趙 煒,閔占奎,沈渭程,劉秀良,陳柏旭,甄文喜
(國網(wǎng)甘肅省電力公司電力科學(xué)研究院,甘肅 蘭州730070)
推力軸承是水輪發(fā)電機組最重要的部件之一,它承受著發(fā)電機組轉(zhuǎn)動部分重量和軸向水推力等荷載,其運行好壞直接影響到機組的安全穩(wěn)定運行。引起推力軸承損壞的原因很多[1],如機組振動故障造成的不穩(wěn)定性[2],結(jié)構(gòu)設(shè)計及加工質(zhì)量的影響,安裝和運行管理的影響[3]、水推力[4]和電磁力[5]的影響等。同時,所使用推力瓦的材質(zhì)[6-7]以及推力軸承的油膜特性[8]也對推力軸承的運行穩(wěn)定性有著較大影響。本文針對劉家峽水電廠7號、8號機組出現(xiàn)的推力軸承損壞問題,通過從上述多個方面進(jìn)行研究,分析了造成此事故的原因,并總結(jié)出解決此類問題的基本方法以及一般過程。
劉家峽水電廠7號、8號機位于劉家峽水電廠左岸,安裝在“穿黃排沙”洞出口處,單機容量150 MW。該排沙洞是截排洮河泥沙,解決洮河泥沙對劉家峽水庫、大壩安全運行和現(xiàn)有電站機組安全經(jīng)濟運行的威脅而建的。工程由西北水電勘測設(shè)計研究院設(shè)計,發(fā)電設(shè)備由哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司制造,機電安裝由中國水利水電第六工程局安裝分局安裝,中水東北勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司監(jiān)理,中國水利水電建設(shè)工程咨詢西北有限公司監(jiān)造。2015年4月開始機組安裝、調(diào)試工作,2018年7月6日和7月8日,8號機、7號機相繼并網(wǎng)發(fā)電運行。
表1 水輪機主要技術(shù)參數(shù)
表2 推力軸承主要技術(shù)參數(shù)
彈性金屬塑料瓦相對于傳統(tǒng)的烏金瓦有如下幾個優(yōu)點:性能優(yōu),單位壓力低,運行溫度低,承載力大;運行工況靈活;安裝檢修方便;可取消頂起裝置;壽命長久耐用等等,正因為有以上優(yōu)點,現(xiàn)在世界上許多水電站都使用彈性金屬塑料瓦。
2018年7月8日21:00,7號機完成變負(fù)荷能量特性和穩(wěn)定性特性試驗后,啟動8號機準(zhǔn)備做2臺機同時運行條件下的能量特性和穩(wěn)定性特性試驗,并帶額定負(fù)荷運行至約21:50后,發(fā)生了推力軸承溫度達(dá)55℃報警、并很快升至60℃停機、推力軸承損壞事故。
2018年7月20日凌晨2:40,7號機在排沙洞排完沙后自動開機帶額定負(fù)荷運行后不久,又發(fā)生推力瓦溫度升高機組停機事故,推力軸承損壞,而且規(guī)律現(xiàn)象與8號機情況十分相似。
推力軸承要能夠正常運行,在推力瓦面與鏡板之間的油膜質(zhì)量至關(guān)重要。7號機、8號機推力軸承損壞,主要是鏡板與彈性塑料推力瓦面油膜減少或消失所致,這里機組啟動初期推力油膜未形成或油膜厚度未達(dá)設(shè)計要求、且頂蓋壓力大是關(guān)鍵,具體原因分析如下。
(1)機組穩(wěn)定性
