焦傳寶
(大唐陽(yáng)城發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 陽(yáng)城 048102)
動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)因其徑向尺寸小、質(zhì)量輕、流量大且調(diào)節(jié)范圍廣、高效率工作區(qū)寬、啟動(dòng)力矩小、變工況運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性好、適應(yīng)性強(qiáng)、調(diào)節(jié)性能好等諸多優(yōu)點(diǎn),逐漸成為大型火電機(jī)組送、引、一次風(fēng)機(jī)的主流風(fēng)機(jī)形式,特別是近幾十年來(lái)得到了廣泛的應(yīng)用。但由于軸流式風(fēng)機(jī)具有駝峰型性能曲線(xiàn),加上機(jī)組調(diào)峰運(yùn)行、工況變化頻繁、運(yùn)行條件惡劣等因素,時(shí)常發(fā)生失速現(xiàn)象,特別是一次風(fēng)機(jī)。這對(duì)機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性都產(chǎn)生了較大的影響[1-2]。
某電廠(chǎng)裝機(jī)容量為2×600 MW燃煤機(jī)組,采用雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)、一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置2臺(tái)雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)、軸流式一次風(fēng)機(jī),2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)分別命名為7A、7B。風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 某電廠(chǎng)一次風(fēng)機(jī)設(shè)備技術(shù)規(guī)范
2017年,2臺(tái)機(jī)組進(jìn)行了大修,在大修結(jié)束 投入運(yùn)行的7—8月份,出現(xiàn)了2次7B一次風(fēng)機(jī)失速現(xiàn)象,而失速均發(fā)生在機(jī)組降負(fù)荷至65%額定負(fù)荷時(shí)。通過(guò)分析失速時(shí)相關(guān)參數(shù)、歷史數(shù)據(jù)曲線(xiàn)和相關(guān)設(shè)備運(yùn)行方式,找到了風(fēng)機(jī)失速的原因,并制定了相應(yīng)的措施,徹底解決了風(fēng)機(jī)失速的問(wèn)題。本文對(duì)一次風(fēng)機(jī)失速原因的分析和處置,將對(duì)同類(lèi)型機(jī)組防止一次風(fēng)機(jī)失速提供參考。
軸流風(fēng)機(jī)的葉片通常是機(jī)翼型的,葉片前后壓力差的大小決定于動(dòng)葉沖角(α)的大小,在臨界值以?xún)?nèi),上述壓力差大致與葉片的沖角成正比,不同的葉片葉型有不同的臨界沖角值。當(dāng)動(dòng)葉片的沖角超過(guò)臨界值時(shí),氣流會(huì)離開(kāi)葉片凸面發(fā)生邊界層分離現(xiàn)象,產(chǎn)生大面積的渦流,此時(shí)風(fēng)機(jī)的全壓下降,這種情況稱(chēng)為“失速現(xiàn)象”。軸流式風(fēng)機(jī)正常及失速時(shí)氣體的流動(dòng)如圖1所示
圖1 軸流式風(fēng)機(jī)正常及失速時(shí)氣體的流動(dòng)
當(dāng)沖角繼續(xù)增大時(shí),氣流離開(kāi)葉片背部的區(qū)域變大,氣流渦流區(qū)進(jìn)一步增大,甚至?xí)氯~片之間的氣流通道,造成軸流風(fēng)機(jī)壓升大幅下降,流量突然減少。
軸流風(fēng)機(jī)的失速特性和葉片的形式有關(guān),同時(shí)受到風(fēng)道阻力特性的影響,對(duì)于動(dòng)葉可調(diào)軸流一次風(fēng)機(jī)而言,同一動(dòng)葉開(kāi)度時(shí),風(fēng)道阻力特性越陡(相同流量下壓力較高),越容易失速,相同的風(fēng)道阻力特性,動(dòng)葉開(kāi)度越大,風(fēng)機(jī)越容易失速。因此,分析和處理風(fēng)機(jī)失速應(yīng)該從風(fēng)道阻力和動(dòng)葉開(kāi)度兩方面入手[3-5]。
