趙祖林
中交二公局鐵路工程有限公司
近幾年來,高速鐵路CRTSⅢ型板式無砟軌道自密實(shí)混凝土作為一種新型材料開始應(yīng)用于高速鐵路軌道工程施工。該新型材料在施工前,需要通過揭板試驗,確定各種技術(shù)參數(shù),以指導(dǎo)上線施工。本文通過揭板試驗,重點(diǎn)分析了河砂的細(xì)度模數(shù)對自密實(shí)混凝土性能的影響以及施工中自密實(shí)混凝土的質(zhì)量控制。
揭板試驗采用P5600型號CRTSⅢ型板,自密實(shí)混凝土層的長度和寬度與該型板尺寸相同,長5600mm,寬2500mm,厚90mm,設(shè)計強(qiáng)度等級為C40的自密實(shí)混凝土。京雄城際鐵路六標(biāo)段軌道板包括P5600、P4925、P4925B、P4856、P3710 五種。每塊軌道板在自密實(shí)混凝土層,底座板表面,設(shè)置兩個限位凹臺,上呈四棱臺型,傾角為1:10,上下面的尺寸分別為1020mm×720mm、1000mm×700mm,高度為100mm。在底座板頂面鋪設(shè)4mm厚的土工布作為與自密實(shí)混凝土的隔離層。
由于自密實(shí)混凝土是軌道板與底座板之間的填充層,內(nèi)有鋼筋和土工布隔離層,厚度僅有90mm,而且是封閉的空間,這就要求使用充填層混凝土的流動性要高、鋼筋障礙物間隙通過性高和抗離析性好的自密實(shí)混凝土。
圖1 揭板試驗
如圖1所示,揭板試驗施工,場地選擇已施工完的鋼筋加工場,棚內(nèi)有龍門吊,方便CRTSⅢ型板的安裝。澆筑底座4塊,兩直兩曲,其中曲線段超高180mm。澆筑共進(jìn)行21 次揭板試驗(其中試驗板不合格6次,成功15次),實(shí)際拌制78方自密實(shí)混凝土進(jìn)行試驗與研究。
水泥為P.O42.5 級水泥,礦粉是S95 磨細(xì)礦渣粉,膨脹劑為UEA(Ⅱ型)膨脹劑,減水劑為JD-9緩凝型減水劑,引氣劑為RB-10b 型引氣劑,粘度改性材料為TZ-Ⅱ型粘改材料,粗骨料采用5mm~10mm、10mm~16mm 兩級配碎石,石粉含量和針片狀含量小,細(xì)骨料采用堅固、潔凈的天然河砂。
在自密實(shí)混凝土質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高要求下,穩(wěn)定的原材料是自密實(shí)混凝土的質(zhì)量保證。除河砂是天然開采外,其他材料均是廠家加工生產(chǎn),工藝成熟,質(zhì)量相對可控。河砂資源緊張,通過河砂產(chǎn)地考察和材料進(jìn)場檢驗,河砂物理指標(biāo)隨開采的不同地點(diǎn)、不同深度產(chǎn)生波動。通過五種規(guī)格的河砂,對其性能和揭板試驗成果進(jìn)行研究分析、總結(jié)。
利用拌和站已有河砂及料源考察新進(jìn)河砂,進(jìn)行自密實(shí)混凝土揭板試驗,具體河砂規(guī)格見下表1。
表1 河砂累計篩余及細(xì)度模數(shù)統(tǒng)計表
基準(zhǔn)配合比采用下表進(jìn)行試驗,試驗中根據(jù)材料情況進(jìn)行調(diào)整,配合比所有原材料均是干燥狀態(tài),配合比見表2。
表2 配合比
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),自密實(shí)混凝土拌合物及硬化體,其性能指標(biāo)應(yīng)見表3,配合比設(shè)計實(shí)測值符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