劉家峽水電廠7號機、8號機空載啟動調(diào)試完成后,機組各部位的振動擺度值滿足相關(guān)要求,而且并網(wǎng)帶負(fù)荷試驗也證明,除8號機在振動區(qū)振動值稍大外,其他負(fù)荷工況運行穩(wěn)定性良好,試驗數(shù)據(jù)見表3、表4。從振動方面講,2臺機具備安全運行的條件。查看了發(fā)生事故前后機組振動數(shù)據(jù)變化情況,發(fā)現(xiàn)機組振動狀態(tài)無異常,事故原因與振動關(guān)系甚微。
表3 劉家峽水電廠7號機變負(fù)荷試驗數(shù)據(jù) 單位:μm、kPa
(2)轉(zhuǎn)子高程
查閱了該機組(8號機組)安裝數(shù)據(jù),如轉(zhuǎn)子高程是否偏差過大,引起發(fā)電機勵磁后軸向力增大所致,但經(jīng)查轉(zhuǎn)子安裝高程差在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi),不會引起此次事故。
(3)軸承冷卻供水
分析了軸承冷卻水變化對軸承溫度影響,認(rèn)為機組啟動過程中雖然冷卻水壓力有變化,甚至出現(xiàn)短時中斷現(xiàn)象,但也不會造成如此后果。標(biāo)準(zhǔn)DL/T 622《立式水輪發(fā)電機彈性金屬塑料推力軸瓦技術(shù)條件》規(guī)定“新設(shè)計的塑料推力瓦,一般允許斷水運行時間不少于20 min”,8號機事故過程中,軸承冷卻水出現(xiàn)間斷約5 min在允許范圍內(nèi)。
(1)推力軸瓦質(zhì)量
檢查了損壞軸承實物表面形態(tài),外表檢查發(fā)現(xiàn)16塊瓦面損壞程度不同,可能存在某塊瓦性能質(zhì)量有問題,比如:某塊瓦受力調(diào)整偏差大、推力瓦瓦面彈性層邊緣的焊錫與彈性體焊接點存在脫粒、推力瓦材質(zhì)本身存在缺陷、或塑料推力瓦實際許用單位壓力不滿足設(shè)計等,某塊瓦先行損壞后引起連鎖反應(yīng),最后全部損壞。
(2)軸承潤滑油
由于機組從第一次啟動調(diào)試至事故發(fā)生時,軸承潤滑油未更換,也未過濾過,可能油中含有導(dǎo)致影響油膜和損傷瓦面的雜質(zhì),在運行過程中帶入軸瓦與鏡板之間,引起事故發(fā)生(7號機排油后現(xiàn)場檢查時確實發(fā)現(xiàn)油槽中有雜物),但這種機率很小。
表4 劉家峽水電廠8號機變負(fù)荷試驗數(shù)據(jù) 單位:μm、kPa
(1)推力軸瓦進(jìn)油邊設(shè)計
推力軸承設(shè)計制造進(jìn)油邊深度和坡度時是否考慮了過機沙量大、水推力相對大的特殊因素。如果推力軸承進(jìn)油邊深度和坡度不滿足此機組工況特殊的要求,就難以形成滿足需求的油膜。從損壞軸承面瓦狀態(tài)看,進(jìn)油邊深度偏小,如圖1所示。圖中左側(cè)為進(jìn)油邊。
圖1 推力軸承進(jìn)油邊圖
(2)推力軸承變形問題
2臺機推力軸承損壞后的表面狀態(tài),顯示半徑方向明顯出現(xiàn)中間損壞嚴(yán)重,內(nèi)外側(cè)損傷較輕現(xiàn)象,如圖2所示。這說明推力瓦受力中間大、內(nèi)外側(cè)小,而造成這種情況的原因,一是推力瓦面制造時可能中間高、內(nèi)外側(cè)低,二是由于軸承性能質(zhì)量有問題導(dǎo)致溫度升高后變形不均勻所致,其后果是推力軸承受力狀態(tài)發(fā)生變化,使軸瓦中部受力過大油膜破壞,干摩擦損壞。
圖2 推力軸承損壞表面形態(tài)
(3)水推力過大
