流器主選+煤泥重介+浮選,由于煤泥含量大,造成主選旋流器分選精度下降,介質(zhì)消耗高,最高達(dá)3kg/t原煤。(2)煤泥重介工藝對(duì)于管理要求較高,由于沒(méi)有獨(dú)立的介質(zhì)系統(tǒng),實(shí)際煤泥重介旋流器的Ep值達(dá)到0.2以上,分選效率較低,粗精煤泥灰分在13%以上,影響最終精煤灰分。
屯蘭選煤廠此次改造單獨(dú)建立淺槽排矸、脫泥及粗煤泥分選車間,毛煤在準(zhǔn)備車間從500mm破碎至-150mm以下進(jìn)入原煤倉(cāng),經(jīng)帶式輸送機(jī)運(yùn)至新淺槽排矸及粗煤泥分選車間。-150mm原煤首先進(jìn)入篩孔為25mm的分級(jí)篩,分級(jí)篩上物料直接進(jìn)入淺槽分選機(jī),淺槽分選的精煤進(jìn)入精煤脫介篩,脫介篩的篩上物進(jìn)入破碎機(jī),破碎至50mm以下后進(jìn)入末原煤系統(tǒng)。淺槽分選的矸石經(jīng)過(guò)矸石脫介篩脫介后,進(jìn)入矸石系統(tǒng)[1]。分級(jí)篩的篩下物25~0mm粒級(jí)物料進(jìn)入脫泥篩。脫泥篩的篩孔為1mm,脫泥篩的篩上物和破碎機(jī)下物料混合一起進(jìn)入末原煤主洗系統(tǒng)(主廠房)。脫泥篩的篩下物進(jìn)入煤泥桶,然后經(jīng)過(guò)泵輸送至煤泥分級(jí)旋流器分級(jí),旋流器的溢流去浮選系統(tǒng),旋流器的底流進(jìn)入TCS進(jìn)行分選,分選的粗精煤泥進(jìn)入主廠房?jī)?nèi)煤泥池,然后經(jīng)過(guò)濃縮旋流器濃縮、弧形篩和離心機(jī)脫水后摻入精煤上倉(cāng)皮帶,弧形篩篩下水和離心液進(jìn)入浮選系統(tǒng)。TCS分選的尾煤進(jìn)入重介系統(tǒng)中矸脫介篩,由現(xiàn)有中矸、尾煤系統(tǒng)回收。脫介篩下的合介循環(huán)使用,脫介采用主廠房精煤磁尾作為噴水,脫介篩下的稀介經(jīng)磁選機(jī)回收后,合介循環(huán)使用,磁尾作為脫泥篩噴水,不足部分由主廠房精煤磁尾補(bǔ)充[2]。
淺槽排矸及粗煤泥分選系統(tǒng)改造于2017年6月24日正式開(kāi)工,于2018年2月22日完成,目前形成了原煤預(yù)先脫泥,淺槽預(yù)先排矸+TCS粗煤泥分選+無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器主選+浮選聯(lián)合流程。改造后的工藝系統(tǒng)各粒級(jí)間銜接見(jiàn)圖1所示。
圖1 分粒級(jí)分選銜接圖
系統(tǒng)改造后的主要設(shè)備情況如表1所示。
原煤通過(guò)25mm分級(jí)篩分級(jí),+25mm原煤進(jìn)入淺槽預(yù)排矸,促使進(jìn)入重介主旋流器物料含矸量大幅降低,處理能力大幅提升。原煤的預(yù)先脫泥,重介主旋流器分選下限提高至1mm,分選精度相應(yīng)得到提高,同時(shí)介子消耗大幅降低。
原煤-25mm物料通過(guò)1mm脫泥篩預(yù)先脫泥,煤泥通過(guò)分級(jí)旋流器再次精確分級(jí),溢流(-0.25mm)進(jìn)入浮選機(jī),底流進(jìn)入TCS粗煤泥浮選機(jī)分選。因TCS分選機(jī)Ep值≤0.09,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于煤泥重介Ep值,提高了粗煤泥回收效率,減少了精煤損失。
分級(jí)旋流器的應(yīng)用,使得浮選機(jī)入浮粒度大幅降低,目前入浮主導(dǎo)粒度-0.25mm,減輕了因煤泥重介溢流跑粗對(duì)浮選入料粒級(jí)的影響,浮選系統(tǒng)抽出率大幅提升。