根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),一般來(lái)說(shuō),風(fēng)機(jī)失速乃至喘振時(shí)常常伴隨出現(xiàn)以下現(xiàn)象:失速風(fēng)機(jī)流量大幅下降甚至降到0;失速風(fēng)機(jī)電流下降,振動(dòng)增加,噪聲增大;失速風(fēng)機(jī)動(dòng)葉自動(dòng)開(kāi)大(機(jī)組投入全自動(dòng)狀態(tài)時(shí));并聯(lián)運(yùn)行的另1臺(tái)風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度增大,出力增大;并聯(lián)運(yùn)行的2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)壓力偏差增大;機(jī)組負(fù)荷下滑。
風(fēng)機(jī)失速后,如果不及時(shí)處理,可能造成機(jī)組負(fù)荷大幅波動(dòng),鍋爐燃燒不穩(wěn),甚至引發(fā)風(fēng)機(jī)發(fā)生喘振,進(jìn)而導(dǎo)致葉片斷裂及軸承損壞事故。
2017年7月31日,某電廠(chǎng)7B一次風(fēng)機(jī)發(fā)生失速。當(dāng)時(shí)機(jī)組正在進(jìn)行降負(fù)荷操作,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷由550 MW降至390 MW時(shí)7B一次風(fēng)機(jī)發(fā)生失速。風(fēng)機(jī)失速前后參數(shù)對(duì)比如表2所示。
從表2可以看出,7B一次風(fēng)機(jī)失速前和并列運(yùn)行的7A一次風(fēng)機(jī)出現(xiàn)較大偏差,出口壓力、風(fēng)機(jī)流量和電機(jī)電流均有較大的差值。17點(diǎn)53分,風(fēng)機(jī)失速后,7B一次風(fēng)機(jī)流量銳減至0.56 m3/s,出口壓力降至7.0 kPa,同時(shí)動(dòng)葉開(kāi)度自動(dòng)開(kāi)大至80%。由于7B一次風(fēng)機(jī)出力銳減,7A一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度自動(dòng)開(kāi)大至60.7%,流量增至78.46 m3/s,但總風(fēng)量仍低于失速前一次風(fēng)流量,導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷快速下滑。17點(diǎn)58分,操作人員通過(guò)解除7B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉自動(dòng),迅速關(guān)小7B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉至56.09%,同時(shí)相應(yīng)關(guān)小7A一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉至48.24%,7B一次風(fēng)機(jī)失速現(xiàn)象消失,出力恢復(fù)正常。至此,因一次風(fēng)量波動(dòng),導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷下滑超過(guò)30 MW。
表2 某電廠(chǎng)7B一次風(fēng)機(jī)失速時(shí)與7A一次風(fēng)機(jī)參數(shù)對(duì)比
a)并列運(yùn)行的2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出力偏差大,導(dǎo)致出力較小的7B一次風(fēng)機(jī)受到7A一次風(fēng)機(jī)的影響,其出口風(fēng)道阻力增加,葉片氣流沖角增大至臨界值而發(fā)生“脫流”,致使風(fēng)機(jī)出力減小。機(jī)組為了滿(mǎn)足一次風(fēng)量需求,自動(dòng)開(kāi)大其動(dòng)葉角度,進(jìn)而葉片氣流沖角繼續(xù)增大,風(fēng)機(jī)失速加劇,直至出力減小至0。