從2臺機發(fā)生事故的全過程現(xiàn)象規(guī)律分析,機組剛啟動不久推力軸承油膜未完全形成或油膜在轉(zhuǎn)動體重量和大含沙量水推力共同作用下被破壞,應(yīng)該是事故的主要原因。7號、8號機水輪機頂蓋壓力比其他機組大的多,如表5所示。其中除7號、8號機外,5號機頂蓋壓力相對較大,而5號機為了避免開機過程損壞推力軸承,設(shè)計有高壓油頂起裝置,每次啟機時自動投入,強行形成油膜。7號、8號機推力軸承設(shè)計制造時可能已經(jīng)考慮了頂蓋壓力大問題,但如果沒有考慮泥沙含量劇增、水推力顯著增大的特殊情況,那泥沙含量大增時水推力也將大增,使推力瓦的受力特性發(fā)生顯著變化,很容易引發(fā)巨大水推力損壞推力油膜、造成干摩擦損壞事故。
表5 劉家峽水電廠機組水輪機頂蓋壓力值比較
據(jù)了解,排沙洞岔口至調(diào)壓井距離300 m以上,而排沙洞岔口處無閘門,故排沙時泥沙會不斷進(jìn)入并淤積在發(fā)電引水洞內(nèi)。因排沙時機組停機,進(jìn)入洞內(nèi)的泥沙隨著時間延長淤積越來越多。當(dāng)發(fā)電引水洞內(nèi)淤積了大量泥沙后開機運行,洞內(nèi)淤積的大量泥沙就會進(jìn)入機組,并隨著機組負(fù)荷增加、流速增大,大量積沙將翻起,過機沙量不斷增大。如2臺機同時運行,洞內(nèi)流速顯著加快,勢必將淤積在洞內(nèi)的泥沙雪崩式的帶入機組,造成機組水推力劇增,超過推力軸承設(shè)計安全受力極限,造成油膜破壞損壞軸承。因該推力軸承是按含沙量30 kg/m3設(shè)計的,而現(xiàn)在每次排完沙后啟機時,實際最大過機泥沙含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過此值。
從7號、8號機發(fā)生事故的條件看,都是在排沙洞排完沙后啟動帶滿負(fù)荷不久出現(xiàn)的,這與剛排完沙后啟動機組時淤積在發(fā)電引水洞內(nèi)的大量泥沙短時間內(nèi)集中通過機組、水推力劇增關(guān)系密切,之所以運行一段時間后未發(fā)生事故,是淤積在發(fā)電引水洞內(nèi)的泥沙減少直至流走,水推力正常。
試驗數(shù)據(jù)表明,7號、8號機從空載到額定負(fù)荷變化時,頂蓋腔內(nèi)壓力變化較大,如表6所示。2臺機在正常啟動和排完沙啟動后,在空載工況運行多次都正常,推力軸承損壞事故都是在額定負(fù)荷工況下發(fā)生的,也就是說,都是在頂蓋壓力大、即水推力大時發(fā)生的。在排完沙過機沙量大的情況下機組空載運行時,由于頂蓋壓力值較小,在來水含沙量一樣的情況下,推力軸承受力就小。而額定負(fù)荷時頂蓋壓力顯著提高(空載時的2倍多),推力軸承受力大增,這就是2臺機推力軸承都是在額定負(fù)荷狀態(tài)下?lián)p壞的原因。如果推力軸承設(shè)計制作時充分考慮到機組的這種特殊情況,這類事故也就不會發(fā)生。7號、8號機頂蓋壓力大,一是設(shè)計迷宮間隙值大(7號機達(dá)到5 mm),二是轉(zhuǎn)輪無減壓泄水孔。
表6 劉家峽水電廠7號、8號機不同負(fù)荷時頂蓋腔壓力值
(1)推力軸承制造廠家應(yīng)該提供推力瓦面與測溫計之間的溫差值和溫度傳遞時間,以便電廠設(shè)置軸承安全溫度報警值。
(2)根據(jù)機組頂蓋壓力大和汛期過機沙量短時內(nèi)巨增的特點,廠家應(yīng)重新優(yōu)化設(shè)計制造符合實際情況的推力軸承,并嚴(yán)格按要求安裝。廠家在機組不同負(fù)荷和不同過機沙量條件下測量了下機架變形情況,據(jù)此算出推力軸承載荷,為優(yōu)化軸承提供依據(jù)。