通過(guò)以上工藝流程,形成原煤+25mm粒級(jí)淺槽預(yù)排矸、25~1mm重介主旋流器分選、1~0.25mm粗煤泥TCS分選、-0.25mm浮選回收的分級(jí)分選流程。原煤中各粒級(jí)間分級(jí)更加精確,粒度間銜接更加合理緊湊,大幅度提高了各分選設(shè)備的分選精度,提高了精煤回收率。
表1 改造后的主要設(shè)備情況表
(1)降低了矸石帶煤損失,大矸帶煤比例由動(dòng)篩排矸時(shí)的8.2%降低到淺槽排矸時(shí)的0.4%。
(2)經(jīng)過(guò)淺槽排矸后,三產(chǎn)品旋流器入洗原煤灰分由42%左右降至32%左右,灰分降低10%。脫泥后,中煤損失由改造前的10%降低至5%。
(3)與原煤泥重介分選工藝相比,TCS最終粗精煤泥灰分在9%~13%之間,可根據(jù)生產(chǎn)需要調(diào)整,水分為10%左右,尾礦灰分50%以上,滿足生產(chǎn)需要。粗精煤泥產(chǎn)率可提高0.2%。
(4)提高了重介系統(tǒng)原煤入洗能力,重介系統(tǒng)無(wú)壓三產(chǎn)品旋流器處理能力由260t/h提高到350t/h。淺槽+2套重介系統(tǒng)精煤小時(shí)量達(dá)到500t,三套重介系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兩用一備。
(5)系統(tǒng)耗介量降低,淺槽系統(tǒng)介質(zhì)消耗<0.5kg/t,淺槽+兩套重介旋流器噸原煤介耗由原來(lái)的2.9kg下降至2.2kg。
(6)工藝指標(biāo)先進(jìn):淺槽重介質(zhì)分選機(jī)Ep=0.05,η=96.16%;TCS分選機(jī)I=0.14,η=93.89%。
回收矸石中原煤可獲得經(jīng)濟(jì)效益993萬(wàn)元/年,回收重介系統(tǒng)精煤可獲得經(jīng)濟(jì)效益2064萬(wàn)元/年,回收粗精煤泥可獲得經(jīng)濟(jì)效益666萬(wàn)元/年,降低介耗可獲得經(jīng)濟(jì)效益136萬(wàn)元/年。
增加電耗:608萬(wàn)元/年,增加配件及淺槽大修費(fèi)用:350萬(wàn)元/年,廠房及設(shè)備折舊費(fèi):300萬(wàn)元/年,人工費(fèi)增加220萬(wàn)元/年。
產(chǎn)生總效益為:993+2064+666+136-608-350-300-220=2381萬(wàn)元/年。
屯蘭選煤廠淺槽排矸及粗煤泥分選改造工程技術(shù)效果明顯,達(dá)到預(yù)期,降低了入洗原煤灰分,提高了重介及粗煤泥分選效果,提高了精煤產(chǎn)率,降低了介耗,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益;同時(shí)降低了大矸帶煤損失,回收了寶貴的煉焦煤資源,社會(huì)效益突出。
改造后在應(yīng)用過(guò)程中也存在一定的問(wèn)題,表現(xiàn)為:(1)原煤分級(jí)篩篩板放大至150mm后,毛煤中大量木材、鐵器、棉紗等雜物進(jìn)入淺槽車間及主廠房,堵塞溜槽或在破碎機(jī)、淺槽底部卡住,造成生產(chǎn)中斷。(2)容易出現(xiàn)脫鏈、斷鏈現(xiàn)象,刮板、鏈條更換頻繁。(3)大矸經(jīng)過(guò)準(zhǔn)備車間、洗煤車間原煤系統(tǒng)的長(zhǎng)距離運(yùn)輸,沿線皮帶、溜槽等設(shè)備磨損較大。針對(duì)以上不足,屯蘭選煤廠將在后續(xù)生產(chǎn)中有針對(duì)性的采取措施,降低不利因素的影響。