b)7B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)性能不良,動(dòng)葉開(kāi)度和風(fēng)機(jī)流量及出口壓力不匹配,導(dǎo)致降負(fù)荷過(guò)程中出現(xiàn)失速現(xiàn)象。從失速前風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度及流量可以看出,在機(jī)組降負(fù)荷過(guò)程中,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)通過(guò)持續(xù)減小一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度來(lái)減小一次風(fēng)量,從而減小磨煤機(jī)的制粉出力,以達(dá)到減小鍋爐燃燒、降低機(jī)組負(fù)荷的目的。在這一過(guò)程中,因調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)功能異常,2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)實(shí)際出力變化并不完全同步,導(dǎo)致2臺(tái)風(fēng)機(jī)出力出現(xiàn)較大偏差,從而引發(fā)出力小的7B一次風(fēng)機(jī)失速。
c)由于制粉系統(tǒng)本身運(yùn)行方式的原故,導(dǎo)致2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)產(chǎn)生互相干擾工況。通過(guò)分析一次風(fēng)系統(tǒng)流程圖(如圖2所示)可知,正常運(yùn)行時(shí),2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出口聯(lián)絡(luò)擋板關(guān)閉,分別通過(guò)帶隔離擋板的冷風(fēng)母管供應(yīng)制粉系統(tǒng)所需的冷一次風(fēng)和密封風(fēng)。只要冷一次風(fēng)和密封風(fēng)保持一定用量,2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)均能通過(guò)冷風(fēng)母管供風(fēng),運(yùn)行中就不會(huì)出現(xiàn)互相干擾的工況。但是,當(dāng)一次冷風(fēng)及磨煤機(jī)密封風(fēng)用量較小時(shí),圖2中壓力測(cè)點(diǎn)CP503壓力就會(huì)升高。當(dāng)CP503的壓力值接近2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出口壓力CP501和CP502的任一點(diǎn)時(shí),該一次風(fēng)機(jī)不能再供應(yīng)制粉系統(tǒng)的冷一次風(fēng)和密封風(fēng)了。此時(shí),另1臺(tái)出力較大的一次風(fēng)機(jī)通過(guò)冷風(fēng)母管影響該一次風(fēng)機(jī)的出力,當(dāng)工況變動(dòng)時(shí)就有可能產(chǎn)生失速現(xiàn)象。表3為該風(fēng)機(jī)失速前各負(fù)荷工況下制粉系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)。
圖2 某電廠(chǎng)一次風(fēng)設(shè)備工藝流程圖
表3 某電廠(chǎng)不同負(fù)荷下制粉系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)對(duì)比表
通過(guò)表3可以看出,高負(fù)荷時(shí),7B一次風(fēng)機(jī)出口壓力均高于冷風(fēng)母管壓力,說(shuō)明風(fēng)機(jī)能夠正常供應(yīng)冷一次風(fēng)。當(dāng)風(fēng)機(jī)失速時(shí),7B一次風(fēng)機(jī)出口壓力甚至低于冷風(fēng)母管壓力,說(shuō)明7A一次風(fēng)機(jī)已經(jīng)通過(guò)冷風(fēng)母管向7B一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道方向供風(fēng),導(dǎo)致7B一次風(fēng)機(jī)出力減小,進(jìn)而發(fā)生失速。失速臨時(shí)處理完畢后,及時(shí)調(diào)整了密封風(fēng)擋板和冷一次風(fēng)擋板開(kāi)度,維持了一次風(fēng)機(jī)對(duì)磨煤機(jī)冷風(fēng)和密封風(fēng)的正常供風(fēng)。
由于風(fēng)機(jī)失速時(shí),風(fēng)量迅速降低,所以自動(dòng)控制系統(tǒng)調(diào)大其動(dòng)葉開(kāi)度,反而導(dǎo)致失速加劇。正確的做法是,解除對(duì)失速風(fēng)機(jī)動(dòng)葉的自動(dòng)控制,切換為手動(dòng)控制,然后通過(guò)手動(dòng)迅速關(guān)小動(dòng)葉,以減小氣流沖角,促使葉片脫離失速區(qū)。