(3)考慮到隨著機組運行時間延長,水輪機上迷宮間隙會因泥沙磨損逐漸增大,屆時頂蓋腔壓力將會進(jìn)一步增大,對推力軸承安全的危害也將進(jìn)一步增大。如果頂蓋結(jié)構(gòu)條件允許,可以考慮在頂蓋上安裝2個減壓排水管(對稱方向),在汛期過機泥沙含量大時開閥排水降低頂蓋壓力,以降低推力軸承載荷,泥沙含量小時關(guān)閥門不排水。汛期以安全為主,效率為輔,而且頂蓋排水減壓對效率影響很小。機組A修時,也可以通過補焊和噴涂抗磨層的辦法減小水輪機上迷宮間隙,以降低頂蓋腔壓力。
(4)排沙洞與發(fā)電引水洞岔口處,在發(fā)電引水洞側(cè)只有攔污柵、無閘門,考慮在此處設(shè)計安裝閘門,在停機排沙時落下閘門擋住排沙期間泥沙進(jìn)入發(fā)電引水洞淤積,避免每次排完沙啟機時淤積在洞內(nèi)的大量泥沙進(jìn)入機組引起過流部件磨損和增加機組水推力,減輕推力軸承載荷。
(5)在目前條件下,排沙洞排完沙后機組啟動時應(yīng)先頂轉(zhuǎn)子,以便啟動前形成自然油膜,并在額定轉(zhuǎn)速空載運行一段時間(約30 min)后再逐漸增加負(fù)荷??紤]到每次開機頂轉(zhuǎn)子麻煩,以后有條件時考慮加裝高壓油頂起裝置,并在啟動流程中加入,以改善機組啟動初期推力軸承油膜形成的條件。
以上(2)、(3)、(4)、(5)措施,如果實施一條,推力軸承的安全性就基本能得到保證,多一條措施,安全系數(shù)加大。
(6)在汛期泥沙含量大時,尤其在排沙洞排完沙啟動機組初期,從蝸殼取水管每隔5 min或小于5 min取水樣測定含沙量,繪制以時間為橫坐標(biāo)的含沙量曲線,并與機組轉(zhuǎn)動體軸向位移曲線比較,找出含沙量與推力軸承受力情況關(guān)系。
(7)目前,當(dāng)黃河來水泥沙增大和主河道流量變小時,機組循環(huán)冷卻水水溫有5℃以上升溫情況,這對機組來說也是一種危險因素。根據(jù)觀察分析,這與泥沙含量大、流速小時,循環(huán)水池尾水冷卻器表面被泥沙覆蓋包裹有關(guān),應(yīng)考慮對尾水冷卻器進(jìn)行完善改造。
(8)該機組振動在線檢測裝置裝有測量抬機量的傳感器,但安裝在下機架上,忽略了下機架平衡位置隨機組軸向推力的變化而變化的問題。所以要把該傳感器移到上機架上,在監(jiān)測抬機量的同時,測量機組水推力增大時推力彈性油箱和下機架變形量,間接觀測過機泥沙量增大時推力軸承受力變化情況。
劉家峽水電廠7號、8號機發(fā)生推力軸承損壞事故,是推力軸瓦進(jìn)油邊設(shè)計不滿足要求、推力軸承變形、水推力過大等多種因素共同作用造成的,進(jìn)而導(dǎo)致油膜建立不充分,推力瓦與鏡板干摩擦損壞。推力軸承損壞還與推力軸瓦質(zhì)量存在缺陷、軸承潤滑油中含有雜質(zhì)有關(guān),但這不是決定性因素。通過優(yōu)化推力軸承設(shè)計、在頂蓋安裝減壓排水管、在發(fā)電引水洞口增設(shè)閘門、研究水流含沙量與推力軸承受力關(guān)系、對技術(shù)供水尾水冷卻器進(jìn)行完善改造等方法,可以預(yù)防推力軸承出現(xiàn)本文所描述的損壞問題。在目前條件下,最直接的方法是排沙洞排完沙后機組啟動時先頂轉(zhuǎn)子,以便啟動前形成自然油膜,并在額定轉(zhuǎn)速空載運行一段時間(約30 min)后再逐漸增加負(fù)荷,即可防止此類事故發(fā)生。