表3 自密實(shí)混凝土性能標(biāo)準(zhǔn)值與配合比實(shí)測值
經(jīng)過一個多月的揭板試驗,使用不同細(xì)度模數(shù)的河砂進(jìn)行試驗,各項拌和物性能指標(biāo)最終調(diào)試好后指標(biāo)如表4。
表4 揭板試驗過程檢測拌合物性能
(1)根據(jù)HS1、HS2兩種河砂試驗結(jié)果,通過調(diào)整外加劑組成成分,拌和物性能基本能滿足規(guī)范,但混凝土相對較粘聚,表面溢出氣泡,含氣量在5.0以下時,混凝土稍板結(jié),抹刀翻動混凝土?xí)r,能感到明顯的阻力,同時對用水量較為敏感。含氣量大于5.0時,相對稍好,但混凝土表面氣泡不斷溢出,保氣性較差。提高5%的砂率,仍沒有改善混凝土性能。澆筑的成品,揭板后,版面氣泡較多。河砂細(xì)度模數(shù)大于等于2.8的,不宜使用。
(2)根據(jù)HS3 河砂試驗結(jié)果,通過調(diào)整外加劑的組成成分,拌和物性能較好,坍落擴(kuò)展度600mm~680mm,T500:3s~5s,泌水率0,含氣量5.0%~8.0%,混凝土出機(jī)狀態(tài)良好,2h坍落擴(kuò)展度基本沒有損失,拌和物性能滿足施工要求,揭板后,充盈飽滿,平整密實(shí),表面無蜂窩狀、無大于50cm2以上的氣泡,面積6cm2以上的氣泡面積之和遠(yuǎn)小于板面面積的2%,最大0.2%。澆筑過程四角混凝土勻質(zhì),揭板后版面無缺陷,效果較好。
(3)根據(jù)HS4、HS5兩種河砂試驗結(jié)果,通過調(diào)整外加劑組成成分,拌和物性能基本能滿足規(guī)范,但混凝土有浮漿層,HS4 河砂,有少量浮漿,HS5 河砂拌制的自密實(shí)混凝土浮漿層較厚,石子下沉,灌注試驗板過程中,四角出料口溢出的均是漿液。分別增加粘度改性材料3kg和5kg,HS4情況基本改善,HS5仍有少量浮漿,黏度改性材料是一種新型材料,價格較貴,約8000元一噸,從經(jīng)濟(jì)性考慮,每方自密實(shí)混凝土成本增加24 元和40 元,細(xì)度模數(shù)在2.4以下的河砂不宜使用在該型自密實(shí)混凝土。
通過使用HS1、HS2 中的一種河砂與HS4、HS5 中的一種河砂,按一定比例摻配后,細(xì)度模數(shù)在2.4~2.7且0.3mm篩孔通過率大于15%時,自密實(shí)混凝土拌合物性能好,灌注出的試驗板質(zhì)量均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
揭板試驗采用單塊P5600 型軌道板,自密實(shí)混凝土設(shè)計方量為1.33m3。現(xiàn)場灌注采用設(shè)計為1.8m3大料斗裝料灌注。采用自制灌注自密實(shí)混凝土的流動灌漿車(圖1),灌漿車上設(shè)計使用≥1.5m 溜槽下料灌注,溜槽與小料斗密貼,并在料斗上方設(shè)置50mm×50mm尺寸的鋼筋網(wǎng)片,防止混凝土沖擊引入空氣。下料管與防溢管均采用直徑為160mm,壁厚4mm 的硬質(zhì)PVC 管,直線段軌道板上設(shè)置的下料管露出軌道板上表面的高度按65cm為宜,防溢管露出軌道板上表面的高度按45cm 為宜,自密實(shí)混凝土灌注結(jié)束3h內(nèi)不得移除下料管和防溢管。
檢查流動灌漿車的人工導(dǎo)向萬向輪裝置是否靈敏,停穩(wěn)后是否已固定。灌注前,使用噴霧器將吊裝混凝土用的大料斗,軌道板上的小料斗,灌漿車上的流槽噴濕。在灌注前2h內(nèi),將軌道板底面和底座混凝土頂面噴濕,噴出的水程霧化狀態(tài),不能在混凝土和隔離層表面留有明顯的明水、積水等。
