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        中速磨煤機常見故障與解決對策研究

        2020-03-03 16:07:54
        技術(shù)與市場 2020年7期
        關(guān)鍵詞:輥軸磨輥密封環(huán)

        趙 瑞

        (山西大唐國際云岡熱電有限責(zé)任公司,山西 大同 037000)

        0 引言

        某電廠采用ZGM95QG型磨煤機,在該設(shè)備運行的過程中先后產(chǎn)生了較多的故障,如風(fēng)環(huán)出現(xiàn)嚴(yán)重的磨損、液壓加載桿出現(xiàn)斷裂、液壓油系統(tǒng)出現(xiàn)漏油、下架體出現(xiàn)漏風(fēng)等。針對以上這些問題進行分析,找出問題出現(xiàn)的原因,并提出有效的方法加以解決,降低事故率,增強磨煤機運行的可靠性及經(jīng)濟性。

        1 ZGM95QG型磨煤機工作原理

        該磨煤機作為一種外加力式輥盤磨機,內(nèi)部配置了3個固定磨輥,3個磨輥的轉(zhuǎn)動工作處于同一個旋轉(zhuǎn)圓形磨盤。準(zhǔn)備磨制的原煤主要通過磨煤機中間安裝的落煤管掉落在旋轉(zhuǎn)磨盤上方,依靠該磨盤發(fā)生旋轉(zhuǎn)運動所形成的離心力,原煤被甩到碾磨輥道上,然后再因磨輥所施加的力而成為顆粒。在將原煤進行碾磨的同時,原煤也會被高溫的空氣加以干燥。熱空氣通過風(fēng)環(huán)噴嘴被傳輸?shù)侥ケP周圍,將磨碎的煤粉顆粒進行加熱烘干,并將其傳輸?shù)侥ッ簷C頂端安裝的動態(tài)分離器中。在這個分離器中,對煤粉進行有效的分離,使其成為各個不同的顆粒,一些粒度適中的細(xì)粉在經(jīng)過磨煤機的出口管道的時候被熱空氣帶入鍋爐內(nèi)進行相應(yīng)的燃燒,而粒度不達(dá)標(biāo)的粗粉因自身所具有的重力而再次落到磨盤之中進行碾磨。

        2 ZGM95QG型磨煤機常見故障及解決措施

        2.1 風(fēng)環(huán)磨損嚴(yán)重,石子煤量大

        自從該磨煤機正式運行以來,由于原裝噴嘴所運用的材料為球墨鑄鐵,不具備較高的耐磨性,且煤質(zhì)不好,燃煤所具有的性能與設(shè)計的煤種不吻合,在運行11個月之后,風(fēng)環(huán)受到了嚴(yán)重的損壞,大部分靜環(huán)都出現(xiàn)磨穿的現(xiàn)象,導(dǎo)向裝置及其導(dǎo)向錐也受到嚴(yán)重的損壞,而且有時候風(fēng)環(huán)的縫隙會被煤塊堵塞,從而導(dǎo)致風(fēng)環(huán)出現(xiàn)嚴(yán)重的磨損。風(fēng)環(huán)的受損狀況較為嚴(yán)重,又導(dǎo)致風(fēng)環(huán)出現(xiàn)了較大的通流面積,造成膜內(nèi)出現(xiàn)的一次風(fēng)擴容的速度降低,致使石子煤量不斷增加,石子煤出現(xiàn)了嚴(yán)重的帶粉問題。

        在對風(fēng)環(huán)部位的風(fēng)速進行計算和模擬的時候,對其風(fēng)環(huán)進行優(yōu)化:對風(fēng)環(huán)喉口的數(shù)量狀態(tài)及葉片流線的形狀進行優(yōu)化,確保其風(fēng)速可以得到較大的提升。連續(xù)運行4個月之后,對靜環(huán)及動環(huán)的壁厚狀況進行檢查,判斷其是否與標(biāo)準(zhǔn)要求相符合,發(fā)現(xiàn)單臺磨煤機對石子煤進行排放的總量得到極大的降低。

        2.2 液壓加載桿斷裂

        自該磨煤機投入使用之后,其液壓加載桿出現(xiàn)了多次斷裂現(xiàn)象,對磨煤機的正常運行造成了極大的影響。通過對造成加載桿出現(xiàn)斷裂問題的因素進行分析,發(fā)生斷裂的部位大多位于加載桿端部的退刀槽處。究其原因,發(fā)現(xiàn)退刀槽處存在較為集中的應(yīng)力,導(dǎo)致加載桿在該部位出現(xiàn)了疲勞裂紋,加之磨煤機出現(xiàn)了劇烈的震動、三角架因偏斜產(chǎn)生的外力,導(dǎo)致該裂紋持續(xù)向內(nèi)擴展,最終產(chǎn)生斷裂問題。

        解決措施:①在實際運行的過程中應(yīng)當(dāng)對磨組的運行形式進行及時調(diào)整,將液壓油壓與煤量之間所對應(yīng)的曲線加以優(yōu)化,避免液壓油出現(xiàn)較大的加載力及較低的給煤量,導(dǎo)致磨煤機長期處于振動較嚴(yán)重的環(huán)境下運行。②磨煤機在進行大修的時候應(yīng)保證三角架不會出現(xiàn)偏斜,避免液壓加載桿維持水平受力,導(dǎo)致該加載桿的使用年限不斷降低。③采用改良后的液壓加載桿,其結(jié)構(gòu)為兩段式,中間的連接形式為撓性連接,從結(jié)構(gòu)上極大改善了退刀槽部位的應(yīng)力集中問題,從而使加載桿的使用年限得以延長。