適當(dāng)關(guān)小并列運(yùn)行的另1臺(tái)風(fēng)機(jī)動(dòng)葉,避免其出力過(guò)大電機(jī)電流超限,并降低系統(tǒng)壓力。但必須持續(xù)監(jiān)視一次風(fēng)母管壓力,保證其大于6 kPa,防止觸發(fā)一次風(fēng)壓力低保護(hù),導(dǎo)致磨煤機(jī)跳閘。
失速風(fēng)機(jī)恢復(fù)正常后,逐漸開(kāi)大其動(dòng)葉開(kāi)度,同時(shí)減小另1臺(tái)風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度,直至2臺(tái)風(fēng)機(jī)出力平衡,并達(dá)到負(fù)荷要求為止。
調(diào)整制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)密封風(fēng)擋板、冷風(fēng)擋板開(kāi)度,增加其用風(fēng)量。
根據(jù)以上風(fēng)機(jī)失速過(guò)程及其原因分析,防止風(fēng)機(jī)失速的關(guān)鍵在于保證并聯(lián)運(yùn)行的2臺(tái)風(fēng)機(jī)在各種工況下出力平衡,其次是保持低負(fù)荷工況下的一次冷風(fēng)及密封風(fēng)的用量,以防進(jìn)入不穩(wěn)定的小流量喘振區(qū),為此我們采取了以下措施。
a)修改熱工邏輯,保持7B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度大于7A一次風(fēng)機(jī)5%,以保證各種工況下2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)實(shí)際出力平衡。
通過(guò)2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)各工況運(yùn)行參數(shù)曲線(xiàn)分析發(fā)現(xiàn),儀表顯示動(dòng)葉開(kāi)度相同時(shí),實(shí)測(cè)的7B一次風(fēng)機(jī)出口壓力和流量始終小于7A一次風(fēng)機(jī)。分析其主要原因?yàn)轱L(fēng)機(jī)動(dòng)葉片初始角度調(diào)整不一樣,并與風(fēng)道、磨煤機(jī)阻力特性之和有偏差有關(guān)。
b)調(diào)整磨煤機(jī)旁路風(fēng)開(kāi)度,在低負(fù)荷下最小不得低于15%,以保證磨煤機(jī)筒體壓力在4 kPa以上,從而確保磨煤機(jī)密封風(fēng)開(kāi)度在80%以上。
c)低負(fù)荷時(shí)及時(shí)調(diào)整磨煤機(jī)出口溫度,確保一次冷風(fēng)擋板在20%開(kāi)度以上。
d)機(jī)組降負(fù)荷時(shí)持續(xù)監(jiān)視2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出力情況,出力偏差過(guò)大時(shí)立即進(jìn)行人為干預(yù),確保出力平衡,以避免失速現(xiàn)象發(fā)生。
e)利用停機(jī)機(jī)會(huì),檢查調(diào)整一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉初始角度,確保2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)過(guò)程中所有葉片角度相一致,還要保證動(dòng)葉實(shí)際角度和儀表顯示角度相一致。
f)每次機(jī)組啟動(dòng)前進(jìn)行風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)整試驗(yàn),驗(yàn)證動(dòng)葉的動(dòng)作靈活性、可靠性及遠(yuǎn)傳與就地指示的一致性。
軸流式風(fēng)機(jī)特別是軸流式電站一次風(fēng)機(jī)的失速問(wèn)題,在電力工業(yè)的生產(chǎn)實(shí)踐中是比較常見(jiàn)的問(wèn)題,盡管導(dǎo)致風(fēng)機(jī)失速的原因千差萬(wàn)別,但風(fēng)機(jī)失速的機(jī)理是一致的[6]。從風(fēng)機(jī)失速的機(jī)理入手,不難分析出失速的原因,然后根據(jù)具體的原因,采取相應(yīng)的措施,就能較好地解決風(fēng)機(jī)失速的問(wèn)題。某電廠(chǎng)通過(guò)采取上述運(yùn)行調(diào)整及改造措施后,徹底解決了一次風(fēng)機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的失速問(wèn)題,可供同類(lèi)機(jī)組借鑒。