試驗人員到場,準(zhǔn)備好坍落度筒、坍落擴(kuò)展度儀、含氣量測定儀等試驗儀器。灌板前,對每車混凝土進(jìn)行拌合物性能檢測,確定混凝土是否滿足要求。外加劑廠家技術(shù)服務(wù)人員要全程跟蹤服務(wù),在揭板試驗階段,自密實(shí)混凝土拌合物性能,主要依靠減水劑及引氣劑的組成成分調(diào)配,才能試驗出高質(zhì)量的混凝土。
灌注時將料斗放置在流動灌漿車上方,放料時,混凝土從流動灌漿車的溜槽流入放置在軌道板上的小料斗,經(jīng)過溜槽這一裝置,可以明顯減少氣泡的產(chǎn)生。同時,混凝土操作人員要與灌注孔混凝土面控制人員協(xié)調(diào)配合,隨時關(guān)注灌注料斗混凝土面的高度,保持在一定的高度,避免將空氣帶入到板腔內(nèi)。
灌注高度(軌道板頂面至料斗混凝土面):直線段控制在60cm~80cm之間,曲線段控制在100cm~120cm之間。
自加水?dāng)嚢杌炷灵_始到結(jié)束,灌注時間不宜超過150min,每次灌注不超過4塊板,罐車混凝土每次6方為宜。
自密實(shí)混凝土從軌道板中間的預(yù)留孔進(jìn)行灌注,兩側(cè)預(yù)留有觀察孔,四角模板上預(yù)留排氣孔,用于灌注時排出自密實(shí)層內(nèi)空氣,同時觀察排出混凝土的質(zhì)量。自密實(shí)混凝土從四角排氣孔出漿時,當(dāng)出料混凝土與混凝土本體一致時,先關(guān)閉三個角的插板,然后再關(guān)閉小料斗的蝶閥,最后再關(guān)閉第四個角的插板,對四周的工藝性氣泡減少有明顯效果。關(guān)閉四角插板時,要有錘子用力敲擊插板,使插板關(guān)閉到底,否則拆模后四角混凝土?xí)霈F(xiàn)爛根現(xiàn)象。灌注完畢后,灌注孔內(nèi)多余混凝土及時清除。自密實(shí)混凝土采取先快后慢方式灌注,通過大料斗的蝶閥控制下料速度。先快,保證混凝土有足夠的流動性流入大部分板腔;后慢,當(dāng)混凝土流過觀察孔時,放慢速度,有利于板腔空氣的排出。每塊板的灌注時間控制在5min~8min 為宜,灌注時間過小會導(dǎo)致自密實(shí)混凝土周邊及四角氣泡較多。
模板內(nèi)側(cè)需要貼透水透氣模板布,不僅可防止漏漿,拆模后有較好的外觀質(zhì)量。
施工過程中要加強(qiáng)對各種原材料穩(wěn)定性的控制,例如減水劑的保坍成分在前期試驗中,控制河砂的含泥量和細(xì)度模數(shù),河砂較粗時,自密實(shí)混凝土層表面容易出現(xiàn)氣泡,河砂較細(xì)時,容易出現(xiàn)浮漿層;后期調(diào)整減水劑中保坍成分的比例,保坍效果120min 后,坍落擴(kuò)展度的變化僅為10mm。在連續(xù)10 次灌板過程中,混凝土出站2 個小時后,坍落擴(kuò)展度的損失都能控制在20mm以下,整個灌板過程都較為順利。
經(jīng)試驗研究,灌注符合要求的自密實(shí)混凝土,首先要確保原材料穩(wěn)定,選擇優(yōu)質(zhì)潔凈的河砂,細(xì)度模數(shù)在2.4~2.7且0.3mm篩孔通過率大于15%;混凝土拌合物性能滿足擴(kuò)展時間T500為3.0s~5.0s,坍落度擴(kuò)展度600mm~680mm,含氣量控制在5%~8%為宜;每塊軌道板自密實(shí)混凝土的灌注時間控制在5min~8min為宜,灌注速度過快,會導(dǎo)致自密實(shí)混凝土周邊及四角工藝性氣泡較多。