        2.3磨輥軸承溫度異常偏高

        1)磨輥軸承不具有較好的潤滑效果。磨輥軸承在運行時出現(xiàn)了較高的溫度,如果沒有加入正確的潤滑油,將會因高壓及高溫的影響而失去效果,從而無法發(fā)揮較好的潤滑效果;此外,如果軸承內(nèi)沒有添加足夠的潤滑油,或者沒有及時更換,都將導(dǎo)致磨輥軸承無法取得較好的潤滑作用。因此,必須添加標(biāo)號正確的潤滑油,確保其性質(zhì)及黏性保持穩(wěn)定,每間隔3個月都需要對磨輥的油位進行及時檢查,并加以補充。

        2)磨輥軸承內(nèi)部進入了較多的煤粉。由于磨輥所處的運行環(huán)境較為惡劣,其最高溫度可以達(dá)到310 ℃,壓力維持在8 kPa左右,并且其周圍存在較多的細(xì)煤粉,一旦磨輥的油封出現(xiàn)了損壞,其潤滑油內(nèi)部將會進入較多的煤粉,與潤滑油相互融合,最終形成粘稠度較高的油泥,不僅導(dǎo)致其無法發(fā)揮潤滑作用,而且擴大了軸承的磨損程度,最終導(dǎo)致磨輥軸承出現(xiàn)了較高的溫度。

        解決措施:應(yīng)當(dāng)替換油封,并仔細(xì)檢查潤滑油。一旦有大量的粉塵進入到軸承之中,導(dǎo)致其無法通過出油口進行排出時,可以打開軸承的內(nèi)端蓋,利用壓縮空氣排出油泥的混和物質(zhì),在徹底清洗之后再添加新的潤滑油。

        2.4 液壓油系統(tǒng)漏油

        該類磨煤機在投入運行之后,液壓油系統(tǒng)出現(xiàn)了頻繁的泄露問題,泄漏點大多位于加載油缸上端的油管接頭部位。究其原因:由于液壓油系統(tǒng)存在較高的壓力,最高可達(dá)到15 MPa,并且該油缸受到加載桿所傳輸?shù)恼駝恿Φ挠绊懀又摻宇^存在的質(zhì)量問題,導(dǎo)致其出現(xiàn)了嚴(yán)重的漏油問題。

        解決措施:利用高壓液壓軟管將該油缸上方的所有油管接頭進行更換,可以有效緩解加載桿出現(xiàn)的振動現(xiàn)象,避免其出現(xiàn)漏油問題。

        2.5 液壓潤滑油泵聯(lián)軸器損壞

        在多臺磨煤機投入運行之后,其液壓油泵的聯(lián)軸器相繼產(chǎn)生了損壞問題,液壓油的壓力持續(xù)降低導(dǎo)致磨煤機出現(xiàn)異常的跳閘。對該聯(lián)軸器所運用的材質(zhì)進行分析,發(fā)現(xiàn)其不具備較高的抗壓強度,而油泵的電機出現(xiàn)了較高的功率,可達(dá)到11 kW,啟動及停止時將會對聯(lián)軸器產(chǎn)生較大的作用力,齒套極易出現(xiàn)斷裂問題。將聯(lián)軸器進行有效的改良,采取梅花鍛打聯(lián)軸器,之后沒有再出現(xiàn)以上這些問題。

        2.6 磨煤機下架體漏風(fēng)

        這類磨煤機投入使用的時間較短,但已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了下架體出現(xiàn)密封不嚴(yán)、漏風(fēng)較為嚴(yán)重的問題。關(guān)鍵原因在于下架體的密封環(huán)所預(yù)留的間隙不具有完善的加工尺寸,一些間隙較大。煤粉及石子等顆粒被一次風(fēng)輸送到密封風(fēng)腔內(nèi)部,在經(jīng)過長期的積累之后,將會落入下端存在的密封環(huán)及磨盤密封面之間,由于存在較高的硬度,密封環(huán)將逐漸受到損壞。該密封環(huán)在受損之后會出現(xiàn)漏風(fēng)的問題,同時煤粉及石子等將更容易被輸送到密封風(fēng)腔內(nèi),導(dǎo)致漏風(fēng)問題更為嚴(yán)重。

        解決措施:在對原有密封環(huán)加以保留的同時,下端再配置一套橡膠類的密封圈,其所運用的材料為耐磨氟橡膠,可承受150 ℃的高溫,上端加設(shè)加脂黃油嘴,每間隔3個月添加1次高溫潤滑脂。改良之后取得了較好的應(yīng)用效果,下架體的漏風(fēng)現(xiàn)象得以改善,行星齒輪箱所處環(huán)境的溫度也得到了極大的降低。

        3 結(jié)語

        作為一類中速的磨煤機,ZGM型磨煤機廣泛運用在電力體系及其他各個行業(yè)之中。結(jié)合設(shè)備構(gòu)造,對該類磨煤機運行過程中產(chǎn)生的幾類故障進行分析,提出有效的改善措施,從而為同一類型磨煤機的實際運用提供參考。

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